○ 文/竇 豆
通過優化原油采購節奏和庫存結構、高附加值產品生產、成品油對外貿易,金陵石化實現了效益最大化。

●優化讓金陵石化這艘大船運行得更順暢。攝影 /徐 捷
2017年以來,金陵石化圍繞安全與效益的大目標,以價值管理為指引,克服裝置集中檢修、夏季高溫時間長、政府多次實施管控等困難,突出三個環節的優化,即優化原油采購節奏和庫存結構,優化高附加值產品生產,優化成品油對外貿易,實現了企業效益最大化,不僅全年原油加工量創歷史新高,而且經濟效益指標也刷新了歷史紀錄。
2017年2月19日,金陵石化行政樓一間會議室里,原油采購小組正對著投影上的趨勢圖,研究原油價格走向。國際油價的跌宕起伏,讓這樣的“頭腦風暴”成為常態。也讓金陵石化嘗到了優化原油采購的甜頭。2017年國際油價呈V型走勢,最低跌至約47美元/桶。金陵石化跟蹤國際油價走勢,遵行加工量與計價量基本匹配策略,謹慎操作原油采購,規避風險。根據油價變化調整計價量,加以庫存運作,整個一年,金陵石化通過優化庫存控制,不僅規避了風險,而且大幅降低了原油采購成本。
隨著精細管理水平和環保標準的提升,生產給原油采購提出了更高要求,尤其是原油整體和分裝置的硫含量的控制。為了不突破一次加工分裝置硫含量的設防值,滿足減少焦化裝置整體負荷的要求,金陵石化采購開始向低硫化、輕質化轉變。2017年下半年,金陵石化又分別針對2號渣油加氫和3號連續重整裝置開工,及時采取相應措施,采購了滿足新裝置“胃口”的原油。2017年進口原油API達30.5,硫含量2.13%,酸值0.3mgKOH/g。與上年相比,API略升0.07個點,硫含量持平,酸值則大幅下降0.2個單位。
“原油采購不僅研判價格高低,而且要考慮對不對相關裝置的‘飲食’需要。”生產計劃處處長陳忠基說,“2017年全年,金陵石化原油采購較均衡計價節約成本966萬美元,折合人民幣6376萬元。”
2017年12月20日7:10,金陵石化生產指揮中心。調度員張豐云點擊鼠標,大屏顯出了各個裝置日效益的數據。其中,1號催化裂化日效益163.22萬元。信息系統算出的某個裝置的日效益,是該裝置實施日優化的結果,也是生產操作人員每天努力的方向,所以日效益系統成為金陵石化生產組織的“圣經”。
2017年,金陵石化在裝置生產安穩長滿優的條件下,推進生產計劃和組織的優化,啟用了智能化調度及計劃優化平臺,集成了生產計劃優化、智能調度報表、生產運行管理和監控報警、調度工藝管理等系統,實現了計劃排產、執行跟蹤、監控報警的智能優化,為生產組織優化增添了翅膀,每年僅智能化調度就可以增效2000萬元。金陵石化充分利用這一系統,在線監控各裝置的關鍵工藝參數及質量指標。數據一旦超標,系統及時以短信形式通知相關裝置主管實時調整,實現了生產控制和油品調合過程的優化,產品質量管控水平更上一層樓。
生產穩定為優化生產和調整產品結構打好了基礎。金陵石化圍繞增產高附加值產品,利用日優化信息系統加強數據測算,在企業主頁發布裝置生產優化方案,并且以調度令通知到單位,再進行日效益的考核。獎勤罰懶,達到了最佳管理效果,國Ⅴ汽油、車用柴油、航煤、芳烴、丙烯等高附加值產品成為產品隊伍的主力,產品結構優化帶來了效益提升。2017年全年汽油總量達415.36萬噸,同比增加16.55萬噸,95號以上高標號汽油同比增加19.13萬噸;航煤生產受多重因素影響,仍然完成了240.55萬噸;柴油生產總量441.12萬噸,同比增加11.47萬噸,其中車用柴油同比增長17.3萬噸;丙烯產量達32.97萬噸,與去年持平;對二甲苯年產62.55萬噸,同比增加25.77萬噸。
