(寶鋼集團八鋼公司能源中心 新疆 烏魯木齊 830022)
汽輪機主、輔油泵切換時失效及解決
禹明秀
(寶鋼集團八鋼公司能源中心新疆烏魯木齊830022)
介紹了汽輪機組運行中主輔油泵切換失效的原因,分析存在的問題,提出了相應的解決辦法。
汽輪機組;主輔油泵;切換失效;油壓
八鋼公司先后建造了3座2500m3高爐,與之相匹配的是4臺AV90—15型全靜葉可調式軸流壓縮機,壓縮機由陜西鼓風機廠生產,設計點流量為5672Nm3/min,工作轉速為3750r/min;透平壓縮機驅動方式為汽輪機拖動,采用杭州汽輪機股份有限公司生產的凝汽式NK63/80/32型工業汽輪機,額定功率40MW;4臺汽輪機分別與2008年、2009年和2012年投產運行,承擔3座2500m3高爐的生產供風任務。
每臺機組單獨有一套油站,為壓縮機、汽輪機全部潤滑點供潤滑油,為汽輪機調速系統供調節油。油站有兩臺電動三螺桿油泵,作為啟動和停機后的潤滑用,汽輪機軸頭還有一臺隨軸驅動的離心油泵,做為機組正常運行時的主油泵。油泵的運行工藝要求是,機組啟動時,依靠電動油泵為系統提供潤滑、調節用油,當機組轉速升至額定值后,軸頭主油泵參加工作,這時停運電動油泵,系統用油由電動油泵切換至主油泵供應。

油站系統圖
自投運以來,4臺機組都出現過開機切換油泵不成功情況。切換時的現象是,機組轉速達到額定后,潤滑油壓為0.24-0.28MPa,調節油壓為0.76-0.88MPa,將油系統中的電動油泵切換至主油泵運行時,調節油壓瞬間降到低于0.56MPa,汽輪機速關閥自關,同時速關油壓保護低動作,停機跳閘,電動油泵自啟,之后調節油壓恢復至0.88MPa,電動油泵、主油泵切換失效。
汽輪風機組中的供油系統分兩路:一路供給調節保安所用;另一路供給機組各軸承潤滑、冷卻所用。可靠供油是機組穩定運行的最關鍵因素之一o運行中要確保必須可靠供油,哪怕是瞬間的段油都會造成事故發生;切換時的原因分析:
(一)主油泵
①齒輪油泵齒間間隙調整不當,使油泵卡死或蝸母輪傳動裝置損壞,影響主油泵工作;②口環間隙過大,造成泵的進出口直通泄油;③)主油泵進口堵塞。④主油泵葉輪脫落。
(二)主油箱
①油箱油位低,可造成主油泵進口吸人大量空氣,使主油泵進口不能維持正壓而空轉,引起油壓下降。②油質不合格,破乳化效果差,油中含有大量氣泡,油泵加壓后將氣泡壓破,造成在油泵內聚集空氣,油泵工作失效。
(三)注油器
①注油器可調節流閥調整不合理,造成進油壓力過低,射流油量偏低或射油壓力過低,不能滿足主油泵的供油需求。②注油器底部逆止閥卡塞或底閥過重,射流吸力不足以打開底閥。
(四)壓力調節閥
①壓力調節閥工作失效,不能及時調整油壓的變化。②調節閥分配調整不合理,造成油壓偏低或偏高。
(五)油管路設計及不合理的運行調整
①油管道是有一定長度的,容易存積空氣,形成氣囊,一旦電動油泵停運過快,迫使主油泵的進油要在瞬間填補這空間,油壓陡降,此時油管處的空氣亦隨之漏入主油泵中,擾亂主油泵運轉,致無高壓油輸出直到斷油,速關閥失去調節油壓,自行關閉。②油溫過高,在注油器內射流擴壓或在主油泵出口處升溫氣化,設備工作失效。
(一)將油箱油位從距頂面1000mm升高至距頂面750mm。化驗油質合格。
(二)懷疑入口管道油阻力過大,造成油泵入口壓力不足,更換入口軟連接為直管,檢查油泵泵輪、口環間隙無異常;檢查蓄能器,并重新沖氮,將壓力調整至0.45MPa,適當節流潤滑油軸瓦供油量;適當調整自立式調節閥,并將機組轉速升高至3850r/min。
(三)檢查注油器,將注油器底部逆止閥削薄,減重230克,檢查疏通注油器噴嘴油流正常,同時全開注油器節流閥,調整主油泵入口油壓大于0.2MPa。
(四)避免機組升至額定轉速后主油泵出口憋油,造成溫度過高和聚集空氣,在主油泵出口管道上加裝了排空氣管道,同時保證了主油泵的最小流量。
(五)開機前調整電動油泵油壓從0.97MPa降至0.83MPa。沖至額定轉速后用自立式調節閥將油壓強制升至1.02-1.05 MPa之間,減少系統的泄油量,主油泵工作正常,切換成功。
(一)先要保證油箱內油位正常,能為油系統提供足夠靜壓力,油質合格。
(二)要保證注油器工作正常,射油量充足(判斷標準:沖轉前主油泵進出口油壓相等,額定轉速時油壓波動不應過大,機組到達工作轉速后油壓為0,檢查射油器入口節流閥開度)。
(三)要保證電動油泵的工作壓力低于主油泵正常參加工作時的油壓力,這就要求機組額定轉速后主油泵能完全參加工作(判斷標準:主油泵入口油壓為0,出口油壓要大于等于系統啟動初期油壓,泵體及管道不發熱),系統油壓此時要大于單臺電動油泵工作時的油壓力。
(四)要保證自立式調節閥有合適的泄油量,即不能過大,也不能過小(判斷標準:在額定轉速時,主油泵已正常參加工作,此時盡可能的通過自立式調節閥提高系統油壓力,但最高油壓力不應使主油泵逆止閥關閉,逆止閥關閉時油壓會波動,油壓波動前的壓力就是自立式調節閥合適的泄油量)。
本文通過對系統的綜合分析,提出的解決方法,達到了預期效果,從而使設備運行更加穩定。
[1]汽輪機葉片損壞原理分析,作者:孟凡玉
[2]汽輪機葉片故障分析及診斷方法研究,作者:王秉仁
[3]核動力汽輪機,作者:于瑞俠
禹明秀(1978.04-),回族,新疆烏魯木齊人,助理工程師,新疆八一鋼鐵能源中心熱力分廠二鼓風。