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解析火力發電廠鍋爐高壓頭引風機振動問題

2018-01-30 10:51:03賈孝峰
機械管理開發 2018年1期
關鍵詞:火力發電廠振動

賈孝峰

(山西汾西礦業(集團)有限責任公司發電廠,山西靈石030314)

引言

火力發電廠鍋爐高壓頭引風機結構及所處工作環境較復雜,故障發生率較高,其中引風機振動較為常見,若不及時排除則會引起嚴重事故[1],因此,電廠應提高認識,重視引風機振動故障研究工作,做好引風機現場檢查及運行參數檢測,積極采取有效措施,及時排除振動故障。

1 電廠引風機振動特征

為更好的生產運營,某電廠對原有發電機組進行改造,拆除原增加風機,使用HU25011-22G雙級軸流動調風機替換,改造后風機各項參數,如表1所示:

表1 改造后風機各參數

分析發現,鍋爐高壓頭引風機安裝時還存在一些不足,一方面,過密封間隙不符合要求,在廠家技術人員指導下,實施輕微打磨后安裝。另一方面,出現漏油情況,在運行前更換新液壓頭。

引風機運行后發現,3A引風機振動較嚴重,3B引風機振動不明顯,以冷態啟動,3A引風機振動最大達到1.69 mm/s。鍋爐帶負荷后,3A引風機垂直、水平振動分別為4.12 mm/s、4.05 mm/s。超過設定值。研究發現,煙氣溫度提高,振動更為嚴重,技術人員對現場進行初步分析,認為可能由芯筒和殼體、芯筒和軸承箱支撐強度不足或煙道布置不科學導致,于是使用筋板進行加固,提高支撐強度。

振動分析專家應用專業儀器,對引風機運行參數進行檢測,結果發現,3A引風機振動有所緩解,振動值降低至3.98 mm/s。運行兩個月后,振動值超過4.0 mm/s,最大為5.0 mm/s。與風機相距400 mm觀察振動情況,發現第一級動葉位置有規律的金屬剮蹭聲音,第二級動葉附近沒有異常響動;整體上看風機振動較大,煙道雖有振動,但未超出正常范圍;風機基礎振動情況稍大于正常情況;風機油站工作溫度較高,于是使用風扇幫助散熱。3B引風機平時振動不大,但當負荷變化時,振動變大至4 mm/s,引起報警,振動較大時間持續較短。

針對引風機發生的振動情況,電廠組織技術人員對風機的配重進行調整:增加電機和風機空心軸連接螺栓配重,配重重量在1 kg左右。觀察發現,風機振動問題并沒有明顯改善,運行期間3A引風機垂直和水平振動最大值達到6.3 mm/s、3.3 mm/s,振動較為嚴重,給風機的安全運行造成較大威脅。對比電廠其他鍋爐同型號引風機,發現運行中并未出現振動過大現象。

2 引風機振動原因

2.1 葉輪不平衡

葉輪不平衡引起振動的情況分為葉輪有質量缺陷或運行中出現結垢、磨損情況;葉輪安裝時質量不過關兩種[2]。

通過分析引風機相關數據得知,風機投入時間較短僅為半年,出現結垢、磨損機率較低。但葉輪質量缺陷、安裝缺陷不能排除,因此,要求技術人員在停機后,對風機進行全面檢修,核對葉輪尺寸參數,發現尺寸、動葉曲線存在異常時,及時更換滿足要求部件,整改組合尺寸、器件安裝等。另外,靜態調試作業時,應保證同一級動葉角度相一致。

2.2 煙風道振動

煙風道氣流引起的壓力擾動和脈動會導致引風機振動。另外,煙道支架不牢固或破損、煙風道結構設計不合理等,也會引起引風機振動,因此,技術人員應認真檢測煙風道系統氣流情況。檢查煙道固定支架是否存在卡澀、滑動、開裂等質量問題。

從引風機現場情況來看,引風機的煙道振動較小,振動未超過正常范圍,都無法引起引風機振動,因此,煙風道引起引風機振動可以排除。

2.3 響動及摩擦

響動及摩擦也會引起引風機振動,包括動靜摩擦、聯軸器異常、滾動軸承表面損壞、軸承裝配不良等。

結合引風機的振動表現應在停機狀態下,全面檢查引風機的聯軸器、軸承安裝參數。一方面,檢查與分析軸承游隙是否在正常范圍,發現異常聯系廠家重新裝配。同時,將風機軸承磨損情況作為重要內容加以檢查,如軸承失效、磨損,如磨損嚴重,應認真檢查潤滑油站是否正常運行,發現問題及時解決。如潤滑油站運行正常,應檢查軸承座清潔度以及原件材質是否符合要求。另一方面,檢查動靜摩擦情況,如確定為動靜摩擦導致的引風機振動,應評估磨損嚴重程度,及時處理摩擦位置。另外,校對聯軸器安裝尺寸,確保其處于正常范圍。

2.4 轉子運動頻率與固有振動頻率相接近

轉子運動頻率接近引風機轉子固有振動頻率,使得引風機在共振作用下發生振動,因此,應檢測轉子旋轉頻率與引風機轉子固有頻率,避免兩者接近或相同。通過對該振動風機投入運行后的參數進行分析,得知風機轉速與臨界轉速相差較大,可以排除臨界轉速造成的引風機振動問題。

通過對引起引風機振動的因素進行分析,對比引風機現場以及運行數據,發現引風機振動振幅并不大,而振速較大,該類問題多由氣流擾動引起。同時,檢測中還發現了高頻22倍頻,而引風機葉片剛好22片,該現象同樣為氣流原因引起。分析引風機運行現場聲音,振動由支撐強度不足引發的可能性較大。

3 引風機振動優化措施

通過分析引風機振動表現以及可能引起振動的原因,歸納以下優化措施:首先,認真檢查引風機支撐強度,發現薄弱位置時應及時進行加固,保證引風機運行的穩定性[3]。其次,認真檢查兩級葉片角度是否同步,發現葉片角度異常時,及時進行調整。最后,考慮到3A引風機運行時出現異常響動,檢查動靜摩擦位置。3B引風機有金屬振動聲響,該種情況可能因軸承箱或動葉安裝問題引起。

4 優化效果

技術人員對引風機支撐強度做加固處理后,微調部分兩級葉片,使所有葉片角度均保持一致。同時,認真處理動靜摩擦位置。引風機再次運行后,振動過大問題消失,振動在允許范圍內[4]。

5 結論

1)火力發電廠鍋爐高壓引風機振動是否在合理范圍內,關系著火力發電廠生產工作的安全性,因此,電廠應提高引風機振動問題的認識,做好引風機振動原因研究,及時排除引起引風機振動的不良因素。

2)引起引風機振動的因素較為復雜,包括葉片不平衡、煙風道固定不牢固、動靜摩擦及聯軸器、滾動軸承異常、轉子頻率等都可能引起引風機振動。為及時排除振動故障,應做好引風機相關位置檢查,分析引起振動的原因,逐一排除異常。

[1]殷立明.火力發電廠鍋爐安裝工藝與技術措施研究[J].低碳世界,2017(1):54-55.

[2]于曉濤.火力發電廠350MW機組引風機高壓變頻調速技術的應用研究[D].長春:長春工業大學,2016.

[3]崔國智,王剛.火力發電廠鍋爐運行優化策略分析[J].山東工業技術,2015(6):199.

[4]曹勝利.十里泉發電廠6號鍋爐高壓省煤器改造方案研究[D].北京:華北電力大學,2014.

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