葉鵬,趙帥,彭鎮
(安徽江淮汽車集團股份有限公司技術中心,安徽 合肥 230022)
發動機燃燒室是發動機本體內燃料燃燒,并生成高溫燃氣的裝置。該裝置將燃料燃燒產生的熱能轉化為機械能。狹義的燃燒室特指氣缸蓋頂面鑄有形狀各異的凹坑;而廣義上的燃燒室,是指氣缸頂面凹坑、缸體、活塞共同形成的一個密閉區域。壓縮比、滾流比/滾流強度、流量系數等設計參數均對發動機燃燒有影響,本文將通過對應用了masking技術的缸蓋進行發動機性能試驗分析,探討該技術對發動機燃燒產生的影響,形成分析結論。
Masking技術是一種擾動發動機進、排氣氣流,改變發動機燃燒室內氣流流動情況,從而改變發動機燃燒性能的一種缸蓋設計技術。其在氣道口的一側設計一個180o環岸,以改變進氣氣流的滾流強度。 下圖1和2給出了masking技術的結構設計和外觀效果。

圖1 不帶和帶masking技術的外觀差別

圖2 缸蓋氣道口結構設計(加masking技術)
注:a——氣門座圈高度 b——氣門座圈高度/2
s——masking缺口距離h——masking高度
Masking 技術的應用,會對氣體的流動產生導向作用,特別是進氣口的 Masking,與進氣道形成一定弧度,會加強滾流,與排氣側的Masking一起,增強缸內滾流強度,但是會一定程度上降低流量系數。同時,排氣側的Masking會阻礙排氣的順暢程度,提升排氣阻力。進排氣的masking共同作用,使得缸內形成一個內部EGR循環,有利于燃油經濟性的降低。
從不同的工況分析,masking缸蓋主要具有以下兩個優點:部分負荷(圖3的左圖),因為masking缸蓋進氣口和排氣口的遮擋,對氣體形成節流效果,增加燃燒室內部流動,即提高缸內滾流比,有利于低速動力性的提升;進、排氣氣門重疊開啟時(圖3的右圖),masking對氣流形成節流效果,氣體從進氣口溢出量降低,缸內形成EGR循環,有利于燃油消耗量的降低。

圖3 帶masking技術的燃燒室內氣流流動示意圖

圖4 指示出了試驗缸蓋上masking技術所覆
蓋的區域,同時,需要關注的是,masking技術可能會造成燃燒室內“死區”的形成。綜上,Masking技術的效果需通過燃燒開發來驗證,故策劃如下試驗進行性能影響分析。
使用江淮自產 2.0T+汽油發動機,進行如下驗證,分析Masking技術對發動機進氣和發動機燃燒性能的影響,最終分析對發動機動力性、經濟性、排放性帶來的影響。試驗采用帶有Masking技術的缸蓋和不帶Masking技術的缸蓋,匹配同一個發動機,進行對比分析,以下試驗內容均為針對分別匹配兩個缸蓋的試驗步驟。
1)發動機的準備:調整發動機試制參數,將壓縮比控制在發動機設計壓縮比值(9.5±0.1);進行發動機氣道、油道、水道的清洗,確保沒有明顯的金屬碎屑;缸蓋氣道結合面無劃痕,平整度良好;
2)發動機磨合
(1)磨合工況如圖5。發動機進行總計20小時的磨合,磨合工況共分三個階段,分別為低負荷、工況、中負荷工況和高負荷工況。磨合過程按照《磨合試驗規范》執行。

圖5 2.0T+發動機磨合工況圖
(2)樣機磨合完成后,進行“三漏”,確保發動機本體不漏水、漏氣、漏油。
(1)發動機泄氣量的測量,發動機各缸泄氣量處于較低范圍,且一致性偏差在 10%以內,方可進行后續試驗開發工作。

表1 發動機泄氣量評價標準
(2)發動機摩擦功的測量
將發動機安裝在試驗臺架上,并連接好進排氣系統、水恒溫系統、機油恒溫系統。將發動機發動機機油溫度穩定在100℃,用測功機反托發動機,從額轉速 5000rpm一直到1000rpm,每個工況點節氣門保持全開。
(1)進氣溫度穩定在(25±5)℃之間,濕度恒定在50%~70%之間;
(2)汽油溫度控制在(25±5)℃,進油壓力控制在(400±10)℃;
(3)冷卻液溫度控制在(25±5)℃,中冷后進氣溫度控制在(20~60)℃;
(4)排氣溫度控制在≤930℃,催化器中心溫度控制在≤950℃;
(5)增壓器葉輪轉速≤20W 轉/min。
1)缸蓋裝配上氣門、火花塞,測試密封性能符合試驗標準要求;
2)跟換氣道試驗臺的板式流量計、模擬缸套、氣閥送氣方向,將氣道試驗臺切換成滾流測試模式;
3)分別對缸蓋的四個進氣道進行滾流比、流量系數的測量;
4)分別對缸蓋的四個排氣道進行流量系數的測量。

