李凡
摘 要:動車組側墻組成是車體主要大部件,其組焊后整體的尺寸、輪廓度等既影響后續車體總裝配的質量,又直接影響車體外觀、強度等性能,為此制造精度要求高,是動車組車體制造的關鍵環節。鑒于此,本文對動車組側墻制造工藝優化方法進行了分析,將I-DEAS有限元分析引入工藝制造過程,發揮數據計算分析優勢,采取數值模擬與試驗測試相結合的方法,達到提高產品質量及生產效率的目的。
關鍵詞:動車組;側墻制造;工藝優化;有限元
1引言
在現車生產過程中,側墻組裝質量控制一直是車體制造中的重點與難點。動車組車體生產制造過程中,針對工藝設計中的實際情況及存在問題,采取數值模擬與試驗測試相結合的方法,優化現有工作狀態,提高制造質量及生產效率,并實現工藝數據及經驗的積累。
2側墻工藝優化
2.1工藝流程分析
動車組車體側墻采用薄壁中空長大擠壓鋁型材結構,材質為6005-T6,車體長度方向有4條長大焊縫,通過側墻組焊工裝完成長大型材的組裝,先進行側墻反而裝配,按照上墻板、窗上板、窗間板、窗下板、下墻板的順序進行組裝,高度方向以上墻板上沿定位,通過工裝的拉緊裝置對側墻下墻板進行拉緊,形成10-12mm的側墻撓度,然后利用IG M機械自動焊實現5塊型材的連接,冷卻后,翻轉再進行正而焊接,正、反兩側裝配組焊完成后出胎檢測,對不合格尺寸進行調修,從而完成最終產品。
2.2問題表現與分析
在生產過程中通過批量跟蹤和測量發現,側墻組焊后尺寸合格率較低,大部分尺寸需要依靠調修來保證,現有調修前的合格率遠遠不能滿足要求,但調修作為組焊后保證部件尺寸的后補措施,調修過多不但影響生產效率,而且需要在高溫火烤下實施,對型材的強度和剛度影響較大,對部件的疲勞使用壽命也將產生隱患。
通過對工裝定位壓卡情況的跟蹤和分析,并結合實踐經驗,發現產生問題的原因來自以下方面:(1)預設支撐板變形量引起變形。側墻組焊工裝的反裝胎位是側墻的理論輪廓,反裝胎位預設了反變形,通過數據積累發現,不同的預設反變形量,側墻焊后輪廓度會有很大偏差。(2)側墻工裝部分壓塊的位置偏離支撐板上方。工裝夾具的作用是固定被夾持的工件,并能保持穩定狀態,要求不能產生附加變形,因此從工裝設計及操作工藝上說,夾具的夾持部位必須在支撐工裝正上方,但在實際中,由于工裝結構的限制,部分壓塊不能達到以上要求,并且由于夾具的壓緊力達4t,工件下部懸空無支撐,必然導致側墻各型材對接焊縫錯邊。
2.3有限元分析
2.3.1建立側墻幾何模型
由于動車組側墻為長薄板型材件,采用實體建模會導致后續的有限元劃分數量過于龐大,難以求解。因此在仿真中使用片體建模,以板單元劃分單元格(見圖1),根據側墻實際情況具體設置側墻各部位板單元厚度。板單元的厚度依照型材斷而圖中厚度進行相應設置。圖2以不同顏色來表示側墻板厚設置。模擬側墻反裝狀態第一道焊縫的壓卡焊接過程。
2.3.2有限元建模及材料參數
根據建立的幾何模型,利用I-DEAS軟件建立有限元模型。由于側墻在裝配時采用焊接方式進行各部件之間的連接,最后形成一個整體,故在建立有限元模型時,各部件之間連接采用共節點的方法模擬裝配中的焊接工藝。為了載荷施加便利及局部應力和變形的分析,并減少計算量,整個模型采用殼單元進行劃分。動車組側墻材料采用鋁合金6005A,材料力學參數為:彈性模量E=70GPa,泊松比0.3,密度2 700 kg/m3,熱膨脹系數2 3 .6 e-6/K,背景溫度20℃,屈服強度280 M Pa。
2.3.3計算求解
依據側墻生產實際情況,分別設定3種工況:(1)工況1:工裝配合處于理論狀態。壓塊與支撐板保持在一條直線上無橫向偏移,支撐板與側墻外輪廓完全貼合。(2)工況2:壓塊在橫向偏移支撐板350 m m,側墻工裝支撐板表而與側墻表而完全密貼。(3)工況3:工裝壓塊偏移350 m m,支撐板與側墻未完全密貼。 根據以上3種工況分別施加邊界條件及載荷:(1)載荷:壓塊載荷一一根據壓力和壓塊而積,求解壓塊載荷,并在相應位置施加外力載荷;溫度載荷一一根據固有應變法算出焊接引起的熱應變,不考慮塑性應變和相變應變,將熱應變再換算成溫度,在模型上施加溫度載荷。(2)約束:模擬實際支撐板和定位塊的約束條件,對模型實施約束。通過仿真求解,得出以下結果:工況1:最大位移為0.435 m m,局部最大應力為45.6 M Pa。工況2:最大位移為0.864 m m,局部最大應力為47.9 M Pa。工況3:最大位移為0.901 mm,局部最大應力為48.2 M P a。
2.3.4結論
通過對側墻反裝第一道焊縫進行模擬計算分析,3種工況的位移變化較大。(1)當壓塊和支撐板不在一條直線上時,側墻位移和壓塊處的局部應力都明顯增大,尤其是位移變化最為明顯,對側墻裝配質量影響也最大,應保證壓塊和支撐板盡量在一條直線上。(2)當支撐板與側墻不完全貼合時,側墻位移也會明顯增大。應該盡量使支撐板與側墻外輪廓保持良好的貼合狀態。(3)工況3的位移是工況1位移的2倍多。如果側墻部位的所有8條焊縫完全實施,情況將更加嚴重。以上模擬分析計算的結果,與實際生產情況及經驗推測完全一致,驗證了前期經驗的定性分析。
2.4工藝措施
(1)編制《側墻組焊工裝壓緊規范》,針對工裝壓卡位置進行規范,生產中的每次裝卡要求操作人員按照正確順序、正確位置裝卡。(2)對側墻輪廓進行檢測及數據分析,對輪廓度較好時間段內的側墻支撐反變形數據進行固化,當側墻變形量明顯變大時,對支撐板的反變形進行測量,并通過固化的數據對反變形進行修正。(3)對支撐板進行測量,根據測量結果調整所有支撐板,保障它們的一致性及與側墻外輪廓的良好貼合狀態,在現車生產中嚴格按照工況1的要求進行工作。
3結語
本文僅以車體側墻為例,說明了有限元分析在工藝制造過程中的應用,推廣到整個產品制造過程中,作為工藝方法、偏差控制等的依據,均可使用經驗加有限元分析方法,針對問題分析原因找出對策,使工藝制造手段更先進,方法更科學,提高工藝制造質量與效率。通過工藝優化,將I-DEAS有限元分析軟件引入現車生產,通過數據的模擬分析,將傳統憑經驗的定性分析提升為數據計算加經驗的定量分析,用數值說話,取得良好效果,說明該工藝優化方法可行有效。
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