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潞安貧瘦煤配煤用于Shell氣化爐的應(yīng)用研究

2018-01-31 09:47:55付鵬兵郭志鵬張曉軍任玲兵
山西化工 2017年6期

付鵬兵, 郭志鵬, 張曉軍, 任玲兵

(潞安煤基清潔能源有限責(zé)任公司,山西 長(zhǎng)治 046000)

采用潞安高灰分、高灰熔點(diǎn)的貧瘦煤為主煤,制訂配煤方案,通過工業(yè)化試燒,得出了最佳配比,獲取了試燒數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了殼牌爐安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行,不僅擴(kuò)寬了殼牌爐的煤種適應(yīng)性,更延伸了貧瘦煤的化工用途。

配煤;殼牌氣化爐;液態(tài)排渣爐;貧瘦煤;Shell爐

引 言

殼牌粉煤氣化工藝是目前世界上較為先進(jìn)的煤氣化技術(shù)之一,與其他煤氣化工藝相比有其獨(dú)特的優(yōu)越性(如碳轉(zhuǎn)化率高、氧耗低、冷煤氣效率高、自動(dòng)化程度高、節(jié)能環(huán)保等),但也有一定的局限性,其中,煤質(zhì)的選擇是制約煤氣化裝置能否穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行的關(guān)鍵,直接影響其安全操作和經(jīng)濟(jì)效益[1-2]。

山西潞安煤基清潔能源有限公司在建180萬t/a煤基費(fèi)托合成油品擬利用潞安本地豐富的煤炭資源,采用殼牌煤氣化工藝生產(chǎn)。本文選取潞安主產(chǎn)的貧瘦煤作為試驗(yàn)對(duì)象,通過煤質(zhì)分析和配煤研究及工業(yè)化試燒,找到潞安煤和殼牌爐的最佳結(jié)合,為該項(xiàng)目解決就地煤轉(zhuǎn)化和殼牌爐穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供依據(jù)。

1 潞安煤與殼牌入爐煤指標(biāo)差別

典型殼牌爐的入爐煤指標(biāo)要求和潞安主力煤種的煤質(zhì)指標(biāo)見表1。

從表1可以看出,潞安煤與殼牌爐入爐煤指標(biāo)差別主要集中在灰熔點(diǎn)和灰中硅鋁比上。

表1 殼牌氣化爐入爐煤指標(biāo)與潞安煤質(zhì)指標(biāo)對(duì)比

1.1 灰熔點(diǎn)

灰熔點(diǎn)決定了煤的氣化溫度。一般將煤種灰熔點(diǎn)控制在1 300 ℃~1 450 ℃,殼牌煤氣化裝置一般操作溫度高于灰熔點(diǎn)100 ℃~150 ℃。如果采用灰熔點(diǎn)較高的煤種,將會(huì)產(chǎn)生以下不利的影響:為了實(shí)現(xiàn)氣化爐的順利排渣,必須提高氣化爐的操作溫度,這將造成氧耗和煤耗增加,合成氣中的CO含量增加,有效氣組分降低;操作溫度提高后,水冷壁蒸汽產(chǎn)量增加,使氣化爐熱損失增加。同時(shí),激冷段及后工段熱負(fù)荷增加,對(duì)設(shè)備的使用壽命和后工段都有很大的影響。

為降低煤的灰熔點(diǎn),通常采用添加助熔劑的方法。但添加助熔劑在降低灰熔點(diǎn)的同時(shí),也產(chǎn)生以下不利影響:一方面,無效組分增加了氣化爐的運(yùn)行負(fù)荷,導(dǎo)致熱量損耗大,產(chǎn)氣率低。另一方面,氧化鈣含量越高氣化操作空間越小。氣化爐不易調(diào)節(jié)控制,難以穩(wěn)定運(yùn)行。

1.2 灰中硅鋁比

殼牌煤氣化是一種熔渣氣化工藝,采用液態(tài)排渣,以渣抗渣的原理。灰分的組成、煤灰黏度特性直接影響著殼牌煤氣化裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。灰渣黏溫特性是指熔融灰渣的黏度與溫度的關(guān)系。熔融灰渣的黏度是熔渣的物理特性,煤種不同,渣的黏溫特性差異很大,有的煤種在一定溫度變化范圍內(nèi)其灰渣的黏度變化不大,也即對(duì)應(yīng)的氣體操作范圍寬,當(dāng)操作溫度偏離最佳值時(shí),對(duì)氣化運(yùn)行影響不大;有的煤種當(dāng)溫度稍有變化時(shí)其灰渣的黏度變化比較劇烈,操作中應(yīng)予以特別注意,以防低溫下渣流不暢發(fā)生堵塞。可見,熔渣黏度對(duì)溫度變化不是十分敏感的煤種有利于氣化操作。

