999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

降低汽油加氫裝置辛烷值損失的優化措施

2017-11-30 11:41:11唐夢瑤王翛嫄
石油化工應用 2017年11期
關鍵詞:后處理產品

唐夢瑤,王翛嫄

(中國石油長慶石化公司,陜西咸陽 712000)

降低汽油加氫裝置辛烷值損失的優化措施

唐夢瑤,王翛嫄

(中國石油長慶石化公司,陜西咸陽 712000)

通過對比汽油加氫裝置各工況運行數據,分析其辛烷值損失原因,提出改進建議。

汽油加氫;辛烷值;溫差;DSO技術

長慶石化公司汽油加氫裝置采用了催化汽油選擇性加氫脫硫技術(DSO 技術)[1-5],裝置設計 60×104t/a,開工時數8 400 h。裝置設計以催化汽油為原料,目的產品為國Ⅳ標準的精制汽油,產品硫含量小于50 μg/g,硫醇含量小于 10 μg/g,辛烷值(RON)損失小于 0.7,同時考慮滿足遠期的國Ⅴ汽油標準。

1 運行指標分析

1.1 裝置開工期間運行狀況

2013年11月23日,引進催化汽油裝置。25~27日,裝置進入初期國IV運行試生產階段,加工量逐漸從56 t/h提至設計負荷82 t/h。其中R9101入口溫度88℃~93℃,R9201入口溫度207℃~215℃,R9202入口溫度235℃~243℃。初期國IV運行階段輕汽油抽出比例穩定,按設計值控制在總進料的40%左右。試運行結果表明,裝置滿足產品硫含量≯50 μg/g、硫醇≯10 μg/g、RON損失≯0.7個單位的國IV工況技術要求,裝置一次開車成功。

1.2 裝置正常生產運行狀況

汽油加氫裝置開工以來,一直按國IV生產方案進行生產。2014年3月4日至6日,對裝置進行了性能考核工作,生產運行期間的原料供應為催化汽油,由原料性質可以看出,裝置使用催化原料性質較設計值優良,更有利于生產操作。其原料指標、裝置運行考核期間主要操作參數、裝置運行綜合分析(見表1~表3)。

表1 催化汽油原料性質

表2 性能考核期間裝置主要操作參數

表2 性能考核期間裝置主要操作參數(續表)

表3 裝置運行綜合分析

通過裝置考核,從表1~表3數據看出,裝置在國IV工況標定期間,預加氫反應器入口溫度控制93℃,加氫脫硫反應器入口溫度控制209℃,加氫后處理反應器入口溫度控制243℃,可實現將催化汽油硫含量由121.1 μg/g降至29.2 μg/g,將催化汽油的硫醇硫含量由8.5 μg/g降至5.5 μg/g。整個過程研究法辛烷值損失0.2個單位,C5+產品收率99.76%,滿足國IV汽油調和組分要求,可實現在設計負荷100%的條件下平穩運行達到設計標準。

2 存在的問題及改進措施

2.1 存在問題

(1)裝置的設計運行參數與實際生產運行數據差距較大,不能直接指導現實生產,如加氫脫硫反應器入口溫度設計值245℃,而實際為209℃,偏差較大。

(2)加氫脫硫反應器和加氫后處理反應器溫差設計值為50℃,試運行階段溫差僅為34℃,隨著運行時間的增長,兩個反應器溫差降至25℃左右,與設計值偏差較大。由表4可以看出,開工初期,隨著裝置處理量加大,產品汽油辛烷值損失變化不大,維持在0.6~1.0,初步判定汽油產品辛烷值損失較大是由加氫脫硫反應器和加氫后處理反應器溫差較小、反應器溫度調整手段不靈活導致。為了增加兩個反應器溫度的調整手段,在保證產品汽油總硫含量及硫醇硫的基礎上,對加氫脫硫反應器R9201與加氫后處理反應器R9202的換熱流程進行技改,拉開兩反應器之間的溫差并盡可能靠近設計值,以實現加氫脫硫反應器溫度調節的可控性,靈活調整三個加氫反應器的操作溫度,在一定程度上改善汽油產品的辛烷值。

