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新鋼10號高爐應對燒結礦堿度變化的處理實踐

2017-11-20 19:45:25胡小剛
山東工業技術 2017年22期

胡小剛

摘 要:本文介紹了燒結礦堿度變化引起新鋼10號高爐造渣制度失常及失常后的爐況波動過程,總結了新鋼10號高爐應對燒結礦堿度變化處理經驗。

關鍵詞:高爐;燒結礦;爐渣;堿度

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.22.027

0 前言

新鋼公司受到鋼鐵市場的影響,原燃料質量波動較大,近兩年以來,特別是礦石的品位、成分波動較大,燒結礦堿度不穩定,以至于高爐冶煉過程中造渣制度變化大,軟熔帶位置劇烈波動,必然導致高爐爐內爐況不順,高爐經常性的爐況難行,嚴重時將出現懸料等現象。故高爐操作中必須控制合理的造渣制度,才能確保高爐爐況的穩定順行。2017年1月,新鋼10號高爐受燒結礦堿度變化,導致造渣制度失控,爐內透氣性變差,壓差上升,爐況出現波動,高爐被迫減輕焦炭負荷,對高爐順行造成了較大威脅。

1 爐況波動過程

2017年1月2日,10號高爐爐溫[Si]%=0.30%、物理熱1506℃,[S]

%=0.045%,透氣性變差,壓差由123kpa上升到130kpa,鐵口出鐵爐溫下行,渣量排不出、出渣時間長,堿度偏低R2為1.16,物理熱低爐渣流動性差,每次出鐵過程均存在鐵口卡焦炭現象,渣鐵出不盡。由于虧渣虧鐵,爐內透氣性明顯降低,爐內采取控氧措施,爐外積極組織出鐵,但透氣性改善不明顯。高爐采取退焦炭負荷措施后,爐內塌料,致使爐料在爐內的預熱和還原變差,造成煤氣初始氣流發生紊亂,大大影響了高爐正常的順行,同時長時間的低料線容易引起高爐爐涼和爐缸凍結等失常事故,故操作上各附加一批焦炭。爐內輕負荷料下達至軟熔帶后,透氣性明顯好轉,同時爐外出鐵好轉,爐內氣流穩定。

2 爐況波動原因

2.1 燒結礦堿度嚴重波動

新鋼10號高爐所在區域受資源條件、經濟環境和設備技術等情況限制,形成了80%左右燒結礦+3~5%塊礦+15~20%球團礦爐料結構模式,燒結礦品位下降、化學成分波動大,高爐渣比升高30kg/t、爐渣堿度波動較大,2017年1月2日爐渣堿度突然變化,導致爐內低堿度,透氣性急劇變差、壓差上升,10高爐爐況順行變差。因原燃料條件變差,造成高爐爐內氣流不穩定時,高爐操作中既要通過上部裝料制度來保證高爐順行,同時也要通過退負荷等來穩定爐溫。

由于新鋼10號高爐在熟料結構中燒結礦占80%以上,比例很大,因此燒結礦成分及堿度的波動,直接影響爐內造渣制度波動及軟熔帶位置,煤氣分布失常,導致下部透氣性變差,甚至惡化。若是由于燒結礦堿度波動造成高爐透氣性惡化,高爐操作中下部依舊可以保持合適的風量,但是改善高爐透氣性變化的操作方法此時不宜采用。對于燒結礦堿度變化,導致高爐壓差上升,甚至惡化的爐況情況,不宜調整風量等方法來引導高爐下部煤氣分布,而要準確分析,調節爐渣堿度。

2.2 造渣制度控制欠缺

高爐操作中對堿度判斷不足,爐渣真實堿度和理論堿度偏差較大,與同內型高爐相比,10號高爐燒結礦比例偏高,爐況恢復期間,103批燒結礦比例上調至89%,調整的爐料下達至軟熔帶位置后,爐內透氣性開始好轉。

3 造渣制度調劑措施

3.1 熱制度的調整

高爐平常操作中以"低化學熱、高物理熱"為主,在保證高爐鐵水物理熱的情況下,適當采取低硅冶煉措施,在原燃料變差的情況下杜絕盲目推進。此時要求保證鐵水物理熱在1500-1520?C,[Si]在0.40-0.50%之間,鐵水中[s]≤0.035%。當爐體邊緣溫度第八段TR81上升時,根據邊緣溫度上升幅度及上升強度,參考當時高爐爐溫的基礎,及時增加噴煤量和調整焦炭負荷,嚴重時補加適量凈焦,防止爐涼事故發生。

3.2 造渣制度合適指標范圍

爐渣中(Al2O3)13-14%,渣中MgO含量在7.5-9.0%,爐渣堿度1.18-1.23倍,有利于保證渣鐵熱焓和良好爐渣流動性。熱制度、造渣制度相鋪相成合理調劑,才能使鐵水中[Si]、[s]匹配,才可以冶煉優質合格生鐵。日常工作中要嚴禁高爐溫高堿度,一是利于高爐排堿,二是有利于爐況順行。

4 造渣制度失控的爐況處理

4.1 及時調整爐渣堿度

高爐爐內透氣性異常變化,必然有其對應的原因,爐況處理必須抓住爐況波動的原因,針對性的采取治理措施。高爐發現爐渣堿度偏高,尤其是在低硅高堿度的情況下,伴隨出現爐內透氣性指數低于正常水平、爐渣流動能力變差、鐵口卡焦炭等現象,必須及時調整造渣制度,使調整后的爐料及時下達至軟熔帶,改善爐內下部的渣鐵流動能力,改善爐內透氣性,爐渣堿度調整原則應是一步到位,爐況恢復正常后繼續逐步微調造渣制度。

4.2 爐內、爐外的調節操作

為應對燒結礦品位下降,堿度波動帶來的影響。我們做了以下措施:槽下加強清篩工作,減少粉末入爐。在保證正常生產的情況下,合理控制料速度,穩定燃料比,穩定爐溫。

爐內依舊采取活躍爐缸操作措施 ,降低煤比,控制煤比在145-150kg/t,減輕焦炭負荷。把爐溫控制在合適范圍內,同時保證爐缸的物理熱,有利于爐內渣鐵流動,下部調劑中應加長風口,風口直徑由120mm改為110mm,使實際風速提高,有利于增加鼓風動能,活化高爐爐缸。上部調劑隨風量變化把平臺往中心收攏,清理中心死料柱。

爐外加強設備巡檢,統一四班開口、堵口及打泥量操作,保證鐵口深度合適,并根據爐溫及堿度高低情況,改用合適的鉆頭,保證出鐵速度合理≥4.5t/min,出鐵時間控制在100-120分為宜,保持高爐爐內渣鐵液面穩定性,使爐內壓差平穩。

5 結語

本文介紹了新鋼10號高爐因燒結堿度波動引起造渣制度失常,分析了爐況波動的過程及原因,總結了因燒結堿度波動引起造渣制度失常的爐況處理經驗,日常生產中我們應該高度重視造渣制度對高爐爐況的影響,同時應加深對高爐造渣制度合理性的研究,避免造渣制度的失常造成爐況波動。endprint

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