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MVR鹽硝聯產技術在MDI廢鹽水資源化處理中的應用探討

2018-03-07 01:59:36李國驍曾永壽段成義
中國氯堿 2018年1期
關鍵詞:工藝系統

李國驍,曾永壽,段成義

(重慶市映天輝氯堿化工有限公司,重慶 長壽 401221)

重慶市映天輝氯堿化工有限公司主要從事氯堿生產,是重慶天原實業集團有限責任公司、重慶江北化肥有限公司、重慶昊然控股集團有限公司共同持股的混合所有制企業,主要裝置為18萬t/a燒堿、3萬t/a三氯乙烯裝置。

近年來,映天輝公司引進、消化以及自主研發的多項新工藝、新技術都得到了成功應用,特別是在2014年與園區MDI項目成功合作,為MDI項目長期、穩定地提供精制氯氣、32%及50%液堿,并回收處理MDI裝置返回的廢鹽水,為公司發展奠定了堅實的基礎。

1 MVR擴建背景及意義

2015年MDI項目建成投產,該項目產生廢鹽水88 t/h全部返回公司進行處理。處置后用工業鹽進行重飽和作為氯堿生產原料使用。結合之前全鹵制堿工藝對比每使用1 t工業鹽與1 t鹵鹽對比投入成本約增加120元。結合2017年MDI配套電解鹽酸裝置建成后返回廢鹽水濃度由當前的19%~20%降低至15%,處置量由原來的88 t/h降低至66 t/h,化鹽量將由當前8.3 t/h上升至9.7 t/h,使得該公司處置成本進一步加大,為此有必要盡快對當前的MVR裝置進行擴建改造。建成后(1)氯堿裝置將再次實現全鹵制堿。按年生產8 000 h計,在MDI釋放產能后,將減少工業鹽采購7.76萬t,節約化鹽成本九百余萬元;(2)能夠提升對MDI廢鹽水的處置能力,提升當前運行裝置的抗風險能力。

2 擴能改建的主要目的

(1)擴建后實現全鹵制堿,并能在當前做到鹽水處理系統運行成本最優。

(2)實現全鹵制堿同時能夠解決系統硫酸根富集問題,不在二次投資擴建膜法脫硝。

(3)解決鹽水系統TOC、氯酸鈉、碘離子等富集問題。

(4)同時利用原MDI配套項目剩余的一套蒸發水量80 t/hMVR裝置。

(5)能夠為后續的晶須硫酸鈣項目提供合格的硫酸鈉。

3 擴建裝置處理能力核算依據

3.1 裝置需水處理淡鹽水量情況

(1)2017年4月Basf提升產能后,返回廢鹽水量由 88 t/h(76.5 m3/h)降至 66 t/h(60 m3/h);濃度由200~220 g/L降至165 g/L。

(2)期間電解返回淡鹽水量160~175 m3/h;濃度200~220 g/L。

(3)待建項目晶須硫酸鈣返回鹽水流量5~7 m3/h,濃度150~165 g/L。

(4)螯合樹脂塔再生回收水量平均約5 m3/h,濃度150~165 g/L。

(5)其他投資項目后續4萬~5萬t/a副產鹽需要洗鹽和蒸發處置。

3.2 當前MVR運行能力

當前MVR裝置的處理能力:設計蒸發水量60t/h,實際運行只有55 t/h。

3.3 MDI提能后裝置處理水量

2017年4月MDI裝置產能釋放后,返回廢鹽水濃度只有約13%~15%,帶有的水含量更高,平衡系統水量需求更大,至少需要蒸發水量為80 t/h。

3.4 提升用鹵后硫酸鈉變化

(1)淡鹽水全部濃縮后約為153 m3/h濃度≥310 g/L的濃鹽水,需要增加鹵水量60~100 m3/h。若無返回廢鹽水出現停車,氯堿滿負荷運行需要使用鹵水90~130 m3/h。

(2)系統新增硫酸鈉量:鹵水帶入系統硫酸根離子總量為533~888 kg/h,亞硫酸鈉帶入系統硫酸鈉約為77 kg/h,合計610~965 kg/h。若無廢鹽水返回后,系統增加用鹵90~130 m3/h,帶入硫酸鈉最大約1 154 kg/h,總量將達到1 230 kg/h。

3.5 膜法脫硝運行現狀

(1)當前膜法脫硝設計能力660 kg/h,裝機容量539.5 kW,實際運行300~350 kg/h。系統總在線負荷680 kW·h,設計脫硝消耗0.65 kW·h/kg硫酸鈉,實際運行約2 kW·h/kg硫酸鈉。

(2)受TOC的影響當前每年更換1次納濾膜,費用約100萬元/套。

(3)若提升系統用鹵量,需要在此投資擴建1套脫銷能力至少為660 kg/h的脫硝裝置,預期投入費用約七百萬元,并持續增加脫硫酸鈉的運行費用。

4 當前備選的MVR工藝路線

4.1 備選工藝路線及綜合運行成本

為實現上述目標,該公司提出了5個待選方案進行比選,見表1。

表1 待選方案

4.2 工藝路線復合型遴選建議

(1)方案1參照當前工藝,投資最小;方案2擬考慮濃縮排TOC;方案3參照MDI原配套MVR項目工藝,擬考慮濃縮排TOC,并為新項目提供元明粉。該公司氯堿系統蒸發總水量88~95 t/h,選擇方案1、方案2或方案3,蒸發能力均為60 t/h,均會導致單套系統不滿足生產需要,2套系統長期處于低負荷運行,同時會新增脫硝費用,總體經濟效果不佳,建議不選用。

