房 輝,趙 瑜,王大兵,宋玉來
(1.龍口東海氧化鋁有限公司,山東 龍口 265713; 2.東北大學 冶金學院,遼寧 沈陽 110819)
山東某氧化鋁廠采用拜耳法兩段晶種分解技術生產氧化鋁,所用礦石是澳大利亞鋁土礦,礦石類型為三水軟鋁石和一水軟鋁石的混合礦。多年生產實踐表明,氧化鋁生產中的礦耗、堿耗、汽耗等關鍵技術指標較低,有較強競爭力;但礦石中存在大量有機物,總有機碳質量分數為0.22%~0.24%,有機物在高溫溶出時進入到溶液中,進而在拜耳工藝流程中循環。新建氧化鋁廠在運行初期受有機物的影響不明顯,隨有機物持續累積,其危害逐漸凸顯,由此產生一系列問題,如赤泥和細晶種沉降困難,溶液起泡沫,分解率下降,產品粒度細化,種子過濾機產能降低,槽罐設備結疤嚴重等[1-4]。為消除有機物的危害,需要設專門工序脫除有機物。有機物脫除方法較多,每種方法都有其利弊,目前國內主要采用結晶法和氧化法[5-8]。山東某氧化鋁廠首次采用苛化法去除有機物,取得了較好效果,溶液中有機物增加幅度趨緩,種分槽結疤速度減緩,堿洗周期延長,從根本上解決了種分槽頻繁沉槽的惡性循環問題。但苛化渣返回赤泥洗滌槽時,有一部分一水草酸鈣反溶,使得溶液中有機物成分再次升高。鑒于此,分析了一水草酸鈣的反溶機制,并考察了影響反溶的各因素,最后提出了苛化工藝的優化方案。
有機物苛化過程中,有2個主要化學反應:一是草酸鈉與石灰乳發生反應,生成一水草酸鈣,脫除溶液中的草酸鈉;二是鋁酸鈉與石灰乳發生反應,生成六水鋁酸三鈣,造成氧化鋁損失。苛化渣中除一水草酸鈣和六水鋁酸三鈣外,還有其他鈣鹽沉淀物[9]。現有的苛化流程是,苛化液送至赤泥三洗洗滌槽回收苛性堿和氧化鋁,苛化渣送至赤泥四洗洗滌槽,跟隨赤泥由隔膜泵排至赤泥堆場堆存。苛化渣中的六水鋁酸三鈣經濟價值較高,但由于缺乏再回收利用的有效方法和技術手段,目前只能以工業廢渣形式外排。
赤泥洗滌槽的主要作用是回收赤泥附堿和氧化鋁,減少苛性堿和氧化鋁損失。為了提高赤泥洗滌效率,降低赤泥洗液浮游物,赤泥需在洗滌槽中有足夠長的停留時間;同時,為防止鋁酸鈉溶液水解,要求三洗、四洗洗滌槽溫度分別保持在85 ℃和90℃以上。據此可知,苛化渣處于較高溫度、較低堿度的鋁酸鈉溶液中,且在洗滌槽的滯留時間較長,在此條件下,一水草酸鈣很容易在二次反應下溶解,使已經脫除的草酸鈉重新進入溶液。此外,工業鋁酸鈉溶液成分較復雜,通常含有Na2CO3、Na2SO4、Na2SiO3等大量雜質,這些雜質的存在也會促進一水草酸鈣反溶。
赤泥洗液的主要成分是NaAl(OH)4、Na2CO3和NaOH,苛化渣中一水草酸鈣的溶解反應主要有:
一水草酸鈣與苛堿反應,

(1)
一水草酸鈣與碳堿反應,

(2)
一水草酸鈣與鋁酸鈉、苛堿共同反應,

(3)
上述3個化學反應是引起一水草酸鈣反溶的主要原因。各反應同時發生但進行程度受動力學因素制約:反應(1)、(2)僅使一水草酸鈣反溶,并不會造成氧化鋁損失;而反應(3)不僅導致一水草酸鈣反溶,還會造成氧化鋁損失。
赤泥洗滌工序耗時長,洗液溫度和成分波動大,二次反應受此影響較為明顯。一水草酸鈣的反溶既與苛性堿和鋁酸鈉濃度有關,還與洗液中的碳堿濃度有關。碳堿濃度提高不僅有利于反應(2)向正方向進行,而且還能增大Ca(OH)2向CaCO3轉變的趨勢,使反應(1)的化學平衡向右移動。
赤泥洗液和石灰乳由山東某氧化鋁廠提供,草酸鈉和碳酸鈉均為分析純試劑,氫氧化鈉為工業純,洗滌和稀釋用水為去離子水。
主要設備有鼓風干燥箱,行星球磨機,分析天平,恒溫水浴槽,循環水式真空泵,離子色譜儀。
一水草酸鈣由草酸鈉溶液和石灰乳反應制備而成,經過濾、洗滌后用鼓風干燥箱烘干,然后再用行星球磨機磨細。
赤泥洗液加去離子水、碳酸鈉和氫氧化鈉調配。試驗時每次量取一定體積的調整洗液移入不銹鋼燒杯中,將燒杯放置于恒溫水浴槽內,待水浴槽溫度升至設定溫度后,加入一定質量自制的一水草酸鈣,隨后用蓋子密封、啟動攪拌并開始計時。達到預設反應時間后,將溶液真空抽濾,取一定量濾液測定草酸鈉濃度,計算溶液反應前后草酸鈉濃度變化,然后換算出一水草酸鈣的反溶率。
用酸堿滴定法測定Na2OK含量,用雙指示劑法測定Na2Oc含量,用絡合滴定法測定Al2O3含量,用離子色譜儀測定溶液中草酸鈉含量。
在反應溫度80 ℃、洗液中Na2OT質量濃度15.0 g/L、Al2O3質量濃度8.6 g/L、碳堿率20%條件下,反應時間對一水草酸鈣反溶率的影響試驗結果見表1。

