999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

長江中游鹽船套至螺山河段航道整治工程對河道演變影響

2017-12-05 05:56:56
水利水電快報 2017年11期
關鍵詞:工程

(長江科學院 河流研究所,湖北 武漢 430010)

長江中游鹽船套至螺山河段航道整治工程對河道演變影響

唐峰朱勇輝姚仕明陳棟

(長江科學院河流研究所,湖北武漢430010)

長江干線航道以云南水富至長江口,素有“黃金水道”之稱。然而,長江干線部分河段河道蜿蜒曲折,灘多水淺,成為了長江黃金水道的“瓶頸”,有必要通過航道整治等措施來改善和提高長江干線航道通航能力。但是大規模的航道整治會對防洪、河勢帶來一些不利影響。為了研究這種不利因素的影響程度并提出對策措施,選取了長江中游典型河段鹽船套至螺山段作為研究對象,利用長江防洪實體模型開展了航道整治工程方案實施前后系列年動床模型試驗,研究了工程方案實施前后該河段沖淤變化過程、沖淤規律、數量及分布,并在此基礎上研究了工程方案實施后對該河段的河勢及防洪產生的影響。研究成果可為該段航道治理工程方案的優化及河勢控制工程規劃、設計等提供技術參考。

黃金水道;航道整治;河道演變;河勢;防洪

長江干線航道從云南水富至長江口,全長2 838 km,是國家綜合運輸體系、長江運輸大通道的核心,也是我國唯一一條貫穿東、中、西部地區的水路運輸大通道,素有“黃金水道”之稱[1]。長江干線宜昌至安慶河段全長約1 087 km,河道蜿蜒曲折,灘多水淺,歷來是長江防洪和航道建設的重點和難點。與上、下游相比,宜昌至安慶段航道標準明顯偏低,成為長江黃金水道的瓶頸,難以充分發揮其物流“動脈”暢通作用。因此,通過航道整治等工程措施改善和提高宜昌至安慶段的通航能力,具有十分重要的意義。

考慮到上游建庫后宜昌至安慶河段河道演變的復雜性,如部分河段河勢尚不穩定、受人類活動影響顯著。航道整治一般為低水整治,屬于河道治理的一部分,而穩定的河勢是整治的基礎,因此需要對河勢不穩的河段采取河勢控制工程;同時航道整治還會對防洪、河勢帶來一些不利影響,尤其是大規模的航道整治,需在規劃階段開展其對防洪、河勢影響的研究,并針對不利影響提出對策措施。

本文針對長江宜昌至安慶段的地理位置及河型特點,選取了極具代表性的河段——鹽船套至螺山段作為研究對象,通過收集整理大量實測的水文、地形資料,對該河段的河道演變規律進行了分析。在此基礎上,利用長江防洪實體模型開展了航道整治工程方案實施前后系列年動床模型試驗,研究了工程前后該河段的沖淤變化規律及河勢變化趨勢,并在此基礎上分析了工程方案實施后對該河段的河勢及防洪產生的影響。研究成果可為該段航道治理工程方案的優化及河勢控制工程規劃、設計等提供技術參考。

1 河道概況

模型試驗河段上起下荊江鹽船套,下迄螺山,全長約86 km,包括下荊江出口段(鹽船套至城陵磯)、城螺河段以及洞庭湖出口洪道約7.5 km河段(岳陽至城陵磯)。其中下荊江出口段為重點研究河段,由荊江門、熊家洲、七弓嶺及觀音洲4個連續急彎段及彎道之間的過渡段組成,屬于典型的蜿蜒型河道[2]。

河段兩岸建有堤防工程,左岸有監利長江干堤,右岸有岳陽長江干堤。近幾十年來,由于受下荊江裁彎、三口分流葛洲壩水利樞紐的建成運行以及1998年大洪水等因素的影響,下荊江出口段的河道演變特點主要表現為凹岸不斷崩退、凸岸不斷淤長、彎頂逐漸下移以及河身向下游蠕動。三峽水庫蓄水運用后,由于上游來沙量急劇減少,水沙條件的變化導致該河段河槽沖刷,河勢發生了較大調整,主要表現為:主流出熊家洲彎道后不再過渡到右岸而直接沿八姓洲西岸下行;七弓嶺和觀音洲彎道發生“撇彎切灘”;彎道凹岸深槽上段淤積、下段沖刷并向下游方向延伸;凸岸邊灘上游面沖刷、下游面回淤;洲頭“切灘撇彎”;彎道凹岸下游的未護岸地段岸線崩塌。

