李光
摘 要:ZJ17巻接機組水松紙涂膠系統中,涂膠輥由輥軸上的傳動銷傳遞扭矩,外端滾花手母鎖緊。生產過程中經常造成傳動鍵、傳動軸與涂膠輥配合孔異常磨損,影響涂膠質量。涂膠輥軸如果磨損后更換工作量大。為提高設備維修效率與操作便捷性,避免出現產品質量缺陷,通過對鎖母、涂膠輥軸結構進行改進,延長設備相關部件使用壽命,提高產品質量保障能力。
關鍵詞:扭矩;螺紋;差動;控膠輥;手母
中圖分類號:TS43 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)01-0088-02
ZJ17巻接機組在生產過程中經常因涂膠輥傳動銷、傳動軸與涂膠輥配合孔異常磨損磨損,出現掉頭、漏氣、水松紙泡皺等接裝質量問題。經觀察和分析,涂膠輥鎖緊手母鎖緊扭矩不足,是造成涂膠輥傳動鍵磨損,涂膠不均,造成產品質量問題的根本原因。針對鎖緊手母在鎖緊扭矩不足,對鎖緊手母進行改進,從根本上解決了因涂膠輥安裝、拆卸不便造成的鎖緊扭矩不足涂膠輥、軸、傳動銷異常磨損的問題。同時對涂膠輥軸結構進行了快捷維修改進,縮短了因涂膠輥軸磨損所需的維修時間,延長了涂膠輥軸使用壽命。
1 存在問題和原因分析
涂膠輥是水松紙涂膠的關鍵零件,涂膠輥的傳動精度直接影響水松紙對濾嘴和煙支接裝質量。所以傳動精度要求高,膠輥軸與涂膠輥傳動銷經常出現較嚴重的磨損,嚴重影響涂膠質量。涂膠輥、傳動銷屬易損零件更換方便,所需維修時間5分鐘,涂膠輥軸為關鍵傳動部件,后部聯接膠輥驅動電機、MAX膠輥傳動齒輪和超越離合器,前段為水松紙涂膠驅動部件,結構復雜,更換涂膠輥軸需要3小時以上。
生產過程中,鎖母松動無法通過觀察發現,導致涂膠輥產生不應該出現的與涂膠輥軸的軸向相對運動。根據設備使用需要,涂膠輥軸與涂膠輥內孔配合為間隙配合公差為H7/f6,長時間的軸向竄動和兩零件接觸面的滾壓作用,造成涂膠輥軸與涂膠輥安裝孔的配合面磨損、傳動銷磨損。經長期觀察,發現涂膠輥、軸磨損程度外端比內端嚴重,整個涂膠輥內孔磨損形內小外大的喇叭口狀,配合最大間隙可達0.41mm。設備運行時,涂膠輥軸線在下控膠輥向上壓力的作用下,與輥軸軸線產生夾角,導致涂膠輥軸線與水松紙運行平面不平行,涂膠時水松紙涂膠區兩側壓力不一致,導致涂膠輥軸線與水松紙平面間距小的一側涂膠壓力減小,易造成涂膠不均,行成質量隱患[1]。
2 鎖緊手母、涂膠輥軸改進可行性、適應性、可靠性分析和實施
2.1 手母鎖緊結構設計和工作原理
手母設計為閉環,采用消隙鎖緊結構,圓柱面滾0.5mm×0.5mm橫紋,與涂膠輥軸配合螺紋為間隙配合,手母平行圓柱面橫切寬1.5mm深槽,外側開M6螺紋孔。手母工作原理如圖1所示,M8螺紋孔向外端,內安裝M8頂絲,輕微接觸內片,當手母M14螺紋旋至手母內表面與涂膠輥軸外端接觸并螺紋旋緊后,旋緊M8頂絲,消除M14螺紋間隙,同時將內側片壓向涂膠輥軸端面,起增大預緊力作用,防止M14螺紋松動[2]。
2.2 涂膠輥軸改進的原理
涂膠輥軸為涂膠系統關鍵傳動零件,后端聯接膠輥驅動電機、MAX膠輥傳動齒輪和超越離合器,前端為水松紙涂膠驅動部件,結構復雜,更換需要3小時以上,為縮短維修時間進行改進。改進設計圖紙見圖2、圖3所示。
(1)加工與軸桿配合的軸套。(2)軸桿與軸套配合公差H7/h6,以軸肩定位、M26×1mm細牙螺紋鎖緊。加工32mm間距對稱平面,方便使用扳手拆裝。(3)如發現涂膠輥軸與涂膠輥配合間隙增大,軸頭磨損,可將軸套用32mm扳手拆下進行更換。(4)涂膠輥軸改進利用拆下舊件,僅外端磨損舊件進行加工,軸套結構簡單、加工方便,更換便捷。改進后涂膠輥軸維修時間可由3小時以上縮短至5分鐘以內,大大提高維修效率。
3 結語
改造后的涂膠輥軸、螺紋消隙鎖緊裝置,較改進前更便于安裝拆卸、維修,延長了本身使用壽命外,還延長了涂膠輥、涂膠輥軸、涂膠輥傳動銷這幾個相關零部件的使壽命,減少了維修時間。將換下的涂膠輥軸進行加工改進,僅300元加工費的投入,縮短了涂膠輥軸的維修時間,降低了備件的消耗,為及時解決產品質量隱患提供了有效的保障。
參考文獻
[1]林望國.關于ZJ17卷煙機冷卻系統分析[J].科技創新與應用,2016,(15):110.
[2]陳光偉,花軍,史鐵槐.輥筒式單板涂膠機工作原理與結構[J].中國人造板,2015,(18):15-21.endprint