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湘鋼新二燒厚料層燒結設備改造應用實踐

2018-01-02 11:55:50劉定波
科學與財富 2018年33期

劉定波

摘 要:湘鋼新二燒燒結機實現860mm厚料層燒結過程中,通過對制粒機霧化水改造、燒結機九輥及松料器技術改進、燒結機臺車欄板改造、燒結機爐條清理裝置設計安裝等一系列設備改造應用,產質量明顯提升。

關鍵詞:厚料層燒結;霧化水制粒;九輥;松料器;爐條板結

1 前言

至2017年開始,新二燒燒結機開始實現800mm以上低水低碳厚料層燒結工藝。業界普遍認為,厚料層燒結能夠改善燒結礦強度,提高成品率,降低固體燃料消耗,提高還原性?;谝陨蟽瀯?,燒結生產向厚料層燒結工藝發展為大勢所趨。在此基礎上,為支撐厚料層燒結生產,燒結設備在保證穩定運行的同時,充分發揮設備功能顯得尤為重要。新二燒燒結機在實現厚料層燒結的同時,對燒結設備進行一系列的技術攻關,并利用檢修進行設備改造,取得了良好的成效,燒結的產質量有了明顯的提升。

2燒結設備技術改造及應用實踐

2.1制粒機霧化水改造

新二燒制粒機原設計長度為25米,比一般的制粒機長5米,主要目的也就是要延長混勻物料在筒體內的時間,進行有效制粒。原設計的制粒加水方式為直徑為30mm的鍍鋅管通過整個筒體內部,鍍鋅管上部開直徑為5mm的小孔,通水后在筒體內部形成柱狀水。通過觀察,我們發現該加水制粒模式存在以下缺陷:1、混勻物料加水不均勻。2、管網水壓波動極易對加水點位置造成影響。3、柱狀水僅能對混勻物料造成潤濕,無法形成表面張力,不利于造球。鑒于以上原因,我們決定對制粒機的加水方式進行改造,使其更容易形成造球,強化制粒效果。首先在鍍鋅管上增設霧化噴頭,噴頭出水口直徑0.5mm,取代原來的5mm小孔,保證出水口形成霧狀;同時增設壓縮空氣管道,接入噴頭,使其霧化更加充分。其次,在制粒機外部設置水箱及加壓泵,采取蒸汽加溫,控制水溫在60攝氏度;同時穩定水壓,保證進入水管的水壓穩定在0.4MPa(如圖1)。

從表1看出,改造后出二混≥3mm粒級平均上升10%,為穩定厚料層燒結提供了有利條件。

2.2燒結機九輥、松料器技術改進

新二燒實施厚料層燒結工藝后,燒結料層由原來的760mm提升至860mm。料層增加以后,由于九輥底部離燒結機爐條高度僅為780mm,當布料高度超過780mm時,布料頂部壓料嚴重,造成整個燒結布料層上緊下松,破壞透氣性,影響燒結質量。為此,我們對九輥進行了技術改造:1、取消最底部最后一個輥子,重新安裝九輥底梁,保證九輥底部與燒結機爐條高度達到900mm,確保厚料層布料后,不造成底部的積料和壓料。2、進行九輥整體支架傾斜角度的調整,傾斜角由原來的42°調整至45°,在保證物料偏析的情況下,使混勻物料均勻布料至燒結臺面(如圖2)。通過上述改造的實施,徹底解決了九輥布料積料和壓料的難題,使九輥布料更加均勻、可靠。同時,在燒結料層提升以后,配套的松料器裝置也存在明顯短板,一是松料器透氣棒采用的是鍍鋅管,不耐磨,磨損后極易造成物料、雜物粘結,清理困難。二是隨著料層由760mm提升至860mm,原有透氣棒的尺寸和間距均與新的料層厚度不匹配,不能保證透氣的均勻性,不利于燒結生產。通過反復摸索和實驗,我們決定對松料器進行如下改進:1、用20mm厚不銹鋼條代替原來的鍍鋅管透氣棒,同時在上表面加工成刀口,防止物料及雜物粘結。2、依據新的料層厚度,對透氣棒的間距進行調整,重新布置,保證混勻物料的透氣均勻。3、根據新調整的九輥位置和物料落料點,重新進行松料器機架固定,后移300mm。改造完成后,燒結料層透氣性得到有效改善,同時也解決了松料器粘料、積料問題(如圖3)。

