孫 燕
(山鋼股份有限公司萊蕪分公司棒材廠,山東萊蕪 271124)
萊蕪分公司棒材廠二軋車間生產直徑(20~45)mm螺紋鋼和圓鋼,規格品種多,精軋機列軋輥壓下量大,運行速度較高,在過鋼時產生的沖擊比較大,對傳動設備尤其是減速機的穩定運行造成一定影響。主要表現是高速軸軸承容易損壞,軸套磨損松動,潤滑油泄漏。為了提高減速機運行穩定性,增加軸承使用壽命,減少潤滑油及軸套消耗,保證軋機穩定高效生產,對相關部位進行改進及優化。
原減速機高速軸軸承定位為鎖緊螺紋形式,在高速旋轉時,鎖緊螺母極易松動退出,導致定位失效,軸承燒損。針對此問題,對高速軸結構進行改進,將軸上螺紋車去,并在截面上鉆4個M20深30 mm的螺紋孔,并配上壓板對軸承進行定位,改進前后形式見圖1。改進后軸承定位良好,杜絕了因軸承退出造成的非正常消耗及產生的較長熱停工時。

圖1 改進前后形式
立軋減速機中間軸原采用3003138國產軸承,其極限轉速為900 r/min,按照出口速度為9.5 m/s計算,軋輥直徑350 mm,減速機二級傳動比為1.5496,中間軸的轉速為803.7 r/min,另在軋制小規格或切分生產時,轉速還會有不同程度的提高,導致軸承的使用壽命大幅降低。因此,將其改為進口23038軸承,其極限轉速在2400 r/min,遠大于其中間軸轉速,且額定負荷也有較大增加,不僅解決了現存問題,使軸承的消耗大大降低,而且在將來設備改造后大幅提高出口速度也創造了有利的條件。
平軋減速機輸出軸與軸套原采用花鍵連接,鎖緊定位,在承受大的沖擊下,花鍵齒磨損十分嚴重且定位不可靠,潤滑油泄漏嚴重。經過仔細分析論證,將輸出軸花鍵連接部位改為平鍵連接形式,并將鎖緊改為壓板固定,修改前后對比見圖2。改進后,潤滑油泄漏明顯減少,月均減少使用潤滑油1桶,軸套磨損減輕,維修更換時間由3個月增加到6個月且定位可靠、密封良好,達到了預期目標。

圖2 修改前后對比
減速機軸承故障隱蔽性強,在點巡檢不到位的情況下,很容易造成較長時間的熱停工時。為此,在高速軸軸承處自主設計安裝了一套軸承溫度在線檢測系統,即在每套軸承處安裝一個熱電偶,采集軸承的溫度信息,并與精軋操作臺上位機相連接,在電腦上直接顯示出軸承溫度,使之一目了然,保證在軸承發生異常時能第一時間發現,并及時對其進行處理修復,有效杜絕了因發現不及時而造成的設備不正常停機。
經過幾個月的實際操作,設備穩定性提高,軸承運行可靠,達到實際使用要求和預期目的。
(1)減速機高速軸軸承定位裝置的改進,杜絕了因鎖緊退出造成的軸承燒損,97532軸承運行穩定可靠,由每月更換1套增加到半年更換1套,年可減少軸承消耗10套。
(2)立軋減速機中間軸下端軸承由國產3003138改為進口23038軸承,運行穩定,壽命大幅提高,由每4個月更換2套,改進到現在2年更換2套,效果十分顯著。
(3)平軋減速機輸出軸與軸套由花鍵齒連接改為平鍵連接,并將螺紋鎖緊改為壓板固定,潤滑油消耗明顯減少,軸套磨損基本消除,維修更換周期由3個月延長到6個月,運行周期得到極大提高。
(4)減速機高速軸軸承處加裝溫度在線檢測系統,由操作工隨時觀察,保證了第一時間發現異常及時處理,杜絕因軸承損壞造成的熱停工時,提高生產效率。