蘇效奇
摘 要:循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中因水溫的升高、鹽類的濃縮等原因會(huì)在換熱管道表面、冷卻塔填料、冷卻水管道等處結(jié)垢,造成機(jī)組冷端系統(tǒng)運(yùn)行效率降低,影響機(jī)組能耗升高,采用在線化學(xué)清洗,可以有效清除循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢,提高冷端運(yùn)行效率。
關(guān)鍵詞:結(jié)垢;在線;清洗
中圖分類號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)32-0153-02
某公司300MW亞臨界機(jī)組為九十年代末期投產(chǎn)機(jī)組,設(shè)計(jì)循環(huán)水系統(tǒng)為閉式系統(tǒng),在運(yùn)行過(guò)程中因水溫升高、鹽類濃縮等原因使換熱管道表面、冷卻塔填料、冷卻水管道等處結(jié)垢,造成冷端系統(tǒng)運(yùn)行效率降低。
1 閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)存在的問(wèn)題
閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,由于水溫、流速、蒸發(fā)的影響,各種無(wú)機(jī)離子和有機(jī)物質(zhì)的濃縮,水中的低溶解度的鹽類(主要是碳酸鹽、磷酸鹽)會(huì)以垢的形式沉積在換熱器的表面和冷卻塔的填料上,且由于冷卻水系統(tǒng)的蒸發(fā)、飛濺、泄漏和排污損失的影響,不但使系統(tǒng)補(bǔ)水量增大,還會(huì)因冷卻水直接與空氣接觸,溶解氧含量高、循環(huán)冷卻水水溫很適合菌藻類滋生、繁殖及快速生長(zhǎng),造成系統(tǒng)結(jié)垢、氧腐蝕、有害離子腐蝕和微生物腐蝕。
1.1 水垢析出降低傳熱效率
一般天然水中都溶解有重碳酸鹽,這種鹽是冷卻水發(fā)生水垢附著的主要成分。鹽的濃度隨著蒸發(fā)濃縮而增加,當(dāng)其濃度達(dá)到飽和狀態(tài)時(shí),或者經(jīng)過(guò)換熱器傳熱表面水溫升高時(shí),會(huì)發(fā)生下列反應(yīng):
Ca(HCO3)2→CaCO3↓+CO2↑+H2O
冷卻水經(jīng)過(guò)冷卻塔向下噴淋時(shí),溶解在水中的游離CO2氣體逸出,這就促使上述反應(yīng)向正反應(yīng)方向進(jìn)行,這樣CaCO3隨著循環(huán)水的流動(dòng)沉淀附著在換熱器的傳熱表面,積累形成致密的碳酸鹽水垢,使傳熱表面的傳熱性能下降。
某公司300MW機(jī)組循環(huán)水補(bǔ)充水中硬度最高達(dá)7.8mmol/L,碳酸鹽硬度最高達(dá)6.0mmol/L,按照朗格里爾飽和指數(shù)(LSI),公司水質(zhì)穩(wěn)定性判定為結(jié)垢型水質(zhì)。循環(huán)水處理一直采用單一加阻垢劑的方法進(jìn)行阻垢處理,但需要控制濃縮倍率低于2.0,否則極易引起循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢,尤其是夏季蒸發(fā)量大、補(bǔ)排水不及時(shí)時(shí),更加劇了循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢的形成。
1.2 設(shè)備腐蝕影響安全生產(chǎn)和縮短使用壽命
在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,循環(huán)水管道為碳鋼材質(zhì),凝汽器為不銹鋼管,四小換熱器換熱面材質(zhì)為銅材或?yàn)椴讳P鋼材質(zhì)。循環(huán)水系統(tǒng)經(jīng)常會(huì)造成換熱面的腐蝕,腐蝕的原因主要是以下多種因素綜合造成的。
