盧海川
(廣西華錫集團股份有限公司銅坑礦, 廣西 河池市 547207)
地下礦山二氧化硫煙氣的治理
盧海川
(廣西華錫集團股份有限公司銅坑礦, 廣西 河池市 547207)
為了保證銅坑礦細脈帶塌陷區(qū)下部礦體正?;夭傻耐瑫r治理塌陷區(qū)的SO2煙氣,利用Na2CO3與SO2煙氣的吸收反應,采用以Na2CO3為中和反應劑的堿液噴淋系統(tǒng)對598 m水平SO2煙氣源頭進行治理,系統(tǒng)構(gòu)成簡易、操作簡單,運行效果較好,實現(xiàn)了礦井污風的環(huán)保外排。
地下礦山;碳酸鈉;二氧化硫;中和反應;堿液噴淋
SO2是一種有刺激性氣味的酸性氣體,易溶于水。被吸入人體后,會刺激呼吸道粘膜,吸入量超過一定量時,會對身體各器官造成嚴重傷害,危及生命。SO2大量排入大氣中,還會對植物、生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生很大危害。SO2溶于水后,隨降雨落下,使植物表皮受損、枯焦甚至死亡;使土壤肥力下降,導致河流、湖泊中的生物死亡[2-3]。
銅坑礦細脈帶礦體含硫高,采用崩落法回采完成后易發(fā)生自燃,形成冒煙的地表塌陷區(qū)[1]。近年來對細脈帶下部礦體進行回采,使得細脈帶塌陷區(qū)發(fā)生松動,供氧量增加,礦石自燃加劇,SO2煙氣又大量產(chǎn)生。SO2煙氣的源頭在598 m水平,經(jīng)由2#風井排出地面,部分由塌陷坑地表冒出。在回采下部礦體的同時,必須采取有效措施對SO2煙氣進行治理。
有多種方法可以達到SO2煙氣脫硫的目的。廣泛采用的方法是石灰/石灰石法,利用其漿液對SO2煙氣進行噴淋,使SO2變成易于沉淀的鈣鹽[4]。銅陵銅山銅礦采用這種方法,但這種方法實施的過程中易發(fā)生結(jié)垢和堵塞,且堿性物質(zhì)消耗大[5]。宋冀鵬提出了以Ca(OH)2為主要成分的干式脫硫法,運行成本高,明顯不適合于礦山環(huán)境[6]。趙彩婷、付玉梅等人提出了多種方法,如氫氧化鈉或亞硫酸鈉吸收法、堿式氧化鋁法、氨法煙氣濕法脫硫技術和海水濕法脫硫等[7-8]。
綜合考慮礦山的生產(chǎn)實際情況,使用的治理原理應該簡單易行,技術成熟,適用于礦山環(huán)境。因此采用石灰/石灰石法較好,但為了避免其易發(fā)生結(jié)垢和堵塞的缺點,決定改用碳酸鈉水溶液進行噴淋。吸收反應方程為:
Na2CO3+SO2→Na2SO3+CO2
2Na2SO3+ O2→2Na2SO4
Na2CO3與SO2反應生成Na2SO3,Na2SO3又與空氣中的氧氣反應生成無害的Na2SO4溶液,最終實現(xiàn)SO2煙氣脫硫的目的,同時又不產(chǎn)生二次污染物。
塌陷坑溢出的SO2煙氣通過地表取土覆蓋及噴灑石灰水可以達到環(huán)保治理的目的。井下598m水平溢出的SO2煙氣需要通過碳酸鈉水溶液噴淋系統(tǒng)進行治理。598 m水平平面及SO2煙氣流向見圖1。近年來細脈帶礦體底部礦體回采出礦,細脈帶塌陷區(qū)松動,598 m水平采區(qū)的各出口密閉墻必須打開,否則SO2煙氣從塌陷區(qū)地表大量溢出,更難治理?,F(xiàn)SO2煙氣由各溢出渠道匯集,進入細脈帶回風系統(tǒng),從2#風井排出。2#風井井口設置的堿液噴淋系統(tǒng),在堿液噴淋時,成霧效果差,堿液與SO2反應時間較短,凈化SO2效果不佳。因此,決定于598水平對SO2溢出源頭進行堿液噴淋吸收處理,以凈化SO2煙氣。
充分利用銅坑礦井下現(xiàn)有巷道、管路、供電等設施,噴淋系統(tǒng)簡易、操作簡單,運行效果好,便于安全的運行與維護。
根據(jù)2#風井檢測,高峰期SO2總排出量為13.05 g/s,設計井下對主要溢出口最大處理量為7 g/s。
中和用堿量:NaCO3=106×7/64=11.6 g/s,即每小時用量為41.76 kg/h。
用水量:估算大約17 m3/h。

