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ZN系列斷路器合閘不到位故障研究與處理

2018-03-20 22:19:55祝偉圣高吉國(guó)
山東工業(yè)技術(shù) 2018年2期
關(guān)鍵詞:處理故障

祝偉圣 高吉國(guó)

摘要:本文介紹了ZN系列斷路器合閘故障原因,并提出了解決方案,為同型號(hào)斷路器類似故障的處理提供了建議。

關(guān)鍵詞:斷路器;故障;處理

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.02.118

ZN12系列斷路器系90年代末仿西門子3AH斷路器戶內(nèi)斷路器,運(yùn)行均已10余年年以上,目前已逐漸被VS1、VH4、西門子的3AF以及ABB公司的VD4斷路器所代替,但仍然有很多產(chǎn)品在電網(wǎng)中運(yùn)行,此系列斷路器運(yùn)行狀況較差,多次發(fā)生拒分、拒合故障。

某日10時(shí)58分,某變電站10kV線路A、B相故障,斷路器跳閘,重合成功;10時(shí)59分,A、C相再次發(fā)生永久短路故障,斷路器跳閘重合不到位,斷路器不能立即分閘(分閘指令已發(fā)出),但實(shí)際上斷路器觸頭在故障電流下已經(jīng)靠電弧導(dǎo)通,2#主變低后備Ⅱ、Ⅲ段復(fù)壓過(guò)流保護(hù)動(dòng)作,二主二次斷路器跳閘,2秒鐘后,線路斷路器在儲(chǔ)能電機(jī)的帶動(dòng)下,合閘到位斷路器分閘。

相同故障在該變的其他10kV線路上也出現(xiàn)過(guò)越級(jí)跳主二次斷路器故障。

1故障原因查找經(jīng)過(guò)

第一階段:

故障當(dāng)天,相關(guān)專業(yè)人員對(duì)線路斷路器進(jìn)行測(cè)試,模擬開(kāi)斷永久故障,進(jìn)行“跳-合-跳”測(cè)試,斷路器偶發(fā)性出現(xiàn)一次合閘不到位,導(dǎo)致斷路器無(wú)法按保護(hù)指令分閘的現(xiàn)象。

分析認(rèn)為:運(yùn)行10年以上的彈簧儲(chǔ)能斷路器存在合閘彈簧疲勞的問(wèn)題,致使有時(shí)合閘力量不足所致。提出“更換彈簧和對(duì)彈簧拉力進(jìn)行測(cè)試”整改措施。

第二階段:

一周后,委托專業(yè)公司對(duì)新、舊合閘彈簧拉力進(jìn)行測(cè)試比較,由測(cè)試結(jié)果來(lái)看,雖然運(yùn)行12年后的彈簧合閘拉力都在合格范圍內(nèi),但比新購(gòu)進(jìn)彈簧拉力都有所降低,分析認(rèn)為斷路器合閘彈簧經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的拉伸,存在一定疲勞現(xiàn)象,合閘拉力減小,由于某變沒(méi)有原始彈簧拉力記錄,無(wú)法確定拉力降低值,但估計(jì)不會(huì)低于100N。

分析認(rèn)為機(jī)構(gòu)存在卡澀,或因斷路器的多次開(kāi)斷燒損,觸頭超行程可能發(fā)生,從而影響斷路器機(jī)構(gòu)配合間隙。

再次對(duì)該變10kV備用斷路器以及另外一個(gè)66kV變電站10kV電容器等2組ZN12斷路器進(jìn)行機(jī)械特性測(cè)試,單次分合閘均正常,觸頭開(kāi)距、超行程、分合閘時(shí)間、低電壓動(dòng)作特性測(cè)試均合格,卡澀點(diǎn)沒(méi)有找到。只有兩條線路斷路器主觸頭直流電阻略微超標(biāo)最大34μΩ(出廠標(biāo)準(zhǔn)≤25μΩ,運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)30bμΩ),說(shuō)明觸頭有一定量的燒損,但不至于影響斷路器分合是否到位。

第三階段:

為徹底查找斷路器故障原因,消除設(shè)備隱患,決定選擇故障開(kāi)斷次數(shù)較多的某10kV線路再次進(jìn)行測(cè)試比較。

7月14日—15日,公司組織專業(yè)人員,再次進(jìn)行測(cè)試調(diào)整和解體。

(1)測(cè)試過(guò)程。7月14日,對(duì)10kV斷路器做“跳-合-跳”測(cè)試,第一次動(dòng)作成功。第二次動(dòng)作時(shí),故障出現(xiàn),即斷路器合閘不到位,斷路器不能按指令分閘,分析認(rèn)為,凸輪、合閘滾子與合閘掣子間存在卡澀,后來(lái)分閘原因是儲(chǔ)能電機(jī)帶動(dòng)合閘機(jī)構(gòu)越過(guò)卡澀點(diǎn)后,合閘到位后分閘成功的。

