張德康,劉 輝,劉 虎
(中國石油克拉瑪依石化分公司,新疆克拉瑪依 834003)
在煉油化工行業(yè)中,抓斗是焦化裝置除焦工藝的核心設備,直接影響整個焦化裝置的高效、平穩(wěn)和長周期運行。煉化企業(yè)傳統(tǒng)的抓斗均采用拖纜滑車型工作方式,普遍存在故障頻繁,維修工作量大等問題。某石化公司焦化裝置除焦池使用4臺BGZ16-31.5型橋式雙梁抓斗,據(jù)統(tǒng)計,自2014年—2017年,4臺抓斗平均每年更換電纜等材料所需材料費約為80萬元人民幣,維保單位人工維護成本為每年71.15萬元人民幣,兩項合計每年約150萬元人民幣,運行成本非常高,尤其是近幾年屢次發(fā)生電纜短路造成抓斗跳總閘的故障,對抓斗的安全運行構成嚴重威脅,每次故障后均對抓斗拖纜線進行了大面積更換,但大修依然不能徹底解決故障率較高、安全隱患較大等問題,對抓斗的正常使用造成了嚴重影響,進而使得焦化裝置除焦工藝無法順利進行。通過滑觸線裝置對焦化裝置除焦池抓斗進行技術改造,相比較于傳統(tǒng)的拖纜技術,改造后的滑觸線裝置安全性能優(yōu)越、運行穩(wěn)定性好,正常狀況下故障率非常低,基本可以實現(xiàn)免維護。
(1)抓斗全部采用傳統(tǒng)的拖纜,安裝型式為角鋼整體焊接型。這種型式拖纜的最大缺陷是容易產(chǎn)生水平方向類似S形、垂直方向類似凹凸形的變形,拖纜一般在使用幾年后,角鋼容易出現(xiàn)非常突出的不均勻磨損和聯(lián)接頭脫焊,磨電塊的構架常常被撞壞、固定拖纜的角鋼支架被撞彎變形,如果磨電塊的通道和磨電塊構架支座的瓷瓶被撞裂,還會導致嚴重的供電電纜擊穿,造成供電線路被燒毀。
(2)拖纜支架的角鋼一般截面積都比較薄,滑線在變形比較嚴重的情況下會產(chǎn)生不規(guī)則的變形力,該變形力強度較大,很容易將絕緣瓷瓶破壞,甚至造成角鋼聯(lián)接頭部位的脫焊,對抓斗的正常操作使用造成嚴重不利影響。
(3)抓斗的使用一般都比較頻繁,拖纜在長期移動過程中非常容易產(chǎn)生軌道卡澀、電纜絕緣層被擠壓等現(xiàn)象,一旦電纜絕緣外皮破損會引起短路,造成打火花現(xiàn)象并導致小車總電源跳閘。
(4)焦化裝置除焦池的特點是水蒸氣大、濕度大、空氣中腐蝕性氣體濃度大,抓斗拖纜長期處于這種工作環(huán)境,固定拖纜的角鋼支架和大車行走的軌道非常容易被銹蝕,銹蝕層引起供電線路導電性下降,容易造成抓斗大車電源頻繁跳閘。
(1)采用安全式滑觸線技術,該技術的先進性體現(xiàn)在:首先,完全取代了傳統(tǒng)的拖纜滑線,依靠集電器在H形不銹鋼槽內(nèi)滑行來獲得供電,導體供電可靠,電能質量高,輸送電量大。其次,供電導體阻值很小、電流大、壓降小。再次,導體嵌入絕緣殼體的結構,有效避免了單相接地、相間短路和人身觸電事故。
(2)安全滑觸線技術的供電主要由滑觸線總成承擔,其核心部件為滑觸線,主體由H形型材鑄造,內(nèi)部設計成上拱形,腔體內(nèi)部是不銹鋼材質的V字形內(nèi)襯,內(nèi)襯耐磨性能優(yōu)良,不銹鋼內(nèi)襯與集電器的碳刷相互直接接觸,從而實現(xiàn)了滑動過程中通過摩擦取電。與此同時,采用完全絕緣的工程塑料作為滑觸線外殼,安裝后不會有導電部分裸露,保證了滑觸線的安全。
(3)在滑觸線主體部分設計了伸縮縫,經(jīng)過現(xiàn)場反復測繪,最終將熱膨脹伸縮縫的規(guī)格確認為3 mm,并設計了按鈕進行在線轉換,徹底解決了軌道熱脹冷縮易變形的難題。同時為了保證供電的連續(xù)性,伸縮縫處滑觸線采用軟銅線連接。
直流起重機的滑觸線大都采用方鋼;大中型起重機及焦爐的裝煤車、推焦車等一般選用鋼軌或角鋼;小型起重機課可以選用扁鋼、圓鋼等。焦化抓斗由于噸位大、使用環(huán)境惡劣,本次改造通過大量調(diào)研和討論,最終選擇銅質滑觸線而非鋼制滑觸線,主要基于4點考慮。
(1)鋼質滑觸線具有加工方便、一次性投資成本低等優(yōu)點,但存在導電率低、壓降大、能耗高等問題。銅質滑觸線相較而言具有很多優(yōu)點,如質量更輕、載流量更大、導電率更高、維護便捷等,銅質滑觸線更適用于大噸位吊車和高溫腐蝕等惡劣環(huán)境。
