郭 強
國網(wǎng)樂山供電公司 四川 樂山 614000
一起35kV開關(guān)柜短路故障原因分析及應(yīng)對措施
郭 強
國網(wǎng)樂山供電公司 四川 樂山 614000
針對某變電站發(fā)生的一起35kV開關(guān)柜短路故障,簡述了現(xiàn)場故障情況、故障設(shè)備檢查及故障處理過程。深入分析了故障發(fā)生的原因,并提出了相應(yīng)的應(yīng)對措施,為防范類似故障的發(fā)生提供參考。
無人機;自主;智能
35kV高壓開關(guān)柜是電力系統(tǒng)的重要設(shè)備之一,其運行工況的好壞對電力系統(tǒng)的供電可靠性有著重大影響[1]。近年來,隨著35kV開關(guān)柜廣泛應(yīng)用于變電站內(nèi),由于各種原因造成內(nèi)部短路故障時有發(fā)生,嚴(yán)重威脅著電網(wǎng)的安全運行,已引起業(yè)界的廣泛關(guān)注[2-4]。通過對某110kV變電站發(fā)生的一起35kV開關(guān)柜內(nèi)部短路故障的原因進行深入分析,繼而根據(jù)故障原因提出相應(yīng)的應(yīng)對措施,對于防范35kV開關(guān)柜類似故障的發(fā)生具有重要的意義[5]。

圖1 35kV故障開關(guān)柜燒損情況
1.1 故障設(shè)備概況
某110kV變電站有1臺三繞組變壓器(2號主變)單主變運行,三個繞組電壓等級分別為110kV、35kV及10kV。其中,主變35kV側(cè)通過502開關(guān)與35kVⅡ段母線相連,35kVⅠ、Ⅱ段母線通過母分530開關(guān)單母線分段運行。35kVⅠ段母線送出511、512及513三回出線,Ⅱ段母線送出514、515兩回出線。
1.2 現(xiàn)場故障情況
根據(jù)現(xiàn)場保護裝置報文記錄,故障情況如下:13時43分48.1755秒,35kV 512開關(guān)間隔出現(xiàn)A相單相接地故障;13時43分50.8815秒,故障發(fā)展為三相短路,單相接地故障持續(xù)時間為2706ms;13時43分52.6250秒,2號主變中后備保護動作,復(fù)壓過流Ⅱ段動作跳開502開關(guān),切除35kV故障設(shè)備,三相短路故障持續(xù)時間為1759ms。經(jīng)查詢該站保護定值單得知,復(fù)壓閉鎖過流Ⅱ段1時限整定時間為1.7s ,可知復(fù)壓過流保護動作正確。經(jīng)查502開關(guān)電流互感器變比為1200/5,保護裝置測得三相短路電流為21.695A,可得三相短路故障所產(chǎn)生的最大電流為:
21.695 ×1200/5=5206.8A
故障現(xiàn)場可見,發(fā)生短路故障的35kV512出線間隔開關(guān)柜嚴(yán)重?zé)龘p,相鄰的511、513間隔也出現(xiàn)不同程度的燒損,如圖1所示。
1.3 故障處理情況
故障搶修人員到達故障現(xiàn)場后,首先辦理了事故搶修單,待運維人員許可后立即開展搶修工作;經(jīng)搶修人員完成對受損設(shè)備檢查后,初步掌握了設(shè)備受損情況,制定了相應(yīng)的搶修方案。一方面,對2號主變、35kV母線及母線橋、10kV母線及母線橋進行故障后診斷試驗,同時拆除主變35kV側(cè)與35kV母線橋聯(lián)接母排;另一方面,斷開35kV開關(guān)柜所有出線的線路隔離開關(guān)或負(fù)荷開關(guān),防止線路側(cè)來電,從而隔離35kV側(cè)所有開關(guān)柜設(shè)備。
經(jīng)試驗人員完成全部診斷試驗后,試驗結(jié)果顯示主變本體試驗數(shù)據(jù)正常、10kV母線及母線橋絕緣正常,僅35kV母線及母線橋絕緣不合格,故主變及10kV設(shè)備具備投運條件。待搶修人員進一步完成二次設(shè)備檢查合格后,相繼恢復(fù)了主變及10kV開關(guān)柜供電。
2.1 觸頭接觸不良
經(jīng)現(xiàn)場仔細(xì)查看故障間隔殘骸,發(fā)現(xiàn)故障開關(guān)柜內(nèi)開關(guān)A相下部動觸頭燒損最為嚴(yán)重,觸指已完全燒毀、動觸頭燒斷,而B、C兩相上、下動觸頭與觸指均完好,且發(fā)現(xiàn)B、C兩相動觸頭具有明顯的電弧放電孔,分別如圖2至圖4所示。
觀察圖2可知,故障開關(guān)三相燒損程度不同。即A相首先出現(xiàn)單相接地故障,A相單相接地弧光波及B、C兩相,從而引起三相短路。A相故障電流持續(xù)時間最長,燒損最為嚴(yán)重;從圖3、圖4中可觀察出B相灼燒程度明顯大于C相,即越靠近A相,電弧灼燒程度越大,也進一步證明了三相短路故障是由A相接地故障引起的。
2.2 開關(guān)柜內(nèi)受潮
因故障開關(guān)柜已全部燒損,無法查看柜體內(nèi)部受潮情況。經(jīng)查看相鄰的511、513兩個開關(guān)柜,靜觸頭上下絕緣筒正下部均發(fā)現(xiàn)明顯的放電痕跡,如圖5所示。由圖5可知,柜內(nèi)存在凝露受潮情況。即柜體內(nèi)部受潮后,在靜觸頭絕緣筒的表面形成大量凝露,由于重力作用,絕緣筒表面的凝露向下匯聚到正下方,最終在該處形成放電點。因該站位于山區(qū)山頂上,晝夜溫差大、空氣濕度大,易在設(shè)備表面形成凝露,一定程度上加劇了開關(guān)柜絕緣劣化的趨勢,加速了短路故障的形成。

