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柴油機排氣管長度對排氣溫度影響的試驗研究

2018-02-28 06:15:02鄭貴聰盧雙雙陸國棟
車用發動機 2018年1期

鄭貴聰,盧雙雙,陸國棟

(1.杭州銀輪科技有限公司,浙江 杭州 310013;2.浙江銀輪機械股份有限公司,浙江 臺州 317200)

選擇性催化還原(SCR)技術是重型車柴油機排放升級的有效措施,可以很大程度地降低柴油機NOx排放[1-4]。對于SCR技術而言,無論是釩基催化劑還是鐵基、銅基催化劑,都需要達到一定溫度才能高效發揮其活性,因此排氣溫度對SCR轉化效率、NOx減排量起到很重要的影響。傳統的SCR催化器配套基本都是根據整車的配置進行SCR產品的安裝,不同安裝位置對應的排氣管長度也不同,排氣管越長排氣溫度下降越快[5],這樣相同的SCR產品匹配不同的車型就會造成不同的排放效果,很大程度影響著排放標定,增加排放標定的工作量。排氣溫度越低尿素噴射系統噴出去的尿素的霧化效果越差,這樣NH3與NOx混合效果就會越差,NOx減排量因而降低,同時也會造成尿素結晶、排氣壓力增大、油耗增加、車輛運營成本增加等問題[3,6]。

近年來,國家不斷更新排放法規,嚴格控制車用柴油機尾氣排放。北京于2013年3月1日實施新的排放法規DB 11/964—2013《車用壓燃式、氣體燃料點燃式發動機與汽車排氣污染物限值及測量方法(臺架工況法)》[7],該法規以WHTC循環為測試循環。WHTC循環的特點是負荷低、倒拖工況多,排氣溫度相對ETC循環低20%。為了滿足WHTC排放循環的測試要求,必須保證排氣溫度。一般通過排氣熱管理來維持柴油機尾氣溫度,也可以對排氣管增加保溫材料,防止熱量散失[6,8]。

本研究在6缸柴油機上進行臺架試驗,對比不同長度的排氣管對柴油機排氣溫度的影響,同時研究排氣管包裹保溫材料對排氣溫度和排放的影響。

1 臺架試驗

1.1 排氣管及保溫材料

試驗用排氣管采用車用不銹鋼材料,外徑100 mm,壁厚1 mm。由于發動機臺架位置所限,排氣管臺架布置不能完全與整車布置一致。排氣管長度是指增壓器渦輪出口到SCR入口的距離。分別在1 m,2 m,3 m,4 m,5 m處布置溫度測點,測量排氣管各個長度處的溫度。長度5 m的排氣管分為3節,中間靠卡箍連接,由于受位置限制,排氣管呈U字型安裝(見圖1)。圖2示出包裹保溫材料的排氣管路,保溫材料的厚度為12 mm,導熱系數小于0.04 W/(m·℃)。

試驗測試了穩態循環ETC和瞬態排放循環WHTC下各測點的溫度差異,找出溫度的變化趨勢,為車輛排氣管設計和SCR產品配套提供數據支持。

圖1 排氣管路

圖2 包裹保溫材料的排氣管路

1.2 試驗裝置和設備

試驗發動機為某國產6缸柴油機,其技術參數見表1。

表1 發動機參數

試驗所采用的設備包括AVL排放測試設備i60/AMA4000、電力測功機、進氣空調系統、AVL數據采集系統、氨分析儀、溫度和壓力傳感器。試驗完全按照國家標準進行發動機試驗邊界條件的控制,試驗過程保證設備的一致性和精度,試驗的進氣邊界盡可能控制一致。

1.3 試驗方案

首先進行排氣管不包裹保溫材料方案試驗,然后進行排氣管包裹保溫材料方案試驗。主要進行穩態和瞬態排放試驗,穩態試驗為外特性試驗,瞬態試驗為WHTC和ETC排放循環試驗。外特性試驗過程從標定點到800 r/min,以100 r/min步長進行試驗工況選擇,每個工況點試驗穩定3 min,保證各點排氣溫度穩定。排放循環按照國家法規進行。

2 試驗結果分析

2.1 穩態試驗

從圖3可知,在排氣管不包裹保溫材料的情況下,排氣管越長,散熱越多,排氣溫度下降越快,特別在排氣管長度為5 m處,排氣熱量難以保持,排氣溫度急劇下降。在外特性試驗過程中,排氣管5 m處溫度相對于排氣管1 m處的溫度最大溫差為100 ℃,降幅為20%。從圖4可知,排氣管包裹保溫材料后,盡管排氣溫度也會下降,但排氣熱量散失不明顯,排氣溫度下降相對減緩,主要原因是保溫材料隔絕了排氣管不銹鋼鋼材向外界的散熱,維持廢氣在一定的溫度。包裹保溫材料后,在高速工況下排氣管1~4 m處的排氣溫度沒有明顯變化,最大溫降為34.4 ℃,降幅為6.9%。但在排氣管5 m處,包裹保溫材料后溫度下降也較快,相對于1 m處的溫度最大溫差為81 ℃,下降了19%。5 m處排氣溫度相對于1~4 m的排氣溫度下降得快,主要是排氣管的長度越長,排氣隨管路的填充量越多,管路流動損失越大,排氣背壓越大,排氣在排氣管滯留時間越長,散熱越快,排溫下降越明顯。

