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南芬選礦廠處理北山采區(qū)礦石選礦工藝流程改造

2018-03-16 03:42:48趙鐵林
金屬礦山 2018年2期
關(guān)鍵詞:工藝流程

趙鐵林

(本溪鋼鐵(集團)礦業(yè)有限責任公司,遼寧 本溪 117000)

本鋼南芬選礦廠是上世紀初期投產(chǎn)使用的老廠,是本鋼集團公司的主要原料基地之一,所處理的礦石95%以上來自南芬露天礦,生產(chǎn)鐵品位67.50%以上的優(yōu)質(zhì)鐵精粉。隨著南芬露天礦開采逐步向深部推進,主采區(qū)年出礦量從原1 330萬t降至900萬t,北山采區(qū)礦石出礦比例逐年增加,由最初30萬t/a大幅增加到450萬t/a以上。北山采區(qū)礦石結(jié)晶粒度細、礦物組成復雜,屬難磨難選礦石,導致選礦廠近年來精礦質(zhì)量波動較大,精礦產(chǎn)量下降。因此,南芬選礦廠圍繞北山采區(qū)礦石進行了大量的研究工作,委托中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司和東北大學對北山采區(qū)礦石進行礦石可磨度、可選性、鐵礦物組成以及單體解離度研究,得出北山采區(qū)礦石性質(zhì)接近于磁鐵赤鐵石英巖和赤鐵磁鐵石英巖(過渡類型),結(jié)晶粒度細,屬于難磨難選礦石,南芬選礦廠原單一磁選流程不適宜處理該類型礦石,若仍采用原磁選工藝流程很難滿足目前公司對精礦質(zhì)量和產(chǎn)量的要求。經(jīng)過與專家反復研究,公司從實際情況出發(fā)選擇既投資少又見效快的解決方案,即設(shè)計增加一段磨選工藝,將原兩段磨選改造成為三段磨選工藝流程,使礦石充分細磨達到單體解離,保證精礦質(zhì)量的同時最大限度提高金屬回收率。

1 北山采區(qū)礦石性質(zhì)

1.1 礦石化學多元素分析

對南芬選礦廠北山采區(qū)礦石代表性礦樣進行化學多元素分析,結(jié)果見表1。

表1 礦石化學多元素分析結(jié)果Table 1 Chemical multielement analysis results of the ore %

由表1可知,礦石鐵品位為29.56%,SiO2含量為49.68%,有害元素硫含量為0.43%、磷含量為0.057%,有害元素含量較低,對鐵精礦選別影響不大。

1.2 礦石鐵物相分析

對礦石進行鐵物相分析,結(jié)果見表2。

表2 礦石鐵物相分析結(jié)果Table 2 Iron phrase analysis results of the ore %

由表2可知:礦石中鐵主要存在于磁鐵礦中,以磁鐵礦形式存在的鐵含量為22.52%,占有率為75.91%;其次為赤(褐)鐵礦中鐵、硅酸鐵、菱鐵礦中鐵,鐵占有率分別為10.45%、7.85%、4.67%;此外,少量鐵以黃鐵礦形式存在。

研究表明,北山采區(qū)礦石以磁鐵礦為主,測得磁性率為41.45%,但由于非磁性二價鐵(菱鐵礦、黃鐵礦、硅酸鐵)含量高,影響磁性率出現(xiàn)假象現(xiàn)象,除去弱磁性、非磁性二價鐵影響,礦石磁鐵礦含量低,還原后的實際磁性率僅32.69%,礦石化學性質(zhì)接近于過渡類型礦。

1.3 礦石粒度組成分析

對礦石進行粒度組成分析,結(jié)果見表3。

由表3可知,礦石結(jié)晶粒度較細,礦石中粗粒級鐵品位較低,細粒級鐵品位較高。

由于北山采區(qū)礦石結(jié)晶粒度比較細,難磨難選,對北山采區(qū)及主采區(qū)礦石分別進行Bond球磨功指數(shù)測定(-200目),北山采區(qū)礦石為14.853 7 kW·h/t,而主采區(qū)礦石為8.99 kW·h/t,即北山采區(qū)礦石比主采區(qū)礦石硬得多,直接影響了磨機能力,同時北山采區(qū)礦石結(jié)晶粒度細,-325目達到85%以上才能達到單體解離。