1.2.1 冷卻水中溶解氧引起的電化學(xué)腐蝕
閉式冷卻循環(huán)水系統(tǒng),含有溶氧的水在金屬表面會(huì)形成許多腐蝕微電池,微電池促使在陽(yáng)極區(qū)的金屬不斷被溶解而被腐蝕。
1.2.2 有害離子的腐蝕
循環(huán)冷卻水在濃縮過(guò)程中,除重碳酸鹽濃度隨濃縮倍數(shù)增長(zhǎng)而增加外,其他的鹽類如氯化物、硫酸鹽等的濃度也會(huì)增加,加速碳鋼和不銹鋼的腐蝕。
1.2.3 微生物引起腐蝕
由于微生物排出的粘液與無(wú)機(jī)垢和泥沙雜物等形成的沉積物附著在金屬表面,形成氧的濃差電池,促使金屬腐蝕。此外,因金屬表面的沉淀物之間缺氧,一些厭氧菌(主要是硫酸鹽還原菌)得以繁殖,當(dāng)溫度為25~30℃時(shí),繁殖更快,它分解水中的硫酸鹽,產(chǎn)生H2S,引起碳鋼腐蝕。
上述各種因素對(duì)碳鋼引起的腐蝕常使換熱器壁或換熱器官被腐蝕穿孔,形成滲漏,冷卻水滲入凝結(jié)水中,使水質(zhì)惡化,嚴(yán)重時(shí)必須停機(jī)處理。
1.3 微生物粘泥導(dǎo)致垢下腐蝕和換熱面污堵
冷卻水中的微生物由于水中營(yíng)養(yǎng)成分的濃縮,水溫的升高和日光的照射,給細(xì)菌和藻類創(chuàng)造了迅速繁殖的條件。大量細(xì)菌分泌出粘液和藻類產(chǎn)生的粘性物質(zhì)就像粘合劑一樣,能使水中飄浮的灰塵雜質(zhì)和化學(xué)沉淀物等粘附在一起,形成粘糊狀的沉淀物在換熱器的傳熱表面上,這種沉淀物稱為生物粘泥,俗稱“軟垢”。對(duì)設(shè)備產(chǎn)生腐蝕,降低了換熱效率。
2 某公司#3機(jī)組在線清洗實(shí)施情況介紹
在凝汽器或其他四小換熱器結(jié)垢后,傳統(tǒng)的清洗方法是外接水箱、連接系統(tǒng)、配制清洗液進(jìn)行單獨(dú)的清洗,不但必須停機(jī)進(jìn)行、工作量大,每次只能清洗單一設(shè)備,且酸洗廢液需要專業(yè)公司進(jìn)行處理后才能排放,不能對(duì)整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)、冷卻塔填料、凝汽器、四小換熱器等進(jìn)行全面的清洗。為了解決整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢和可能存在的腐蝕問(wèn)題,同時(shí)兼顧環(huán)保達(dá)標(biāo)排放,減少外排廢水,某公司3、4號(hào)機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)無(wú)法完全隔離等原因,決定在3號(hào)機(jī)組單機(jī)運(yùn)行時(shí)進(jìn)行循環(huán)水系統(tǒng)在線化學(xué)清洗。
2.1 清洗藥劑的篩選和準(zhǔn)備
本次化學(xué)清洗采用的清洗劑主要成份為98%的硫酸(選用硫酸的主要原因一是價(jià)格便宜,二凝汽器管材為304不銹鋼管,三是循環(huán)水排水要作為脫硫系統(tǒng)補(bǔ)充水,必須控制補(bǔ)水氯離子含量),用來(lái)調(diào)節(jié)循環(huán)水的PH值。輔助添加酸洗緩蝕劑為HS323MS,該緩蝕劑的主要成份由生物酶、有機(jī)膦、氨基磺酸等組成,HS323MS即有緩蝕作用又有預(yù)膜作用,與硫酸配合能在適當(dāng)PH條件下非常溫和地、安全地消除系統(tǒng)中的污垢。
2.2 清洗前準(zhǔn)備工作
