齊安煒 羅先強(大慶油田有限責任公司第七采油廠)
抽油機井驢頭懸點上負荷由以下因素組成,如:抽油桿在液體中的質量、作用在活塞上的液柱質量、桿柱運動造成的慣性載荷、活塞與泵筒之間的摩擦載荷、管桿之間的摩擦載荷及井口回壓。
抽油機井懸點上負荷過大,會導致抽油機井啟抽困難,能耗增大,同時,抽油桿疲勞加劇,易造成管串落井事故,增加井下作業費用,影響油井產能正常發揮。
隨著最近5年來原油上產力度的加大,單井的產液量逐年增大,油井泵徑逐漸增大。然而,抽油機同步升級較慢,導致油井懸點上負荷超理論最大載荷井逐年上升,從2014年的253口,到2018年達到了703口,增長了450口井(表1)。
2018年7月,全區抽油機井正常生產3 247口井,油機井懸點上負荷超理論載荷井有703口,占總井數的21.6%,其中B區井數最多(354口)。這部分井平均泵徑59 mm、平均沖程2.4 m、沖速4.1 min-1、日產液19.6 t、日產油1.5 t、沉沒度240.5 m(表2)。

表1 近5年抽油機井懸點上負荷超理論最大值井變化趨勢

表2 抽油機井懸點上負荷超理論載荷井目前生產情況統計
1)油井能耗增大,浪費油田電能。2018年上半年統計系統效率共計測試377口井,其中懸點上負荷超理論最大負荷井有42口井。選取與超理論最大負荷井日產液量基本相同的284口井進行對比,平均單井有功功率增加了1.3 kW,噸液耗電增加了10.4kWh/t,系統效率下降了3.1個百分點(表3)。

表3 2018年上半年超理論最大負荷井與對比井的數據統計
2)抽油桿疲勞加劇,引發管串落井事故,增加作業費用。統計2018年1—6月全區內檢泵井366口,其中超負荷井109口,占總檢泵井數的29.8%;其他井421口,其中超最大負荷井156口,占其他井總井數的37.1%,油井懸點載荷超理論最大負荷井作業頻率明顯高于載荷正常井(表4)。

表4 2018年1—6月檢泵井/其他井統計
抽油機懸點上負荷計算公式如下:

式中: ρs——抽油桿(鋼)密度,取7 850 kg/m3;
g——重力加速度,取9.807 m/s2;
Ar——抽油桿橫截面積,m2;
L——抽油桿柱長度,m;
ρl——抽汲液密度,kg/m3
Ap——活塞截面積,m2;
Wr——抽油桿柱質量,t;
S——光桿沖程,m;
n——沖速,min-1;
r——曲柄半徑,m;
l——連桿長度,m;
Fbu——上沖程中井口回壓造成的選點載荷,N;
Fu——上沖程中的最大摩擦載荷,N。
從上述公式可以看出,通過降低抽油桿的桿徑、質量、抽油桿與油管之間的摩擦力、油井井口回壓、沖程、沖速,可有效降低抽油機井的懸點上負荷[1]。
1)對懸點載荷突然上升井,及時進行化清處理,減輕桿管的摩擦阻力,降低懸點負荷[2]。統計2018年上半年,全區化清共計2 698井次,化清前懸點上負荷平均值為56.22 kN,化清后下降到48.3 kN,下降了7.92 kN,油井懸點上負荷有了明顯的下降,取得了良好的效果(表5)。

表5 2018年1—6月化清效果統計
2)對回壓高井定期打干線。液流在地面管線中的流動阻力所造成的井口回壓,將會對懸點產生附加載荷,其性質與油管內液體的作用載荷相同,都會增加油井的懸點上負荷[3];因此,對高回壓井進行定期治理,能夠有效降低油井懸點上負荷,保證油井正常生產。
3)隨檢泵作業,合理優化油井桿管泵組合,降低懸點上負荷。抽油桿桿柱所受的重力在上沖程中始終作用在懸點上,產生了懸點靜載荷,其方向始終向下,故增加了懸點載荷。通過對井下桿管泵組合進行優化,適當換小桿徑,可以在一定程度上降低抽油機井的懸點上負荷[4](表6)。

表6 不同泵徑、不同桿柱組合下理論懸點上負荷計算
4)對于懸點上負荷長期超理論值、采用化清等方式已經無法有效降低油井懸點上負荷的井,建議適當換大抽油機型[5],降低油井故障率,保障油井安全平穩生產。2015年至2018年全區換機井累計87口,換機后抽油機井故障率有了明顯降低(表7)。

表7 2015—2018年換機井數統計
1)油井驢頭懸點上負荷包括抽油桿在液體中的質量、作用在活塞上的液柱質量、桿柱運動造成的慣性載荷、活塞與泵筒之間的摩擦載荷、管桿之間的摩擦載荷及井口回壓。
2)油井懸點上負荷過高會導致抽油機井啟抽困難,同時能耗增大,抽油桿疲勞加劇,易造成管串落井事故,增加井下作業費用,影響油井產能正常發揮。
3)通過化清處理,降低油井桿管之間的摩擦力,高回壓井打干線,合理優化桿管組合,可有效降低懸點上負荷,保證油井高效平穩生產。