(2)方案4采用MDI原配套MVR項目工藝,擬考慮濃縮排TOC,并為新項目提供元明粉。該方案基本滿足當前裝置需求能力,在操作彈性范圍50%~110%,基本滿足1套(80 t/h)MVR裝置生產,且可以停運當前MVR裝置,且滿足后期項目需要較高純度芒硝的需求。但方案4與之前的其他方案類似需要同步新建脫硝裝置,產生較高的脫硝運行費用,且納濾膜運行能力不穩定,建議不選用。

(3)方案5參照某類似MVR項目成功工藝,擬考慮濃縮排TOC,并淘汰當前膜法脫硝裝置,改用熱法脫硝工藝。該方案運行至滿負荷基本滿足1套(80 t/h)MVR裝置生產,可以停運當前MVR裝置,且滿足后期項目需要較高純度芒硝的需求。通過1套(80 t/h)MVR裝置鹽硝聯產,同時停運現有MVR裝置(60 t/h)和膜法脫硝裝置,可使建設費用及運行成本降至最低。

綜上,重點考慮選用方案5。

4.3 選用方案5的優勢

(1)利用天原剩余1套MVR的閑置資產,整合現有MVR裝置,避免了2套裝置低負荷運行成本。為后續區域鹽酸一體化營銷戰略作鋪墊。

(2)利用鹽硝聯產工藝替代了當前受TOC影響較大的膜法脫硝裝置,促進了脫硝裝置的穩定運行。

(3)利用鹽硝聯產工藝,可以利用排濃縮液的方式,及時將影響離子膜運行的碘富集,有利于穩定離子膜的運行效率。

(4)利用鹽硝聯產工藝,在排碘過程中,能夠將系統濃縮的氯酸鈉每小時約200~300 kg排出系統。通過該方式直接消除了當前氯酸鹽裝置的運行成本(年運行費用約800萬元左右,酸堿蒸氣消耗費用)。

(5)能夠適當排出當前系統富集的TOC等物質,降低脫TOC裝置的運行成本。

(6)產能擴大后,裝置的保險系數增加,穩定性增強。當1套裝置故障時,另外一套裝置還有60 t/h的蒸發處置能力。

(7)利用鹽硝聯產,能夠為當前正在建設中的晶須硫酸鈣提供98%的芒硝。

(8)能夠實現裝置富裕蒸汽的利用價值,利用富裕蒸汽成本沖減了膜法脫硝的運行成本和換膜投入成本。

5 經濟和社會效益

(1)項目建設符合國家產業政策

本項目屬于《產業結構調整指導目錄(2011年版)(2013年修正)》中鼓勵類第三十八條“環境保護與資源節約綜合利用”第23款規定的“節能、節水、節材環保及資源綜合利用等技術開發、應用及設備制造”,項目建設符合國家產業政策。

(2)適應區域產業發展的需要

擬建項目所在的重慶長壽化工園區由天然氣化工區、石油化工區、精細化工區及化工材料區組成;是集天然氣化工、石油化工、生物化工及新材料四大產業于一體的綜合性化工園區,是國家循環經濟試點園區。本項目的建設可提高對于園區重點項目MDI一體化項目廢鹽水的處置能力,適應區域產業發展的需要。

(3)提高抗風險能力

新建MVR裝置產能、鹽硝聯產工藝,有利于提升裝置的整體穩定性,有助于保障MVR的穩定性和提升對MDI淡鹽水的處置能力、操作彈性及抗風險能力。

(4)適應建設單位產業鏈發展的需要

本項目建成投產后,實現全鹵同時能夠解決系統硫酸根富集問題,不再二次投資擴建膜法脫硝;可解決鹽水系統TOC、氯酸鈉、碘等富集問題。配合公司晶須硫酸鈣項目,能夠提供合格的硫酸鈉,有利于增強建設單位競爭力。

(5)預期經濟效益

本項目建成后利用整合現有MVR裝置,避免了2套裝置低負荷運行,能夠實現裝置富裕蒸汽的利用價值,有利于公司降低運營成本,有利于將其技術優勢轉化為經濟優勢,促進公司發展,提升企業經濟規模和經濟效益。

6 綜述

(1)綜合以上各種工藝情況分析,結合當前膜法脫硝的改造、硫酸鈣項目需求,并重點考慮配套項目設備的有效利用,選擇鹽硝聯產工藝,并對MDI配套項目設備進行綜合改造,工藝重新設計以適應MVR建成后的全鹵制堿需求。該項目建成后將有助于滿足公司當前發展的整體需求,同時解決TOC對脫硝系統SRO膜的影響。新建MVR裝置產能、鹽硝聯產工藝,有利于提升裝置的整體穩定性。

(2)鑒于當前MVR、膜法脫硝、TOC等的綜合情況,氯堿裝置在此技術上進行新建鹽硝聯產的MVR工藝已不再是簡單進行全鹵制堿優化,此次改造更大的價值在于解決鹽水系統雜質富集(TOC、碘、氯酸鈉)、高消耗、脫硝不穩定及MDI項目廢鹽水長周期穩定使用,改善電解槽運行環境,是針對當前鹽水處理工藝的綜合性的技術升級和優化。該技術是推動MDI廢鹽水綜合高效實用的重要技術手段之一。

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