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新疆某鐵選礦廠鋼球補加制度優化

2018-03-15 04:41:42董永斌林俊領
現代礦業 2018年1期

符 云 董永斌 林俊領

(新疆寶地礦業股份有限公司)

鋼球作為磨機的主要磨礦介質,在確保充填率一定的情況下,鋼球配比是影響磨礦效率的關鍵所在,磨礦過程包含沖擊和磨剝兩大過程,不同大小的鋼球具有不同的磨礦作用, 不同的產品粒度要求,決定不同的鋼球配比。總的來說,大的鋼球沖擊力強,適宜大塊磨礦,小的鋼球磨剝作用強,適宜細粒度磨礦,如何達到最佳的磨礦效果,需要不同尺寸的鋼球進行配比[1-2]。

經過選礦廠近兩年破碎系統的技改項目,新圓錐破碎設備的投入使用及采用兩段干磁預選拋廢流程,球磨機的入磨粒度已經發生了較大改變。因此,配合選礦廠將現球磨機入磨礦石進行粒度組成分析,進行球磨機鋼球配比優化的計算及研究。

選礦廠為一段磨礦,使用MQG2130濕式格子型球磨機,給礦粒度為-12 mm含量95%以上,采用GS20螺旋分級機與球磨機組成閉路磨礦,目前分級溢流粒度為-0.074 mm粒級含量80%。現有球磨機鋼球配比初裝球制度分別為φ100 mm、φ80 mm、φ60 mm,初裝比例為4∶3∶3,補加球制度為φ100 mm∶φ80 mm∶φ60 mm = 4∶3∶3。

1 入磨原礦粒度組成

1.1 技改前后原礦粒度對比分析

由于球磨機的入磨粒度已經發生了較大改變,將改造后的原礦粒度組成與改造前的原礦粒度組成進行對比,對比結果見表1。

由表1可知,技術改造前后原礦的粒度組成變化較大,+10 mm粒級含量降低了23.17個百分點,而-5 mm粒級升高了6.74個百分點,即大顆粒減

表1 技改造前后原礦粒度組成對比結果

注:以上數據采集日期為2014年6月與2015年4月。

少,細粒級含量增加。

1.2 磨機全給礦粒度分析

取磨機全給礦(新給礦+返砂,返砂比250%)試樣進行篩析,根據篩析結果作粒度累積曲線。可知磨機新給礦dmax= 10.62≈11 mm(磨機給礦95%過篩粒度),-0.074 mm粒級含量為16.07%。磨機全給礦粒度篩析結果見表2。

表2 磨機全給礦粒度篩析結果

2 新鋼球配比制度的理論計算及結果

2.1 初裝球(球磨機內球比)計算

綜合參考國內外生產實踐,在計算鋼球直徑時,如果盡可能考慮影響計算鋼球尺寸的各種因素,則對精確求出鋼球尺寸大有益處。因此,決定采用球徑半理論公式為磨機鋼球球徑計算的方法。根據段希祥教授推導出的球徑半理論公式(1),結合礦石性質及選礦廠實際磨機情況,計算出的不同給礦粒級情況下鋼球直徑尺寸,見表3。

(1)

表3 不同入磨粒度鋼球直徑計算結果

按照返砂比為250%的比例,將分級機返砂與球磨機入料混合形成新給礦進行粒度組成篩析試驗,其中新給礦中扣除不需要磨細的-0.074 mm粒級產率,折算出待磨給礦粒度組,然后按照相應比例分成4個組,由4個組的產率,按照偏大一點的原則處理,確定初裝球的比例,結果見表4。

表4 按返砂比250%計算的鋼球直徑

根據表3、表4,計算鋼球球徑及直徑取整,選礦廠初裝球比例為φ100 mm∶φ80 mm∶φ60 mm∶φ40 mm=3∶2∶3∶12。

2.2 補加球確定

由于鋼球的不斷磨損,需定期向球磨機內補加一種或幾種不同尺寸的鋼球,使球磨機內鋼球的充填率和各種尺寸鋼球的比例大致保持不變。

此次鋼球配比采用球徑半理論公式計算球徑,指導初裝球的配比,并以初裝球作為補球計算的依據,繪制磨機初裝球的球荷粒度正累積特性曲線,用作圖方法確定補加球后的球荷正累積特性曲線,依據此曲線得出各種補加球的比例。其理論依據是:磨礦中各種球均被磨損,大球的沖擊磨損大但研磨磨損小,小球的沖擊磨損小但研磨磨損大,可以認為大球及小球的磨損速度相當。因此,將初裝球的球荷曲線向左下平行移動即可得磨損后的球荷曲線,而向右上平行移動即可得補加后的球荷曲線。

將計算所得初裝球的累積球荷特性曲線作為球徑尺寸的函數,繪制初裝球曲線,鋼球補加曲線見圖1。

小直徑鋼球可由大球磨損而得到,同時考慮到球的種類多時補加麻煩及管理復雜,實際補球時只補加3種不同尺寸鋼球,從φ60 mm球徑開始補加,以此為起點作初裝球曲線的平行線,即得補加球的累積球荷曲線,見圖1。由補加球曲線上可查出φ100 mm、φ80 mm、φ60 mm 3種球的補加百分率分別為25%、15%、60%,比例為5∶3∶12。故決定補加φ100 mm、φ80mm和φ60 mm 3種球,補加球的單耗按0.6 kg/t計算,若按1 000 t/d計,日補加鋼球為1 000×0.6=600 kg,每臺磨機補加1/2×600=300 kg,即φ100 mm球補加75 kg、φ80 mm球補加45 kg及φ60 mm球補加180 kg。

圖1 鋼球補加曲線

3 結 語

(1)采用精確度較高的段式球徑半理論公式計算球徑,指導初裝球的配球,再通過作圖法確定補加球方案,確定出新的鋼球制度:初裝球比例φ100 mm∶φ80mm∶φ60mm∶φ40mm=3∶2∶3∶12,補加球比例φ100 mm∶φ80 mm∶φ60 mm=5∶3∶12。

(2)此次鋼球配比制度的優化主要針對選礦廠礦石性質及球磨機特點,在理論計算、理論分析的基礎上,結合實際生產情況,完成了鋼球配比優化及確定補加球制度的計算。但以上數據僅為理論計算所得為擬鋼球補加方案,未經試驗論證,后期仍需要在現場進行試行,通過連續考察統計一段時間(2個月左右)的處理量、補加鋼球的數量以及磨機運轉電耗,計算調整出新的最佳補加球制度。可有效提高磨機效率,在一定范圍內降低鋼球消耗與磨機電耗,達到節能降耗的目的。

[1] 段希祥.選擇性磨礦及其應用[M].北京:冶金工業出版社,1995.

[2] 曹亦俊,段希祥.球磨機裝補球理論的現狀及發展趨勢[J].有色金屬,1999(4):34-38.

[3] 嚴劉學,史廣全,劉安平,等.梅山鐵礦提高磨礦產品均勻性試驗[J].現代礦業,2014,30(4): 130-132.

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