表3 礦石粒度分析結(jié)果Table 3 Particle size analysis results of the ore

2 改造前工藝

2.1 原工藝流程

南芬選礦廠原工藝流程可以概括為兩段閉路階段磨礦—三段選別—磁選柱精選—高頻細篩自循環(huán)工藝。工藝流程見圖1。

圖1 南芬選礦廠原工藝流程Fig.1 Nanfen plant original process flow

2.2 原磨選工藝存在的問題

近幾年來,北山采區(qū)出礦量逐年增加,而主采區(qū)出礦量逐年降低,具體見表4。

由于北山采區(qū)和主采區(qū)礦石混合生產(chǎn),隨著北山采區(qū)礦石量的增加,選礦廠磨機能力逐年下降,精礦質(zhì)量及金屬回收率都明顯降低,具體見表5,影響了選礦廠生產(chǎn)任務的完成。

隨著北山采區(qū)出礦量的增加,主采區(qū)出礦量減少,南芬選礦廠鐵精礦產(chǎn)量逐年下降,選礦比逐年增加。生產(chǎn)實踐表明,北山采區(qū)礦石難磨難選,鐵礦物結(jié)晶粒度細。現(xiàn)有工藝流程與礦石性質(zhì)不匹配,直接制約了選礦廠的生產(chǎn),嚴重影響選礦廠各項生產(chǎn)指標。

表4 北山采區(qū)與主采區(qū)近年來出礦量Table 4 Ore output of Beishan Mining Area and Main Mining Area

表5 2014—2017年選礦廠主要生產(chǎn)指標Table 5 Main production indicators of mineral processing plant during 2014—2017

2.3 原工藝的局部生產(chǎn)優(yōu)化

由于北山采區(qū)礦石結(jié)晶粒度細,為滿足精礦質(zhì)量要求,需要細磨提高鐵礦物單體解離度,因此南芬選礦廠探索了采用φ3 600 mm×6 000 mm球磨機單獨處理北山采區(qū)礦石工業(yè)試驗,原φ2 700 mm×3 600 mm球磨機只處理主采區(qū)礦石。生產(chǎn)試驗結(jié)果表明,采用φ3 600 mm×6 000 mm球磨機進行磨礦有利于提高北山采區(qū)礦石磨礦產(chǎn)品粒度,對磨礦后產(chǎn)品進行選別的生產(chǎn)指標也明顯好于原采用φ2 700 mm×3 600 mm球磨時指標。φ3 600 mm×6 000 mm球磨機處理能力相對穩(wěn)定,磨礦產(chǎn)品粒度細,精礦質(zhì)量好,鐵回收率較高。因此從2014年7月份開始確定φ3 600 mm×6 000 mm球磨機單獨處理北山采區(qū)礦石。

采用φ3 600 mm×6 000 mm球磨機單獨處理北山采區(qū)礦石后,發(fā)現(xiàn)一段磁選機尾礦量增大,二段球磨機給礦量不足,這也嚴重影響磨機磨礦效率。另外,原φ2 700 mm×3 600 mm球磨機系統(tǒng)處理主采區(qū)礦石后存在二段磨礦能力不足的問題,因此通過多次工業(yè)試驗和技術(shù)論證,將φ2 700 mm×3 600 mm球磨機部分產(chǎn)品給入到φ3 600 mm×6 000 mm球磨機系統(tǒng)進行處理,改造后流程運行相對平穩(wěn)。

采用φ3 600 mm×6 000 mm球磨機單獨處理北山采區(qū)礦石效果相對較好,生產(chǎn)指標也有一定程度提高,但隨著北采區(qū)出礦比例大幅增加,現(xiàn)有兩段磨選工藝與礦石性質(zhì)不匹配問題更加凸顯,嚴重影響生產(chǎn)指標。因此南芬選礦廠通過大量試驗研究,最后確定在原流程基礎(chǔ)上增加1段磨選工藝,以提高北山采區(qū)礦石金屬回收率。

