(1 上海理工大學制冷及低溫工程研究所 上海 200093;2 住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心 北京 100044)
近年來,隨著人們對全球生態環境及能源問題的關注,各國政府和相關能源研究部門開始重視新能源的開發與利用,尤其高度重視有機朗肯循環(ORC)發電技術的研究與應用,并取得了一定的成果。美國、日本、德國及法國等發達國家已經有眾多低溫余熱發電機組,機組容量最大已達幾十兆瓦[1]。與國外相比,國內對ORC發電系統的研究起步較晚,技術相對不成熟,仍處于研究探索階段。目前,主要從以下幾個方面對ORC技術進行研究:技術經濟的市場調查[2-3]、工質的選擇[4-6]、最優控制策略模型[7]、準動力模型[8]及樣機測試[9-10]等。
ORC在中低溫熱源上具有廣泛的應用,如太陽能、地熱能、潮汐能、生物質能、電廠廢熱、以及工業余熱等,極大地激發了研究者的興趣。B. R. Fu等[11]以R245fa為工質,向心透平為膨脹機,建立了一套250 kW變熱源溫度的有機朗肯循環發電系統,系統分析熱源溫度對傳熱性能和系統特性的影響。研究發現:蒸發溫度的上升速率幾乎與熱源的進口溫度一致;熱源進口溫度越高預熱器的傳熱性能越好,可減小蒸發器面積;伴隨著熱源進口溫度的上升,系統的凈輸出功與熱效率也線性上升,但該裝置的凈輸出功為243 kW,略低于設計工況(熱效率為9.5%)。Miao Zheng等[12]以R123為工質,利用渦旋式膨脹機,建立低溫有機朗肯循環發電系統,研究不同熱源溫度(140 ℃和160 ℃)的系統運行特性。研究發現:ORC系統的運行特性由工質質量流量和外部負載決定;熱源溫度越高,凈輸出功越大,但系統熱效率降低(熱源溫度為140 ℃和160 ℃,凈輸出功分別為2.35 kW和3.25 kW,熱效率為6.39%和5.12%)。B. Peris等[13]以R245fa為工質,利用渦旋式膨脹機,以天然氣鍋爐模擬熱源,建立有機朗肯循環發電系統,獲得最大的總電效率為12.32%(熱源溫度為155 ℃)。魏莉莉[14]以R142b為工質,設計了螺桿膨脹ORC實驗系統,并通過實驗驗證了該系統的可行性,只是系統效率需進一步提高。魏新利等[15]對自主設計的ORC發電系統進行了實驗研究,結果表明蒸發器的不可逆損失最大。江龍等[16]以低溫熱蒸氣來模擬廢熱作為有機朗肯循環(ORC)的熱源,利用渦旋膨脹機建立了以R134a為制冷劑的有機朗肯循環發電系統。通過EES(engineering equation solver)軟件對ORC系統進行了數學建模,并將實驗與模擬結果進行了比較。結果顯示:當系統壓力較低時,系統的不可逆程度較大,系統效率會有較大損失。

