孫紹哲,宮振國,劉長宇
(華能輪臺熱電分公司,新疆 輪臺 841600)
隨著火力發電技術的快速發展,對機組化學指標要求越來越嚴格。根據DL/T561《火力發電廠水汽化學監督導則》要求超臨界機組凝結水溶解氧含量小于20ug/l。某電廠1號機組于2016年7月投產發電。汽輪機為上海汽輪機廠生產,為超臨界壓力、一次中間再熱、兩級調整抽汽、表面式間接空冷凝汽式汽輪機,系統設兩臺100%容量的變頻立式凝結水泵,一用一備。自2016年投運以來,凝結水溶解氧1號機組的超標頻繁,期間多次排查均未能找到原因,嚴重影響機組安全穩定運行。
(1)腐蝕設備,縮短設備使用壽命。溶解氧比較高的凝結水進入凝結水系統和回熱管路時,水中氧氣和金屬產生化學腐蝕降低了設備的使用壽命,使設備的可靠性大大降低。
(2)降低回熱設備的換熱效率。汽輪機回熱系統中的換熱器基本都是表面式換熱器,設備產生的腐蝕性雜質會粘在傳熱面上形成粘合層,熱交換器表面的溶解氧過高,形成一層薄膜,會增加傳熱阻力并降低熱回收效率。
(1)機組負荷越高,其凝結水溶解氧越低,甚至可以降至10μg/l以下,隨著機組負荷降低,凝結水溶解氧緩慢開始上漲。
(2)1號機組除氧器出口溶解氧合格率為100%,溶解氧標準為小于10μg/l,說明除氧器除氧效果良好,且凝結水溶解氧超標未對后續系統造成影響。
(3)凝結水溶氧與機組的真空密封性沒有顯著的關系。嚴密性試驗結果無論是否合格,對溶解氧濃度影響不大。2016年機組剛投運時,1號機組真空度較差,凝結水溶解氧超標。2017年對真空度經過排查和處理,已經恢復正常且較為優良,凝結水溶解氧依舊超標,且無明顯下降趨勢。
(1)凝結水補水溶解氧的合格性。凝汽器補充水采用除鹽水,補水時打開凝汽器補水調節閥前后手動閥,調節凝汽器補水閥向凝汽器熱井補水,正常運行后自動設置凝汽器補水閥。由于除鹽水溶解氧含量較高,若補水量較大,在補水過程中又沒有有效的除氧設備,則凝汽器溶解氧含量會上升。查閱相關數據發現機組補水率合格,因此機組正常運行情況下,補水量正常。
凝汽器有一個鼓泡除氧器,該設備很大程度上會增加補水與排氣接觸面積,更好的析出溶解氧,減少凝結水中的溶解氧。該設備自機組投運以來從未使用,暫時未調試。
(2)給水泵密封水回水溫度對凝結水溶氧的影響。1號機組汽動給水泵密封方式為水力密封,密封水由凝結水通過單級水封直接進入熱水井。給水泵密封水的回水溫度會影響凝結水的溶解氧。密封水回水會與大氣接觸,接觸點的壓力為大氣壓力,因此當給水泵密封水回水溫度降低時,密封水回水會增加水中溶解氧。通過調整1號機組汽動給水泵密封水的回水溫度,凝結水溶解氧未發現明顯的變化趨勢。
(3)負荷對凝結水溶氧的影響。機組負荷的變化對凝結水溶氧有非常明顯的影響,當設備的負荷升高時,凝結水中的溶解氧將迅速下降,甚至在滿負荷時能夠達到合格標準。當負荷為50%時,凝結水溶解氧就會逐漸上升,達到60ug/l左右。機組負荷主要從以下幾個方面影響凝結水溶解氧:第一,機組負壓區減少,減少了泄漏的空氣量;第二,機組負荷升高,凝結水量增加,溶解氧濃度被稀釋。
因此機組負荷的變化,只是將凝結水溶解氧的影響放大或者是縮小了,它并不是直接導致凝結水溶解氧超標的原因。