表4 初期國IV運行期間典型分析數據

2.2 改進措施

2.2.1 增加加氫脫硫反應器R9201頂注氫點 原流程中,通過在反應器R9201中部注入急冷氫的方式控制反應器床層溫升。為進一步降低R9201入口溫度,將循環氫壓縮機返回線自控閥PIC6024后手閥處,接DN40臨時管線至R9201頂部的氮氣線,并通過自控閥PIC6024控制注氫流量,隨著冷氫流量的增加,可使R9201入口溫度有所降低(見圖1)。

圖1

2.2.2 增加后處理反應器出口至E9103入口跨線 通過增加后處理反應器R9202出口至E9103入口跨線的方式,減少進入E9201AB、E9202AB管程熱流流量,微小調整換熱網絡,使冷流汽油流經換熱器殼程換熱后,進入R9201的溫度有所降低,并達到可控狀態(見圖 2)。

圖2

2.2.3 增加E9201跨線 原流程中,通過調節主線上E9201AB的自控閥TIC6050A及跨線上自控閥TIC-6050B的方式,在一定范圍內調節R9201入口溫度TIC-6050。為使R9201入口溫度進一步降低,在原E9201-AB跨線流程的基礎上進行微小變更,通過增加混合器M9202后的混氫汽油至閥TIC6050B后跨線的方式增大冷流流量,進一步降低汽油至E9202AB殼程入口的溫度,從而達到降低R9201入口溫度的目的(見圖3)。

由裝置運行數據可以看出,在保證加氫后處理反應器R9202反應溫度的基礎上,通過改造有效降低反應器R9201的入口溫度,使兩反應器間的溫差由原來的25℃提高至32℃。由產品汽油的性質分析可以看出,裝置按照國IV生產方案進行生產期間,產品汽油硫含量達到 36 μg/g~40 μg/g,硫醇硫含量 7 μg/g~9 μg/g,在保證硫含量的基礎上,辛烷值得到有效的降低,損失值不大于0.3,可以達到全廠汽油產品調和目標(見表5)。

圖3

3 減少汽油辛烷值損失的局限性

目前裝置按照國IV生產方案進行生產,可以達到全廠汽油產品調和目標。然而,隨著國家對輕質油品質量要求的日益提高,國V汽油的生產已經成為新的生產目標。2017年9月9~14日,裝置進行國V汽油試生產。試運行期間,未對現運行的國IV汽油工藝流程進行調整,而主要通過提高加氫脫硫反應系統溫度、調整分餾塔輕重汽油切割比例的方式進行操作調整。結果表明,隨著反應器R9202溫度的增加、輕組分抽出比例的降低,混合汽油產品硫含量小于10 μg/g,可達到國V汽油生產要求,汽油辛烷值損失維持在1.5個單位左右,最大可達到2.8個單位。可見,國V汽油試生產時,隨著產品硫含量下降,不可避免會帶來汽油辛烷值損失加大的問題。此外,面對產品質量升級要求,改造并不能從根本上解決辛烷值損失的問題,需要對裝置換熱流程進行改造來解決,滿足脫硫率的基礎上最大限度降低產品辛烷值損失(見表6、表7)。

4 結論及建議

(1)催化汽油選擇性加氫脫硫技術(DSO技術)實現了汽油清潔生產階段性目標,但對持續清潔生產有其局限性。

表5 國IV運行期間產品汽油分析數據

圖4

表6 國V試生產操作參數

表7 產品質量表

(2)通過新工藝技術提高戊烷油、抽余油等組分辛烷值,提高現有汽油加氫裝置加工能力。

(3)升級液相柴油加氫裝置、優選新型加氫裂化催化劑等措施,確保全廠汽柴油全部達到國Ⅴ標準。

[1]胡媛媛,劉勇.DSO_FCC汽油加氫脫硫技術開發與應用[J].廣州化工,2012,40(16):174-176.

[2]樊蓮蓮.FCC汽油選擇性加氫脫硫過程中烴類組成與辛烷值損失的關系[J].石油煉油與化工,2010,41(9):70-73.

[3]沈義濤.辛烷值對發動機性能和燃燒特性影響的研究[J].車用發動機,2006,(2):64-68.

