張維棟
(宜賓天原集團(tuán)股份有限公司,宜賓 644004)
馬邊無(wú)窮磷化工廠是宜賓天原集團(tuán)股份有限公司的下屬分廠,主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)黃磷產(chǎn)品,生產(chǎn)裝置有1#和2#黃磷爐,2臺(tái)黃磷爐均屬于淘汰類型,生產(chǎn)控制以常規(guī)儀表為主,現(xiàn)場(chǎng)儀表為動(dòng)圈表和數(shù)顯表,主要測(cè)量爐底溫度、爐壁溫度、一次電流、二次電流、電壓和功率等,電極升降采用電機(jī)控制渦輪機(jī)構(gòu)完成,配料系統(tǒng)是繼電器控制的電磁振動(dòng)給料機(jī),自動(dòng)化水平較低,工藝控制較粗放,對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本及強(qiáng)化安全保障方面都起不到應(yīng)有的作用。為全面提高黃磷生產(chǎn)裝置的自動(dòng)化水平、降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,馬邊無(wú)窮磷化工廠擬采用PLC作為新建3#、4#黃磷爐的控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)一套PLC系統(tǒng)對(duì)所有黃磷爐的集中控制和顯示。
將符合生產(chǎn)工藝要求的磷礦石、硅石和焦炭(白煤),按一定比例混合后輸送至電爐料柜。混合料通過(guò)均勻分布的下料管連續(xù)送入密閉微正壓電爐,通過(guò)油壓系統(tǒng)控制電爐的電極升降,使電極在其額定功率左右工作,進(jìn)入電爐的混合料在此工況下發(fā)生還原反應(yīng),生成的黃磷氣體從反應(yīng)熔區(qū)逸出,通過(guò)導(dǎo)氣管進(jìn)入串聯(lián)的冷凝塔噴淋冷卻,黃磷凝聚成液滴進(jìn)入塔底受磷槽中,即為粗磷。粗磷在精制鍋中,用蒸汽加熱、攪拌、澄清后,在鍋底沉積純磷,之后進(jìn)入冷凝池冷卻成型后即得產(chǎn)品黃磷[1]。
PLC可通過(guò)原料料倉(cāng)、配料料倉(cāng)料位計(jì)及料倉(cāng)位置檢測(cè)開(kāi)關(guān),自動(dòng)識(shí)別料倉(cāng)儲(chǔ)料狀態(tài),聯(lián)鎖啟動(dòng)輸送、配料程序,并自動(dòng)補(bǔ)滿料倉(cāng)。
所有配料系統(tǒng)改為定量給料機(jī)配料方式,配料分為自動(dòng)和手動(dòng)2種方式,自動(dòng)時(shí),通過(guò)PLC上位機(jī)分別或按比例設(shè)定磷礦石、硅石和白煤的給料量,PLC配料程序啟動(dòng)后,定量給料機(jī)即按設(shè)定條件自動(dòng)啟動(dòng)配料、停止配料和混料;當(dāng)PLC故障或其他原因不能自動(dòng)時(shí),則利用配料控制柜機(jī)旁專用儀表進(jìn)行手動(dòng)配料、停止配料和混料[2]。
液壓系統(tǒng)全部由PLC控制,PLC根據(jù)液壓系統(tǒng)油壓狀態(tài)自動(dòng)啟停油泵,同時(shí)設(shè)置液壓系統(tǒng)爆管緊急聯(lián)鎖停泵保護(hù)。
電極的升降控制由PLC自動(dòng)完成,電極升降的控制方式主要是恒功率控制。當(dāng)電流超過(guò)設(shè)定值,且偏差大于設(shè)定偏差范圍時(shí),PLC自動(dòng)控制電極升降,調(diào)整電流到設(shè)定值,調(diào)整過(guò)程設(shè)置延時(shí)判斷、誤差判斷及升降速度,減小電爐電流波動(dòng)及防止電極折斷事故。同時(shí)設(shè)輔助操作臺(tái),當(dāng)電極自動(dòng)調(diào)整無(wú)法滿足時(shí),可快速切換至手動(dòng)操作狀態(tài),通過(guò)操作臺(tái)上的按鈕手動(dòng)升降電極,調(diào)整電爐電流[3]。
黃磷爐控制系統(tǒng)控制對(duì)象包括3#、4#黃磷爐的爐體溫度、導(dǎo)氣管壓力、電極升降參數(shù)、液壓升降系統(tǒng)油壓、黃磷爐變壓器一二次側(cè)電流、電壓、配料系統(tǒng)參數(shù)及其他公用工程數(shù)據(jù)等,主要信號(hào)類別為模擬量輸入輸出和數(shù)字量輸入輸出,PLC系統(tǒng)IO點(diǎn)位規(guī)模如表1所示。
根據(jù)黃磷爐生產(chǎn)裝置的具體情況,黃磷爐PLC控制系統(tǒng)設(shè)一個(gè)主控站和2個(gè)通訊子站。在PLC機(jī)柜室設(shè)1臺(tái)主站機(jī)柜、3臺(tái)I/O柜、1臺(tái)配電柜、1臺(tái)UPS電源。主站機(jī)柜和I/O柜用于安裝控制器、IO卡件、系統(tǒng)電源、接線端子、繼電器及信號(hào)隔離器等;3臺(tái)I/O柜則分別設(shè)置為3#黃磷爐控制I/O柜、4#黃磷爐控制I/O柜、配料系統(tǒng)及其他公用工程黃磷爐控制I/O柜;配電柜則用于系統(tǒng)內(nèi)部及現(xiàn)場(chǎng)部分儀表220 VAC、24 VDC的電源分配和供電。PLC主控柜配置如表2所示。

