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卷取機夾送輥纏鋼及活門穿鋼分析與解決方案

2018-01-11 21:47:10侯偉光
科學(xué)家 2017年23期

針對本鋼熱連軋廠2 300mm機組卷取機多次發(fā)生薄帶鋼纏繞在上夾送輥上以及帶鋼從活門穿出的設(shè)備事故,通過對幾次事故的數(shù)據(jù)整理,對現(xiàn)場實際情況的觀察、分析,總結(jié)出了事故發(fā)生的規(guī)律,并制定了解決方案。

本鋼熱連軋廠2 300mm機組是一條具有國際先進水平的熱軋帶鋼生產(chǎn)線,軋制線工藝和機械設(shè)備由德國西馬克德馬格公司(SMSD)負責設(shè)計,其產(chǎn)品特點為高強度、高精度、高質(zhì)量。

此條生產(chǎn)線共設(shè)置3臺卷取機,卷取機被設(shè)計為帶液壓踏步控制的三助卷輥式卷取機。其中,1#卷取機與2#卷取機結(jié)構(gòu)完全一樣,3#機較1#、2#機有所強化,能夠卷取一些高強度帶鋼。1#、2#卷取機設(shè)計卷取帶鋼厚度為1.2mm~25.4mm,3#卷取機設(shè)計卷取帶鋼厚度為3.0mm~25.4mm。自2008年年末投產(chǎn)以來,1#、2#卷取機相繼出現(xiàn)多次薄帶鋼(≤2.5mm)纏繞上夾送輥及活門穿鋼事故,給設(shè)備及生產(chǎn)造成了極其不利的影響。

設(shè)備介紹及事故描述

圖1為2 300mm機組卷取機夾送輥及導(dǎo)板裝置示意圖。

卷取機上夾送輥直徑設(shè)計為900mm,堆焊層厚度15mm,使用范圍880~900;下夾送輥直徑設(shè)計為500mm,堆焊層厚度20mm,使用范圍470~500。上、下夾送輥中心設(shè)計偏移量為200mm(見圖2),這樣會引導(dǎo)帶鋼沿著上、下夾送輥中心連線的垂線方向順利進入卷取機。帶鋼走向如圖所示。

正常卷鋼時:活門抬起,與上夾送輥間留有較小間隙,上導(dǎo)板落下,活門、上導(dǎo)板與上、下夾送輥及下夾送輥后兩塊導(dǎo)板間形成一個通道,如圖所示,帶鋼經(jīng)過上、下夾送輥的夾送,沿此通道運行從活門及上導(dǎo)板下方進入卷取機進行卷取。

上夾送輥纏鋼:帶鋼經(jīng)過上、下夾送輥夾送后,沿著上夾送輥圓周方向運行,穿過活門與上夾送輥間的縫隙,在上夾送輥輥身上纏繞多圈。

活門穿鋼:帶鋼經(jīng)過上、下夾送輥夾送后,穿過活門與上夾送輥間的縫隙,造成卡鋼,不能正常進入卷取機。

因為活門穿鋼與上夾送輥纏鋼事故類似,且產(chǎn)生原因相同,所以在此一并分析。

歷次事故情況

1#卷取機上夾送輥纏鋼20110808

1)事發(fā)經(jīng)過:2011年8月8日04:30,1#卷取機卷取Q235B/1.8mm*1 250mm帶鋼時,帶鋼纏繞在上夾送輥上約6圈,停機處理130分鐘,產(chǎn)生廢品兩塊。

2)現(xiàn)場測量:(1)帶鋼頭部呈刀刃狀,最薄處0.67mm。(2)帶鋼頭部測量2m長度,寬度約1 280mm。(3)夾送輥輥縫設(shè)置為0時:上、下輥兩側(cè)各約600mm長度接觸,中間約1 100mm長度輥縫為0.6mm;活門與上輥傳動側(cè)約200mm接觸,操作側(cè)縫隙約0.15mm,中間縫隙約0.5mm。

