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空調企業生產線產線平衡改善新見解

2018-03-16 09:39:10梅武
科學與財富 2018年2期

梅武

摘 要:隨著經濟全球化的迅速發展,帶動了相關制造產業的突飛猛進,科學技術水平逐步提升,產品質量日漸升級。但值得注意的是,隨著各類制造行業的競相出現,致使市場競爭日益加劇,時刻伴隨著落后與淘汰,為了走出這樣的困境,相關制造產業逐步更新技術,逐漸從傳統的生產模式過渡到精益生產模式。在提高產品生產率的同時,降低產品成本,進而提升企業的經濟效益。本文意在,以空調企業生產過程中的生產線作為研究對象,分析對其進行改善的措施與手段,以其提升生產線平衡率。

關鍵詞:競爭;生產線平衡率;精益生產

時下,社會主義市場經濟的日益發展,廣大人民群眾的生活水平逐年提高。在這樣的時代大背景下,生產制造企業如何在降低成本、提高生產效率、提升產品質量的同時,逐步完善用戶的產品體驗,從而提升企業在激烈市場競爭中的地位,是當下相關制造企業必須思考的問題。傳統的粗放生產模式已經無法滿足當前社會需求,為了打破這樣的困境,逐步完善生產線的平衡率,從而達到精益生產,是時下社會主義市場經濟對生產制造業提出的時代要求。

1 空調企業生產線產線平衡現狀與意義

生產線平衡是工業工程作業研究中的重要概念,屬于流程分析范疇。它是將生產的全部工序平均化,調整作業負荷,制定各工序合理的作業時間,以使各作業時間盡可能相近的技術手段與方法,目的是消除等待時間,提高機器和人的工作效率。生產線平衡的改善步驟為:首先改善瓶頸工序動作,將瓶頸工序的作業內容分擔給其他工序;增加各工序作業人員,提高平衡率;合并相關工序,重新進行排列;分解作業時間較短的工序,把該工序安排到其他工序中去。

通過平衡生產線可以達到以下幾個目的:(1)提高作業員及設備工裝的工作效率;(2)減少單件產品的工時消耗,降低成本(等同于提高人均產量);(3)減少工序的在制品,真正實現“一個流”;(4)在平衡的生產線基礎上實現單元生產,提高生產應變能力,對應市場變化,實現柔性生產系統;(5)通過平衡生產線可以綜合應用到程序分析、動作分析、規劃(Layout)分 析、搬運分析、時間分析等全部IE手法,提高全員綜合素質。

2 生產線平衡率的工序流程

當前,生產制造行業大多采用流水作業的方式進行產品生產與加工,在制造領域得到廣泛應用。但值得注意的是,在流水線生產模式中,其生產線平衡率的高低直接關乎到產品的生產效率。通過提升流水線的生產線平衡率方式,減少產品制造成本,縮短產品的生產周期,提升產品生產效率,使得產品在激烈的市場競爭中占據主導地位。空調室外機預裝段的裝配程序依次辦:電機支架預裝、寫工藝卡、底板上線、壓縮機上線、固定壓縮機、固定閥板、安裝冷凝器、裝配管、焊接、上接頭、抽真空。根據實際測量各工序的操作時間,形成預裝段工序平衡圖。

3 空調企業生產線產線平衡改善方法

生產線的平衡是衡量生產線工藝水平的重要指標,但是對于大多數生產企業而言,生產線平衡仍存在很大問題,生產效率也受到嚴重影響。本課程分享了精益生產之線平衡模式的設計流程與步驟,結合精益生產的改進措施,確保人機料法環的優化配置,實現產能的最大化,提高企業的競爭能力。在具體工作中,生產線平衡的優化首先要對瓶頸工序進行改善,需要應用作業研究的人員程序流程圖(人員在生產過程中一系列的活動)及動作分析方法解剖室外機生產線兩個瓶頸工序,通過改善人員程序、物料布局及動作優化達到消除瓶頸工序的目的。

3.1 安裝冷凝器

冷凝器工序的人員程序依次為:轉身、調節螺絲刀位置、走到存儲區、搬起冷凝器、檢查冷凝器、走回生產線、放好冷凝器、走回螺絲刀處、拿起螺絲刀、拿起螺絲釘、走回冷凝器處、固定背部螺絲釘、固定左側螺絲釘、拔出橡膠頭、插進高壓閥。此外,從表I中可以看出,在加工冷凝器時,有效動作時間僅為IO.5秒,存在較多的動作時間浪費,比較嚴重的是走動時間浪費。動作時間浪費的主要原因有兩個:一是工人操作動作不規范,工人在加工完第一臺冷凝器后,把螺絲刀隨手掛在已加工完冷凝器的右側,而在搬冷凝器上線之后,又要跨過第一臺已經完成的冷凝器取螺絲刀進行加工,增加了走動距離,影響效率;二是物料擺放不合理。這是影響冷凝器工序節拍時間的另外一個主要原因,由于生產線旁邊物料擺放較多,導致員工走動的距離較遠,造成走動時間浪費。

3.2 裝配管

根據現場調研,一般裝配管工序兩個為一組,共用時51秒,其中加工時間為51秒,單臺的加工時間為25.5秒,再加上取料等走動工作時間,形成了瓶頸工序。對于此瓶頸工序的解決方法是把其中某些具體工序分解,移交給其他相鄰工作崗位完成,比如把取配管、拔橡膠塞工作安排給配管的前道工序,可以看出,裝配管的前道工序--固定隔板工序時間只有14秒,調整以后,該工序時間為14+3+4=21秒,裝配管工序為23s。

3.3 優化后的工序平衡率

根據生產線平衡率計算公式,消除瓶頸后的預裝段的生產線平衡率為:生產線平衡率=236/(12X23)X100%=85.6%。通過生產線平衡優化的前兩個步驟,生產線平衡率即生產線效率提高了20%。若對各工序進行分解,重新合理化組合,生產線平衡率還會有較大提高,達到減員增產的效果。

4 結束語

時下,生產制造業的技術革新與水平提升在提升產業整體生產水平的同時,導致了生產制造業的市場競爭日益加劇,為在這樣的殘酷競爭中占有一席之地,需通過逐步完善企業自身的生產線,在日常的生產過程中分析自身存在的不足與缺陷,對不合理的問題采取措施加以完善,逐步提升企業的生產產能。因此,如何平衡企業生產線是時下各大生產企業需要面對的首要問題。本文運用工業工程的知識,對空調生產線車間進行分析,通過作業測定以及“5W1H”找出瓶頸,用現場改善結合“ERCS”原則消除瓶頸,通過持續改善,最終提高了生產線的平衡率,提高了整體的產能,達到了提高質量和生產率的目標。

參考文獻

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