該試驗段徑流和泥沙主要由宜昌上游來水來沙控制,同時受荊江三口分流分沙變化及洞庭湖匯流水沙變化的影響,選取監利水文站為荊江進口水沙特征代表站。三峽水庫蓄水運用以前,根據監利站1951~2002年的實測資料統計,多年平均流量11 400 m3/s,多年平均徑流量3 596億m3,徑流年內分配不均,74.6%的徑流量集中在5~10月的汛期;多年平均懸移質輸沙量3.51億t,多年平均輸沙率11 130 kg/s,多年平均含沙量1.00 kg/m3;輸沙量年內分配極不均勻,汛期5~10月輸沙量占年輸沙總量的90.3%,相比水量更為集中。三峽水庫蓄水運用以后,根據監利站2003~2015年資料統計,多年平均流量11 576 m3/s,相應徑流量3 649億m3;徑流年內分配不均,71.3%的徑流量分布在汛期5~10月;多年平均輸沙量僅0.75億t,較建庫前減少78.6%,上游來沙的減少,導致荊江河段河道將在一段時期內將受到沖刷。

2 動床模型設計

2.1 模型模擬范圍

動床模型模擬范圍上起鹽船套(荊171),下至螺山,河段全長約85 km,包括下荊江出口段及江湖匯流段。由于該河段有洞庭湖匯入,匯流將直接影響該河段的水流條件及河床沖淤變化,因此模型對洞庭湖出口洪道進行了模擬,范圍為南津港至蓮花塘,原型長約14 km。

2.2 模型相似條件

根據研究內容和試驗河段的水沙條件及河床組成情況,動床模型除滿足幾何相似和水流運動相似外,還應滿足泥沙運動相似條件,動床模型各類比尺匯總于表1。最終的河床變形時間比尺、含沙量比尺需通過驗證試驗確定。

表1 動床模型各類比尺匯總

2.3 模型測控系統

試驗河段模型試驗放水要素采用計算機自動控制,其中長江和洞庭湖模型進口流量分別由3臺電磁流量計交互控制,進口沙量分別由3臺螺桿泵采用調頻器交互控制,出口水位由1臺梭拉式尾門自動調節。模型試驗中采用自動水位儀來觀測模型沿程水位,采用多點式光電流速儀、自動測淤儀以觀測斷面流速分布及河床地形等。

2.4 模型驗證

動床模型驗證試驗主要是通過對水面線、斷面流速分布和河床沖淤變形等要素的驗證試驗,以檢驗模型設計、選沙及各項比尺的合理性,從而保證模型方案試驗的可靠性,并最終確定模型的含沙量比尺與河床沖淤變形時間比尺,為后期開展航道整治工程方案實施前后河床沖淤變化試驗研究奠定基礎。

驗證試驗初始河床地形采用2008年10月底實測1∶10 000水下地形圖,模型施放2008年10月至2011年11月的水沙過程,以復演2011年11月實測河床地形。

動床模型驗證試驗研究成果表明,模型沿程水位及垂線平均流速沿河寬的分布與原型基本相似,各段不同流量級下河床沖淤量總的變化規律與原型基本一致,模型深泓位置、斷面形態橫向分布與原型基本吻合,較好地復演了原型灘槽泥沙運動沖淤規律,表明模型設計、選沙及各項比尺的運用基本合理。

3 航道整治工程布置方案

根據航道部門提供的航道工程治理推薦方案[3],如圖1所示,本次動床模型試驗對擬實施的航道工程方案進行了模擬,其航道治理思路為調整并改善彎道段的灘槽形態,增強水流歸槽沖刷能力,穩定主槽地位,改善航道條件。具體布置方案為:①在荊江門彎道反咀凸岸側實施4道護底帶,并對反咀凸岸高灘實施守護;②在熊家洲彎道彎頂處布置4條護灘帶;③在七弓嶺彎頂凸岸側布置3條護灘帶,并對八姓洲西側岸線實施守護;④在觀音洲彎道下游布置4道勾頭丁字型護灘帶;⑤對南陽洲右緣及費家墩邊灘實施守護。