3)數(shù)據(jù)查詢:此套夾送輥上機時間為2011年6月15日,上輥φ890.24,下輥φ480.03。

2#卷取機上夾送輥纏鋼20111203

1)事發(fā)經(jīng)過:2011年12月3日03:20,2#卷取機卷取DC53D+Z/2.5*1380帶鋼時,帶鋼纏繞在上夾送輥上約8圈,停機處理155分鐘,產(chǎn)生廢品2塊。

2)現(xiàn)場測量:(1)帶鋼頭部呈刀刃狀,最薄處約0.75mm。(2)夾送輥輥縫設(shè)置為2.5時,活門與上輥間隙約為3.2mm。

3)數(shù)據(jù)查詢:此套夾送輥上機時間為2011年12月1日,在機運行不到兩天,上輥φ898.51,下輥φ475.68。

2#卷取機活門穿鋼20120206

1)事發(fā)經(jīng)過:2012年2月6日06:20,2#卷取機卷取SPHC/1.83*1520,活門穿鋼,停機處理50分鐘,產(chǎn)生廢品兩塊。

2)現(xiàn)場測量:上、下夾送輥輥縫設(shè)置為1.8時,活門與上夾送輥間隙在0.2~0.3之間。

3)數(shù)據(jù)查詢:此套夾送輥上機時間為2011年12月1日,上輥φ898.51,下輥φ475.68。

1#卷取機活門穿鋼20120418

1)事發(fā)經(jīng)過:2012年4月18日14:20,1#卷取機卷取Q235B/1.48*1500mm帶鋼時,活門穿鋼。停機處理40分鐘。

2)現(xiàn)場測量:輥縫設(shè)置為0時,活門與上夾送輥間隙約1.0mm。

3)數(shù)據(jù)查詢:此套夾送輥上機時間為2012年4月17日,上機僅一天,上輥φ895.06,下輥φ492.63。

2#卷取機上夾送輥纏鋼20121212

1)事發(fā)經(jīng)過:2012年12月12日11:25,2#卷取機卷取Q235B/1.5*1500帶鋼時,帶鋼纏繞在上夾送輥上約20圈,導(dǎo)致設(shè)備損傷,單獨更換上夾送輥。1#機單機生產(chǎn),軋制節(jié)奏慢,時間累計155分鐘。

2)現(xiàn)場測量:對下機上夾送輥直徑進行測量:中間897.08,兩端897.53。

3)數(shù)據(jù)查詢:此套夾送輥上機時間為2012年11月13日,上輥φ897.72,下輥φ478.59。

2#卷取機活門穿鋼20130111

1)事發(fā)經(jīng)過:2013年1月11日17:58,2#卷取機卷取DQ2J/2.5*1240帶鋼時,活門穿鋼,停機處理20分鐘,產(chǎn)生中板1塊,冷卷1塊。

2)現(xiàn)場測量:輥縫設(shè)置為0時,活門與上夾送輥間隙小于0.5。輥縫設(shè)置為2.5時,活門與上輥間隙小于1.8。

3)數(shù)據(jù)查詢:此套夾送輥上機時間為2012年11月13日,其中上輥于2012年12月12日因纏鋼更換,在機上輥φ894.94,下輥φ478.59。

數(shù)據(jù)對比endprint

如表1、表2所示。

分析總結(jié)

1)由上文可知活門與上夾送輥間隙對纏鋼的產(chǎn)生并非主要影響因素,如果間隙調(diào)整過小,還會造成“啃輥”。且通過上文可知薄板頭部要比目標厚度薄很多,即使活門間隙小于帶鋼厚度,也不能絕對小于帶鋼頭部厚度。(注:此處的“啃輥”指活門與上夾送輥輥面接觸、摩擦造成輥面損傷。2012年2月6日,1#機活門間隙調(diào)整過小造成“啃輥”,臨時更換上夾送輥。)

