凌 杰 白 軍
奧里諾科航道疏浚維護工程是中交集團疏浚行業的一項重要工程,也是上海航道局拓展海外市場、將疏浚市場國際化中不可或缺的一部分。施工效率將直接影響企業的效益,為提高自航耙吸式挖泥船的施工效率,首先需對各個相關挖泥參數進行最佳控制,同時施工工藝和設備狀態也至關重要。本文將針對奧里諾科航道疏浚工程分析自航耙吸挖泥船的施工控制和提高量艙效率的措施,以期為同類船舶施工作業提供參考。

圖1 奧里諾科外航道示意圖
(一)航道尺度
奧里諾科航道疏浚工程分為外航道和內航道,圖1為該航道外航道示意圖,航道全長196海里,為單向航道,其中外航道全長42海里,范圍0.0~42.0海里,設計底寬122米,疏浚維護深度-13.4米,內航道全長154海里,范圍42.0~196.0海里,內航道需要疏浚的區段有12個,設計底寬91米到200米不等,除了Curiapo段維護疏浚深度為-13.4米,其余區段維護疏浚深度均為-10.4米。
(二)水文環境及土質情況
1. 內航道
內航道主要為單向徑流,流速2.5~3.0節,航道狹長,施工區域分散,淺灘,彎道多,流向復雜多變。每年存在雨季和旱季,一年內水位變化很大,4月至8月流量增加,9月至翌年3月流量減少,月水位最高,部分施工區段可達10.9米,3月水位最低,部分施工區段只有1.4米。內航道土質多為近期沉淀的物質,主要有暗色粉沙、帶有少量淤泥的黃色細沙、中沙。
2. 外航道
外航道呈半日潮,最大潮差1.98米,水流為往復流,一般流速2.5節,最大達到3.5節。偶爾出現海霧或薄霧,一般不會影響航行和施工,在口門處會出現適度的浪,來自東北方,最高時達3.05米,一般出現在12月,并低于4%,1月至4月,浪高在0.6~0.9米,浪向為西南,風向主要為東-東北風,風速4.2~5.6米/秒。外航道土質上層主要以浮泥、淤泥為主,河床底質為含松散鈣質物的黏質粉土、粉沙。
“新海牛”輪是一艘萬方自航耙吸式挖泥船,艙容10 508立方米,雙機、雙槳帶導流罩帶球鼻首,圖2所示為該輪船貌。該輪可在無限航區航行,沿海航區作業,當以“作業吃水”航行作業時,船舶滿足距岸20海里以內航行施工,同時滿足船級社規定的最大風速13.8米/秒、有義波高2.0米的條件下航行施工。主要用于長江口疏浚工程,并兼顧國內外類似工況條件的航道疏浚,載泥量約13 775噸,雙耙最大挖深為32米。

圖2 萬方自航耙吸式挖泥船“新海牛”輪
(一)施工流程
我輪主要采用裝艙溢流施工的方法,即針對泥土主要采取挖、運、拋的方式,達到均勻增深的目的[1],圖3為其具體施工流程。

圖3 施工流程示意圖
(二)挖泥控制
1. 挖泥船速的控制
奧里諾科河內航道土質以細沙、中細沙為主,且施工區段比較分散、狹長。考慮到單船次的施工時間、施工趟數、軌跡線要求及流壓等工況,船速過快可能會導致降低裝艙效果,反而影響了土方裝載量。船速過慢導致施工時間較長,挖泥效率降低,且易超挖超深,影響平整度。經多天多船次的施工摸索總結,內航道挖泥船速控制在1.0~3.0節,其施工要求都能滿足,且單船土方量較高,施工效果較好。
外航道存在許多黏土與細沙的混合絮狀物,土密度在1.3~1.7噸/立方米范圍內變化,會形成靜止懸浮層,給船舶航行帶來困難。外航道以每1.7海里為一施工小段,受裝艙溢流時間必須在30~35分鐘間的限制,船速必須控制在2.8~4.0節內,表1所示為各段施工最佳挖泥船速。

表1 “新海牛”輪各段施工最佳挖泥船速 kn
2. 泥泵轉速
我輪泥泵為無極調速泥泵,正常運轉下轉速為178轉/分,泥泵吸入真空最高可達0.8巴。外航道泥漿濃度計顯示最高可達1.32噸/立方米,且較為穩定,取樣實測濃度基本維持在1.45~1.5噸/立方米,內航道濃度在1.25噸/立方米左右。
3. 波浪補償器壓力
內航道由于土質以沙為主,河床較為堅硬,故左右耙頭補償器壓力先充至26巴,后在施工中慢慢摸索,最后將壓力調到了28巴,施工效果好。外航道土質以浮泥、淤泥為主,依據以往施工經驗,將耙頭補償器壓力增到了32~33巴,波浪補償器行程較靈敏且不易悶泵,泥漿濃度較之前有所增加,施工安全得到更大程度的保障。
4. 耙唇對地角度
在操耙時,及時調節主動耙頭對地角度,有效控制流量、流速、吸入真空,確保內、外航道泥漿濃度分別在1.22噸/立方米和1.3噸/立方米以上,流量在4~5噸/立方米,使得施工產量最高。
裝艙溢流即針對泥土進行“挖-運-拋”的操作。外航道施工時,要求每5海里為一土方計量段,每1.7海里為一施工小區段,由于施工長度的限制,裝艙溢流時間必須控制在30~35分鐘以內,想要提高單船土方量,就必須在有限的時間里盡量多裝土方,以此達到提高施工效率的目的。
(一)原裝艙工藝及存在的問題
初期采用的是比較傳統的裝艙方法,即在進艙前直接將左、右溢流筒升至最高限位,由于外航道土質以浮泥、淤泥帶塊為主,前、后進艙閘閥開啟后幾乎不進行調節。這種方式的裝艙效果較差(浮泥,淤泥滿艙后沉淀效果差),即使適當增加溢流時間,也是一樣的效果。
奧里諾科工程不同于其他工程,它需要進行量艙工作,量艙的好壞直接影響到了最終土方量。由于船舶抽艙時無法將泥艙內的水全部抽凈,且在挖泥的過程中,閘閥沖洗水也會流入泥艙,邊線施工偶爾還會出現一定程度的壓耙、悶泵現象,這時就不得不拎耙,使得一部分低濃度泥漿甚至清水被打進泥艙。滿艙后,由于泥艙上部橫梁的阻擋作用,低濃度泥漿以及從泥艙底部翻滾上來的水就被擋在橫梁與橫梁之間,無法通過溢流井溢流出去,如圖4所示。進而導致量艙時,各個量艙孔量出來的數據差異大,平均下來計算出的土方量未能達到預定目標,挖泥效率不理想。