表1 PLC IO點(diǎn)位Tab.1 PLC IO point

表2 PLC主控柜配置Tab.2 PLC control cabinet configuration
PLC選用GE公司的PAC3i系統(tǒng)作為控制核心,并采用冗余方式進(jìn)行控制,CPU、電源和通訊模塊均為冗余配置[4]。PLC I/O柜配置如表3所示。

表3 PLC I/O柜配置Tab.3 PLC I/O cabinet configuration
控制系統(tǒng)主要包括1個(gè)工程師站和3個(gè)操作員站,操作員站分別是配料輸送操作員站、3#爐和4#爐操作員站,操作員站用于生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)測(cè)和生產(chǎn)控制,工程師站用于系統(tǒng)工程師進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、軟件組態(tài)及歷史數(shù)據(jù)記錄,操作站應(yīng)為站點(diǎn)對(duì)等形式,任何一臺(tái)操作站故障不影響其它操作站操作和記錄顯示;工程師站配1臺(tái)打印機(jī)用于生產(chǎn)報(bào)表、事故歷史數(shù)據(jù)、趨勢(shì)圖打印。
為保證PLC與配料定量給料機(jī)、原料干燥系統(tǒng)及電力綜合測(cè)量?jī)x之間的通訊,硬件上考慮了一個(gè)Profibus-DP通訊子站和一個(gè)Modbus通訊子站,系統(tǒng)配置有Profibus-DP接口,以便和定量給料機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行通訊[5],系統(tǒng)配有2個(gè)Modbus接口,以便分別和觸摸屏、電力綜合測(cè)量?jī)x進(jìn)行通訊,通過(guò)通訊實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳遞和采集。2個(gè)通訊子站均按單一網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì),未考慮冗余方式??刂葡到y(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)Fig.1 Control system network structure diagram
黃磷爐PLC控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)包括下位軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)和上位畫(huà)面設(shè)計(jì),主要實(shí)現(xiàn)原料自動(dòng)配料、電極自動(dòng)升降、圖形監(jiān)控、動(dòng)態(tài)圖形顯示、歷史數(shù)據(jù)采集管理、狀態(tài)趨勢(shì)圖、自診斷、報(bào)警等功能。下位軟件系統(tǒng)采用美國(guó)GE的Proficy Machine Edit(ME5.5)軟件,主要完成系統(tǒng)硬件組態(tài)、I/O點(diǎn)位組態(tài)、邏輯控制組態(tài)、PID參數(shù)設(shè)置、通訊組態(tài)、操作管理及其他程序組態(tài)功能。上位軟件采用美國(guó)GE的iFix 4.0軟件,主要設(shè)計(jì)人機(jī)界面,負(fù)責(zé)控制方式選擇、手自動(dòng)選擇、變壓器檔位選擇、控制電流設(shè)定、參數(shù)調(diào)整、配料參數(shù)及比例設(shè)定、緊急停爐等。
根據(jù)黃磷爐生產(chǎn)工藝的特點(diǎn),PLC控制系統(tǒng)判斷原料的儲(chǔ)備狀態(tài),待原料準(zhǔn)備妥當(dāng)后,即可啟動(dòng)配料程序,按比例完成磷礦石、硅礦石和白煤的自動(dòng)定量稱量,經(jīng)混料、輸送設(shè)備進(jìn)入爐頂料倉(cāng),操作人員根據(jù)電爐運(yùn)行情況,調(diào)整加入爐內(nèi)的原料量,并按預(yù)先設(shè)定變壓器檔位以及相對(duì)應(yīng)的電流值、功率值,自動(dòng)升降電極、調(diào)整平衡負(fù)荷等。其生產(chǎn)控制流程如圖2所示。