3 三段磨選工藝改造

3.1 三段磨礦流程改造方案

原流程處理北山采區(qū)礦石,由于采用兩段磨選、細篩自循環(huán)工藝造成二次循環(huán)負荷過大,生產(chǎn)指標惡化。把原流程中細篩篩上產(chǎn)品及經(jīng)濃縮磁選后的磁選柱尾礦直接給入第三段磨選流程進行再磨再選,形成開路從而不在原兩段磨選、細篩流程內(nèi)閉路循環(huán)。三段磨選工藝流程為礦漿經(jīng)旋流器粒度分級后,沉砂給入三段磨礦,三磨排礦給入旋流器再次粒度分級,旋流器溢流再經(jīng)脫水槽及兩段磁選機進行選分后,精礦產(chǎn)品與原流程精礦混合成最終精礦。改造后工藝流程見圖2。

圖2 改造后工藝流程Fig.2 Process flow after transformation

由于北山采區(qū)礦石難磨難選,選礦流程由二段磨選改為三段磨選,解決了2段磨礦負荷大的難題,使礦石單體解離度提高,從而更易選分,相對原流程提高了磨機能力、精礦品位和金屬回收率。

3.2 三段磨礦流程生產(chǎn)實踐

新建的三段磨選流程于2015年6月投入運行,主要添加設(shè)備包括φ4 300 mm×8 500 mm球磨機、FX-250×22旋流器組,以及脫水槽、永磁磁選機等。

三段磨選流程建成投產(chǎn)后,經(jīng)過2個多月的生產(chǎn)調(diào)試,生產(chǎn)運行平穩(wěn),達到設(shè)計要求,能夠滿足精礦質(zhì)量要求,根據(jù)流程考察結(jié)果,精礦鐵品位達到66%時,精礦細度為-0.074 mm占93.2%。三段磨選選別工藝指標見表6。

表6 三段磨選指標Table 6 Third stage grinding and beneficiation index %

3.3 三段磨選流程建成后與原流程對比

三段磨選工藝流程穩(wěn)定運行后,選礦廠對三段磨選進行全流程工藝考察。改造后球磨機給礦能力115~120 t/(臺·h),原礦鐵品位29.20%,最終精礦鐵品位66.67%,尾礦鐵品位13.96%,鐵回收率64.15%。改造前2015年1月至5月中旬原流程處理北山采區(qū)礦石,最終精礦鐵品位66.13%,鐵回收率57.42%。與改造前北山采區(qū)礦石生產(chǎn)指標相比,精礦鐵品位提高了0.54個百分點,鐵回收率提高了6.73個百分點。三段磨礦工藝對原流程提高磨機能力及穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量作用明顯,金屬回收率也得到有效提高,經(jīng)濟效益顯著。

4 經(jīng)濟效益分析

三段磨選流程工藝改造后,三段磨選系統(tǒng)穩(wěn)定運行,原有流程工作效率增加,對比改造前工藝鐵回收率提高了6.73個百分點,按全年處理200萬t過渡類型礦計算,增產(chǎn)鐵精礦3.52萬t。釋放了原磨選流程球磨機給礦能力,對照改造前原φ3 600 mm×6 000 mm球磨機,平均處理能力增加7.58 t/h,原流程φ2 700 mm×3 600 mm球磨機處理能力平均增加0.82 t/h,增產(chǎn)鐵精礦4.83萬t。總計多產(chǎn)精礦8.35萬t。按當前鐵精粉價格計算,項目成功運行后每年可為選礦廠增加銷售收入4 158.7萬元,每年為選礦廠多創(chuàng)利潤1 345.6萬元。

5 結(jié) 論

(1)北山采區(qū)礦石鐵品位為29.56%,鐵主要存在于磁鐵礦中,以磁鐵礦形式存在鐵占總鐵的75.91%,礦石實際磁性率為32.69%,礦物屬過渡類型礦,且礦石鐵礦物結(jié)晶粒度細,難磨難選。

(2)3段磨選流程可以消除連生體內(nèi)循環(huán)對選別過程的影響,將高頻振動篩和磁選柱流程打開,將篩上產(chǎn)品和磁選柱尾礦再磨,消除了連生體對選別的影響。

(3)將原兩段磨選、細篩自循環(huán)工藝改造為三段磨選,即原流程中細篩篩上產(chǎn)品及經(jīng)濃縮磁選后的磁選柱尾礦直接給入第三段磨選流程進行再磨再選,解決了2段磨礦負荷大的難題,使礦石鐵礦物單體解離度提高,從而更易選分,相對原流程提高了磨機能力和精礦指標,且每年可為選廠多創(chuàng)利潤1 345.6萬元,經(jīng)濟效益顯著。

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