圖6 氣道試驗臺布置
5)匹配發動機進氣歧管,分別對缸蓋的四個進氣道進行滾流比、流量系數的測量。
1)轉速遞增的外特性試驗
調整ECU數據,使得發動機的動力性、經濟性、排放性滿足設計要求。
一般情況下,轉速步長為 400 r/min,最大轉速至少要比設計額定轉速高10%。
在扭矩突變的工況附近,轉速步長要適當減??;最大扭矩附近,轉速步長要適當減小。
2)部分負荷工況(2000 r/min @ 2bar及客戶需求的部分工況)性能試驗:
調整ECU數據,通過掃點和選點的方式,依據平均有效指示壓力的循環變動率(后簡稱 IMEP_COV),選擇最優的狀態。
發動機需在該工況的最優狀態下,至少穩定5min以上,測量次數不少于10次,每次測量時間不少于30s。
實測壓縮比在設計范圍內,樣機滿足試驗測試要求。

表2 壓縮比測量結果
四個缸的泄氣量存在一定差異,但都在泄氣量較低的水平內,表明發動機各缸泄氣量正常,符合燃燒開發對樣機的需求標準。

表3 泄氣量測量結果
2.0T+發動機在機油溫度為100℃的條件下,額定轉速摩擦功為24.64kW,對應的發動機功率為134.7kW,機械效率為84.54%。1000rpm~3600rpm的機械效率均在90%以上,發動機的性能良好。帶全附件,各轉速點摩擦功低于江淮自產2.0T(GD034)機型。

圖7 100℃時,發動機全負載狀態的反拖摩擦功
3.4.1 進氣道的測量
從試驗結果看,masking缸蓋的滾流比較不帶 masking缸蓋的滾流比有所提升,滾流比可以達到1.96的均值,對于油氣的充分混合,和低端動力性的爆發有一定好處。Masking缸蓋的流量系數略微降低,但對于增壓機型來說,1%的降幅不會對動力性產生明顯影響。

表4 缸蓋氣道測試結果
從氣門升程變化曲線來看,氣門開啟較小的時候(L≤6mm),進氣道滾流比增強明顯,流量略有降低,對發動機低速動力性會有較明顯的提升。

圖8 進氣道滾流比和流量均值對比(隨氣門升程的變化曲線)
3.4.2 排氣道的測量
因排氣側masking的節流效應,造成帶masking技術的缸蓋的排氣道流量系數要比無Masking缸蓋的偏小,特別是低氣門升程的工況,差別略大;隨著氣門升程的增大,差異逐漸減小。

圖9 排氣道流量系數對比
(1)總體評價
發動機使用masking缸蓋后的中高速動力性略有下降,但低速動力性得到大幅度提升;masking缸蓋燃油經濟性上與無masking缸蓋的差異微弱,部分負荷的燃油消耗率略有降低;masking缸蓋的燃燒速率變快,有利于充分燃燒。

表5 匹配masking缸蓋和無masking缸蓋的性能對比
(2)動力性
由于masking缸蓋的節流作用,低速動力性有大幅度的提升,低端動力性提升了約6.7%,這對于整車低速、加速動力性上的表現都是非常有益的;
但也恰是節流作用,造成中高速的動力性偏差,使用masking缸蓋,為了確保中高速的動力性可以滿足設計要求,在設計允許的范圍內,提升增壓壓力(如圖3.4),但受排溫和爆震系數的限制,額定功率和最大凈功率都較無 masking缸蓋的性能有略有下降;
(3)經濟性
使用masking缸蓋的燃燒速率變快(圖3.5),理論上對經濟性有益,但外特性油耗率的差異不明顯,特別是外特性低速油耗率變差,這是因為低速動力性大幅提升,油耗量有所增加;額定點的燃油消耗率有所降低,這與masking技術在中高速的節流效果有關,節流效果可以理解為增加了內部EGR率,對于降低油耗率是有一定幫助的;
部分負荷油耗率(2bar@2000rpm)降低約 1%,這與masking缸蓋在低負荷時對氣體形成節流效果是相輔相成的,因為masking技術增加了燃燒室內部流動,提高缸內滾流比,燃燒速率更快。

圖10 外特性區域燃油經濟性對比
(4)燃燒狀態
兩個缸蓋的爆震系數盡量保持一致,masking缸蓋的A_I05差異很小,但A_I50和A_I90的差異就比較明顯了,這說明使用masking缸蓋的燃燒速率變快,從而使得放熱速率提升;且 masking缸蓋的燃燒穩定性(IMEPC)也要較無masking的缸蓋優異。如圖3.5,在爆震傾向(KP_PK)基本一致的狀態下,使用帶masking缸蓋的燃燒速率(A_I50)要快,且使用Masking缸蓋的燃燒穩定性相對較好。

圖11 燃燒性能對比結果
(1)masking缸蓋的進氣道滾流比較無masking缸蓋的有所提升,表現在發動機的低速動力性(@1000rpm)有6.7%的提升;
(2)masking缸蓋的燃燒穩定性相對較好,masking技術形成的缸內EGR對排放的影響沒有明顯表征,排放無明顯惡化;
(3)Masking缸蓋在部分負荷油耗率有1%的降低,對外特性工況的燃油經濟性無明顯影響;
(4)排氣氣道的masking設計增加了排氣阻力,加大泵氣損失,建議去除或部分去除排氣氣道的masking。
[1] 王望予.汽車設計.[M]機械工業出版社 p174-190.
[2] 劉惟信.汽車設計.[M] 清華大學出版社 p431-482.
[3] 孫建新.內燃機構造與原理.[M]人民交通出版社P35-P112.