1 預熱器;2 蒸發器;3 過熱器;4 向心透平;5 冷凝器;6 儲液罐;7 干燥過濾器;8 視液鏡;9 制冷劑泵;10 凝結水箱;11 冷卻水泵;12 發電機;13 散熱水泵;14 減壓閥;15 水泵;16 蒸汽調節閥;17 旁通閥;18 散熱水箱;19 散熱器;20 電加熱;21 干燥過濾器。圖1 低溫余熱ORC發電實驗系統設計Fig.1 Design of low temperature waste heat ORC power generation system
相關學者從不同角度對ORC系統進行了分析研究,但研究與實際應用的脫節,使ORC發電技術并沒有很大突破。當前的ORC系統主要是以螺桿、渦旋及大功率的透平作為膨脹機,在小功率的向心透平如50 kW以下的研究較少,且設計、制造方面主要是以空壓機為原型來設計向心透平,達不到應用的要求。今后,需在理論、實驗研究和實際應用之間建立好橋梁,使更多的研究對生產應用起到真正意義上的指導作用。
目前,對中高溫余熱熱源(150 ℃以上)的ORC發電系統研究已較為成熟。由于中高溫余熱熱源溫度較高,實現熱量的高效回收較為容易。相比于中高溫熱源,低溫熱源的溫度較低,高效回收有一定的難度。目前對于低溫熱源ORC發電系統效率的提高仍未有較好的解決方案,實驗研究也相對較少。為了更加深入的研究影響低溫熱源ORC發電系統性能的因素,搭建以90~150 ℃的低溫工業余熱為熱源的ORC發電系統實驗平臺,以實現20 kW發電功率的輸出為目標,并可實現蒸發溫度在85~145 ℃、冷凝溫度在35~45 ℃的變工況實驗。
根據ORC的理論建模及熱力分析,選取有機工質R245fa為系統循環工質,并在原有簡單的理論循環系統基礎上加入了預熱裝置和過熱裝置,并以鍋爐蒸氣模擬工業余熱給系統提供熱量。
實驗系統設計與實驗裝置分別如圖1和圖2所示,主要部件有:蒸發器、過熱器、膨脹機、冷凝器、儲液罐、工質泵和預熱器、干燥過濾器、電加熱負載以及參數測量等輔助設備。根據系統中流體的種類可將循環分成三部分:工質側循環、熱源側(鍋爐蒸汽)循環和冷源側(冷卻水)循環。表1所示為實驗儀器測量范圍及誤差。

圖2 低溫余熱ORC發電系統實驗裝置Fig.2 Experimental device of low temperature waste heat ORC power generation system

表1 實驗參數范圍
1)工質側循環。工質在蒸發器中吸收蒸氣的熱量蒸發為高壓有機工質蒸氣,經過過熱器過熱后進入膨脹機;高溫高壓的有機工質蒸氣推動膨脹機葉輪做功,進而驅動發電機輸出電功率;完成做功后的乏氣直接進入冷凝器與冷卻水換熱,低溫低壓的液態有機工質從冷凝器中流出進入儲液罐,多余的工質將儲存在儲液罐中,以供循環系統流量調節時備用;從儲液罐出來的液體有機工質首先經過干燥過濾器,濾掉液體中雜質后再由工質泵加壓送入預熱器;經過預熱后的工質再次進入蒸發器從而完成整個循環,并開始下一個循環。
2)熱源側(鍋爐蒸汽)循環。系統熱源采用鍋爐提供的水蒸氣,為充分利用熱源的熱量,高溫水蒸氣先分成兩部分,一部分進入過熱器,另一部分直接進入蒸發器,在過熱器與蒸發器中放熱后,兩部分水蒸氣再次混合,一起進入預熱器繼續與溫度較低的工質進行換熱;水蒸氣經過預熱器進入凝結水箱,凝結為液態水,通過回水管道再回到鍋爐完成蒸汽循環。
3)冷源側(冷卻水)循環。本實驗臺冷卻水由實驗臺屋頂冷卻塔提供。通過冷卻水泵將冷卻水加壓送入冷凝器與工質進行換熱,吸收工質熱量后,冷卻水溫度升高,回到冷卻塔放熱后再次進入冷凝器,如此不斷進行循環。
在整個ORC系統中,膨脹機是實現電能輸出的關鍵設備,其性能直接影響輸出功率的多少。評價膨脹機性能的主要參數:膨脹機轉速、膨脹功、發電量、發電效率等。影響膨脹機性能的主要因素是膨脹機進出口溫度及壓力。一般情況下,膨脹機出口壓力和溫度隨進口壓力和溫度的升高而升高,且進口溫度和壓力越大,透平膨脹機轉速越高,進出口溫差、焓差越大,即做功越多。由于膨脹機入口溫度由蒸發溫度決定,蒸發溫度加5 ℃過熱度即為膨脹機入口溫度,因此,蒸發溫度是影響膨脹機性能的主要因素。
實驗過程中,保持冷凝溫度為35 ℃,通過調節膨脹機進口壓力來設置不同的蒸發溫度值,膨脹機進口壓力在0.697~0.789 MPa變化時,對應的蒸發溫度變化為76~84 ℃。隨著蒸發溫度的升高,膨脹機轉速變化趨勢如圖3所示。

