倪 軍
(國家電力投資集團公司平圩發電公司,安徽淮南232089)
某廠#4汽輪發電機組采用北重阿爾斯通(北京)電氣裝備有限公司生產的DKY4-4N41B型超臨界一次中間再熱、單軸、四缸四排汽反動式汽輪機,鍋爐為三井巴布科克公司生產的HG-1970/25.4-YM7型超臨界鍋爐,發電機為北重阿爾斯通電氣設備公司生產的50WT23E-138型三相同步汽輪發電機。汽輪機機組采用模塊化設計,包括1個反向單流的高壓模塊、1個分流的中壓模塊、2個分流的低壓模塊。高壓部分由16個壓力級組成,中壓部分為15個壓力級,低壓部分為2×2×6壓力級,低壓缸末級葉片長度為1 075 mm。軸系支撐如圖1所示。

圖1 軸系支撐
#4機組A類檢修后于2017年6月28日凌晨03:02開始啟動,剛定速3 000 r/min時,#4機組#5和#6軸振均在50 μm以內。機組并網后,#5和#6軸振基數隨負荷增加而爬升,直至額定負荷工況下的160 μm左右。相同負荷工況下,#5和#6軸振呈現周期為1 h左右的正弦波動,其中#5、#6軸振相對明顯,在300 MW工況下,#5、#6軸振在60~90 μm區間波動;500 MW工況下,#6軸振在90~130 μm區間波動。當周期性、正弦波動消失時,#5和#6軸振會穩定在振動高位運行。在振動幅值大幅波動的同時,#5和#6軸振相位基本穩定。
在機組運行過程中,軸承座與臺板雖然是剛性連接,但軸承座垂直振動的相位沿軸向變化了180°,這說明軸承座承受了一個軸向的傾翻力矩作用,而這有兩種可能:一是軸承座剛度在軸向方向上差別較大;二是轉子施加給軸承座一個較大的力偶作用,事實上#5和#6軸振就是呈現近似的反向振動,比如5Y軸振24∠332°、6Y軸振63∠146°,會造成軸頸與軸承間相對彎曲。在這種情況下,軸承座承受軸向的傾翻力矩作用,會使軸承座的軸向振動增大。此外,軸承端蓋對軸承緊力偏小、存在間隙,將致使轉子在運行過程中出現跳動,從而引起振動。而當軸承端蓋對軸承緊力過大時,軸承在運行中自位調整的能力喪失,使軸承座產生軸向振動的可能性加大。
基于以上振動特征及其原因分析,引起軸承座產生軸向振動的原因有以下幾種可能:
(1)軸承座的剛度偏小。
(2)軸承端蓋對軸瓦緊力偏小、存在間隙,使軸承出現跳動;或軸承端蓋對軸瓦緊力過大,軸承失去自位調整能力。
(3)轉子彎曲數據超標。
在機組運行中將#5、#6軸承座與臺板地腳連接螺栓按力矩緊固,以增加軸承座的連接剛度。緊固后#5、#6軸承振動值都略有下降,但遠超標準值。在#4機組A類檢修中,重點檢查了#5和#6軸承座的安裝,臺板與相角墊鐵之間接觸密實,0.05 mm塞尺不入,每個支撐腳與臺板接觸良好,保證其水平坐落在臺板上,確保每個軸承的4個支撐腳承載均勻。因此,軸承座的剛度并非造成軸向振動大的主要原因。
經實測,軸承蓋對軸承緊力為0.05 mm,未超標;軸承側隙、頂隙,軸承前后間隙的均勻度符合質量標準要求。排除軸承蓋對軸承緊力偏小、存在間隙,使軸承出現跳動;或軸承蓋緊力過大,致使軸承在運行中失去自位調整的能力。
在#4機組A類檢修中,測量轉子彎曲度,轉子彎曲度數據符合質量標準。
檢修中發現#5、#6軸承均有磨損印痕,說明軸承座承受了一個軸向的傾翻力矩作用引起彎曲變形,導致軸承座軸向振動變大。
引起發電機轉子熱彎曲的常見原因有轉子材質問題、冷卻系統故障、轉子線圈膨脹受阻和匝間短路。考慮到#4發電機振動隨負荷增加而爬升是在機組大修后出現的,因此可以排除轉子材質不均勻問題。發電機轉子產生熱變形的主要因素分析如下:
(1)轉子線圈膨脹受阻、匝間短路或轉子繞組短路,轉子局部過熱使槽襯斷裂。
(2)冷卻系統出現故障,對于氫氣內冷的發電機而言,通風孔是轉子熱交換的主要風路通道,如果通風孔變形、雜物堵塞等引起通風孔通流面積減小,將破壞冷卻的對稱性,使轉子橫截面出現溫度不對稱,引起熱彎曲。該故障的最大特點就是:隨著氫溫的升高,發電機轉子的冷卻效果變差,但轉子不對稱冷卻程度就相對減小,最終使得振動減小。
針對發電機轉子可能產生熱變形的原因,專業人員現場檢查,排除了轉子線圈膨脹受阻、匝間短路或轉子局部過熱引起的振動故障,確定了轉子冷卻系統故障是轉子熱彎曲產生的原因,提出了針對性的處理方案:決定先用0.8~1.0 MPa壓縮空氣對轉子通風孔進行吹掃。在吹掃過程中,風孔中有碎屑形成的黏狀物被吹出,經檢查確認,是氫冷系統管道法蘭墊片被沖刷散落到風道內冷導線內,造成汽輪發電機組運行中#5、#6軸瓦軸向振動大,發電機轉子通風孔堵塞,使轉子橫截面出現溫度不對稱,產生熱彎曲,轉子熱彎曲又造成軸承座的軸向振動增大。通過上述處理后,#5、#6軸瓦的振動位移由0.131 mm降至0.015 mm和0.016 mm,從而有效解決了機組軸向振動過大的故障。
汽輪發電機組軸承振動現象是主機運行中常見的主要故障之一,且產生原因復雜,只有正確地分析和判斷,找出問題所在,才能排除故障。
本文所述案例,針對#4汽輪發電機組的發電機前后瓦軸向振動大這一故障現象的特征,排除了軸承座剛度不足、軸瓦緊力過大(小)、轉子彎曲變形等因素,找出了轉子熱變形是引起軸向振動過大的原因所在,并據此采取了處理措施,保障了機組的長周期安全穩定運行,對同類型機組具有一定的借鑒意義。
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