梅景學
(同煤廣發化學工業有限公司,山西 大同 037001)
殼牌氣化裝置在工業生產中應用較為廣泛,該種裝置是由殼牌設備公司所研究的系統一體化設備。基于殼牌氣化裝置在煤傳輸環節中應用效果較好,但是在設備實際運行環節中,由于設備裝置中原料負荷提升,在氣化裝置中比較容易產生架橋現象。基于此,為了提升殼牌氣化裝置煤粉傳輸效率,針對裝置中所產生的架橋問題進行研究,提出相應的技術改革措施,希望能夠為殼牌氣化裝置運行帶來幫助。關鍵詞: 殼牌氣化裝置;煤粉鎖斗;架橋現象;技改措施
殼牌干煤粉氣化工藝具有較為鮮明的技術特色,是當前工業生產領域中較為先進的二代煤氣化工藝,目前該技術在實際應用中比較成熟。但是,在實際的裝置作業環節中由于環境因素、設備因素以及原材料等因素的影響,導致設備在下料過程中料倉易產生架橋現象,并且當煤粉結塊比較大的情況下,會造成倉料煤閥發生堵塞,最終導致煤的傳輸能力下降。當煤粉架橋的產生危及到系統運行,在負荷較高的情況下,造成單燒嘴跳車。
殼牌氣化裝置煤粉傳輸環節比較復雜,需要經過煤粉的運輸、沉降、干燥、過濾、裝袋等環節的處理。原煤從輸煤皮帶中被運輸到能夠儲藏原煤的氣化界區,該處2個獨立的原煤倉為V-1101A/B。煤粉鎖斗原煤運輸結構圖見圖1。
1) 通過重力式原煤稱重機,將原煤倉中的煤送入磨煤機A-1101A/B中,在磨煤機中將石灰石粉作為助劑,按照一定的原煤處理比例,將原煤通過旋轉給料機,與原煤之間相互混合進行研磨。

圖1 煤粉鎖斗原煤運輸結構圖
2) 在磨煤機中,原煤所處的環境為微負壓或者是惰性氣體環境,原煤能夠充分地被干燥與研磨,其被研磨后,被制備成為煤粉和氣體混合物,通過煤粉袋進行過濾。在實際過濾中主要是針對氣體、粉體等不同狀態的原料進行分離。最終所分離出的煤粉能夠傳遞給給料機,最終進入到煤粉螺旋輸送機中。
3) 經煤粉過濾器過濾后的原煤,在螺旋輸送機的傳輸下,直接傳輸到煤粉儲罐V-1201A/B當中。當煤粉儲罐的原煤含量滿足了其容器所允許的最高料位時,調節聯鎖停運U-1100單元煤粉螺旋輸送機。
4) 當開、停車時,煤粉能夠通過煤燒嘴前的循環管線回到煤粉儲罐當中,該步驟的操作溫度能夠保持在80 ℃左右[1]。
粉煤憑借重力能夠從煤粉儲罐流入到煤粉放料罐中。當煤粉放料罐能夠達到一定的要求后,隔離所有的低壓設備,在罐中沖入高壓氮氣,對其進行加壓,保障其能夠與煤粉給料罐的壓力保持一致。煤粉放料罐加壓完成之后,需要進行煤粉放料罐的泄壓,主要分為3個步驟,前2個步驟主要是通過限流孔板、切斷閥,將氮氣經過粉袋所配置的過濾器,排放到大氣中。第三步比較關鍵,通過放料罐與煤粉袋之間的過濾器,進行氣體的壓力平衡轉換,在實際轉換模式下,保障以上2個設備作業壓力穩定在0.02 MPa~4.40 MPa,設備實際操作溫度為80 ℃[2]。
在殼牌氣化裝置煤粉鎖斗作業中,需要確定好鎖斗規格參數,才能夠保障原煤能夠實現高效的傳輸。具體的煤粉鎖斗規格參數如表1所示。