圖3 不同排氣管長度處的排氣溫度(不帶保溫材料)

圖4 不同排氣管長度處的排氣溫度(帶保溫材料)

圖5示出排氣管2 m處的排氣溫度變化。由圖可見,帶保溫材料的外特性排氣溫度整體要比不帶保溫材料時高,兩者最大相差25 ℃,最小相差4.5 ℃,偏差在5%以內,故在排氣管2 m處的排溫差異相對于5 m處的要小。由圖6可知,1 400 r/min,100%負荷工況下,帶保溫材料時排氣管1~4 m處的溫度基本相當,5 m處的排氣溫度急劇下降,散熱量增加,不帶保溫材料時隨著長度增加,排氣溫度迅速下降,兩者最大相差22.5 ℃,最小相差4.5 ℃。

圖5 排氣管2 m處的排氣溫度變化

圖6 1 400 r/min工況下排氣管溫度對比

2.2 瞬態試驗

為了研究瞬態過程排氣溫度隨著排氣管長度增加的變化趨勢,進行了ETC/WHTC排放循環測試,測試中還考慮了保溫材料對排氣溫度的影響。測試結果見表2和表3。原機WHTC循環的NOx排放為8.5 g/(kW·h),原機ETC排放循環的NOx排放為9.2 g/(kW·h)。

表2和表3數據表明,對于瞬態過程,排氣管長度也影響著柴油機的排氣溫度,從而影響SCR轉化器的轉化效率,進而影響ETC和WHTC排放循環的NOx排放值。ETC和WHTC排放循環測試過程中,排氣管不包裹保溫棉時,整體排氣溫度隨著排氣管長度增加而降低,而且溫降高達30~40 ℃,平均排氣溫度最大下降14%;排氣管包裹保溫棉時,整體排氣溫度下降趨緩,溫降10~20 ℃,平均排氣溫度最大下降8%。由于包裹保溫材料僅僅是防止排氣熱量散失,維持SCR反應的溫度,對柴油機尾氣排放中的顆粒影響不大,但卻大大影響著NOx的排放值。排氣管不包裹保溫棉時,ETC排放循環的NOx值除了在排氣管長度為5 m時大于國家標準(2 g/(kW·h)),其余條件下都能滿足國標要求,且留有一定的排放裕度。相對于ETC排放循環,WHTC排放循環的NOx排放值基本不能滿足國家標準,或者達標卻沒有裕度,最大NOx排放值為4.45 g/(kW·h),超過國家標準值59%。排氣管包裹保溫棉時,ETC排放循環的NOx值全部滿足國家規定,且留有很大的排放裕度。WHTC排放循環的NOx排放值除了在排氣管長度為5 m時大于國家標準(2.8 g/(kW·h)),其余條件下都能滿足國家標準,但排放裕度不大,WHTC循環最大NOx排放值為3.44 g/(kW·h),超過國家標準的23%。

表2 ETC排放循環測試結果

表3 WHTC排放循環測試結果

排氣溫度影響著SCR系統和DPF系統的工作效率,特別是目前京五和國六法規涉及到WHTC排放循環,WHTC循環相比ETC循環排氣溫度更低,因此排氣管的熱管理系統是今后需要重點研究的課題。

3 結論

a) 無論是穩態工況,還是瞬態工況,排氣管長度越長,排氣溫度下降就越快,最大溫降高達19%,對NOx排放值影響就越大,NOx排放值相對國家標準最多超過59%;使用保溫材料能維持一定的排氣溫度,溫降最大達到8%,NOx排放值相對國家標準最多超過23%;

b) 對于SCR系統配套,增壓器到SCR入口之間的排氣管長度選擇1~3 m較合適,滿足ETC循環要求的發動機可以不增加保溫材料,但對于要滿足WHTC排放循環的發動機,排氣管必須增加保溫材料才能滿足排放法規要求,且留有裕度。

[1] Xu L F,Watkins W.Laboratory and engine study of urea-related deposits in diesel in diesel urea-SCR after-treament systems[C].SAE Paper 2007-01-1582.

[2] 張紀元.重型柴油機SCR系統應用技術研究[D].濟南:山東大學,2013.

[3] Strots V O,Santhannam S.Deposit formation in urea-SCR systems[C].SAE Paper 2009-01-2780.

[4] Johnson TV.Review of diesel emissions and control[C].SAE Paper 2010-01-0301.

[5] 唐蛟,李國祥,孫少軍,等.基于歐Ⅵ柴油機排氣熱量管理主動控制措施研究[J].內燃機工程,2015,36(2):120-125.

[6] 鄭貴聰,陸國棟.京五WHTC排放循環應對策略試驗研究[G]//中國內燃機學會第九屆學術年會論文集(上冊).上海:同濟大學出版社,2017:46-49.

[7] 國家環境保護總局,國家質量監督檢驗檢疫總局.DB 11 964—2013 車用壓燃式、氣體燃料點燃式發動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法[S].北京:中國標準出版社,2013.

[8] Michelin J.Optimized diesel particulate filter system for diesel exhaust after treatment[C].SAE Paper 2001-01-0457.

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