付理明
帶式輸送機在運輸過程中,出現了一些不容忽視的問題:如由于載荷的不均勻或位置不準確,易造成皮帶跑偏、磨損加劇或撕毀現象。我礦對運輸線上的相關轉載環節及設施進行了技術改造。
在井下采掘工作面多、運輸距離長的情況下,煤炭經過多部皮帶輸送機轉載。在二部皮帶搭接處,由于轉載位置不合適,特別是在兩條搭接輸送帶在水平面的投影成直角時,容易造成轉載點處撒料,或因落煤位置不合適導致皮帶跑偏,嚴重時撕毀皮帶。正暉公司所屬正佳煤礦試采的1101工作面運輸皮帶與井下集中運輸皮帶轉載搭接點就出現了這些問題。
鑒于此種情況,我們對搭接的兩部皮帶運輸機轉載點進行技術改造,調整了轉載點處上下兩部皮帶的角度及高度差,加設溜槽及擋料板改變煤的下落位置和方向,保證上層皮帶落入下層皮帶的物料居中,杜絕了煤跑偏現象。
技改步驟:拆除原有轉載點擋煤板;實地測量兩部皮帶位置、轉載點空間尺寸;繪制技改圖紙;制作溜槽、擋煤板及支撐架;安裝、調試和驗收。改造后的效果見圖1。

圖1 改造后轉載點示意圖
改造后,1101工作面輸送機與集中皮帶輸送機的轉載點落煤效果好,提高了生產效率。
正佳煤礦使用的溜煤嘴,主要靠人力利用杠桿原理打開和閉合閘門,缺點是無法合理控制皮帶給煤量,給煤量大時皮帶輸送機撒煤,煤嘴也易損壞。據統計僅1109工作面更換了6個煤嘴。頻繁更換煤嘴不僅需要投入人力、物力,而且耽誤生產的正常進行。為此,對溜煤嘴進行了改造。
1)準備工作
挑選一塊空曠干凈的場地,制作簡易支架將煤嘴按照井下安裝樣式固定,準備一臺檢修好的泵站、兩套小型液壓油缸、液管、器具及其他材料。
2)制作安裝減震裝置
將廢舊皮帶割成70 mm寬,三塊重疊后利用∠50×50角鋼夾緊垂直固定到溜煤槽底板處,在緩沖皮帶上方增加一塊耐磨鐵板,上下用圓鋼穿過并留有一定的緩沖距離,見圖2。

圖2 減震裝置示意圖
3)安裝液壓油缸
在閘門及煤嘴左右兩側制作固定裝置將油缸固定好,并在煤嘴兩側焊接筋板,避免由于煤嘴變形造成閘門無法打開。使用舊液壓油缸,將液壓油缸與泵站連接,見圖3。

圖3 液壓油缸安裝示意圖
4)運轉情況
接通泵站電源,操作泵站給油開關,調節液壓油缸伸縮量,調節閘門開啟量。溜煤嘴緩沖裝置,減小震動和磨損;加裝的液壓系統,操作工人能夠有效的控制閘門的開啟量,合理控制了給煤量,同時可以防止溜煤嘴跑風漏風。溜煤嘴的改造使用,與原先舊方式相比每年可為礦節約煤嘴采購費用15萬余元。液壓閘門減震煤嘴可普及應用于煤礦井下及地面溜煤眼轉載運輸,制作簡單,堅實耐用,使用壽命長。
皮帶運輸轉載點落煤和煤倉溜煤嘴的技術改造,雖然只是利用礦井的廢舊材料加工制作搞的一些小改小革,但是解決了生產中出現的實際問題,減少了事故的發生,在礦井的實際生產中卻收到了很好的效果,給煤礦帶了效益。