圖3 膨脹機轉速隨蒸發溫度變化趨勢Fig.3 Variation of expander revolving speed with evaporation temperature
由圖3可知,隨著蒸發溫度的升高,膨脹機轉速逐漸增大,原因是蒸發溫度的升高使膨脹機入口溫度也逐漸升高。當蒸發溫度從76 ℃升高到84 ℃時,膨脹機轉速從7 850 r/min增至8 565 r/min,約增大了9.11%。
此外,膨脹機輸出電功率是膨脹機最主要的性能參數,通過測出的膨脹機進出口焓值及工質流量即可算出膨脹機的膨脹功,發電量可直接測量。發電量與膨脹機膨脹功的比值即為膨脹機的發電效率:
(1)
式中:W為膨脹機的發電量,kW;ηelec為膨脹機發電效率;Ws為膨脹機的膨脹功,kW。
膨脹機的膨脹功、發電量及膨脹機發電效率隨蒸發溫度的變化如圖4所示。

圖4 膨脹機性能曲線Fig.4 Expander performance curve
由圖4可知,膨脹機的膨脹功與發電量均隨蒸發溫度的升高而逐漸增大。其中,膨脹機膨脹功最小值為8.74 kW,最大值為10 kW;發電量最小為6.53 kW,最大為8.2 kW。由于透平膨脹機內部存在摩擦、進氣和漏氣損失等不可逆損失,因此發電量均小于膨脹功。膨脹機發電效率曲線隨蒸發溫度的升高也呈逐漸增大的趨勢,最高發電效率為80.6%。主要是因為隨蒸發溫度的升高,膨脹機入口溫度升高,膨脹機轉速增大,使工質的熱能轉化為機械能的部分增多,提高了發電效率。因此,蒸發溫度是影響膨脹機性能的主要因素,可適當增加膨脹機入口壓力,進而提高蒸發溫度,增大膨脹機轉速,實現輸出更大的發電功率。
對整個ORC發電系統而言,主要的性能評價指標有:循環凈功、熱效率、不可逆損失以及效率等。主要影響因素包括:蒸發溫度、冷凝溫度、過熱度和過冷度。本文通過實驗來討論蒸發溫度對循環凈功、熱效率、不可逆損失以及效率的影響。
Qe=mf(h1-h6)
(2)
式中:Qe為工質從熱源側吸收的熱量,kW;mf為工質的質量流量,kg/s;h1、h6分別為工質在蒸發器進、出口的焓值,kJ/kg。
(3)
式中:η為熱效率;Wnet為循環凈功,kW。

(4)


(5)

Iexp=mfT0(s2-s1)
(6)
式中:s1、s2分別為膨脹機進口和出口工質的熵,kJ/(kg·K)。
Ip=mfT0(s6-s5)
(7)
式中:s6為蒸發器進口工質的熵,kJ/(kg·K)。

(8)
(9)
式中:ηe為效率;Wnet為系統循環凈功,kW。
實驗系統中除發電系統透平膨脹機以外,還有消耗功的設備,主要是工質泵和冷卻水泵,循環凈功需減去泵的功耗,可得循環凈功和熱效率。循環凈功和吸熱量及熱效率隨蒸發溫度的變化趨勢分別如圖5、圖6所示。

圖5 循環凈功與吸熱量隨蒸發溫度的變化Fig.5 Variations of the cycle net power and heat with evaporation temperature