圖4 橫梁阻擋后上層低濃度泥漿無法溢流
(二)探索如何提高量艙效果
面對量艙效果不好的問題,主要從控制減少清水注入量和裝艙工藝兩個方面進行了整改,但船舶上大型設備重量的分布,淡水艙、燃油艙的庫存影響著船舶傾斜度,同樣對量艙存在一定的影響,在這些方面都應引起注意,滿載量艙前盡量將船舶保持在平吃水狀態。
1. 控制閘閥沖洗水進入艙內
當施工中出現壓耙、悶泵現象時,為了保證施工及設備安全,不得不選擇拎耙,所以這部分低濃度泥漿或清水進入艙內是無法避免的。只有在施工的30~35分鐘之內,嚴格控制閘閥沖洗水的排入,盡量減少清水的注入量,才能較好地保證艙內濃

圖5 閘閥沖洗水改造工程
2. 裝艙工藝的改進
在對閘閥沖洗水進行改造后,對裝艙時的一些操作也進行了改善,即對溢流井和前后進艙閘閥進行有效實時調節。
首先,船舶在抽完艙后進艙前,將溢流井放至1.5~12.0米(低于橫梁0.5~1.0米)位置,將甲板克令吊置于船首,以增加船首吃水。
然后,打開所有進艙閘閥開始裝艙,待艙內開始溢流時,觀察船舶首吃水情況。如果首吃水大于尾吃水,可關閉前進艙閘閥,通過后進艙閘閥泥漿的沖擊作用,將泥艙尾部低濃度的泥漿順流慢慢地排至溢流井處,開始初步溢流;若首吃水小于尾吃水,可適當增加溢流井高度,只要溢流井高度低于橫梁即可,或可通過調節前、后進艙閘閥,利用不均勻的裝載量來達到首吃水大于尾吃水的目的。
最后,當初步溢流3~5分鐘后,升高溢流井至低于橫梁0.1~0.2米位置,進行第二次溢流。1~3分鐘后,將溢流井升至最高限位,待滿艙后進行最后的溢流,溢流時間在2~4分鐘。

圖6 三次溢流后上層泥漿濃度效果圖
雖然溢流總共分了三次,但總的挖泥時間仍能控制在30~35分鐘內。可以明顯看出,較之前只在最高溢流井位置溢流一次濃度有了很大的提高,艙內低濃度泥漿幾乎全部排出,量艙效果達到最佳,圖6為三次溢流后上層泥漿濃度情況。度。雖然在短暫的施工時間里,閘閥沖洗水進入泥艙的量不是很大,但對上層泥樣還是有一定的稀釋作用,影響量艙。所以,我船對閘閥沖洗水管路進行了改造,將所有泥艙上部閘閥沖洗水通過新接管路直接流入左溢流井排出舷外,不再進入泥艙。圖5所示為閘閥沖洗水改造工程。
3. 整改前、后效果分析
完成閘閥沖洗水改造并開始實行裝艙時三次溢流法施工工藝后,整改前30天與整改后30天內的日相關施工數據如表2所示。
將整改前30天與整改后30天內的日相關施工數據對比分析后,得出如圖7所示的整改前后每日挖泥效率對比圖。從表2和圖7中可以明顯看出,整改后,每日的單船土方量大有增加,這說明量艙效果較之前好,施工效率得到有效提高。計算得出,整改前一個月的挖泥效率為18 498立方米/小時,整改后一個月的挖泥效率為19 534立方米/小時,提高了5.6%。

表2 整改前、后有關土方量統計
根據奧里諾科航道疏浚工程的具體特征,從挖泥船速控制、泥泵轉速、波浪補償器壓力和耙唇對地角度四個方面分析了施工過程中不同參數的控制,并針對以往裝艙工藝中存在量艙效果較差的實際問題,通過閘閥沖洗水改造和裝艙三次溢流法提高了量艙效率。可見,只有在實踐中不斷探索,總結經驗,才能找到最佳的施工方法,將施工效率最大化。
[1]周福田,張賢明.水運工程施工(港口航道與海岸工程專業)[M].北京:人民交通出版社,2004:69-79.

圖7 整改前后挖泥效率對比圖