2.3燒結機臺車欄板技術改造

新二燒燒結機臺車欄板的原始設計高度為730mm,隨著燒結料層的增加,目前的臺車欄板高度已滿足不了厚料層燒結的要求。厚料層燒結過程中,正常燒結料層已到達860mm,超過欄板高度130mm,造成布料邊緣垮塌,致使內返礦量增加,不利于燒結產能的提升。再則,料層增加以后,燒結過程中的邊緣效應顯得尤為突出,對燒結礦質量造成影響。因此,我們著手對目前的燒結機欄板實施改造:首先,在保證目前欄板的整體結構下,整體將欄板高度進行增高,由原來的730mm增加至850mm,保證在厚料層燒結過程中,布料邊緣不形成垮塌;其次,將臺車欄板的上半部分,與物料接觸面加工成波浪紋,使其在燒結抽風過程中,邊緣風速減緩,降低邊緣效應(如圖4);同時,在爐條安裝過程中,靠近欄板兩側多安裝2根盲板爐條。通過上述改造的實施,實現了降低內返礦5噸/小時,燒結過程更加平穩有效。

2.4燒結機爐條清理裝置的設計安裝

新二燒實施厚料層燒結工藝后,為保證燒結質量,燒結機機速由原來的1.9米/min調整至1.7米/min。由于料層厚度增加,燒結機速減緩,整個燒結時間相對延長,因此,自實施厚料層燒結開始,燒結機爐條糊堵板結的現象有所增加。崗位人員只能在燒結機頭部對板結爐條進行人工清理,清理難度大,崗位勞動強度增加,并存在安全風險,同時,也制約了燒結機產質量的發揮。車間管理組通過對標考察研究,設計出一套燒結機爐條自清理裝置:在燒結機回程道安裝一根旋轉軸,與燒結機同寬;軸體開通孔,插入多股鋼絲繩形成鋼絲刷,與回程道臺車爐條表面接觸;用變頻電機及驅動鏈輪帶動軸體旋轉,使鋼絲繩在爐條表面進行清刷從而達到清理爐條板結物的目的(如圖5)。利用定修對爐條清理裝置實施安裝并投入使用后,爐條板結物的處理時間大大減少,在爐條板結的初期,能有效減緩惡化趨勢。

3燒結設備技術改造后的實際效果

新二燒燒結機在推廣厚料層燒結實施過程中,通過對制粒機霧化水、燒結機九輥及松料器、燒結機臺車欄板、爐條板結清理等一系列設備設施進行技術改造,穩定了厚料層燒結的工藝操作,同時也實現了產質量的大幅度提升(見圖6、圖7)

1)由圖6數據看出:產量得到大幅提升,日均產量逐步從11300t/d提升至12240t/d,產量上升8%。

2)由圖7數據看出:轉鼓均值大幅提升,燒結礦轉鼓從78.1%提升至79.9%,平均上升1.2%。

4結語

通過對燒結機霧化水制粒、合理的九輥布料、松料器、臺車欄板改造、爐條清理裝置設計安裝的成功實施,新二燒厚料層燒結工藝的操作模式更加穩定、可靠。燒結礦產能提升有效,轉鼓質量更加穩定。隨著厚料層燒結工藝的推廣和應用,包括燒結機蠕動、延長爐條、隔熱件使用壽命、風量的合理分布在內的一系列問題還亟待我們解決。今后我們將持續進行設備技術攻關,進一步改善燒結礦的產量和質量,為高爐的穩定、高產、降耗提供有力保障。

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