(成都華西化工研究所股份有限公司,四川 成都 610031)
專論與綜述
聯堿法φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組新技術開發與應用
劉應峰
(成都華西化工研究所股份有限公司,四川 成都 610031)
結合碳化塔結疤與清洗的影響因素,論述了鴻化聯堿法φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組技術的可行性與實踐應用情況,實現了聯堿行業碳化塔五塔一組不堵塔的設想,提高了碳化塔的有效利用率,減少了設備投資費用,同時也大大節省了清洗碳化塔的能耗。
聯堿法;碳化塔;五塔一組;開發;應用
眾所周知,聯堿法純堿生產過程中,碳化塔制堿到一定時間,塔壁、菌帽(篩板)、小管外壁逐漸產生以碳酸氫鈉、碳酸氫銨為主的結疤,影響碳化塔的正常作業,必須對制堿塔進行清洗,溶解結疤恢復碳化塔的正常作業。
鴻化聯堿廠φ3400/φ3000索爾維碳化塔四塔一組運行已經20年,沒有出現堵塔、洗塔現象,2001年又推廣到φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔運行,也沒有出現堵塔、洗塔現象。2008年,我公司聯堿廠在四塔一組的基礎上,通過技術改造,在φ2500索爾維碳化塔上實施五塔一組運行的中間試驗,通過兩年的運行、檢查,確認無堵塔、結疤現象,碳化塔清洗效果好。
隨著公司發展,聯堿廠逐步新建φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔后,開始摸索碳化塔五塔一組運行。
聯堿碳化塔純堿生產中,碳化塔制堿一定時間,碳酸氫鈉和碳酸氫銨等結晶(如表1)會附著在塔的內壁、菌帽、冷卻管上而結疤,嚴重影響碳化塔的連續運行。結疤主要與制堿塔作業周期、碳化塔清洗是否徹底、原料母液雜質含量、碳化塔操作控制這些因素有關。因此,制堿塔作業一定時間后,都必須改為清洗塔。

表1 碳化塔結疤成分一覽表(%)
碳化塔的清洗流程有很多,最常用流程是AⅡ母液進行清洗,清洗后送到制堿塔作為制堿母液CAⅡ。影響碳化塔清洗效果的主要因素如下:
2.2.1 清洗母液AⅡ組成的影響
清洗母液AⅡ清洗結疤不僅是物理作用,而且伴隨有化學反應過程,2NaHCO3+2NH4OH→Na2CO3+(NH4)2CO3+2H2O。
碳化塔結疤的溶解度和溶解速度隨清洗母液AⅡ中的固定銨、二氧化碳含量的增加而減少;隨著清洗母液AⅡ中游離氨含量的增大而增大,見表2。