表1 反應時間對一水草酸鈣反溶率的影響
由表1看出:反應時間越長,一水草酸鈣反溶率越高;反應10 h時,反溶率升至30.7%。反應時間延長,一水草酸鈣和赤泥洗液接觸充分,有利于反應介質由顆粒表面向顆粒內部滲透,溶解反應進行的較為完全,因而加劇了一水草酸鈣的溶解。
在反應時間6 h,洗液成分Na2OT質量濃度15.0 g/L,Al2O3質量濃度8.6 g/L,碳堿率20%條件下,反應溫度對一水草酸鈣反溶率的影響試驗結果見表2。

表2 反應溫度對一水草酸鈣反溶率的影響
由表2看出,隨溫度升高,一水草酸鈣反溶率增大,反應溫度從70 ℃升至90 ℃,一水草酸鈣反溶率由6.5%快速升至34.7%。高溫條件下,體系成分的反應活性提高,反應速度加快;體系擴散阻力變小,液固相界面傳質得到增強:所以,反溶率隨溫度升高而增大。
在反應溫度80 ℃、反應時間6 h、洗液苛性比相同,碳堿率20%條件下,全堿質量濃度對一水草酸鈣反溶率的影響試驗結果見表3。

表3 全堿質量濃度對一水草酸鈣反溶率的影響
由表3看出:隨全堿質量濃度增大,一水草酸鈣穩定性持續下降,反溶率不斷升高;全堿質量濃度從5 g/L增至25 g/L,一水草酸鈣反溶率由5.8%升至41.4%。這是由于全堿質量濃度增大后,一方面Ca(OH)2溶解度降低,另一方面溶液與一水草酸鈣表面的堿濃度差加大,反應推動力增大,從而有利于一水草酸鈣溶解反應的進行。
在反應溫度80 ℃、反應時間6 h、洗液中Na2OT質量濃度15.0 g/L、Al2O3質量濃度8.6 g/L條件下,洗液碳堿率對一水草酸鈣反溶率的影響試驗結果見表4。

表4 洗液碳堿率對一水草酸鈣反溶率的影響
由表4看出:洗液碳堿率對一水草酸鈣反溶率的影響較為明顯,碳堿能強化一水草酸鈣的分解,反溶率隨碳堿率增大而升高;洗液碳堿率從10%增至30%后,一水草酸鈣反溶率由8.7%升至38.6%。碳堿的存在能加速一水草酸鈣的溶解,且碳堿率越高,一水草酸鈣溶解反溶率越高,其原因是:碳堿易將一水草酸鈣分解轉變成碳酸鈣;此外,碳堿還能促使Ca(OH)2向溶解度更低的CaCO3發生轉變,加快一水草酸鈣的分解。
為避免一水草酸鈣反溶,苛化渣不宜送往赤泥洗滌槽,可采用壓濾機洗滌過濾后單獨堆存,待工藝成熟后回收其中價值較高的氧化鋁。苛化渣經洗滌后附堿含量很低,堆存占地面積少,且對環境污染小。苛化渣洗液則可返回赤泥洗滌系統作赤泥洗水,以此來實現生產用水的循環利用和水量平衡。
生產實踐表明,苛化液極易產生大量泡沫,而泡沫又會造成挾帶效應,故苛化渣的沉降性能很關鍵,可采取控制苛化工藝參數、添加絮凝劑等措施來改善和提高苛化渣的沉降性能,從而減少泡沫挾帶。苛化液也不宜送往赤泥三洗洗滌槽,在不影響赤泥洗滌效率前提下,可送至堿度較低的四洗洗滌槽,也可作為化灰生產用水。
優化方案實施后,一水草酸鈣的反溶量會大大降低,系統內短路循環的草酸鈉量亦會降低,草酸鈉的苛化脫除量下降,每年可減少數千t草酸鈉處理量,僅此一項,每年可節約稀釋用水、蒸汽、石灰等生產成本數十萬元,減少氧化鋁損失數百萬元。溶液中的草酸鈉濃度降低后,有利于母液浮游物的控制,分解槽的堿洗周期也會延長;再加上母液浮游物降低后增加的效益和分解槽節省的堿洗費用,則總效益會大大提高;苛化渣中的鈣含量較高,直接出售也會獲得部分收益。因此,優化方案不僅節能降耗,還可實現苛化渣的資源化增值利用,具有投資少,收益高的優點。
一水草酸鈣在赤泥洗液中易于反應溶解,與苛性堿、碳堿、鋁酸鈉發生化學反應是導致其溶解的主要原因。一水草酸鈣反溶率與反應時間、反應溫度、全堿質量濃度和碳堿率等因素有關,反溶率隨反應時間延長、溫度升高、全堿質量濃度增大、碳堿率增大而提高。
在試驗基礎上提出的苛化優化方案,既能解決一水草酸鈣的反溶問題,還可以實現苛化渣的增值利用。
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