(2)銅質滑觸線化學穩(wěn)定性較強。鋼質滑觸線抗氧化性較差,在潮濕和腐蝕環(huán)境中很容易被腐蝕。鋼質滑觸線一旦發(fā)生腐蝕,會產(chǎn)生氫氧化物,進而破壞導線絕緣層,造成抓斗電機三相電流不平衡,嚴重時可能燒毀電機。銅的抗腐蝕性和耐高溫等化學特性都非常好,使用銅質滑觸線可以避免此類事故的發(fā)生。
(3)銅質滑觸線物理特性優(yōu)良。使用銅質滑觸線可以顯著延長滑觸線的使用壽命,對于提高煉油化工企業(yè)工藝生產(chǎn)的穩(wěn)定性具有重要意義。目前,大部分煉廠的抓斗都使用鋼質滑觸線,當滑觸線長度>60 m,使用壽命超過3 a后,一般都很容易出現(xiàn)內(nèi)部鼓包外部偏移的變形現(xiàn)象,對抓斗的安全穩(wěn)定運行非常不利。
(4)銅質滑觸線的安裝與維護具有很多便捷性。銅的密度遠大于鋼材,但銅和鋼的電阻率之比為1∶6.8,這說明在通過同樣載流量的前提下,使用鋼質滑觸線,支架體積比銅質滑觸線要大的多。所以,銅質滑觸線本身具備結構緊湊的特點,施工安裝時方便且非常節(jié)省空間。
本次改造滑觸線支架采用50 mm×50 mm×5 mm角鋼焊接,支撐點采取懸吊夾和緊固夾相互間隔安裝方式,前后大梁鉸點為0點,前后平均布置,間距為2 m。為了保證碳刷在過鉸點時不出槽,滑觸線在鉸點位置使用鉸點對接器進行導向固定,抓斗前大梁滑觸線供電通過鉸點后大梁側的接線箱用電纜連接。
本次焦化裝置除焦池抓斗改造使用的滑觸線每根長度為6 m,兩根滑觸線之間使用中間接頭進行連接。由于整個除焦池跨度非常大,安全滑觸線的全長大約為800 m,為了抵消滑觸線的熱脹冷縮效應,考慮每隔180 m加裝一套延伸裝置。單根滑觸線在安裝時選擇使用角鋼支架,并將支架焊接在軌道鋼結構上,之后安裝導電器,導電器的安裝要點是要求導電器與滑觸線在同一方向上,以保證導電器和滑觸線有良好的接觸。
由于除焦池的跨度大,滑觸線全線長度較長,因此在設計安裝時必須充分考慮到供電電壓降的問題。滑觸線的供電示意圖如圖1所示,其設計原則是首先根據(jù)抓斗的大小計算出額定電流,對滑觸線初步選型。其次是計算出抓斗啟動時的最大啟動電流,也就是啟動電流峰值Imax,再根據(jù)電壓降進行校驗。

圖1 供電示意
傳統(tǒng)抓斗的維護工作量非常大,尤其是更換拖纜屬于高空臨邊作業(yè),安全風險極高。本次通過滑觸線進行改造后,巧妙地將多級母線全部集成在一根H形的滑觸線當中,屬于組合安裝,當某一根滑觸線出現(xiàn)故障,只需將其進行更換,更換過程可以在線進行,不影響工藝生產(chǎn),同時由于滑觸線是標準件,維修人員無需高空作業(yè),僅需在除焦池檢修通道上就可以快速拆裝,既安全又便捷。
(1)原有的拖纜滑車極易發(fā)生拉傷、損壞電纜的故障,當機械限位開關失效時甚至會擠斷小車電纜,造成打火跳閘,具有非常大的安全隱患。采用滑觸線后代替了小車電纜,從而徹底解決了上述問題。
(2)大大延伸了大車行程。原有的拖纜滑車電纜占據(jù)了相當大的空間,抓斗大車無法行走至除焦池東西兩個端點,致使焦池東西兩側的焦炭無法抓取,給正常除焦工作帶來一定困難,改用滑觸線后徹底解決了這一難題,目前抓斗大車幾乎可以行走至除焦池東西兩端之外的極限位置。
(3)改造后大大降低了維修成本和維修難度。原拖纜損壞后需要更換整根120 mm2的銅芯電纜,成本高、難度大、耗時久。改造后滑觸線1根6 m,如有損壞可單獨在線更換,另外,如果由于暴曬、腐蝕等原因造成滑觸線外層絕緣部分損傷,只要內(nèi)層導電材料完好,僅需更換外層絕緣護套就可以處理故障,大大降低了維修成本和維護難度。
通過對某石化公司焦化除焦池抓斗的改造,徹底擺脫了抓斗過去安全隱患大、故障率頻繁、維修成本高、維護難度大的局面。本項目經(jīng)過近1 a的實踐證明獲得了全面成功,說明改造特別適合于焦化除焦池這種露天、環(huán)境惡劣的場合使用,是一個可值得全面推廣應用的技術,對于其他煉油化工企業(yè)也具有借鑒意義。