姚常鵬 李瑋 曹傳紅
(山東省日照港集團有限公司,山東日照 276826)
日照港股份有限公司第三港務分公司位于日照港石臼港區西區,地理區位獨特優越,集疏運方便快捷,是日照港從事大宗件散雜貨流通、存儲、裝卸中轉等服務為主的主力港埠公司之一,主要貨種有煤炭、焦炭、石油焦、鋼材等,年貨物吞吐量約3000多萬噸。2015年,為應對全球經濟下行帶來的經營壓力,公司積極進行新貨種的開發,作為重點貨種的出口化肥,年吞吐量可達100萬噸。
化肥具有吸濕性強,易結塊、潮解的特點,其裝卸作業方式多為“件入散出”,即袋裝棚車車皮集港、割包散貨裝船.為保證集港化肥成組運輸、多層堆碼、理貨數字清晰,公司采用1800mm×1800mm專用網絡貨兜,每片網兜碼50包,每袋化肥50公斤,標準勾2.5噸,裝車、落垛時成組起吊,既能保障效率又能保證貨運質量。裝船時,在船舶艙口處架設割包平臺,由裝卸人員進行割包、破碎作業,破碎后的顆粒狀化肥通過割包平臺柵網自由落體進入船艙。這種作業方式存在以下幾個弊端:(1)化肥港區內牽引車水平運輸時滿載率較低,運輸效率較低,單噸貨物運輸成本過高;(2)化肥庫內落垛作業率低,下碼垛高度只能達到4層,庫房利用率較低;(3)化肥吸潮易板結的特性,在艙口割包破碎作業時,需要裝卸工人使用重錘敲打,勞動強度大,作業效率低,且存在較大安全風險。
鑒于以上情況,為提高化肥裝卸效率,提高了作業人員安全作業系數,縮短了船舶作業停時,降低公司裝卸管理成本,公司針對化肥重點裝卸流程節點,對相關工藝設備進行了研制和改造。
本項目通過對牽引車拖盤加寬技術研究改造,充分發揮了80T牽引車工作效能,提高了牽引車港內水平運輸滿載率。通過對叉車化肥專用吊臂屬具的研制,在原有叉車吊臂的基礎上,根據化肥標準勾的尺寸,研制一個框型結構,均勻設置6個掛點,并連接自動脫鉤器,實現叉車起吊能力和堆高能力的提升。通過對集化肥割包、破碎、輸送和堆高的流程作業線等機構的研究設計,實現從袋裝板結化肥到化肥顆粒輸送、堆高的一體化作業;通過改造二十尺集裝箱,實現化肥運輸裝船過程的“散改集”,極大地提高了作業效率和貨運質量。
該項目的實施大大提高了作業安全性,提高了作業人員安全作業系數,保證作業人員的人身安全。有效縮短了船舶作業停時,縮短了船舶、車輛在港停靠時間,大大提高了化肥作業效率。為公司客戶提供了更好的服務,吸引更多的客戶來港合作,為公司生產帶來較為長遠的收益。
在牽引車兩側分別設置3組4000mm×500mm翼板,通過高強度合頁焊接在托盤邊梁上,翼板展開角為15°,托盤寬度達到4米,牽引車單次運載袋裝貨物從原來的15噸/車提升至40噸/次,滿載率提升至50%。
在原有叉車吊臂的基礎上研制了2800mm×1250mm化肥專用吊架,加裝6組自動脫鉤器,起吊重量達到7.5噸,碼垛高度達到5米,效率提高2倍。
由割包作業平臺、25米輸送皮帶機、擋板、地面破碎篩、20米堆高皮帶機等機構組成,其中割包作業平臺焊接在25米輸送皮帶機上,板結化肥通過皮帶機輸送到破碎篩中,破碎篩利用電機驅動渦桿齒刀旋轉進行化肥破碎,破碎后的顆粒狀化肥再通過堆高皮帶機完成庫房內堆高或裝箱,單條作業線效率可達150噸/小時。
利用二十尺集裝箱改造,箱容可達25噸,并可通過門機開閉繩吊鉤進行整體傾倒。
充分利用牽引車托盤的結構特點,通過加裝可調節翼板,既提高了牽引車滿載率,又能兼顧其余件貨的運輸。
由于港口普遍采用長度為12米,寬度3米的半掛牽引車,額定載重量為80噸,而化肥標準勾靜態尺寸為1.6米×1.2米×1米,受托盤寬度限制,為防止運輸過程化肥掉袋,只能單排放置6組標準勾,總重量約為15T,滿載率僅為15.75%。
為了解決牽引車滿載率較低的問題,我們對牽引車拖盤實施加寬改造,在牽引車兩側分別設置3組4000mm×500mm翼板,通過高強度合頁焊接在托盤邊梁上,翼板展開角為15°,托盤寬度達到4米,使化肥裝車可達2層16組標準勾,牽引車單次運載袋裝貨物從原來的15噸/車提升至40噸/車,滿載率提升至50%,且翼板展開后于盤面呈15°夾角,化肥向托盤內側傾斜,避免了化肥運輸當中的掉袋現象。
