馬云飛 ,冷 杰,蘇永明,左 坤,叢日成
(1.遼寧南票煤電有限公司煤矸石熱電分公司,遼寧 葫蘆島 125027;2.國網遼寧省電力有限公司電力科學研究院,遼寧 沈陽 110006;3.陸軍裝甲兵學院士官學校,吉林 長春 130000)
遼寧南票煤電有限公司煤矸石熱電分公司(以下簡稱南票電廠)位于遼寧省葫蘆島市西北部南票礦區內。現有4臺機組,總裝機容量為500 MW。1期為2臺100 MW高壓機組,配套2臺410 t/h循環流化床鍋爐[1-3],1號、2號機組于2004年投產。2期為2臺150 MW級超高壓機組,配套2臺480 t/h循環流化床鍋爐,3號、4號機組于2010年投產。南票電廠是典型的煤矸石綜合利用企業,燃用煤矸石約230萬t/a。燃煤主要以遼寧南票礦區的劣質煤為主,煤中含有大量煤泥和煤矸石,收到基低位發熱量小于12 560 kJ/kg,煤質較差。現有輸煤系統是在一期輸煤系統的基礎上改造而成,在篩煤和碎煤環節的工藝銜接上存在先天設計不合理的問題,影響了碎煤機的破碎效率和煤的粒度合格率,循環流化床鍋爐要求燃煤粒徑為0~10 mm,因此燃煤的合格率對鍋爐燃燒影響較大,直接影響鍋爐的經濟指標,而燃煤粒度合格率對循環流化床鍋爐燃燒有重要影響。為了提高燃煤粒度合格率,在碎煤機入口加裝了布煤器,通過1年多運行實踐,該系統提高了燃煤粒度合格率,延長了碎煤機錘頭的壽命,從而降低了鍋爐設備檢修量及鍋爐受熱面磨損和煤耗,提高了鍋爐經濟性。
循環流化床鍋爐要求燃煤粒徑為0~10 mm,提高燃煤粒度合格率對鍋爐經濟性至關重要[4-5]。現有的公用輸煤系統是在1期輸煤系統的基礎上改造而成的,受空間的限制存在工藝設計環節接口不合理的地方,特別是篩煤和碎煤設備工藝布置,由于篩煤機寬度受土建立柱的影響,其出口寬度小于碎煤機入口寬度,加之煤質差,造成了煤層在碎煤機入口分布不均,煤不能被有效破碎,不僅降低了破碎效率和影響錘頭使用壽命,更重要的是影響入爐煤合格率、設備檢修量和鍋爐受熱面的磨損等。因此,輸煤系統中篩煤機到碎煤機是輸煤系統的瓶頸環節,為尋找解決問題有效途徑,本文對輸煤破碎系統進行了深入研究,找出破碎過程中存在的問題,并對碎煤機進行布煤器改造。
1、2期公用輸煤系統由13段皮帶、2臺篩碎煤機、1臺斗輪機及附屬設備組成,除7號、8號皮帶和斗輪機外,其余設備都是1用1備,雙路設置。篩煤機和碎煤機設置在碎煤機室,篩煤機選用高幅篩,碎煤機選用可逆錘擊式破碎機,篩碎煤設備布置在3號皮帶后和4號皮帶前。3號皮帶通過落煤筒將煤送入篩煤機后,粒徑為0~10 mm的合格煤直接透過高幅篩的篩面落在4號皮帶上,不合格的煤會進入碎煤機內,經過破碎合格后落在4號皮帶上,最后進入鍋爐原煤倉。
布煤器主要由殼體、布煤裝置和加熱裝置組成。殼體是布煤器的外殼部分,內部加裝耐磨襯板,起到落煤作用,內部裝有布煤裝置。布煤裝置是布煤器的核心部分,其結構是沿中線切開的半個圓錐體,由鑄鋼材料鑄造而成,并且在外殼體內部前后兩側交叉布置,一側5個,另一側6個。加熱裝置是通過熱風夾層加熱方式加熱布煤器內部。由于煤中水分比較大,煤比較濕粘,根據布煤器的實際運行工況,要使圓錐體內達到布煤分煤效果,殼體內不能有煤粘結,否則會造成布料器失去布煤功能,還可能造成布煤器內堵塞。經過分析,采用維護成本低、故障率低的熱風夾層加熱方式,可達到布煤器內部不粘煤的效果。
布煤器是將燃煤均布于碎煤機入口橫斷面上的裝置。布煤器安裝在碎煤機軟連接的上部,是在原落煤筒的基礎上改造而成,去掉一段落煤筒后安裝此布煤器,布煤裝置是半圓錐體,布煤器內部加裝耐磨襯板。煤在下落過程中與上層圓錐體碰撞分流,落到下層后再次被半圓錐體碰撞和分流,最后煤層被分布均勻后落入碎煤機內,煤被錘頭更加充分和有效打擊破碎,防止煤分配不均勻,提高了煤的破碎效率和煤粒度的合格率。由于落煤高度、尺寸及煤的小時流量沒有發生變化,不會對碎煤機的額定出力產生影響。布煤器采用不帶電機的無動力型式,不消耗電力,結構簡單并且維護量小。
布煤器安裝在碎煤機軟連接的上部,在篩煤機出口落煤筒用法蘭連接,兩側用吊桿吊耳懸掛和拉緊,防止在上煤時產生晃動。
布煤器內部安裝有防磨襯板,防止由于煤的沖刷而造成殼體磨損,布煤器內的半圓錐體由鑄鋼鑄造而成,可增加其使用壽命。
由于布煤器安裝在碎煤機上部,空間位置高,必須考慮其檢修方便性,因此在布煤器的外殼上加裝人孔門以方便檢查。布煤器內起分煤作用的半圓錐體安裝在能拆卸的方門上,便于更換。
煤質差加之煤的粘度和水分較大,可能存在布煤器內部堵塞問題。由于篩煤機出口與碎煤機入口有2 m的高度差,同時對布煤器采用夾層熱風加熱方式,半圓錐體及殼體內部的粘煤會因煤下落的重力而被沖刷掉,實現布煤器圓錐體和筒體內部的粘煤自清理,無需人工清理內部積煤。
改造工程使用的鋼板、襯板、鑄造錐體等材料費、制作費和安裝費總計19萬元。改造后,每年可節省錘頭4套,每套錘頭11.4萬元,合計45.6萬元。由于提高了煤粒度合格率,明顯減輕對鍋爐受熱面的磨損,特別是密相區以上受熱面管子的磨損,提高了鍋爐運行安全性。同時,提高煤粒度合格率,有利于鍋爐燃燒及降低鍋爐飛灰和大渣含碳量。
碎煤機布料系統改造后,改善了碎煤機入口煤分布不均的缺陷,并且能實現無動力布煤,通過1年多的運行實踐,提高了燃煤粒度合格率,延長了碎煤機錘頭壽命,降低了鍋爐設備檢修量,減輕了鍋爐受熱面磨損,提高了鍋爐安全性和經濟性。