摘 要:本文主要介紹如何改進清洗工藝提高汽車鑄件水泵清潔度,通過不斷更改清洗工藝,最終找到滿足產品清洗的方案。
關鍵詞:汽車水泵;清潔度;清洗機
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.22.017
0 引言
隨著零件清洗技術和應用領域的進步,汽車零部件的清潔度要求變得越來越嚴,對清潔度的要求,有時已經超越了實用性和功能性,帶來更高的成本,更多的時間和資源的浪費。因此,如何制定一個更加合理,更加有效,符合質量要求的清洗方案,變得越來越重要。
實際生產中每一個環節都有可能影響產品的清潔度,為了滿足產品的順利開發,滿足客戶對產品清潔度的各種要求,經過近半年的努力,我們從鑄造到加工清洗,跟蹤每一個環節,總結經驗,分析現場過程控制,找到影響清潔度八個問題:(1)鑄造砂芯,(2)砂芯涂料,(3)澆注系統的影響,(4)造型時使用的脫模劑在澆鑄時的影響,(5)毛坯拋丸,(6)毛坯上油,(7)毛坯加工,(8)毛坯加工后的清洗。
1 通過分析最終確定新工藝流程
經過全方面的跟蹤和驗證,并多次在現場舉行專題會議,最終決定從問題最嚴重毛坯加工后清洗開始改進,改進前產品在清洗過程中參雜了大量人為因素,使操作過程不穩定,產品質量沒有保障。為了剔除因人為因素對產品質量的影響,我們只有從改進清洗設備,作為產品質量的根本保障。
根據我們產品的鑄件材質,在加工過程中切削液、防銹油、鐵灰、鐵屑及其混合物,對產品的清潔都有較大的影響。在過去的半年中,我們就針對以上因素,做了大量的工作,最終工藝流程定為:加工(不涂油)—高壓沖洗—浸泡—手工刷洗—精銑—定向清洗—煤油刷洗、漂洗,以下幾條為這套工藝增加部分的用說明:
(1)加工過程中盡量不用防銹油,因油、鐵灰等混合附著在工件表面很難清洗的問題。
(2)增加一臺高壓沖洗機,加大工件在第一道工序的沖洗力度,以緩解后道工序的清洗難度。
(3)增加浸泡工序,對工件內外表面附著的油污經行軟化和分解。
(4)增加手工刷洗工序,對工件內腔表面的雜質進行處理。
(5)增加煤油刷洗和漂洗,使附著工件內腔的油、灰塵等混合物、雜質顆粒徹底清洗干凈。
在清洗過程中,對產品清潔度有直接影響工序是:高壓沖洗、手工刷洗、煤油刷洗,正好這幾道工序都與操作工的個人素質有著密切的關系,直接決定著產品質量的優劣,所以用機器代替人工操作能徹底改變。另一反面,清洗工藝長,過于繁瑣,雖然投入了大量的人力物力,但是結果還是不很穩定,此問題顧客在審核中多次提出,所以我們有必要優化工藝。
2 針對現有清洗機的性能,存在以下不足
(1)過濾系統不太完善,經過過濾后的的清洗液不干凈。
(2)加熱功能不太好,清洗機正常運轉時清洗液溫度過低(50°左右),附著在工件表面的油污,根本得不到很好的清理。
(3)噴嘴口徑小(1mm),清洗液噴出來后形成霧狀。
(4)清洗機壓力小,壓力表現是為0.3-0.4MPa。
(5)工件在經過清洗機時,清洗劑根本沒有噴到工件內腔。
(6)定向清洗機工作時,左右前后運動,工作前操作工調試設備比較麻煩,有時根本就沒有調試,工作時起不到對工件內腔清洗的作用。
(7)定向清洗機每個工作艙放兩只工件,其中靠內側的工裝和噴頭不好調整,并且裝夾產品時不方便。
下面以福田戴姆勒A4572017水泵實際生產為例,分析毛坯加工后清潔度,改進前隨機抽檢10件,檢測結果如表1(技術要求為:最大顆粒度小于1mm,雜質質量要求小于12.6mg),雜質質量及顆粒度均不符合技術要求,清潔度超差。
3 改進通過式清洗機方案
為了進一步提高產品清潔度,我們有必要改進清洗機,消除現有設備存在的缺陷,具體改進方案如下:
(1)改善清洗機的過濾系統,增設一級過濾、二級過濾,提高再次清洗時清洗液的清潔度。
(2)改善加熱系統,使清洗機加熱裝置對清洗劑能加熱到90°,在正常工作時清洗液溫度達到70°--80°,使工件經過清洗機時對油污能絕對的去除。
(3)加大噴嘴的口徑到3 mm,解決清洗劑霧化的問題。
(4)增大清洗機水泵的功率,使每個噴嘴噴出清洗劑的壓力能達到1MPa以上。
(5)制作工裝,在工件通用過清洗及時,工件能固定在工裝上,使工件大法蘭氣道口保持朝上,確保清洗劑能夠噴進氣道,氣道對內腔真正清洗的作用。
改進后的清洗機簡圖如下:
4 改進定向清洗機方案
(1)去掉原有定向清洗機能前后左右運動等功能,使每一個噴嘴固定的正對工件氣道進行沖洗。
(2)清洗機工作時確保每個噴嘴噴出清洗劑的壓力能達到2MPa以上。
(3)改進每個工作艙清洗工件的數量,由原來的兩只改為一只,便于設備噴嘴的調整和工作時工件的裝夾。
(4)改善清洗機的過濾系統,由原來的二級過濾,改為三級過濾,進一步提高最后一道工序清洗液的清潔度,消除清洗液對工件清潔度的影響。
改進后的清洗機簡圖如下:
清洗機改進后清洗工藝可能為:高壓沖洗—浸泡—一次清洗(通過式清洗機)—定向清洗。充分發揮清洗機的可行性,盡量去除人為因素,確保產品質量的穩定。
改進后隨機抽檢10件,檢測結果如表2(技術要求為:最大顆粒度小于1mm,雜質質量要求小于12.6mg),雜質質量及顆粒度均符合技術要求,清潔度合格。
雖然傳統的通過式清洗機在清洗過程中有很多問題,但它優點還是很多的,特別是對鑄件產品清洗應用還是很好,通過設備改造升級,工藝優化已經能夠滿足產品需要。
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作者簡介:靳三甲(1984-),男,河南西峽人,大專,助理工程師。endprint