圖6 熱效率隨蒸發溫度的變化Fig.6 Variation of thermal efficiency with evaporation temperature
由圖5可知,當R245fa蒸發溫度低于85 ℃時,隨著蒸發溫度的升高,循環凈功逐漸增大。當蒸發溫度為84 ℃時,循環凈功增加了31.05 kW,增加幅度為33.9%。此外,由于實驗工況的蒸發溫度較低,熱源溫度較高,窄點溫差的限制不予考慮,因此吸熱量隨蒸發溫度的升高也呈增大趨勢。
由圖6可知,當蒸發溫度由76 ℃升高到84 ℃時,熱效率也逐漸升高。通過蒸發溫度為84 ℃和76 ℃時的熱效率,可計算得出熱效率增加了26.7%。熱效率是由循環凈功和熱源放熱量共同決定的。雖然循環凈功隨蒸發溫度的變化趨勢較為復雜,但熱效率隨蒸發溫度是逐漸上升的。這主要因為隨著蒸發溫度升高,熱源放熱量的減小幅度比循環凈功更大,以R245fa為例,當蒸發溫度從90 ℃上升到120 ℃時,熱源放熱量減小了45%,而循環凈功僅減少了26%,因此熱效率仍呈增大趨勢。從能量品位角度考慮,提高蒸發溫度相當于提高了輸入系統能量的品位,熱效率也相應提高。由于當前測試工況的蒸發溫度偏低,與設計值相差較大,因此熱效率較低,最大值約為1.5%。如果提高蒸發溫度,熱效率將繼續增大。
當保持熱源入口溫度為143 ℃,冷源入口溫度為22 ℃時,不可逆損失與效率隨蒸發溫度的升高均呈增大趨勢,如圖7所示。當蒸發溫度升高8 ℃(蒸發壓力也升高),制冷劑流量增加,蒸發器換熱量增大,不可逆損失增加了5.54 kW,增加了15.4%;效率增加了27%。說明隨蒸發溫度的升高,效率增加的更多,因此,升高蒸發溫度可有效提高效率。

圖7 不可逆損失和效率隨蒸發溫度的變化Fig.7 Variations of the irreversible loss and the exergy efficiency with evaporation temperature
本文建立有機朗肯循環發電系統實驗裝置,當熱源溫度不變,蒸發溫度上升時,實驗研究了蒸發溫度對膨脹機性能和系統性能的影響,得出以下結論:
1)在膨脹機中,膨脹機入口溫度對其性能有較大影響,而膨脹機入口溫度又由蒸發溫度決定。當膨脹機進口壓力在0.697~0.789 MPa變化時,對應的蒸發溫度從76 ℃升高到84 ℃,此時膨脹機轉速從7 850 r/min增大到8 565 r/min,增大約9.11%;膨脹機的理想輸出功率和實際輸出功率分別增大1.26 kW、1.67 kW,且由于膨脹機內部存在不可逆損失,在整個溫度區間內實際輸出功率均小于理想輸出功率;此外,隨蒸發溫度的升高,膨脹機入口溫度升高,膨脹機轉速增大,使工質的熱能轉化為機械能的部分增多,膨脹機等熵效率也逐漸增大,最高等熵效率為80.6%。
2)當蒸發溫度在76~84 ℃變化時,蒸發溫度升高8 ℃(蒸發壓力也升高),制冷劑流量增加,蒸發器換熱量增大,故系統的循環凈功、吸熱量、熱效率、不可逆損失及效率均呈增大趨勢(分別增大了33.9%、26.7%、15.4%及27%)。在該溫區,提高蒸發溫度,可有效的提高系統的熱效率與效率。
本文受上海市動力工程多相流動與傳熱重點實驗室項目(13DZ2260900)、博士啟動經費項目(1D-16-301-007)及高校教師培訓培養項目(10-17-301-803)資助。(The project was supported by Shanghai Key Laboratory of Multiphase Flow and Heat Transfer of Power Engineering (No.13DZ2260900),Doctor Start Funding (No.1D-16-301-007) and University Teacher Training (No.10-17-301-803).)
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