圖1 598 m水平
配堿工程布置見圖2。

圖2 配堿工程布置
(1) 于598 m水平廢變電硐室布置容量為10 m3、24 m3高度為1 m的配藥池與抽水池,相互間隔墻高度為0.8 m且設置寬度為0.3 m的水閘,閘口設置濾網(wǎng)。池上敷設網(wǎng)狀防護平臺。抽水池設置寬度為1.1 m的閘門,便于后期對池子進行清理。
(2) 配藥池安裝電動攪拌裝置,攪拌葉為耐酸堿材質(zhì)。
(3) 抽水池底部布置兩個水泵抽水口,連接兩臺水泵,其中一臺為備用,水泵選用耐堿腐蝕材質(zhì)。要求水泵流量20 m3/h,抽至碳化硅微細霧化噴頭水壓滿足0.5 MPa以上。
噴淋工程布置見圖3。

圖3 噴淋工程布置
(1) 安裝3層霧墻,間隔1 m。
(2) 1#霧墻設置2根噴淋管,分別距地1 m和3 m,每根噴淋管安裝6個噴距1 m的微細霧化噴嘴,3個朝下3個朝上,間隔0.9 m交錯布置;2#霧墻設置1根噴淋管距地2 m,安裝6個噴嘴,3個朝上3個朝下,間隔1 m交錯布置;3#霧墻設置2根噴淋管,分別距地1 m和3 m,每根噴淋管安裝7個噴嘴,4個朝上,3個朝下,間隔0.9 m交錯布置。
(3) 3層霧墻設置獨立開關,根據(jù)SO2濃度調(diào)節(jié)噴淋強度與噴淋時間,噴淋時間為2~5 h。
(4) 霧墻后端設置尼龍網(wǎng),用木塞固定于墻洞中,用于將空氣中的堿液掛于網(wǎng)格中,與穿過的污風再次進行中和反應。
(5) 噴淋管前端插入預先施工好的0.3 m巖孔中,后端架設于鋼塑復合管橫梁上。
系統(tǒng)于2#風井口安裝SO2檢測器,并連接地面監(jiān)控中心。SO2超過檢測器設定濃度后,開啟噴淋系統(tǒng)。根據(jù)噴淋時間,將適量堿藥投入配藥池中,經(jīng)攪拌后,溢入抽水池,配藥完成后打開水閘,使配藥池中堿液利用完全。開啟水泵開關,將堿液壓入噴淋管進行SO2煙氣的吸收噴淋。噴淋結(jié)束后,通過抽水池中浮球液位開關自動停止水泵工作。吸收后的次生堿液自流入3#通風排水井,中和沿途酸性水流。
(1) 通過在598 m水平SO2煙氣源頭建設碳酸鈉堿液噴淋系統(tǒng),大大降低了到達2#風井污風中的SO2濃度,再經(jīng)2#風井處堿液噴淋系統(tǒng)的二次處理,實現(xiàn)了礦井污風的環(huán)保外排,保障了風井周邊居民的正常生活。
(2) 次生堿液往下部流動時,可中和598 m水平以下各中段的酸性水,降低其腐蝕危害。
(3) 由于到達2#風井污風中SO2的濃度大大降低,2#風井28#風機扇葉得到了較好的保護,有效地延長了扇葉更換的周期。
(4) 由于選用了碳酸鈉作為SO2中和反應劑,有效減少了因結(jié)垢堵塞而產(chǎn)生的系統(tǒng)暫停與維修的次數(shù)與成本。
以Na2CO3為中和反應劑的堿液噴淋系統(tǒng)較好地治理了銅坑礦細脈帶塌陷區(qū)的SO2煙氣,實現(xiàn)了礦井污風的環(huán)保外排。該噴淋系統(tǒng)構(gòu)成簡易、操作簡單,運行效果較好,證明其在地下礦山有良好的適用性。
[1]陳 何,韋方景.銅坑礦細脈帶特大事故隱患區(qū)火區(qū)治理技術與工程實施[J].中國礦業(yè),2009,18(11):52-55.
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[4]陳涓涓.經(jīng)濟實用的煙氣脫硫方法[J].化工礦山技術,1996,25(2):40-42.
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2017-07-25)