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重劣質原油電脫鹽系統運行分析及建議

2018-03-10 02:56:55岳廣民
山東化工 2018年1期
關鍵詞:變壓器

鄭 俊,岳廣民

(1.中海油石化工程有限公司,山東 青島 266061;2.山東玉皇盛世化工股份有限公司,山東 菏澤 274000)

山東玉皇盛世化工股份有限公司原料預處理裝置于2011年建成投產,設計加工能力為200×104t/a,以加工重劣質原油(塔里木原油與M100的混合油,M380燃料油、馬瑞原油與M480的混合油等)為主。其電脫鹽部分采用了江蘇金門的二級交直流電脫鹽工藝,即兩臺φ3200 mm×20000 mm(T/T)電脫鹽罐串聯,罐內采用垂直吊掛式極板,見圖1。每罐配置2臺160kVA交直流變壓器,輸出電壓為13~25kV,五檔調節。

圖1 垂直吊掛式交直流電脫鹽罐 表1 原料油性質比較

項目初期加工(塔里木原油、M100混合油)現加工(馬瑞原油、M480混合油)密度(20℃)/(g/cm3)0.895~0.920.95~0.978比重指數API21.7~31.312.7~16.9運動黏度(50℃)/(mm2/s)4.02~229.68256.3~295.97酸值/(mgKOH/g)<0.50.72~1.47硫含量/%(m/m)0.7~1.52.138(最大)鹽含量/(mgNaCl/L)26.5~55.970~200水分/%(m/m)0.22~0.480.1~1.0原油類別高硫低酸中間基高硫高酸環烷基

裝置投產初期,主要加工低酸中間基原油,電脫鹽系統基本維持正常操作,脫鹽脫水能夠達到公司規定的電脫鹽技術指標。自2015年以來,由于裝置改為加工重質高酸環烷基原油(加工原油性質比較見表1),且種類增多,切換頻繁,罐內經常出現乳化現象,變壓器運行電流持續升高,經常出現變壓器大電流報警的情況,注水即電流超限,變壓器跳閘頻繁。故操作上只能降低注水量,通常僅為2%,有時二級電脫鹽還不能注水,造成脫鹽率下降,出水含油嚴重超標,脫鹽脫水效果明顯下降。據2015年度脫后原油含鹽量統計數據顯示,脫后含鹽量大多在40~60mgNaCl/L,最高達到145.6mgNaCl/L,總的脫鹽率不大于50%。脫后原油含水能控制在0.2%以下,電脫鹽排水含油量有時高達126.1 mg/L,大大增加了下游污水處理廠的壓力。

1 電脫鹽系統運行異常分析

由于所加工高酸重質原油屬于典型的環烷基原油,且密度、黏度、酸值及含鹽含水量較高,易形成穩定的乳化液,在電脫鹽罐內存在較為穩定、大量的乳化層,造成了電脫鹽的操作困難;電脫鹽變壓器有時出現電流過載、跳閘現象,經過對中控室運行記錄及DCS數據的研究調查,發現如下問題:

(1)變壓器運行電流超高并跳閘之前,大多都有一段平穩運行的時期,在某一時間點后,運行電流陡然上升,甚至跳閘,跳閘后一段時間內不能再次送電;

(2)罐區有不規律地間斷摻練污油、雜油的情況;

(3)變壓器跳閘時間往往與摻練污油、雜油起始時間一致。

基于此情況,玉皇公司罐區立即停止摻練任何污油、雜油,之后電脫鹽變壓器運行一直正常、平穩。據此分析,電脫鹽頻繁跳閘送不上電,與間斷性地污油、雜油摻練關系密切,可能是污油中的某些成分加劇了油品的乳化,造成乳化層過厚,進入電場,導致電流升高,直至跳閘。因此,加強電脫鹽源頭罐區原油的管理,嚴禁摻練理化性質不明的污油、雜油,提高電脫鹽運行的平穩率。