在作業其余件貨時,支撐桿收起,翼板自然下垂,不影響其他貨物的運輸。
研制了框型吊臂結構,均勻設置6個掛點,并連接自動脫鉤器,實現起吊能力和堆高能力的雙提升。
傳統的叉車吊臂作業受到吊臂結構及叉車起升能力的限制,庫內作業單次只能起吊1勾化肥,碼四層高,否則就會出現載荷中心距的變化引起超載,給生產帶來一定的安全隱患。而由于化肥在車皮碼兜時使用攔腰繩2勾一捆扎,因此在庫內卸車碼垛時還需要先解攔腰繩,作業效率低下,同時因碼垛高度只能達到4層,也造成了庫房利用率較低。基于上述情況,我們對化肥作業用叉車吊臂進行了研制改造。
根據叉車載荷曲線和化肥標準勾的尺寸,在原有叉車吊臂的基礎上使用Q235方鋼研制了2800mm×1250mm化肥專用吊架,并加裝6組自動脫鉤器,減少人機配合環節。為防止吊臂發生折彎現象,吊臂采用兩段式結構,并加裝抗彎裝置。新型叉車吊架可吊起2組標準勾5噸化肥,效率提高1倍。同時,碼垛高度可達5米,充分提高了庫房利用率。
研制了基于化肥割包、破碎、輸送和堆高集成的工藝作業線,實現從袋裝板結化肥到顆粒化肥的輸送、堆高、裝箱運輸的一體化作業。
打破原船舶艙口割包、人工重錘破碎工藝,研究設計一種集化肥割包、破碎、輸送和堆高的流程作業線,由割包作業平臺、25米輸送皮帶機、擋板、地面破碎篩、20米堆高皮帶機等機構組成,其中割包作業平臺固定在25米輸送皮帶機上,板結化肥通過皮帶機輸送到破碎篩中,破碎篩利用電機驅動渦桿齒刀旋轉進行化肥破碎,破碎后的顆粒狀化肥再通過堆高皮帶機完成庫房內堆高或裝箱,單條作業線效率可達150噸/小時。
同時,改造二十尺集裝箱,將箱頂整體切除,同時在箱體一側焊接45°外延交,保證箱體空間的有效利用,箱容可達25噸,并可通過門機開閉繩吊鉤進行整體傾倒,實現化肥運輸裝船過程的“散改集”,極大地提高了作業效率和貨運質量。
目前,該項目已成功應用到公司化肥裝卸作業,使其裝卸作業的方式更加靈活,可根據船舶計劃情況,提前進行化肥庫內和碼頭前沿割包、破碎和堆高、散裝化肥集裝箱化運輸等。
該項目能夠充分發揮各環節作業機械的效能,作業效率得到了顯著提升,大大提高了裝船效率,縮短船舶在舶停時,同時降低了人員在船舶艙口割包作業的安全風險。
同時,由于叉車碼垛能力的提升,庫房利用率顯著提升,使化肥庫容得到了明顯提高,為化肥貨種的接卸提供了有力的保證,也為客戶貨物的倉儲提供了較為安全、優質的服務。
自研制改造化肥裝卸工藝設備以來,公司年度完成化肥作業量為110萬噸,經測算,每年可為公司創造經濟效益149.77余萬元。
(1)在化肥作業水平運輸環節,改造前水平運輸牽引車作業油耗約為1058.1升/萬噸,改造后油耗為729.4升/萬噸,按照0#柴油5.55元/升計算,燃油消耗費用節約:(1068.1-729.4)升/萬噸×220萬噸(操作噸)×5.55元/升=40.98萬元。
(2)庫內落垛環節,改造前叉車作業油耗為2318.5升/萬噸,改造后油耗將至1669.3 升/萬噸, 燃油消耗費用節約:(2318.5-1669.3)升/萬噸×5.55元/升×110萬噸=39.63萬元。
(3)化肥割包作業環節,門機作業費用節約110萬操作噸×0.53元/操作噸=58.3萬元,人力成本年度節約費用(20人-6人)×5萬元/年=70萬元。
該項目的實施大大提高了作業安全性,提高了作業人員安全作業系數,保證作業人員的人身安全。有效縮短了船舶作業停時,縮短了船舶、車輛在港停靠時間,大大提高了化肥作業效率。為公司客戶提供了更好的服務,吸引更多的客戶來港合作,為公司生產帶來較為長遠的收益。
[1]梅小冬,朱德龍,叉車用集裝箱內貨物裝卸吊臂的研制應用[J].港口科技,2007,(06):26-27.