2017年,金陵石化2號和3號催化、1號渣油加氫、1號烷基苯、2號加氫裂化、蠟油加氫、催化汽油吸附脫硫等主要生產裝置檢修,硫黃提標改造,異丁烷、2號渣油加氫、3號連續重整等新裝置開工投產,生產組織和物料平衡的難度很大。針對不同裝置檢修及新裝置開工,金陵石化提前做好了不同的加工方案,并組織專家進行研討,設計了最優化的流程。2號加氫及3號硫黃檢修期間,安排部分裝置降量,同時加大低硫原油加工,減少焦化加工負荷,降低酸性氣平衡壓力,增加瀝青配置;烷基苯裝置停工期間,將2號柴油加氫改為航煤精制方案;1號渣油加氫及催化停工期間,提前安排汽油庫存,確保當期市場保供需求。
新建異丁烷裝置、2號渣油加氫及3號連續重整開工,也能提升高附加值產品產能。金陵石化及時采購系統內外原料,增加適宜渣油加氫加工且性價比高的原油品種,確保2號渣油加氫裝置順利開工;采購武漢、揚子、青島等企業2多萬噸飽和液化氣,緩解了異丁烷裝置原料不足矛盾;提前外購重整石腦油,采購輕質原油,填補了3號連續重整開工的原料缺口;優化汽油調和配方,緩解了新建合資裝置PO/MTBE投產后的后路問題。
生產計劃處副處長劉軼說:“圍繞生產效益目標,我們將裝置優化與系統優化有機結合,完善日效益和日優化系統,進一步細化生產方案的效益測算,組織優化生產,贏得了良好的經濟效益。”
2017年12月21日,長江北岸的清江碼頭,克羅地亞“文杰”號油輪徐徐離開碼頭,滿載35000噸航煤一路向東駛向韓國。這是金陵石化航煤又一次出口海外,2017年航煤出口量超100萬噸,從海外市場贏得了效益。
在國內市場過剩的形勢下,金陵石化加大出口力度,成品油出口202.18萬噸。其中,航煤108.52萬噸、柴油93.66萬噸。出口規模的放大,擺脫了國內成品油需求不旺形成的生產困境,開拓出新的創效之路。
來料加工是走進國際市場的常用通道。金陵石化2017年開辦來料加工手冊30本,加工原油數量達423.80萬噸,來料加工出口成品油156.6萬噸。其中航煤101.8萬噸,包含保稅航煤64.30萬噸、出口至境外航煤37.5萬噸,出口柴油54.80萬噸,其他副產品10.33萬噸。
一般貿易也是擠入海外市場的形式,金陵石化2017年以一般貿易出口柴油,下半年打通出口航煤一般貿易流程,并且努力爭取一般貿易出口配額,全年一般貿易出口45.58萬噸成品油。其中,煤油6.72萬噸、柴油38.86萬噸。
金陵石化烷基苯產能亞洲第一,在2017年國內烷基苯價格優勢不佳的形勢下,拓展烷基苯出口業務,積極報價并加強洽談,全年烷基苯出口總量29640噸。7月,金陵石化還抓住國際市場機會,實施了MTBE及甲苯進口業務。相比國內采購,兩批MTBE和一批甲苯進口業務,節省采購費用348.70萬元,同時開通MX-PX來料加工業務,增效700萬元。金陵石化根據國際市場需求,細化收油儲存溫度、循環調和時間、產品出廠流量等環節管理,嚴把瀝青調和質量關,進一步增產瀝青出口創效,出口量達10.4萬噸,在中國石化煉化企業中名列前茅。
銷售中心主任陳憶峰說:“拓展海外貿易出廠渠道,打破了國內成品油過剩形成的限制,不僅讓規模化煉化生產沒有后顧之憂,而且贏得了更好的經濟效益。”