硅鋁比決定了渣的黏溫特性曲線,w(SiO2)/w(Al2O3)較低時(shí),渣的黏溫特性差,液態(tài)渣在流動(dòng)過程中隨著溫度的降低,黏度直線上升,渣的流動(dòng)性減弱,大量的渣淤積在水冷壁渣口處導(dǎo)致渣口堵塞,影響裝置正常運(yùn)行。較高的硅鋁比可以使熔渣在較寬的溫度范圍內(nèi)保持良好的黏度和流動(dòng)性,從而可以增加氣化的操作空間,大大減少因溫度波動(dòng)造成的堵渣和跨渣現(xiàn)象[4]。因此,硅鋁比對(duì)于氣化爐的平穩(wěn)操作具有十分重要的意義,是進(jìn)行原煤選擇時(shí)

的最重要條件之一[4]。實(shí)際操作中一般選擇w(SiO2)/w(Al2O3)=2.0左右。

韓永振[3]、孫龍會(huì)[5]等指出,硅鋁比也是影響氣化爐合成氣冷卻器積灰的關(guān)鍵因素之一,較高的硅鋁比可有效地解決合成氣冷卻器的積灰問題。

2 混配方案確定

通過以上比較分析,本地潞安貧瘦煤灰含量達(dá)到25%,接近設(shè)計(jì)最大指標(biāo),在高負(fù)荷工況下灰渣量大,排渣困難,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成堵渣;且灰熔點(diǎn)>1 550 ℃,要求氣化溫度非常高,硅鋁比較低,灰渣對(duì)溫度較敏感,操作空間很小,極易發(fā)生堵渣和跨渣的風(fēng)險(xiǎn),因此無法作為單獨(dú)煤種用于殼牌爐入爐煤使用,需通過混配調(diào)整組分。

配煤技術(shù)基本原理是利用不同煤種各自組成成分、物理和化學(xué)性質(zhì)的差異,相互取長(zhǎng)補(bǔ)短,使最終配出的混合煤在性能指標(biāo)上達(dá)到最佳狀態(tài),以滿足用戶對(duì)煤的質(zhì)量要求。其工業(yè)分析等指標(biāo)符合線性相加的規(guī)律[6],但其灰熔點(diǎn)由于不僅與煤灰的組分有關(guān),還和組分間高溫下相互作用形成的共熔體有關(guān),因此匹配性較差[7],需實(shí)測(cè)。

2.1 輔煤的選擇

針對(duì)潞安煤高灰分、高灰熔點(diǎn)黏溫特性差的特點(diǎn),在山西周邊地區(qū)進(jìn)行了調(diào)研,共取樣34個(gè),經(jīng)檢測(cè),神木B煤具有低灰分、低灰熔點(diǎn)、高活性的特點(diǎn),B煤煤質(zhì)及試驗(yàn)用潞安A煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)見表2。

表2 試驗(yàn)用A煤和B煤的煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)

2.2 二元煤混配方案的制定

混配后的煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)見表3。

表3 混配后煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)表

與表1相比,以上3個(gè)配比在灰分和硅鋁比上都能滿足殼牌爐入爐煤指標(biāo),但灰熔點(diǎn)>1 500 ℃,無法滿足要求。

混煤在不同石灰石添加比例下的灰熔點(diǎn)及采用殼牌專用軟件計(jì)算的操作空間見表4。

從表4中可以看出,添加2%~3%的石灰石即可滿足要求。為盡量縮小與之前所用煤種的差距,工業(yè)化試燒最終選擇A煤和B煤1∶1混合并添加3%石灰石方案。此時(shí),T20為1 699 ℃、全液化溫度1 430 ℃,操作窗口269 ℃,操作溫度合理、操作范圍寬,燃燒應(yīng)該更平穩(wěn),堵渣風(fēng)險(xiǎn)較低,入爐煤灰分達(dá)到18.27%,符合入爐煤標(biāo)準(zhǔn)。

表4 不同石灰石添加比例下的灰熔點(diǎn)和全液化溫度

3 工業(yè)化試燒過程及評(píng)價(jià)

采用A煤和B煤1∶1混合并添加3%石灰石方案,在國(guó)內(nèi)某廠日投煤量2 000 t的殼牌爐上進(jìn)行了工業(yè)化試燒。

3.1 試燒過程

3.1.1 氣化溫度控制

待磨煤系統(tǒng)啟動(dòng)后,約3.5 h,氣化爐工況有所變化,汽包小室蒸汽產(chǎn)量13FI1147與總蒸汽產(chǎn)量13FI0050開始緩慢上升,過熱蒸汽溫度13TIC0044開始緩慢下降。此表現(xiàn)主要因?yàn)樾旅夯曳指撸行С煞稚伲谘趺罕仍O(shè)定值不變的情況下,實(shí)際氧碳比在升高,爐溫在緩慢升高。此時(shí),開始逐漸調(diào)整氧煤比設(shè)定值,由0.820左右開始緩慢下調(diào)。1 h后穩(wěn)定在0.793.