于是進(jìn)一步尋卡澀點(diǎn),斷開(kāi)電機(jī)儲(chǔ)能電源,繼續(xù)作“跳合跳”測(cè)試,發(fā)現(xiàn)斷路器凸輪甩過(guò)合閘滾子一半左右時(shí)卡住,合上儲(chǔ)能電機(jī)電源后,凸輪甩過(guò)卡澀點(diǎn),合閘成功。

進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)凸輪與合閘滾子之間的間隙較大,分析卡澀原因是在彈簧剛剛釋放能量較大時(shí)凸輪卻走了一段空行程,當(dāng)凸輪與合閘磙子接觸后,彈簧能量已經(jīng)釋放很多,能量不足以甩過(guò)受力點(diǎn)而卡住。

(2)配合間隙調(diào)整。減小凸輪與合閘磙子間的配合間隙,于是增加合閘拉桿長(zhǎng)度(左旋半圈),繼續(xù)作“跳-合-跳”測(cè)試,情況好轉(zhuǎn),但當(dāng)進(jìn)行到第六次“跳-合-跳”測(cè)試時(shí),故障再次出現(xiàn)。

分析認(rèn)為凸輪與分閘掣子間的間隙太小,出現(xiàn)卡澀,于是再次縮短合閘連桿長(zhǎng)度(右旋1圈),即縮短半圈,繼續(xù)作“跳合跳”測(cè)試,故障頻率增加。

可見(jiàn),凸輪與合閘掣子間隙減小時(shí),凸輪于合閘磙子間的間隙又增大了,很難調(diào)整到一個(gè)理想狀態(tài)。同時(shí)分析認(rèn)為斷路器減速箱內(nèi)齒輪可能存在卡澀現(xiàn)象。

(3)機(jī)構(gòu)解體。7月15日,將斷路器機(jī)構(gòu)箱解體,發(fā)現(xiàn)減速箱潤(rùn)滑脂正常,齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,減速箱無(wú)問(wèn)題。將該斷路器更換新的合閘彈簧后,將合閘拉桿長(zhǎng)度增加半圈后,進(jìn)行10次“跳合跳”測(cè)試正確,恢復(fù)備用。

第四階段:

為進(jìn)一步查找斷路器拒合原因,確定整改方案,公司再次選擇另一條線路再次進(jìn)行測(cè)試:

調(diào)度所繼電班首先對(duì)該斷路器在試驗(yàn)位置進(jìn)行10次“跳-合-跳”測(cè)試,均正確動(dòng)作,更換彈簧后又進(jìn)行了10次“跳-合-跳”測(cè)試,均正確動(dòng)作。拖至檢修位置高壓試驗(yàn)及斷路器機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)試均合格。虹橋線斷路器合格。

2原因分析

ZN12-10斷路器是仿西門子3AH斷路器,制造工藝要求較高,而斷路器出廠調(diào)試按著新彈簧的拉力值調(diào)試的配合間隙,經(jīng)過(guò)運(yùn)行磨損、分合閘沖擊,震動(dòng),配合間隙難免發(fā)生變化,機(jī)構(gòu)各轉(zhuǎn)動(dòng)部分潤(rùn)滑也不如出廠時(shí)狀態(tài)良好,這樣要求的合閘拉力應(yīng)變大;而另一方面,斷路器長(zhǎng)期運(yùn)行在合閘位置,合閘彈簧一直處于拉伸狀態(tài),存在疲勞問(wèn)題,拉力降低了。這樣一方面合閘能量需求增加,而另一方面彈簧的合閘能量卻降低了,所以雖然彈簧拉力仍在合格范圍內(nèi),但當(dāng)拉力處于下偏差時(shí),彈簧能量就不足以使凸輪迅速甩過(guò)合閘磙子,造成斷路器合閘不到位。

3整改措施

(1)立即安排對(duì)某變24組ZN12斷路器進(jìn)行大修,更換經(jīng)測(cè)試合格且拉力偏上限的新合閘彈簧,對(duì)合閘磙子、主軸、萬(wàn)向桿端軸承等各轉(zhuǎn)動(dòng)部位涂低溫潤(rùn)滑脂后,需要由調(diào)度所模擬開(kāi)斷永久故障,進(jìn)行連續(xù)10次“跳-合-跳”測(cè)試。如果“跳-合-跳”測(cè)試不合格,需要由檢修人員逐步調(diào)整合閘拉桿長(zhǎng)度(一般首先左旋半圈即拉桿加長(zhǎng)),再進(jìn)行10次“跳-合-跳”測(cè)試合格后,再經(jīng)變電檢修、高壓專業(yè)測(cè)試合格,方可投運(yùn)。

(2)其他型號(hào)的10kV真空斷路器機(jī)構(gòu)一定要按計(jì)劃(9-10年)大修,除了進(jìn)行正常的機(jī)械特性和高壓試驗(yàn)外,調(diào)度所要加作不少于10次的連續(xù)“跳-合-跳”測(cè)試。

(3)今后新投運(yùn)的10kV及以上斷路器也要進(jìn)行不少于10次的連續(xù)“跳-合-跳”測(cè)試。

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