表2 清洗AⅡ組成與結疤物溶解度關系
2.2.2 清洗AⅡ溫度的影響
碳酸氫銨和碳酸氫鈉結疤都隨溫度的升高,溶解度和溶解速度都增大。因此提高清洗AⅡ溫度,有利于結疤的清洗。但是清洗AⅡ溫度過高,會導致清洗尾氣含氨過高,氨損耗大。因此,清洗AⅡ溫度一般控制在38~40 ℃,最高不超過42 ℃。
2.2.3 塔內清洗氣的影響
清洗作業除了連續地從塔上加入清洗母液AⅡ外,還不斷地從塔底通入清洗氣攪拌,消除局部過飽和現象,增加結疤的溶解速度以提高清洗效率。但通入清洗氣流量、溫度、二氧化碳濃度都對清洗塔有一定的影響。一般控制清洗氣流量在1 800~2 000 m3/h,溫度大于60 ℃,二氧化碳濃度小于15%。
2.2.4 清洗塔液位控制
一般控制清洗塔液位大于22~25 m以上,確保碳化塔內部構件充分的浸泡在清洗母液AⅡ中。
2.2.5 清洗時間
碳化塔的清洗時間,與碳化塔的組合有關。兩塔一組,制堿24 h,清洗24 h;三塔一組,制堿48 h,清洗為24 h;四塔一組,制堿時間48 h,清洗時間為16 h,也可以制堿時間為72 h,清洗時間為24 h。
一組塔的數量越多,碳化塔的利用率越大,投資越省,但是容易清洗不干凈,造成堵塔、水洗塔,造成氨氮污水排放、物耗能耗升高,后果非常嚴重。那么,聯堿法碳化塔如何組合才是最經濟合理的,是我們每個制堿工作者的追求目標。
碳化塔組塔個數的多少,關鍵在于碳化塔能否清洗干凈。我們首先選擇φ2500索爾維碳化塔進行改造運行。利用停產大修的機會,將1#、2#、3#、4#、6#(5#塔已經拆除)φ2500索爾維碳化塔的倒鹵管線、AⅡ管線、CAⅡ管線進行聯通改造,實現五塔一組的生產工藝路線。
確定工藝路線后,通過配管改造、制定詳細的試運行方案,開始進行對φ2500索爾維碳化塔五塔一組生產運行。嚴格控制制堿時間、清洗塔壓力、清洗氣流量,對清洗CAⅡ采集大量樣品,對其CO2含量進行分析,并與原四塔一組的進行對比,確認無異常變化后,每月定期對碳化塔水箱部分小管和菌帽進行檢查,清洗都較為干凈,并沒有發現由結疤和堵塞現象。
通過半年時間的運行,φ2500索爾維碳化塔沒有出現清洗不好和堵塔現象,因此,確認φ2500索爾維碳化塔從四塔一組運行改變為五塔一組運行是成功的。
在φ2500索爾維碳化塔五塔一組技術開發與應用的基礎上,將新8#索爾維篩板碳化塔并入到新1#、2#、3#、4#碳化塔,形成φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組。
2009年4月份開始試運行,發現四個制堿塔的CAⅡ量不能滿足生產需要。在保障了出堿量時,碳化塔清洗液位不能保障。保障了清洗塔液位時,又不能保障出堿量。在運行一個月后,打開1#塔觀察孔,發現碳化塔小管有結疤,因此停止φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組的運行。
2009年10月,公司再一次組織各級工程技術人員,對φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組的運行問題進行認真梳理,通過對碳化塔清洗理論進行認真分析,對工藝管道進行計算,確定管道大小,對工藝管道的連接方式進行現場確認,對輸送泵的能力進行核算。對φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組的管道、泵進行重新設計改造,于2010年4月,進入試運行階段。
五塔一組碳化塔清洗時間確定為12 h,制堿時間為48 h,AⅡ清洗量為制堿量的1.33~1.5倍,清洗氣量≥2 000 m3/h,清洗氣CO2濃度≤15%,清洗氣溫度≥60 ℃,AⅡ母液溫度≥38 ℃,清洗效果如表3。

表3 φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組清洗碳化塔運行指標
從運行結果,AⅡ和CAⅡ母液CO2指標來看,碳化塔清洗末期CO2差值小于0.5 tt,從理論角度證明了φ3400/φ3000碳化塔五塔一組是能夠清洗徹底的,連續運行是可行的。
為了進一步確認碳化塔能否清洗徹底,5月13日,打開3#塔4箱水箱觀察孔檢查,無結疤;6月23日和7月14日分別打開2#塔4箱水箱觀察孔檢查,無結疤。
1)我公司開發的φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔“五塔一組” 新技術,能保證碳化塔清洗好,不煮塔,實現碳化母液封閉循環,無廢液排放,其運行是可行的。
2)五塔一組與四塔一組相比,每生產一噸純堿可以降低2~3 kWh,還可以減少排放含氨尾氣量35.2 m3,一年減少尾氣15 840 km3。
3)與四塔一組相比,五塔一組提高了碳化塔的設備利用率,碳化塔容積利用率從0.028 t/h提高到0.03 t/h,增長率為7%,減少一次性投資費用。
4)聯堿法φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組新技術開發與成功應用,是國內聯堿法索爾維碳化塔的首創,曾獲自貢市科學技術進步二等獎,對聯堿法碳化塔工藝技術具有重大意義。
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TQ114.16
C
1005-8370(2017)06-03-03
2017-07-04
劉應峰(1976—),高級工程師,四川大學工程碩士,2000年畢業于四川理工學院(原四川輕化工學院)。現任成都華西化工研究所股份有限公司脫硫脫硝工程項目經理,曾任自貢鴻鶴化工股份有限公司聯堿廠總工程師。