3.1.2 合成氣組分變化

合成氣成分在線分析顯示,CO2含量緩慢升高,CH4含量緩慢降低。此表現(xiàn)主要是新煤揮發(fā)分較高,同樣溫度下合成氣成分含量不同,與煤種關(guān)系較大。約3 h后,合成氣成分在線分析顯示基本穩(wěn)定,CO2體積分?jǐn)?shù)由1.91%升高至2.38%左右,CH4體積分?jǐn)?shù)由超量程(量程為250×10-6)降至120×10-6左右。

3.1.3 氣化爐有效氣負(fù)荷變化

變化煤種后,有效氣(H2+CO)負(fù)荷QC1300由換煤前95.5%左右下降至93.4%左右。為保持有效氣負(fù)荷,將O2量負(fù)荷由19.15 kg/s提高至19.40 kg/s。

3.1.4 氣化爐各壓差變化

1) 渣屏壓差13PDI0065上漲不明顯,由換煤前的0.77 kPa左右上漲至0.85 kPa左右,保持穩(wěn)定。觀察渣樣,顆粒均勻,稍有針狀,粉狀渣較少,表明爐內(nèi)運(yùn)行平穩(wěn),控制合理。

2) 過熱段十字架壓差13PDI0077稍有上漲,由換煤前的6.55 kPa左右上漲至7.45 kPa左右,之后保持穩(wěn)定。

3) 氣化爐與冷卻器壓差13PDI0067稍有上漲,由換煤前的5.30 kPa左右上漲至5.95 kPa左右,后保持穩(wěn)定。

(注:運(yùn)行工程師根據(jù)氣化爐整體運(yùn)行工況,將激冷氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速提高100 r/min,提高至9 600 r/min。)

3.1.5 陶瓷過濾器壓差變化

陶瓷過濾器S1501壓差15PDI0002基本未變,保持在7.50 kPa左右。

3.1.6 氣化爐合成氣出口溫度變化

氣化爐合成氣出口溫度13TI0018有所下降,由換煤前的313 ℃左右下降至305 ℃左右,之后基本穩(wěn)定。

在經(jīng)過上述調(diào)整后,氣化爐運(yùn)行趨于平穩(wěn),全程試燒共運(yùn)行10 d,破渣機(jī)未出現(xiàn)報(bào)警,排渣正常,S1501壓差正常。正常運(yùn)行后的主要參數(shù)見表5。

表5 工業(yè)化試燒主要運(yùn)行參數(shù)

3.2 試燒評(píng)價(jià)

表6可知,本次試燒各個(gè)工藝單元都能夠穩(wěn)定運(yùn)行,粗合成氣中有效合成氣中C含量比之前所用煤種略低;廢水中有害物質(zhì)含量合格率高。混配煤種能夠滿足殼牌煤氣化裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的要求。該煤種C轉(zhuǎn)化率較高,經(jīng)濟(jì)效益較好。

表6 不同混配煤使用情況比較

4 結(jié)論

采用潞安高灰分、高灰熔點(diǎn)的煤混配的新煤種,符合殼牌煤氣化裝置入爐煤的要求。配煤方法簡(jiǎn)單、操作性強(qiáng)、易于混配均勻,為當(dāng)?shù)孛壕偷剞D(zhuǎn)化高效利用打下了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。

兩種煤混配可大幅降低石灰石用量,改善灰渣黏溫特性,優(yōu)化操作條件,降低能耗,提高經(jīng)濟(jì)性和安全性。

通過合理配煤,可充分發(fā)揮本地煤的成本優(yōu)勢(shì),有效降低外購(gòu)煤價(jià)格和運(yùn)輸成本,保證煤質(zhì)長(zhǎng)期穩(wěn)定。

可逐步推廣應(yīng)用到國(guó)內(nèi)高灰分、高灰熔點(diǎn)、低硅鋁比煤種地區(qū),引導(dǎo)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)采用粉煤氣化工藝大力發(fā)展合成氨、烯烴、乙二醇、煤制氣、煤制油等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)。

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