清洗前,根據(jù)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況,對(duì)機(jī)組冷端參數(shù)進(jìn)行記錄,以便對(duì)比清洗前后指標(biāo)變化情況;對(duì)清洗機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行隔離;安排好清洗指揮人員、清洗人員和分析工,分析工倒班跟蹤分析監(jiān)測(cè);對(duì)循環(huán)水主要項(xiàng)目在清洗前進(jìn)行一次分析。分析項(xiàng)目有:PH、濁度、鈣離子、堿度、總鐵,作為清洗前的本底數(shù)據(jù)。
2.3 清洗過(guò)程的安全性
在調(diào)節(jié)pH進(jìn)行化學(xué)清洗中,為預(yù)防清洗過(guò)度而導(dǎo)致管壁腐蝕穿孔爆管等現(xiàn)象的發(fā)生,在輔助添加的酸洗緩蝕劑HS323MS中,其中的生物酶能在金屬表面迅速形成保護(hù)膜,成膜速度在30秒內(nèi),能有效抵抗pH降低對(duì)金屬管道的腐蝕,另在清洗過(guò)程中要嚴(yán)格控制鐵、銅離子、pH、Ca2+、濁度的測(cè)定,及時(shí)并嚴(yán)格執(zhí)行既定清洗方案,保證清洗過(guò)程的安全性。
2.4 清洗操作過(guò)程
首先將冷卻塔水池水位降低到最低水位,加藥系統(tǒng)運(yùn)行正常,硫酸準(zhǔn)備到位。輔助藥品投加完成后開(kāi)始投加硫酸,投放位置在3號(hào)機(jī)循環(huán)水冷卻塔進(jìn)水口處。
藥劑投加后循環(huán)水變渾濁,水中有可見(jiàn)白色懸浮小顆粒物,加完酸30分鐘后取樣檢測(cè)循環(huán)水的pH值,循環(huán)水pH值控制在5~6范圍,以pH值范圍來(lái)調(diào)整加硫酸速度和加酸量,pH值穩(wěn)定在控制范圍內(nèi)。每隔半小時(shí)測(cè)定一次循環(huán)水pH,每隔1小時(shí)測(cè)一次鈣離子、濁度。此階段控制在12~14小時(shí),期間濁度4小時(shí)不再上升(經(jīng)2~3次分析)、pH變化不大、鈣硬穩(wěn)定在842mg/l,不再升高,冷卻塔填料基本露出本色后,通知運(yùn)行加大排污,進(jìn)行循環(huán)水置換,置換后繼續(xù)投加HS232酸洗緩蝕劑,即告酸洗過(guò)程結(jié)束,循環(huán)水系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。
試驗(yàn)前加裝腐蝕測(cè)試片,酸洗后計(jì)算平均腐蝕速率為1.7410g/m2·h,平均腐蝕總量為19.1510g/m2,均小于DL/T794-2012“火力發(fā)電廠鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則”的要求。試驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)如表1。
2.5 循環(huán)水系統(tǒng)在線清洗效果
(1)清洗結(jié)束后,填料在洗前洗后變化明顯,目視冷卻塔填料基本恢復(fù)原色,達(dá)到了清洗的目的。(2)同樣工況下,3號(hào)機(jī)凝汽器端差比清洗前下降2℃,凝汽器真空提高1kPa以上,降低煤耗3.2g/kWh左右。(3)對(duì)所有循環(huán)水冷卻的換熱器(如冷油器、閉冷水冷卻器、氫冷器等)、冷卻塔填料等進(jìn)行清洗,改善了換熱效果,提高了經(jīng)濟(jì)效益。延長(zhǎng)了冷卻塔填料的使用壽命,減少了更換冷卻塔填料的次數(shù)。(4)在線清洗減少了機(jī)組啟停次數(shù),節(jié)約了啟動(dòng)耗材,延長(zhǎng)了熱力設(shè)備的使用壽命。
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