圖1 航道整治工程布置方案

4 動床模型預測試驗[4]

4.1 模型試驗條件

(1) 邊界條件。長江鹽船套至螺山段河道沖淤試驗模擬范圍與動床模型驗證試驗范圍一致。試驗初始地形采用2014年2月實測1∶10 000河道地形。本次動床模型沖淤試驗研究按航道治理工程實施前后兩個條件進行模型試驗:①條件1根據試驗河段已實施河道整治工程和航道整治工程,模型對荊江門、熊家洲、七弓嶺、觀音洲等部位護岸工程和已實施航道工程以及岳陽洞庭湖大橋、荊岳長江公路大橋等進行了模擬;②條件2在條件1的基礎上增加此次航道部門提供的航道工程治理推薦方案。

(2) 水沙條件。模型試驗時段為10 a,試驗系列年可在距今較近的年份選擇,2008~2012年5 a中涵蓋了大、中、小水文年,具有一定的代表性。因此,初步選擇監利站和七里山站實測10 a水沙組合(2008+2009+2010+2011+2012+2008+2009+2010+2011+2012)進行系列年試驗。依據實測資料對試驗河段沿程水位、進口流量與輸沙量等水沙條件進行不同時段步長概化,其中模型模擬進口的輸沙量取粒徑大于0.05 mm泥沙。

4.2 模型試驗成果分析

4.2.1 河床沖淤量及枯水河槽平均沖淤分布

(1) 航道整治工程實施前,系列年動床模型試驗全河段以沖刷為主,各河段沖刷強度有所不同,其中下荊江出口段(鹽船套至城陵磯)沖刷強度大于城螺河段沖刷強度;而下荊江出口各段沖刷強度差別不大,其中荊江門河段沖刷強度相對較弱。下荊江出口段(鹽船套至城陵磯)系列年第4 a末枯水河槽累計沖刷2 897.9萬m3,平均沖深0.55 m;第5 a后沖刷強度有所減弱,至10 a末枯水河槽累計沖刷4 636.5萬m3,平均沖深0.87 m。城螺河段系列年第4 a末枯水河槽累計沖刷1 028.5萬m3,平均沖深0.26 m;系列年第10 a末枯水河槽累計沖刷1 514.6萬m3,平均沖深0.39 m。

(2) 與航道整治工程實施前相比,工程實施后全河段仍以沖刷為主,但整體沖刷量小于工程實施前。其中荊江門河段(利5~荊175)10 a末累計沖刷387.3萬m3,較工程前減少6.8%;熊家洲河段(荊175~荊179)10 a末累計沖刷1 017.6萬m3,較工程前減少9.4%;七弓嶺河段(荊179~荊181)10 a末累計沖刷1 513.3萬m3,較工程前減少4.6%;觀音洲河段(荊181~利11)10 a末累計沖刷1 431.3萬m3,較工程前減少5.3%;城螺河段(利11~螺山)10 a末累計沖刷1 485.8萬m3,較工程前減少1.9%。經統計,下荊江鹽船套-城陵磯河段4 a末累計沖刷2 633.9萬m3,較工程前減少9.1%,平均沖深0.50 m;10 a末枯水河槽累計沖刷4 349.6萬m3,較工程前減少6.2%,平均沖深0.82 m。

4.2.2 汊道分流比變化

試驗對運行10 a末分汊河段南陽洲左右汊分流比進行了觀測,不同流量條件下南陽洲右汊均為主汊,且隨流量的增加而增大,右汊分流比也略有增大;航道整治工程實施后,由于南陽洲右緣下段護岸工程及費家墩右岸護岸工程的實施,制約了右汊河床的橫向擴展,與工程實施前相比,不同流量下南陽洲右汊分流比略有減小,其中多年平均流量11 397 m3/s減小幅度最大。工程實施后右汊分流比為72.5%,較工程前減小2.3%;枯水流量6 495 m3/s時,工程后右汊分流比為71.8%,較工程前減小1.3%;平灘流量22 088 m3/s時,工程實施后右汊分流比為73.5%,較工程前減小1.9%。

