仇軍
(河鋼承鋼公司板帶事業部,河北 承德 067000)
提高轉爐煤氣回收與利用的措施
仇軍
(河鋼承鋼公司板帶事業部,河北 承德 067000)
鋼鐵企業是能源型企業,在生產過程中,需要消耗大量的能源,尤其是煤炭資源。而在轉爐煤氣中,含有大量的CO,熱值較高,對于鋼鐵企業而言,轉爐煤氣是十分重要的可回收利用能源,提高轉爐煤氣回收利用,對鋼鐵企業有著重要的意義,是負能煉鋼的有效方法。
節能減排;回收利用;負能煉鋼
我國的鋼鐵企業,在生產過程中,需要消耗大量的煤炭資源,但是,隨著新的替代性材料的出現,以及煤炭市場價格的上漲,近年來,鋼鐵企業的利潤空間在逐漸縮小。為了鋼鐵企業經濟效益的增加,保持鋼鐵企業的持續發展,有效的途徑是從能源方面著手,通過減少煤炭成本,擴大企業的效益。轉爐煤氣中含有的高熱量,對其進行二次回收利用,并且不斷探索提高回收利用的措施,是十分必要也是十分緊迫的。
在實際生產活動中,如果從節能的角度考慮,提高原料中鐵水碳比例,以及增加鐵水比的傳統方法,不是增加煤氣發生量的有效手段,因此,在當我們無法控制原材料的條件,以及無法對鋼種結構進行有效控制,應該從回收階段著手,在這一階段中提高煤氣發生量。
1.1.1 提高供氧強度
依據吹煉過程中煙氣的成分變化,以及發熱值的變化,如表1所示,從中可以發現,在冶煉中期,脫碳反應效率飛速提升,此時,無論是煙氣中的一氧化碳含量,還是煤氣中的熱值,都達到惡劣最大值,因此,可以判斷這是煤氣回收的最佳時期。進一步加快脫碳速度,同時,能夠有效的減少吹氧的時間,最為重要的是,能夠切實增加轉爐煤氣發生量,但是,影響脫碳速率的因素中,影響力最大的是供氧強度。實踐證明,隨著供氧強度的增加,煤氣回收量也會隨之增加,兩者的比例關系約為1 :12,換而言之,氧氣流量增加1萬立方米,此時,轉爐煤氣也會隨之增加12噸。現階段,我國大型轉爐,其供氧強度約為3.41m3/(t·mn),與先進水平相比有著一定的差距(表1)。
1.1.2 動態控制吹煉過程
目前,動態控制措施是最為先進的控制技術,一方面,能夠避免噴濺;另一方面,還可以精準的控制碳含量,以及控制鋼水的溫度,進而能夠進一步提高命中率,這對于轉爐煤氣的生產,以及轉爐煤氣的回收都有著重要意義。現階段,動態控制技術包括以下幾種,一是副槍動控技術,二是音頻化渣技術,三是爐氣分析動控技術。后研發的密閉轉爐吹煉技術,借助爐渣噴濺檢測技術,以及控制技術,還有爐渣控制技術等等,促使噴濺發生的幾率大大減少,從23%直接下降到3.1%。國外的大規模鋼廠,通過在對其分析的基礎上,結合副槍控制技術,實現了碳溫命中率的大幅度提高,甚至達到了95%的高水準,其中對碳以及磷還有溫度三方的控制精度誤差分別在0.04%、0.02%還有21℃范圍內。
1.2.1 降罩操作
這一操作是在回收期進行,需要注意的是,在操作過程中,要將活動煙罩和爐口兩者之間的間隙控制到最低位,保證煙罩和轉爐之間緊密貼合,爭取做到“0”距離,這是最大限度上增加煤氣回收量的有效方法。
為了避免外部空氣進入,或者是煙氣從連接處流出,而對轉爐煤氣回收質量產生不利的影響,需要在活動煙罩,以及固定煙罩之間,設置一個高度密封的裝置,現階段,行業內主要應用的密封方式有三種,第一種是沙封,第二種是水封,第三種是干式密封。其中,沙封在裝置結構上,存在一定缺陷,及復雜程度較大,同時,密封也不夠嚴密,導致檢修工作以及維護工作的工作難度也在大大增加。因此,目前,更多的是采用水封,但是,此種方式也有著不足,即在水槽中較為容易進入灰塵,同時,發生鋼渣噴濺的可能性也較高,最終對活動罩群產生影響。而干式密封,是最新產生的技術,其特點是以蒸汽,以及氮氣作為主要的密封介質。

表1 煙氣成分和發熱值變化表
1.2.2 控制爐口微正壓
在降罩以后,為保證爐口處沒有來自外部的空氣進入,也沒有轉爐煤氣外溢,則需要對爐口進行控制,促使其保持在微正壓的狀態,最佳壓力范圍是0Pa到10Pa范圍內,最大的波動范圍在+5Pa到-5Pa之間。針對經常使用的OG除塵系統,通常情況下,會通過改變管喉口的開度,實現對微差壓進行調整的目標。馬鋼擴大了開度值,從39°擴大到42°,為達到微正壓奠定了良好基礎。
在轉爐煤氣中,含有大量的一氧化碳和二氧化碳,兩者的總量之和高達81%,如果在焦爐煤氣制甲醇過程中,能夠在其中添加一定的轉爐煤氣,則能夠優化合成氫碳的比例,這對增強轉化效果,以及增加甲醇產量有著重要影響。在這一方面較為典型的是四川省的達鋼企業,讓轉爐煤氣制甲醇變成了現實。將企業生產中產生的轉爐煤氣收集起來,并且對其進行凈化,然后,將其用于焦爐煤氣制甲醇過程中,滿足其對碳的要求,在1年的時間內,消耗了0.3億立方米的轉爐煤氣,從而幫助企業降低了甲醇的制作成本,成本降低到13%,與此同時,甲醇產量提高23%。
對于化工生產而言,CO是最為基礎的原料,它的用途廣泛,可以在甲醇,以及醋酸,還有合成氨等化工產品的生產當中,因此,將轉爐煤氣中的CO提煉出來,并對其進行利用,開發更有價值的產品,不僅具有極強的環保意義,而且還具有一定的經濟價值。現階段,CO的工業提純方法眾多,效果最佳、最為常見的有以下幾種,第一種是深冷分離法;第二種是變壓吸附法,又名CO-PSA;第三種是COSORB法。三種方法相比較,最為先進的是第二種。20世紀80年代末,日本制鋼廠使用變壓吸附法對CO進行提純,提純純度達到99.9%,同時,CO的回收率也在80%以上。
綜上所述,對于鋼鐵企業而言,加強對轉爐煤氣的開發利用是一種必然趨勢,對轉煤氣的回收,是一個復雜、系統的工程,因此,為了獲得更多、質量更高的轉爐煤氣,要從多角度考慮問題,促進各方面的協調發展,只有這樣,才能在同等條件下,提高轉爐煤氣的生成量,才能夠有效的對其進行利用,在利用過程中,要根據轉爐煤氣的特征,對其進行合理的利用,才能實現鋼鐵企業效益的最大化。

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1671-0711(2017)10(下)-0139-02