(4)凝汽器水位對凝結水溶氧的影響。凝汽器水位的高低會對冷卻管束的溫度造成影響,當凝結水溫度與排氣溫度之間的差值變大時,溶解氧將增加。通過分析1號機組的凝汽器水位和凝結水溶解氧歷史曲線,發現1號機組凝結水溶解氧和凝汽器水位并沒有直接的相關關系。
(5)凝結水過冷度與凝結水溶氧的影響。凝結水過冷度過高會使溶解于水中的氣體含量增加,一般過冷度超過5℃以上時對凝結水溶氧的影響就非常明顯。因為熱水井上的氣體分壓與溶于凝結水的氣體量成正比,因此過冷度增加時,氣體溶解增大,溶解氧含量增高。1號機組凝結水過冷度基本控制在1℃左右,其過冷度控制較低,對凝結水溶解氧影響較小。
(6)儀表不準確、取樣管路漏氣、取樣點不正確。在線溶解氧表由于維護人員水平等問題可能會造成儀表失準,通過使用便攜式儀表比對,在線儀表準確。
化學取樣管路漏氣,會造成空氣進入,使測得的凝結水溶解氧含量升高,一般出現在過濾罐接口、管路接口等。使用便攜式儀表直接在凝結水泵出口管路上接臨時管路進行測量,凝結水溶解氧含量依舊超標,和在線數據顯示基本一致。
(7)凝結水泵機械密封、閥門嚴密性對凝結水溶氧的影響。1號機組凝結水泵為100%容量的變頻泵,1臺變頻運行,1臺工頻備用。軸承冷卻水采用閉式冷卻水,密封面采用凝結水或除鹽水密封。一旦出現壓力異常會造成閉冷水進入凝結水密封面污染凝結水,同時若使用除鹽水進行密封,也會造成凝結水溶解氧升高。
查看凝結水泵軸承冷卻水的壓力為0.4MPa左右,凝結水壓力為1MPa以上,冷卻水進入凝結水密封面的可能較小,為確保冷卻水對溶解氧無影響,又將兩臺凝結水泵的軸承冷卻水切換關閉,均未發現凝結水溶解氧有下降趨勢。
凝結水泵的密封面有一路密封水為除鹽水,在機組正常運行時使用凝結水密封,機組啟動期間使用除鹽水密封。因此將除鹽水至凝結水泵密封水管路閥門關閉,發現凝結水溶解氧下降明顯,從40ug/l左右降至6ug/l左右。
凝結水系統閥門和門桿的泄漏也會導致凝結水中溶解氧增加。具體通過涂抹黃油等方式來觀察溶解氧的變化趨勢,對閥門的門桿和機械密封等進行涂抹,凝結水溶解氧未有明顯變化。
通過以上分析和排查,造成1號機組凝結水溶解氧超標的主要原因是在機組正常運行時,除鹽水至凝結水泵密封水管路的閥門未關閉,雖然凝結水壓力高于1MPa,除鹽水壓力只有0.5MPa左右,但是在凝結水循環過程中,會不斷將除鹽水帶入凝結水系統。由于除鹽水未經過除氧,其溶解氧含量遠高于凝結水,一旦漏入凝結水系統中,會造成凝結水溶解氧含量升高。針對本次檢查和分析情況,采取如下措施。
(1)在機組正常運行后,手動關閉除鹽水至凝泵密封水閥門。
(2)調試投運凝汽器鼓泡除氧器,確保大流量補水時,凝結水溶解氧指標能夠在合格范圍內。
(3)控制汽動給水泵冷卻水回水溫度不低于45℃。
(1)凝結水溶解氧對于超臨界機組來說,短暫的超標并不會立即造成設備和運行異常,但長期不處理會造成設備的腐蝕,同時對經濟性產生影響,因此在發現凝結水溶解氧超標時,需要引起足夠的重視盡快排查處理。
(2)1號機凝結水溶解氧超標,采取多種措施進行了排查和處理,最終發現是由于除鹽水串入凝結水密封面導致,這也為日后處理凝結水溶解氧超標提供了更加豐富的案例和思路。
(3)通過調整和優化,1號機組的凝結水溶解氧已經完全合格。