王道社 楊憲偉 楊媛媛(山東魯抗醫藥股份有限公司,山東 濟寧 272000)
頭孢替唑鈉工藝研究
王道社 楊憲偉 楊媛媛(山東魯抗醫藥股份有限公司,山東 濟寧 272000)
目的通過研究,提升頭孢替唑鈉產品工藝與質量。方法優化結晶溫度、頭孢替唑鈉溶液滴加時間(以下簡稱滴加時間)和析晶時間。結果通過實驗現象與數據分析,結合生產試驗,得到較優生產工藝條件。結論頭孢替唑鈉產品工藝與質量得到提升。
頭孢替唑鈉;甲醇-乙醇;溫度;時間
本文重點考察在甲醇-乙醇工藝下產出的替唑鈉。對主要影響因素結晶溫度、替唑鈉溶液滴加時間(以下簡稱滴加時間)和析晶時間進行研究,結合生產試驗,得到較優生產工藝條件。
按3因素3水平設計正交實驗,考察上述因素對產品的影響。(見表1-表2)
在數據處理過程中,按對收率、甲醇溶殘、乙醇溶殘及產品性狀來分別研究,在正交試驗中,得出對收率、甲醇溶殘、乙醇

表1-1 因素水平表

表1-2 正交試驗表

表3
溶殘最有條件分別為A2B1C3、A1B1C1、A3B3C3,實際試驗中有的試驗為A2B1C2、A3B1C2、A3B3C2,另結合流動性很難用參數來描述,在小試中發現低溫下晶型密實、顆粒飽滿、流動性好,最終選定最優條件為A1B1C2。為了確定最優條件,需要做延伸試驗。
通過試驗得出:
a.結晶溫度基本上明確,為8~12℃。
b.在流動性有保證的情況下,用乙醇洗滌比用丙酮洗滌更容易干燥,也有利于溶劑的回收。
c.不洗或不同的溶劑洗滌對最終的溶殘限度沒有明顯差異,但會影響到干燥時間。
d.從1702001批至1702005批,為了減少干擾因素,三合一底盤每批沖洗,這對收率影響較大。自1702006至1702011批底盤未沖洗,該6批平均重量收率在86.9%,考慮到每批的落地粉在3kg左右,做到精細化操作,做好落地粉的回收處理,批量加大,重量收率應能做到90%以上。
e.生產和實驗出現了差別,主要表現在1702009批,滴加30min,產品干燥時間很短、比容較好、容易粉碎,但外觀性狀上較1702010和1702011批差,在西林瓶內靜電更大,溶解速度也不如1702010和1702011批快,快速滴加的結晶方式有待改進。
在結晶溫度8~12℃,滴加2h,養晶1h,能連續生產出流動性好、易溶、干燥時間適中的產品。