2 電脫鹽系統工藝參數優化

表2 電脫鹽系統工藝參數優化

在二級注水恢復、電脫鹽系統平穩運行之后,車間技術人員對該電脫鹽系統進行了破乳劑的篩選、操作工藝參數的調試和優化調整。經過近五個月的現場調節摸索,篩選出較適合馬瑞、M480混合油(重質高酸)原油性質的電脫鹽運行參數,見表2。在對一級二級均注水的情況下,電脫鹽脫后含水量基本穩定在0.08%~0.14%,接近0.1%的技術指標,但脫鹽率僅為60%左右,仍未達到預期的脫鹽效果,詳見表3。由此可見,要實現重劣質原油油水的有效分離,僅靠操作工藝參數的優化調整、破乳劑的篩選,電脫鹽效果有限。

表3 電脫鹽系統優化后的脫鹽脫水情況

3 原因分析

原油電脫鹽脫水技術是利用靜電場力和化學破乳劑的共同作用,依靠油水密度差來推動油水兩相的分離,實現原油乳狀液的破乳脫水脫鹽。故如何實現油水在電脫鹽罐內的有效分離是電脫鹽技術的關鍵問題。

由下式斯托克斯定律計算公式[1]可知, 要提高電脫鹽脫水效果應增大原油中水滴的自由沉降速度u。而u取決于水滴直徑、油水密度差和油黏度。現加工的重劣質混合油較初期混合油密度更大,油水的密度差更小,油黏度更大,故更不利于油水分離。

u=d2(ρ1-ρ2)g/(18μ)

式中,u為水滴自由沉降速度,m/s;d為水滴直徑,m;ρ1為水密度,ρ2為原油密度,kg/m3;μ為原油黏度,Pa·s;g為重力加速度,m/s2。

大量實驗結果及實踐經驗表明,影響電脫鹽效果的關鍵因素主要有七項:操作溫度、水質及注水量、破乳劑及注入量、混合強度、穩定的油水界面、電場強度和油流在電場內的上升速度(也可換算成在電場內的停留時間)[2-3]。上述七項因素如果都比較合理,電脫鹽效果一定可達到預期的技術指標。這七項因素中,前六項因素通過電脫鹽的操作工藝參數調整已達到理想狀態。那么,電脫鹽效果仍未達到預期技術指標,歸根結底是油流在電場內的上升速度過大(即在電場內的停留時間過短)造成的。當油流上升速度大于水滴的沉降速度時,水滴將來不及沉降,快速上升的油流將微小水滴帶出罐體,造成脫后原油含鹽含水超標。

因此,為提高重劣質原油的電脫鹽效果,在電脫鹽罐體積一定的條件下,應盡可能降低油流在電場內的上升速度。油流在電場內的上升速度越小,電脫鹽裝置對劣質原油的能力更強。這將成為高效電脫鹽技術研發的一種思路。

4 總結與建議

(1)在加工劣質原油過程中,應加強電脫鹽源頭罐區原油的管理,嚴禁摻練理化性質不明的污油、雜油;

(2)僅通過操作工藝參數的優化調整、破乳劑的篩選,提高重劣質原油的電脫鹽效果有限;

(3)在電脫鹽罐體積一定的條件下,應盡可能降低油流在電場內的上升速度,才是突破電脫鹽技術瓶頸的根本方法;

(4)交直流電脫鹽技術已不適應原油重劣質化,裝置大型化發展的要求,目前迫切需要開發出一種大型化、高效、節能、環保的電脫鹽技術。我國江蘇金門能源裝備有限公司研發的雙進油雙電場技術,將單電場改為上、下部兩個互不關連的低速電場,顯著降低了油流在電場內的上升速度,減小了脫鹽設備的設計尺寸,在國內外油田和煉化企業得了較為廣泛的應用。美國Natco集團推出的雙頻電場技術,在國外油田原油脫鹽脫水的現場應用中取得巨大成功。該技術大幅提高了脫鹽脫水效率,并與常規的AC技術相比,降低了設備的設計尺寸。

建議我國電脫鹽設備研發公司能夠將這兩種技術結合起來,研發出一種新型的電脫鹽技術,并在我國推廣和應用,這必將有效地應對現階段原油重質化和劣質化、裝置大型化的嚴峻挑戰。

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