4.2.3 航道整治工程實施前后河勢變化對比

通過分析航道整治工程實施前后兩組條件下模型試驗成果可知,系列年動床模型試驗第4 a及第10 a末,鹽船套至城陵磯河段河勢仍維持現有格局,從灘槽形態變化看,與工程實施前相比,工程實施后該河段灘槽格局基本穩定,灘槽變化主要體現在工程區域附近。

以七弓嶺彎道段為例作進一步說明(圖2),其第4 a末地形主要特點有:經過4 a水沙連續作用后,從灘槽形態變化看,七弓嶺河段工程實施后灘槽格局基本穩定,灘槽變化主要體現在工程區域附近。工程方案實施后,在彎道凸岸實施的3道護灘帶以及八姓洲護岸工程,有效地遏制了彎道進口過渡段凸岸邊灘的沖刷崩退,同時由于護灘帶能起到減緩水流流速的作用,凸岸邊灘回淤,促使河槽斷面縮窄,水流歸槽,有利于航道條件的改善。其中3道護灘帶之間的凸岸邊灘出現了一定程度的淤積,與工程實施前4 a末地形比較,工程實施后4 a末凸岸邊灘20 m等高線向右岸最大回淤約350 m,見圖2。由于彎道進口過渡段凸岸邊灘不再沖刷崩退轉而向右岸回淤,致使河槽斷面縮窄,過渡段深泓右擺,促使水流向凹岸深槽過渡,增大了水流對右岸深槽沖刷的強度,右岸深槽相應沖刷下切;與工程實施前4 a末地形比較,工程實施后4 a末過渡段深泓右擺約230 m,彎道主流頂沖點相應有所上提,右岸深槽最大沖深約5.9 m。

圖2 工程前后4 a末七弓嶺彎道附近橫斷面變化

第10 a末地形主要特點(圖3):經過10 a水沙連續作用后,同第4 a后相似,七弓嶺河段工程實施后灘槽格局基本穩定,灘槽變化也主要體現在工程附近,但工程對附近河勢的影響逐漸加強。3道護灘帶之間的凸岸邊灘發生明顯淤積,與工程實施前10 a末地形比較,工程實施后10 a末凸岸邊灘20m等高線向右岸最大回淤約400 m,見圖3,其范圍和淤積程度有一定增大。由于彎道進口過渡段凸岸邊灘不再沖刷崩退轉而向右岸回淤,致使河槽斷面縮窄,過渡段深泓右擺,促使水流向凹岸深槽過渡,增大了水流對右岸深槽沖刷的強度,右岸深槽相應沖刷下切;與工程實施前10 a末地形比較,工程實施

圖3 工程實施前后10 a末七弓嶺彎道附近橫斷面變化

后10 a末過渡段深泓右擺幅度增大,最大擺幅約380 m,彎道主流頂沖點繼續上提,右岸深槽沖刷下切幅度增大,最大沖深約8.6 m。

5 結 語

系列年動床模型試驗研究成果表明,經過10 a水沙連續作用后,航道整治工程實施后的鹽船套至螺山河段灘槽格局基本穩定,灘槽變化也主要體現在工程附近。工程實施后,新建護灘帶之間的凸岸邊灘發生明顯淤積。由于彎道進口過渡段凸岸邊灘不再沖刷崩退轉而向對岸回淤,致使河槽斷面縮窄,過渡段深泓向對岸擺動,彎道主流頂沖點上提,促使水流向對岸深槽過渡,增大了水流對對岸深槽沖刷的強度,對岸深槽相應沖刷下切。與工程實施前相比,工程實施后10 a末荊江門、熊家洲、七弓嶺原彎道凹岸深槽以及觀音洲彎道出口段左岸深槽均有不同程度沖深,建議對深槽沖刷下切及近岸流速增大的部位實施河勢控制工程。

[1] 長江科學院.長江干流武漢至安慶段提高航道標準可行性論證總報告[R]. 武漢:長江科學院,2014.