圖2 生產(chǎn)控制流程Fig.2 Production control flow chart
配料系統(tǒng)可根據(jù)工藝需要單獨(dú)設(shè)定磷礦石、硅石和白煤的給料量,也可以某種原料為基準(zhǔn),如以磷礦石為基準(zhǔn),硅石和白煤則按預(yù)先設(shè)定的比例,自動(dòng)設(shè)定給料量,配料可以以時(shí)間作為配料終止的依據(jù),也可以以某種原料的總量作為配料終止的依據(jù)。原料輸送及配料輸送過(guò)程,按物料輸送的順序設(shè)定啟動(dòng)和停止程序,并按一定的時(shí)間間隔設(shè)置相應(yīng)的延時(shí)功能,確保物料連續(xù)且不堵料。在順序控制中,前面的電機(jī)未啟動(dòng)或有故障,則后面的電機(jī)無(wú)法啟動(dòng),當(dāng)后面的設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)聯(lián)鎖前面的設(shè)備也停止[6]。輸送現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置相應(yīng)的報(bào)警裝置(如輸送啟動(dòng)提示),并設(shè)置相應(yīng)的聯(lián)鎖停止功能,在PLC設(shè)置配料系統(tǒng)緊急停車按鈕,當(dāng)此系統(tǒng)的任一臺(tái)電機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),緊急停配料輸送系統(tǒng)。其原料配料邏輯流程如圖3所示。
當(dāng)電極自動(dòng)升降程序啟動(dòng)后,PLC即可根據(jù)各相電極電流變化的情況,自動(dòng)升降電極,調(diào)整電流,在自動(dòng)運(yùn)行過(guò)程中,任何時(shí)候都可以人工干預(yù)任何一相電極運(yùn)行,即可以手動(dòng)操作任何一相電極。自動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí),PLC根據(jù)變壓器三相功率的變化情況,統(tǒng)計(jì)計(jì)算并實(shí)時(shí)調(diào)整電極,確保三相功率平衡。所有電流調(diào)節(jié)都設(shè)有限幅,當(dāng)調(diào)節(jié)幅度超過(guò)規(guī)定值時(shí),則自動(dòng)轉(zhuǎn)為手動(dòng),并提示報(bào)警,由操作人員手動(dòng)進(jìn)行電極升降[7]。

圖3 原料配料邏輯流程Fig.3 Logic flow chart of raw material ingredient
液壓系統(tǒng)主要是為了實(shí)現(xiàn)電極的升降,當(dāng)液壓系統(tǒng)壓力低于低限設(shè)定值時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)一臺(tái)油泵,當(dāng)壓力達(dá)到高限設(shè)定值時(shí),油泵自動(dòng)停止。如果油泵啟動(dòng)后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)壓力沒(méi)有達(dá)到高限設(shè)定值,則自動(dòng)將另一臺(tái)油泵啟動(dòng),然后將先啟動(dòng)的油泵關(guān)閉,并發(fā)出報(bào)警。
當(dāng)尾氣系統(tǒng)壓力低于設(shè)定值時(shí),通過(guò)PLC系統(tǒng)與尾氣抽氣風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖,防止?fàn)t內(nèi)形成負(fù)壓后引起安全事故。操作臺(tái)上設(shè)置緊急停抽氣風(fēng)機(jī)按鈕,電爐操作人員在故障情況下可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)停止抽氣。
PLC可顯示黃磷生產(chǎn)工藝流程圖,PLC監(jiān)控畫(huà)面可實(shí)時(shí)顯示電爐溫度、導(dǎo)氣管溫度、一次/二次電壓、一次/二次電流、有功功率、無(wú)功功率、功率因素、電極升降狀態(tài)及其它參數(shù)測(cè)量值,同時(shí)具有實(shí)時(shí)趨勢(shì)、歷史趨勢(shì)記錄和查詢功能。上位機(jī)還有設(shè)有手動(dòng)/自動(dòng)切換、緊急停爐、手動(dòng)升、手動(dòng)降、升降極限報(bào)警投入按鈕,有電流設(shè)定、功率設(shè)定、電流限幅設(shè)定、功率限幅設(shè)定、電極上限設(shè)定、電極下限設(shè)定以及電極升降輸出時(shí)間設(shè)定等功能。主要畫(huà)面功能如圖4所示。

圖4 電極升降控制畫(huà)面Fig.4 Electrode lift control
黃磷爐控制系統(tǒng)自2011年建成以來(lái),已成功運(yùn)行多年,黃磷爐自動(dòng)化水平有了較大的提升,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化代替人工操作,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,電極的自動(dòng)升降對(duì)電網(wǎng)的沖擊比人工操作更小,系統(tǒng)運(yùn)行更加安全可靠。采用自動(dòng)控制后,保持了良好爐況,在不改變控制條件情況下,使三相電弧功率的輸入平衡穩(wěn)定,提高了爐子的平均輸入功率電極電流,不平衡度降低極大地提高黃磷爐的使用壽命,給企業(yè)帶來(lái)了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
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