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消除加速時N12發動機異響問題

2017-12-29 00:00:00龍浩黃靖管兵趙培霖
時代汽車 2017年11期

摘要:N12發動機在加速初期,會發出“噠噠”異響,嚴重影響客戶駕駛和乘車舒適性。該異響聲源分散,可能因素較多。對每種可能因素做檢測和驗證,收集相關現象和數據,最后發現導致異響的根本原因是皮帶張緊力不足。通過抽樣驗證,獲取最佳方案,實施后故障徹底消除。有效避免因皮帶張緊力不足引起的各種售后問題。

關鍵詞:發動機;異響;皮帶;張緊力

1引言

發動機作為汽車的心臟,任何質量問題,抑或是不影響功能,也是一顆牽一發而動全身的定時炸彈。研發人員在發動機批量生產前會做一系列參數匹配和模擬,可是發動機最終成型投產后,仍然會遇到諸多問題,如怠速不穩、異常抖動、漏機油、缸體漏液、噪音過大、零部件容易失效等等,有設計缺陷引起,也有制造缺陷導致。異響問題是發動機質量問題中較普遍的一項。

2問題現象

N12發動機在加速初期,駕駛室下方會發出“嗒嗒”聲響,聲源分散,同時該異響有如下特點:

a、氣溫升高,聲音會減小,天氣熱聲音變小甚至聽不到,天氣涼聲音變大,下雨的時候聲音更大;

b、同樣的氣溫,隨發動機連續工作時間增長,聲音會慢慢變小;

c、只有部分車輛在2檔的時候才會有,所有車在3、4、5檔都會有;

d、異響出現時發動機轉速1400-1600rpm,同時進氣壓力為94kPa以上;

e、離地掛檔空轉,無異響;

f、出現異響時,掛空擋行駛,或者踩離合行駛,聲音立刻消失。

3問題分析

該異響聲源不明,只能劃定一個區域即有可能進氣渦流帶動的撞擊聲,又可能是排氣管內有異物碰撞,或者是零部件干涉撞擊,也有可能是部分緊固件扭力不足,或者是變速器傳出,或者是皮帶輪系導致等等,故從排氣系統、零部件干涉、扭力不足、皮帶輪系這四個部分著手分析。

4檢測和驗證

4.1排氣系統(見表1)

結論:排氣系統無故障,不是要因。

4.2零部件干涉

發動機艙含有所有的發動機線束,以及與發動機線束相連接的主線束,線束含有較多的接頭,部分線束或者接頭在行駛中有與其它地方干涉的風險,檢測和驗證方法見表2。

結論:零部件干涉不是要因。

4.3零部件扭力不足

發動機緊固件扭力大多屬于關鍵扭力,如發電機支架螺栓若松動,則會導致支架抖動、發電機抖動或則輪系不正常工作等等,抽取1臺故障車的緊固件扭力測試結果見表3。

結論:扭力合格,不是要因。

4.4皮帶輪系

N12發動機由曲軸輪、水泵輪、發電機輪和皮帶張緊輪組成,皮帶張緊輪屬于一次性張緊,皮帶為摩擦傳動型多攜帶。

4.4.1皮帶張緊力

皮帶張緊力過大,則會導致皮帶過早破損;皮帶拉力過小,則會出現皮帶打滑、易脫落、過早破損以及皮帶震動過大,N12發動機要求初始張緊力為500±50N,路試后張緊力要求≥280N。故障車皮帶張緊力抽檢結果見圖1和圖2。

通過測試結果發現故障車皮帶張緊力遠低于要求值,屬于偏松狀態,這有可能是系統本有條件所致,也有可能是員工裝配時未按照工藝要求執行。為此,特地做實車跟蹤調查,結果表明,并非初始張緊力未達到工藝要求,路試后張緊力過小是一個普遍存在的現象。

