□ 趙利雪 楊軍林 韓玉霞 河北玉星生物工程股份有限公司
現有工藝中設備局限性:維生素B12液體和載體,在高速混合機內每次裝料量50~100 kg混合,混合完成放料,不能連續、密閉操作,導致產量低、勞動強度高、產品收率低。噴霧干燥機組則改為密閉連續混合干燥,可改善現有工藝的不足。
噴霧干燥器優點在于液滴直徑小,氣液兩相接觸面積大,干燥過程極快。缺點為干燥器體積大,單位產品熱量消耗高,機械能耗大。綜合全球維生素B12食品添加劑的需求情況,設計食品添加劑生產線噴霧干燥機組配套設備基本參數:蒸發量≥350 L/h,電器設備防爆,噴霧造粒過程電腦控制參數調整,氣流輸送至振動篩、粉碎機并能自動卸料至二維混合機,接觸物料的設備內表面為不銹鋼,尾氣排放符合國家標準,生產過程實現自動化、流水線操作。
噴霧干燥機組主要控制指標有:送風量、噴液量、料液固含量、產品含水率、排風溫度、蒸發量、霧化器轉速等。噴霧干燥機組生產VB12食品添加劑的核心為物料干燥。受熱面積越大,干燥速率越高。在干燥過程中,物料濕分從固體物料內部向表面遷移,再從物料表面向干燥介質汽化。干燥速率為單位時間內在干燥面積上的水分量,用U表示,單位為kg/(m2·s)。
U=dw/Adt
式中:U為干燥速率,kg/(m2·s);A為干燥面積,m2;W為汽化的水分量,kg;t為干燥時間,s。
影響干燥因素主要有:干燥介質條件和物料尺寸及與空氣接觸面積。
當進風風量、進風溫度、排風溫度、排風風量保持不變,噴霧料液固含量越高、霧化造粒越大,物料干燥接觸比表面積減小,相同干燥時間,干燥后成品含水率越高。磷酸輕鈣載體:進風頻率29 Hz,進風溫度160 ℃,抽風頻率48 Hz,抽風溫度68~72℃,固液比分別為1∶1.0、1∶1.1、1∶1.2、1∶1.3時,對應含水率(%)分別為2.34、2.32、2.10、2.02,120目篩通過率(%)分別為63.19、67.20、72.90、76.33。甘露醇載體:進風頻率21 Hz,進風溫度140 ℃,抽風頻率36 Hz,抽風溫度68~71 ℃,固液比分別取為1∶0.5、1∶0.6、1∶0.7、1∶0.8時,對應含水率(%)分別為1.14、0.83、0.58、0.41,120目篩通過率(%)分別為44.16、48.53、51.90、56.87。
進風風量一定,溫度越高、蒸發量越大。送風機頻率35 Hz,進風溫度分別為140、160、180 ℃,對應進料頻率分別為29、31、33 Hz。進風溫度一定,送風機頻率越高(送風風量越大),蒸發量越大。進風溫度230 ℃,風機頻率分別為20、23、26 Hz,對應進料頻率為22、27、32 Hz。
當料液固含量一定,霧化器轉速越高,離心力越大,經霧化盤造粒后顆粒越小,干燥比表面積增大,運動路徑變長,干燥時間相對延長,所以成品水分越低。固含量1∶1,霧化器頻率為35、40、45、50 Hz,水分分別為9.02%、8.39%、8.01%、7.72%,120目篩網通過率為69.26%、75.67%、78.39%、84.87%。霧化器轉速一定,料液固含量越低,顆粒越小,水分越低。霧化器頻率45 Hz,固含量分別為1∶1、1∶1.1、1∶1.2、1∶1.3時,水分為9.05%、8.79%、8.62%、8.21%,120目篩網通過率為65.23%、67.38%、72.81%、76.34%。
含水率的高低取決于噴霧干燥機組的排風溫度,排風溫度過高,浪費設備動能和蒸汽,成品含水率低,造成生產成本過高;排風溫度過低,物料容易粘塔壁,且含水率過高,導致成品水分不合格。
噴霧干燥系統安裝完成后,投入生產運行。經過生產實踐,共生產不同載體的維生素B12食品添加劑35 t。分別采取了產品批號為S180401A和S180402A的磷酸氫鈣,以及產品批號為S180404A和S180405A的甘露醇,重量均為1 t,結果都顯示設備運行正常,產品質量符合標準。依據生產數據統計證明:本套噴霧干燥機組能適用于不同載體維生素B12食品添加劑的生產過程,運行穩定,生產產品質量合格。
對現有的生產設備進行改造,優化了生產工藝,基本實現生產過程的自動化、高效、成本低的運行模式。離心式噴霧干燥機組較高速混合機的干燥混合工藝,更適用于維生素B12食品添加劑的生產過程。