[4]蘭玲,等.催化裂化汽油選擇性加氫脫硫催化劑及工藝技術開發[J].石油科技論壇,2013,(1):53-56+69.

[5]劉曉步,夏少青.采用DSO技術催化汽油加氫裝置的首次工業應用[J].煉油技術與工程,2014,44(7):28-31.

[6]張路春,等.催化重整裝置增加原料效果分析[J].廣州化工,2013,41(6):173-175.

TE626.21

A

1673-5285(2017)11-0140-05

10.3969/j.issn.1673-5285.2017.11.033

2017-10-06

唐夢瑤,女,2011年畢業于哈爾濱商業大學工業工程專業,現在長慶石化公司機動設備處從事設備管理工作。

猜你喜歡
后處理產品
好產品,可持續
現代裝飾(2022年4期)2022-08-31 01:39:32
車身接附點動剛度后處理方法對比
從靈感出發,邂逅好產品
現代裝飾(2022年3期)2022-07-05 05:55:06
果樹防凍措施及凍后處理
今日農業(2020年20期)2020-12-15 15:53:19
乏燃料后處理的大廠夢
能源(2018年10期)2018-12-08 08:02:48
乏燃料后處理困局
能源(2016年10期)2016-02-28 11:33:30
基于柴油機排氣后處理的排放控制技術應用研究
2015產品LOOKBOOK直擊
Coco薇(2015年1期)2015-08-13 02:23:50
發動機排氣后處理技術
新產品
玩具(2009年10期)2009-11-04 02:33:14
主站蜘蛛池模板: 日韩大片免费观看视频播放| 蜜臀AV在线播放| 久久a毛片| 国产粉嫩粉嫩的18在线播放91| 中文一级毛片| 就去吻亚洲精品国产欧美| 亚洲无码视频喷水| 视频二区中文无码| 91精品啪在线观看国产91| 看你懂的巨臀中文字幕一区二区 | av无码一区二区三区在线| 欧美在线网| 四虎国产在线观看| 久久久受www免费人成| 精品五夜婷香蕉国产线看观看| 免费国产不卡午夜福在线观看| 日韩一区二区三免费高清| 欧美自拍另类欧美综合图区| 精品撒尿视频一区二区三区| 亚洲综合婷婷激情| 国产剧情一区二区| 国产日本欧美亚洲精品视| 亚洲一区二区成人| 在线a网站| 亚洲性网站| 五月婷婷伊人网| www亚洲精品| 国产69精品久久久久孕妇大杂乱| 亚洲欧美在线综合一区二区三区| 欧美天堂在线| 亚洲精品无码抽插日韩| 精品三级网站| 国产久草视频| 一级片一区| 性色生活片在线观看| 亚洲啪啪网| 亚洲视频a| 亚洲 欧美 偷自乱 图片| 精品一区国产精品| 91麻豆国产视频| 亚洲综合专区| 国产亚洲欧美在线中文bt天堂 | 日韩美女福利视频| 91精品啪在线观看国产91| 精品国产污污免费网站| 2019年国产精品自拍不卡| 米奇精品一区二区三区| 亚洲欧美不卡中文字幕| 香蕉视频国产精品人| 一级毛片免费的| 99精品这里只有精品高清视频| 国产天天射| 欧美中文字幕在线二区| 又黄又湿又爽的视频| 五月天福利视频| 免费高清毛片| 超清无码一区二区三区| 免费在线观看av| 久久无码av三级| 亚洲乱伦视频| 欧美成人亚洲综合精品欧美激情| 国产免费一级精品视频| 伊人无码视屏| 亚洲手机在线| 国产成人精品无码一区二| 毛片基地视频| 狠狠v日韩v欧美v| 久久动漫精品| 九九九精品视频| 久久99国产综合精品女同| 18禁影院亚洲专区| 国产女人综合久久精品视| 女同久久精品国产99国| av在线人妻熟妇| 久久永久视频| 国产无人区一区二区三区| 天堂网亚洲系列亚洲系列| 精品视频第一页| 久久婷婷综合色一区二区| 国产喷水视频| 国产精品久久久久无码网站| 亚洲欧美成人|