結論:皮帶張緊力不足是主要因素。

4.4.2皮帶運行測試及監控

使用內窺鏡對皮帶做實時監控,發現只要異響,電機與張緊輪之間的帶段必定劇烈抖動,其它帶段狀態狀態一直良好。

N12發動機的皮帶輪系結構,電機與張緊輪之間的帶段屬于第二松邊,同時也是第二短邊,松邊受力更小,因第一短邊長度過短,所以抖動不明顯。理論分析與實際情況相吻合。

4.4.3異響原因分析、消除驗證及現象解釋

為進一步驗證異響是否由皮帶劇烈抖動引起,針對性地做了一些驗證,并借助儀器分析異響所處頻率段,具體驗證方法見表4。

無獨有偶,發動機熱試時,使用略長的單槽皮帶帶動水泵,在運行過程中同樣有該“噠噠”異響出現,且異響出現時皮帶劇烈抖動,該現象進一步證實,皮帶劇烈抖動能夠造成異響。

結論:頻率2000-12000Hz之間均有異響產生,說明該異響與摩擦有一定關系。行駛加速到1400~1600rpm才會異響,是因為發動機各項性能在此時處于爬升階段,給皮帶震動提供了一定的條件,給張緊不足的皮帶提供共振源,共振導致皮帶會劇烈抖動。隨著問題的升高,異響會更加明顯,是因為環境溫度改變了單位體積空氣的密度和濕度等性能,溫度越低,單位體積空氣越多,導致皮帶跳動抽打時,排擠出的空氣越多,聲音越大。所以該異響屬于皮帶劇烈抖動時,皮帶抽打皮帶輪瞬間,摩擦的同時快速擠出皮帶與皮帶輪之間的空氣發出的“噠噠聲”,與純粹的皮帶打滑聲音發生機理不同。

5對策制定及效果

5.1張緊力驗證

N12發動機皮帶屬于手動張緊輪系,皮帶張緊力不能自動調節,運行一段時間后,因皮帶長度有一定的延伸,皮帶寬度及側隙會有細微的變化,使得皮帶與帶輪楔合更到位,張緊力會有一定的衰減。為抽查皮帶與帶輪初期楔合的衰減值,首先試驗張緊力隨轉動圈數的改變,結果見圖3。

從圖3可以看出,張緊力從500~800N,轉動2圈后初期楔合就已經完成,故在下一步行動中,只需做轉動2圈的驗證,驗證結果見圖4。

從圖3可以看出,初始張緊力在500~800N之間,皮帶與皮帶輪初步楔合以后,張緊力衰減值在60~200N不等,衰減平均值為139N。

5.2對策制定

通過張緊力驗證試驗發現,皮帶與帶輪初期楔合的衰減值較大,在現有500±50N的初始張緊力情況下,得到的有效初始張緊力較小,接著皮帶在高轉速運行過程中,瞬間內皮帶與帶輪更進一步楔合,延伸長度變大,張緊力會瞬間衰減得更大。但是隨著發動機的運轉,皮帶與帶輪滑動摩擦,導致皮帶溫度逐漸升高,橡膠受熱脹冷縮作用,有效厚度增加,皮帶變得更緊繃,所以發動機運行一段時間后故障聲音會慢慢變小。

考慮現有生產線的布局,同時考慮N12發動機皮帶最佳狀態下能夠承受的張緊力,制定措施見表5。

6結語

通過調查、分析、驗證,造成N12發動機在加速初期“噠噠”異響的根本原因是皮帶張緊力不足,造成張緊力不足的原因是設定初始張緊力時,未考慮皮帶初期楔合造成的張緊力衰減。通過調查皮帶初期楔合造成的張緊力衰減平均值,結合平均值,保證皮帶最佳狀態,適當上調初始張緊力后,問題得到解決。并且避免了售后因皮帶張緊力不足導致的諸如噪音大、皮帶壽命減短、皮帶破損嚴重等系列問題。

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