文/楊 瀚
徐州礦務集團張雙樓煤礦設計能力120萬t/年,2015年核定生產能力210萬t/年。礦井通風方式為對角式,共有3個進風井(主井、副井、新副井),2個回風井(東風井和西風井),抽出式通風。
2018年1月,礦井有3個回采工作面、13個掘進工作面、14個硐室、9處其他用風地點獨立供風,礦井總需要風量為14278m3/min。東風井回風量8234m3/min,風壓2790Pa;西風井回風量8116m3/min,風壓2770Pa。《煤礦井工開采通風技術條件》規定,礦井通風系統風量 5000~10000m3/min時,通風阻力不超過2500pa,礦井通風阻力不符合要求。
目前張雙樓煤礦采深已經達到-1150m,原巖溫度在40~44℃,HEMS降溫系統每年5月~12月運行,工作面回風流溫度仍達到30℃以上,隨著開采深度增加,溫度將繼續增加,需要增加采掘工作面供風量改善高溫環境。
根據礦井生產布局和通風系統進行風網解算,礦井通風困難時期,東風井風機運行工況為:風量7903m3/min,風壓 4449.2Pa,超過風機最大允許風壓3825Pa(風機最大風壓4250Pa×0.9);西風井風機運行工況為:風量7931m3/min,風壓4467.7Pa,超過風機最大允許風壓4050Pa(風機最大風壓4500Pa×0.9)。當前礦井通風能力不能滿足礦井困難時期生產需要。因此,需要對礦井通風系統進行優化改造。
根據礦井生產布局,結合礦井地質條件,設計了三種通風系統改造方案。
在西三區域布置新風井,井筒落底標高-830m,通過新掘-830m進風巷與-830m石門聯通。同時在-500m西四車場與西五回風上山之間新布置1條回風巷(布置在9煤底板內),西五采區形成2進2回的通風系統 (-830m運輸大巷、-500m西五大巷進風,-500m西五回風巷、-500m西五回風巷回風)。
(1)井筒位置選擇
地表情況。井筒位于龍河公路西側260m處,沛縣安國鎮蔡家居委會張莊組農田內,井筒位置選擇符合 《煤礦安全規程》第146條、247條規定要求。
壓煤情況。根據礦井開采與煤層賦存情況,在西三區域第11勘探線向東20m位置7、9煤沉缺區內,不壓覆現有采煤工作面儲量。
井筒地質情況。井筒穿過第四系、侏羅-白堊系、二疊系、石炭系地層。穿過的含水層有9個,井筒落底在F9斷層上盤9煤底板約45m一灰層位內,在新副井施工過程中已穿過。
(2)井筒參數、工期及預算
井筒內徑5.5m,截面積23.75m2。井筒地面標高+38.1m,落底標高-833.74m,深度872m。井筒凍結段井壁為雙層鋼筋砼,基巖段為澆灌砼。配套風道1418m,工期安排18個月,工程費用預算10773萬元。
(3)預期改造效果
使用《礦井通風系統運行狀態預測模擬軟件》進行解網預測,東風井風機運行工況為:風量7692m3/min,風壓 2449.4Pa;西風井風機運行工況:風量8274m3/min,風壓2484.1Pa。
-500m水平增加2條回風巷,西五采區形成2進3回的通風系統;西三采區增加1條回風巷,形成1進2回的通風系統;-500m水平大巷進行擴巷降阻。
(1)工期及預算
風道掘進工程量3852m;將-500m西一至西五大巷巷道斷面由10m2擴修到15m2,長度2715m。 工期安排24個月,工程費用預算10455萬元。
(2)預期改造效果
應用《礦井通風系統運行狀態預測模擬軟件》進行解網,西風井風機運行工況:風量8328m3/min,風壓2461.7Pa;東風井風機運行工況:風量 7644m3/min,風壓 2497.1Pa。
在西風井廣場內布置新風井,井筒落底標高-380m,在-380m與-500m水平大巷之間建立進風下山與-500m大巷連通。同時在-500m西四車場與西五回風上山之間新布置1條回風巷(布置在9煤底板內),西五采區形成2進2回的通風系統 (-830m運輸大巷、-500m西五大巷進風,-500m西五回風巷、-500m西五回風巷回風)。
(1)井筒位置選擇
壓煤情況。新風井布置在西風井廣場內,不存在壓煤情況。
井筒地質情況。井筒穿過第四系、二疊系、石炭系地層。穿過的含水層有7個,其中第四系4個、二疊系3個,井筒落底在石炭系四灰頂板內。
地表情況。在西風井工業廣場院內。
(2)井筒參數、工期及預算
井筒內徑5.5m,截面積23.75m2。井筒地面標高+38.9m,落底標高-380m,深度419m。井筒凍結段井壁為雙層鋼筋砼,基巖段為澆灌砼。配套風道1431m。工期安排21個月,工程費用預算12315萬元。
(3)預期改造效果
應用《礦井通風系統運行狀態預測模擬軟件》進行解網,西風井風機運行工況:風量8310m3/min,風壓2496.0Pa;東風井風機運行工況:風量7662m3/min,風壓2465.2Pa。
(1)優點:見效快。風井施工完成后(約18個月),可為西三采區增加風量、降溫。縮短93606、93608工作面通風流程3000m,為其增風降溫。有利于安全生產組織,新建井筒處于礦工業廣場以外,減少副提排矸壓力;由外委隊伍施工,對井下安全生產干擾因素小。配套井巷工程量小,巷道維護費用低。工程地質條件相對簡單,對工程施工進度影響小。
(2)缺點:工程費用較高。在工業廣場外施工,增加征地、供電、新建道路、橋梁等工程量。
(1)優點:不需要增加征地、新建道路等工程。
(2)缺點:副井排矸能力不足。巖巷工程量大,需要增加3個掘進工作面,需要供應車皮增加排矸車皮270個,副井排矸能力不能滿足需要。通風系統不可靠。增加3個掘進工作面需要增加風量1800m3/min左右,西風井主要通風機接近風機運行“喘振”區。見效慢,工期長,近期無法為西三采區提供服務。生產組織復雜,新增3條巖巷,占用隊伍多,與現有采掘活動相互影響,管理難度大。巷道后期維護量大,占用維護力量,維護費用高。降溫效果差。
綜合排矸、增風因素,方案2無實施可行性。
(1)優點:無需增加征地、新建道路等工程。在西風井廣場內施工,受外界干擾因素小。
(2)缺點:施工存在不確定性。井筒、配套井巷工程水文地質條件復雜,臨近陷落柱、斷層發育區域,需要超前進行電法、鉆探等探查工作,提前預注漿等防治水措施。降溫效果差。新進風井位置距離西三采區93606工作面通風流程與新副井供風距離相比,僅縮短100m,通風流程仍有12900m。
方案一與方案三相比,配套風道少13m,工期少3個月,工程費用少1542萬元。方案一在西三區域施工新進風井,水文地質條件簡單;方案三在西四區域施工新進風井,水文地質條件復雜,存在突水危險,安全可靠性差。
綜合方案的優缺點、工程量、工期、工程費用、安全可靠性、施工可行性等方面分析比較,方案一最優,推薦為采用方案。
通過在西三區域新建進風井、西五采區回風巷,前期可為西三采區93606、93608工作面縮短通風流程3000m,溫度下降1℃以上;在礦井通風困難時期西五采區首采工作面92812工作面生產后,礦井西風井風壓為2484.1Pa,達到優化礦井通風系統的目的。