[2] 余文疇,盧金友.長江河道演變與治理[M].北京:中國水利水電出版社,2005.

[3] 長江航道規劃設計研究院. 長江干流武漢至安慶段航道整治方案[R]. 武漢:長江航道規劃設計研究院2015

[4] 唐峰,朱勇輝,陳棟.長江宜昌至安慶段提高航道標準治理工程實體模型試驗報告(鹽船套至螺山段)[R].武漢:長江水利委員會長江科學院,2015.

(編輯:李曉濛)

2017-09-15

國家自然科學基金重點項目(51339001);國家自然科學基金面上項目(51579015);國家重點研發計劃水資源高效開發利用重點專項課題資助(2016YFC0402305, 2016YFC0402310,2017YFC040306);中央級公益性科研院所基本科研業務費專項(CKSF2016032)

唐 峰,男,長江科學院河流研究所,高級工程師.

1006-0081(2017)11-0039-04

TV147

A

猜你喜歡
工程
《工程爆破》》征稿征訂
工程爆破(2022年3期)2022-07-26 01:58:56
《工程爆破》征稿簡則
工程爆破(2022年2期)2022-06-17 14:13:56
子午工程
太空探索(2016年6期)2016-07-10 12:09:06
工程
工程
工程
工程
工程
工程
工程
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频在线观看免费视频| 国产精品成人一区二区不卡| 日韩第一页在线| 国产成人91精品| 日韩国产精品无码一区二区三区 | 伊人五月丁香综合AⅤ| 美臀人妻中出中文字幕在线| 欧美午夜一区| 亚洲最新在线| 中文字幕在线免费看| 热久久综合这里只有精品电影| 国产va在线| 婷婷丁香在线观看| 国产精品美女免费视频大全| www.狠狠| 国产视频一二三区| 中文毛片无遮挡播放免费| 爽爽影院十八禁在线观看| 亚洲无码一区在线观看| 国产成人综合在线观看| 欧美一级特黄aaaaaa在线看片| 天天综合网色中文字幕| 毛片网站在线看| 国产主播喷水| 一级在线毛片| 亚洲国产在一区二区三区| 99国产在线视频| 在线观看亚洲天堂| 欧美亚洲一二三区| 国产色伊人| 国产精品久久自在自线观看| 国产一区二区精品高清在线观看| 亚洲男人的天堂久久香蕉| 日本日韩欧美| 亚洲国产一成久久精品国产成人综合| 亚洲人成电影在线播放| 国产欧美视频综合二区| 日本a∨在线观看| 欧美a网站| 另类欧美日韩| 国产精品香蕉| 亚洲av日韩av制服丝袜| 亚洲无线一二三四区男男| 不卡色老大久久综合网| 2021国产精品自拍| 男女男精品视频| 欧美成人免费午夜全| 91无码视频在线观看| 久久久久人妻一区精品色奶水 | 精品国产自在在线在线观看| 国产成人调教在线视频| 另类综合视频| 99热亚洲精品6码| 日本妇乱子伦视频| 大陆精大陆国产国语精品1024| 久久国产黑丝袜视频| 一本大道香蕉中文日本不卡高清二区 | 91精品视频网站| 中文字幕久久亚洲一区| 日韩国产精品无码一区二区三区| 高清不卡毛片| 高清国产在线| 亚洲综合片| 欧美区国产区| 在线观看国产小视频| 一区二区三区精品视频在线观看| 亚洲人成电影在线播放| 日韩国产欧美精品在线| 日本午夜影院| 欧美性猛交一区二区三区| 亚洲V日韩V无码一区二区| 免费a级毛片视频| 精品久久国产综合精麻豆| 无码专区国产精品第一页| 国内精品视频区在线2021| 国产精品欧美亚洲韩国日本不卡| 丝袜无码一区二区三区| 国产精品美人久久久久久AV| 国产成人综合久久精品尤物| 激情亚洲天堂| 欧美国产日韩在线观看| 97精品久久久大香线焦|