王曉峰
【摘 要】沿積水區域掘進,存在如何安全疏放積水,實現快速掘進,一直是煤礦企業遇到的難題。辛安礦在112161運煤巷沿積水老空區掘進期間,積極探索研究沿積水老空區快速掘進技術的方法,實現了安全快速掘進,為煤礦沿積水老空區快速掘進探索了一條新路子,為安全快速掘進提供了好的經驗、做法。
【Abstract】When driving along the water area, how to safely drain the water to achieve rapid excavation has always been a difficult problem for coal mining enterprises. During the excavation of the 112161 coal roadway along the water-logged goaf, Xin' an Mine is actively exploring the method of rapid excavation technology along the water-logged goaf, and realized safe and rapid driving. Xin'an Mine has explored a new way for the rapid excavation along the water-logged goaf in the coal mine, which provides good experience and practice for the safe and rapid excavation
【關鍵詞】積水區域;老空區;快速掘進
【Keywords】 water-logging area; old workings; rapid driving
【中圖分類號】TD263.3 【文獻標志碼】A 【文章編號】1673-1069(2018)03-0174-02
1 引言
辛安礦為水文地質條件極復雜礦井,11216采區為村莊煤柱下開采,依據11216采區開采設計,采用先跳采,后順采的開采順序,且11216采區工作面設計均為仰采,工作面回采后頂板砂巖水及采動用水均積存在老空區內。因此工作面跳采后,上下兩個順采工作面掘進期間,均面臨老空區積水的隱患,如何安全疏放老空區積水,保證安全快速掘進,將作為我礦近期的研究實踐課題。
2 巷道概況
①112161運煤巷沿大煤頂板掘進,斷面為斜矩形,巷道規格4500×3400mm(寬×高),巷道平均坡度為-7°,采用錨網索+梯子梁聯合支護,綜掘工藝。
② 112161運煤巷位于112162采空區上部,巷道掘至后期將進入112162采空區積水區域,面積為64768㎡,積水面標高為-503.5m,積水量約為86000m3,且112162采空區有動水補給,補給涌水量為10m3/h。112161運煤巷設計最低標高為-525m,積水區高差21.5m,掘進工程量200m。考慮到掘進期間安全,設計112161運煤巷與112162采空區之間凈煤柱為5m。根據辛安礦防治水科綜合分析,預計疏放水初始階段巷道標高每下降1.0m,需排水量為3000m3,后期會逐漸減少。
③在掘進期間,距離積水區域80m處施工安裝永久性的排水系統:做一個固定排水水窩,水窩規格6m×2m×2m(長×寬×深),安設兩臺55kw離心泵,兩臺75kw潛水泵。分別連接一趟4寸排水管,一趟6寸排水管,兩趟管路與216通風下山主排水管路連接,排至-500水倉,每臺水泵額定排水量60m3/h。
水泵電源采用雙回路供電,保證固定水泵能夠24小時正常運轉。
水窩處必須安排專人值守并懸掛警示標語,防止人員靠近水窩發生不測。水窩處安設專用電話聯系,確保通訊暢通。
看泵值守人員負責不定期清挖水窩中的淤泥及雜物清理,防止堵塞管路,影響排水。
3 技術方案比較
3.1 技術方案Ⅰ:掘進放水巷
在掘進進入積水區域前,垂直巷道下幫向老空區方向掘進放水巷,邊掘邊放老空區積水,放水巷摸大煤底板沿采空區掘進,巷道坡度-21°,每一個放水巷工程量30m,積水高度降低10.7m,需掘進放水巷2個,總工程量60m。
放水巷由于沿采空區掘進,采用炮掘工藝,使用U25箍支護,人工裝砟配合刮板運輸機運輸,掘進至設計位置后,在迎頭挖水窩,安設固定泵及排水管路,將采空區水位控制在安全位置后,方可掘進2161運煤巷,當掘進工作面底板標高達到放水巷控制標高后,再掘進第二個放水巷、循環進行。
3.2 方案Ⅱ
在進入積水區后,垂直掘進巷道下幫先打鉆疏放老空區積水,后掘進的施工方法。利用早班停頭打鉆疏放積水,保證老空區積水水位不超過巷道迎頭底板0.5m,中夜班正常掘進(鉆孔正常放水),每班2.5m,日進5m,保證停頭后老空區積水位不超過巷道迎頭底板1.2m。
①掘進期間每5m一循環,在巷道迎頭下幫做一個臨時放水水窩,水窩規格:2m×1m×1m(長×寬×深),臨時水窩中安設18.5Kw潛水泵一臺、75Kw潛水泵兩臺,將采空區積水排至后路固定水窩。
② 水窩做成后,在水窩處距頂2.0m以下打設3個放水孔,間距不小于0.5m;放水孔傾角-30°~-45°,放水孔見老空區后繼續鉆進1m以上,放水鉆孔采用ZQSJ140/41風鉆,鉆桿Φ50mm ,長度1m,Φ75mm鉆頭,每組安排3人負責打放水孔及疏孔工作。
放水孔必須安設放水節門或采取控制水量的木橛子,防止因水量突然增大無法控制,導致前頭工具及設備被水淹沒。
③在巷道兩個臨時水窩之間施工水位觀測孔,觀測孔距頂1.5,以此孔內水位為基準,向前頭找水位線,以此控制掘進進度,當迎頭底板距水位線超過1.0m時,停止掘進,每班由防治水技術人員以及施工單位技術人員現場測定水位標高。
3.3 兩個方案的比較
方案Ⅰ
優點:利用大功率水泵,將采空區積水一次排到控制標高,水位下降至安全位置后一次掘進距離長。
缺點:①掘進放水巷,揭露采空區后,有害氣體不明,采空區頂板破碎,支護困難。②掘進期間隨掘隨排水,迎頭時常有積水,施工支架難度增大,施工進度慢,掘進工期長,成本高 。
方案Ⅱ
優點:施工工藝簡單易行,掘進工期短,成本低。
缺點:施工水窩多,移動設備多,放水量控制難度大。
3.4 經濟效益比較
方案Ⅰ:放水巷掘進總工程量60m,使用U25箍支護,棚距0.7m,日進1.4m,每米單價1萬元,共需資金60萬元。
巷道施工總工期58日。放水巷工期60/2.1=29日;運煤巷工期200/7=29日
方案Ⅱ:施工放水鉆孔及水窩早班施工人員10人,其他小班放水疏孔人員2人,每班共14人,共用資金40×14×300元=16.8萬元,運煤巷施工總工期40日。200/5=40日
經過以上比較,方案Ⅱ優于方案Ⅰ,節省資金43.2萬元,工期提前18天完成運煤巷掘進。因此,我們采用了方案Ⅱ進行采空區積水疏放的研究與實踐。
4 方案實施結果
疏放水工作共計40天,放水約85000m3,日放水最高2800m3,后期最低800m3,放水期間累計掘進210m,日進5.2m, 達到了預期值。
5 避災措施
施工期間,發現頂板、煤壁淋水增大、空氣變冷、壓力增大、煤壁松軟等突水征兆時,施工人員應本著“人往高處走”的原則,按照避災路線迅速撤離災區并及時通知礦調度室及受水災影響地區。施工期間,瓦斯員必須在現場,防止因鉆孔排出的有害氣體危機施工人員安全,遇緊急情況,在班長帶領下撤離施工地區。
6 結論
通過112161運煤巷沿積水老空區掘進的實踐,大大提高了沿積水老空區掘巷的安全性,降低了掘進成本,疏放老空區積水操作簡單,掘進速度快,為我礦以后沿積水老空區掘進積累了寶貴的經驗。