表1 煤粉鎖斗規格參數
殼牌氣化裝置煤粉鎖斗易產生架橋的原因主要有3個方面:
第一,管網壓力問題。在系統裝置沖壓的情況下,導致管網內部出現較為明顯的管網波動,在該種系統設計模式下,難以保障沖壓壓力。此外,當二氧化碳溫度不能達到設計溫度80 ℃時,將會導致沖壓制冷,致使煤粉鎖斗硫化狀態較差[3]。
第二,煤粉結塊。煤粉鎖斗環節是一個顯著的減壓制冷過程,在這個環節中比較容易出現煤粉結塊現象,當結塊煤粉出現阻塞時,將會導致系統設備在實際運行環節中出現較為嚴重的燒嘴情況,工況波動比較大的狀態下,甚至導致設備跳車。
第三,V-1204充壓初期為顯著的減壓制冷環節,比較容易導致煤粉架橋,比較嚴重的情況會對系統高負荷穩定運行產生影響。
提升殼牌氣化裝置煤粉鎖斗運行效率,改善其易架橋的問題,首先需要進行技改應用的可行性分析。
為了保障裝置在高負荷、長周期運行環節下運行,在系統改進環節中在提升二氧化碳溫度下,改變進入V-1204氣體組分,同時,在該系統中增加相應的氮氣。在這樣的處理模式中能夠有效地提升氮氣的溫度。改善V-1204內煤粉硫化狀態已經成了該設備裝置的技改目標。在V-1204沖壓過程中,增加一定量的氮氣,保障其硫化氣體為二氧化碳和氮氣的混合物,在這樣的處理方式下,裝置內部的煤粉結塊現象減少。E-3053為超高壓二氧化碳預熱器,在壓力等級比較符合系統應用的基礎上,壓力等級以及材質都需要符合實際的工藝條件要求。本裝置改進僅改動了一處的溫度,對于系統主操控的影響不大[4]。
針對煤粉鎖斗氮氣系統進行改造環節中,主要分為2個方面的改進:第一,單獨引入一股純氮氣,到煤粉鎖斗系統中。第二,應用現有的裝置設備以及廢棄的熱鍋爐08E001加熱,并且利用緩沖氮氣和二氧化碳管網,保障煤粉在實際減壓環節中不出現較為嚴重的結塊情況。在具體的操作中,從系統裝置分液氮泵中引出一路純氮氣,將其引入到超高壓氮氣/二氧化碳緩沖罐的出口當中。同時,在具體的應用中,增加一個截止閥,使得所應用的熱源蒸汽能夠達到1.6 MPa。在進行溫度控制上,要求控制E-3053主副線匯合下游溫度控制為80 ℃[5]。在測溫點下游上增加1個緩沖罐。具體的設計圖如圖2所示。

圖2 殼牌氣化裝置煤粉鎖斗改進流程裝置圖
進行裝置整改環節中,需要注意以下問題:第一,避免過濾器阻塞而造成設備燒傷。當袋式過濾器出現阻塞時,其結構內部將會出現悶燒的情況。因此,在進行技術設備改進環節中,需要及時地進行濾袋更換,以10 d為一個周期進行過濾袋的更換;第二,避免單燒而出現燒嘴跳車。改造的設備跳車率與原來設備運行相比降低20%;第三,改造后設備避免對燒嘴壽命產生影響[6]。
綜上所述,在本文中針對殼牌氣化裝置煤粉易架橋問題進行改進,首先分析了煤粉易架橋產生的原因,第一,管網壓力問題。第二,煤粉結塊。當小結塊煤粉出現阻塞時,將會導致系統設備在實際運行環節中出現較為嚴重的燒嘴情況,工況波動比較大的狀態下,導致設備跳車。提升殼牌氣化裝置煤粉鎖斗運行效率,改善其易架橋的問題,首先,需要進行技改應用的可行性分析,其次,引入純氮氣,第三,增加加熱副線。
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