圖2 故障開關(guān)三相動觸頭殘骸(從左到右依次為C、B、A相)

圖3 B相電弧灼燒點圖4 C相電弧灼燒點

圖5 開關(guān)靜觸頭絕緣筒正下部放電痕跡
(1)對頻繁動作的35kV開關(guān)柜縮短檢修周期,并在例行試驗中開展全回路電阻測試,橫向?qū)Ρ華、B、C三相所測電阻值、縱向?qū)Ρ雀飨鄽v次試驗數(shù)據(jù)。如橫向、縱向?qū)Ρ劝l(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異較大,應(yīng)進行故障排查。
(2)對運行中的35kV開關(guān)柜加強TEV局部放電測試等帶電檢測項目,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常應(yīng)及時停電排查。
(3)改善35kV開關(guān)柜運行條件。由于該變電站位于晝夜溫差大且空氣濕度大的高山林區(qū),必須確保開關(guān)柜所在的高壓室抽風(fēng)機正常運轉(zhuǎn)。建議在高壓室增設(shè)足量的空調(diào)或除濕器,避免因氣候原因?qū)е麻_關(guān)柜內(nèi)形成凝露而絕緣降低,甚至引發(fā)內(nèi)部短路故障。
(4)建議加裝開關(guān)動、靜觸頭在線測溫裝置,實時監(jiān)控開關(guān)觸頭的運行工況,如出現(xiàn)異常溫升,應(yīng)及時停電排查處理觸頭過熱缺陷。
35kV開關(guān)柜是電力系統(tǒng)中十分重要的電氣設(shè)備,對頻繁動作的開關(guān)柜,應(yīng)縮短停電檢修周期,加強帶電檢測手段,同時改善開關(guān)柜的運行條件,運用在線監(jiān)測技術(shù),多管齊下,能有效防范開關(guān)柜內(nèi)部短路故障的發(fā)生。
[1]陳海平.一起典型35kV開關(guān)柜復(fù)合絕緣擊穿事故分析及整改措施[J].四川電力技術(shù),2013,36(6):81-83.
[2]李英奇,王戰(zhàn)紅,梅超美,等.一起開關(guān)柜凝露閃絡(luò)事故分析與預(yù)防措施[J].技術(shù)交流與應(yīng)用,2009,37(4):51-53.
[3]李玲,劉成學(xué).中壓開關(guān)柜內(nèi)部故障電弧計算及防護措施 [J].高壓電器,2014,50(9):131-138.
TM643
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郭強(1985-),男,碩士,工程師,主要從事電氣試驗及輸變電設(shè)備狀態(tài)評價工作。