2)通過表1對夾送輥上機時間及事故發(fā)生時間的對比,可知纏鋼及穿鋼的產(chǎn)生與夾送輥在使用中的磨損無必然關(guān)系。

3) DC53D+Z、SPHC與Q235B等鋼種含碳量較低,硬度小,粘度大,帶鋼頭部撞擊上夾送輥并經(jīng)過擠壓有粘在上夾送輥上的可能,且薄板更易變形,粘在輥面上后,會隨輥卷起。

4)根據(jù)工藝要求,軋制1.8mm及以下帶鋼,夾送輥咬鋼時,無冷卻水。帶鋼與夾送輥之間無水阻隔,容易粘連,且薄板速度快、質(zhì)量輕、張力小,增大了纏在夾送輥上的可能性。另外,卷取1.8以上厚度的帶鋼,咬鋼時擦拭器的投入,減少了夾送輥輥面的水量,薄板也可能粘在夾送輥上。

5)通過表2可以發(fā)現(xiàn):

(1)在上輥max/下輥min狀態(tài)時咬入角最大,為16.94o。在上輥min/下輥max狀態(tài)時咬入角最小,為16.33o。

(2)發(fā)生纏鋼或穿鋼事故時,咬入角都大于理論設(shè)計值(16.59o),易于帶鋼向下彎曲進入正常通道,但相應(yīng)增加了咬入難度,帶鋼更易沖擊上輥。

6)2012年12月12日發(fā)生的上夾送輥纏鋼事故,發(fā)現(xiàn)上夾送輥輥面有明顯的擦拭器摩擦痕跡,對帶鋼粘在輥上應(yīng)該起到了一定的輔助作用。

7)夾送輥輥面堆焊材質(zhì)的選擇:之前發(fā)現(xiàn),有些夾送輥在使用過程中輥面會產(chǎn)生一層褐色類似水銹的物質(zhì),能夠有效避免輥面產(chǎn)生粘鋼情況,也就意味著能夠避免帶鋼粘在上夾送輥上造成纏鋼或穿鋼。

解決方案

1)上、下夾送輥輥徑合理搭配,盡可能避免較大輥徑上夾送輥與較小輥徑下夾送輥搭配,且盡量使咬入角在16.33o~16.59o之間。

2)如1)實施中遇到困難,可適當調(diào)整下夾送輥輥標高,以及通過墊片調(diào)整下夾送輥與上夾送輥的偏移量,來保證咬入角。

3)活門與上夾送輥間隙在設(shè)備允許的條件下盡可能調(diào)小,或改進設(shè)備實現(xiàn)間隙為0。

4)降低擦拭器風壓,避免輥面異常磨損。

5)調(diào)整夾送輥冷卻水及擦拭器的投入時機,保證帶鋼與夾送輥接觸瞬間有足夠的水量。

6)對夾送輥輥面硬度及堆焊材質(zhì)的進一步研究,選擇合適的堆焊材質(zhì),能夠避免夾送輥纏鋼及活門穿鋼的發(fā)生。

結(jié)論

通過對歷次事故的分析,總結(jié)出了一定的規(guī)律,并提出了解決方案。經(jīng)過資料搜集,發(fā)現(xiàn)很多熱軋帶鋼廠礦,存在同樣問題,但是原因不盡相同。希望通過此文,能給設(shè)計廠家在此類問題上一些指導(dǎo)意見。同時,給同類廠礦的類似故障分析及設(shè)備改進,提供一些技術(shù)參照。

參考文獻

[1]付志剛,孫文彬,王景林,等.帶鋼纏夾送輥事故分析與改進措施[J].軋鋼,2006,23(4):55-57.

[2]萬飛.夾送輥接觸應(yīng)力分析計算[J].重型機械科技,2001(z1):39-43.

[3]張相福.熱軋夾送輥專用堆焊材料的研制與應(yīng)用[J].現(xiàn)代焊接,2011(8):43-44.

(作者簡介:侯偉光,本鋼熱連軋廠。)endprint

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