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超低排放改造中優(yōu)化氨區(qū)的技術(shù)措施

2018-04-13 17:13:15寧,呂
電力安全技術(shù) 2018年2期
關(guān)鍵詞:不銹鋼閥門系統(tǒng)

段 寧,呂 苗

(山西漳澤電力股份有限公司侯馬熱電分公司,山西 侯馬 043008)

0 引言

某公司2×300 MW燃煤供熱空冷凝氣式機組,項目于2008年6月獲批,2008年11月脫硝系統(tǒng)氨區(qū)合同簽定,2009年3月取得環(huán)評批復(fù),2010年9月澆筑第1罐砼;但在開工建設(shè)不久后,該機組因火電市場不景氣而被迫轉(zhuǎn)入緩建。2013年3月該項目全面復(fù)工,2014年11月投產(chǎn)。自機組運行以來,按2008年簽訂的合同建設(shè)的氨區(qū),從容量、氨區(qū)的設(shè)備、閥門及系統(tǒng)已不能滿足日益嚴格的大氣污染物排放標準要求。

1 機組SCR脫硝系統(tǒng)概況

該項目的大氣污染防治設(shè)施,包括脫硝系統(tǒng)合同條款,是在2008年11月遵照GB 13223—2003《火電廠大氣污染排放標準》規(guī)定的限值所簽訂的;而機組在2014年11月投產(chǎn)時,執(zhí)行的標準已提高到GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標準》。為此,在建設(shè)期間,由上海電氣石川島電站環(huán)保工程有限公司對脫硝系統(tǒng)污染防治措施進行了相應(yīng)優(yōu)化。具體措施為:采用選擇性催化還原法(SCR)工藝,在空預(yù)器前高塵區(qū)布置脫硝系統(tǒng),不設(shè)置旁路,單元式配置;每臺鍋爐配備1套脫硝裝置(2臺SCR反應(yīng)器),還原劑是液氨,保證脫硝效率達到80 %,NOX排放濃度控制在100 mg/Nm3以下。2016年2月,該項目通過山西省環(huán)保廳竣工環(huán)境保護驗收。

按照《山西省人民政府辦公廳關(guān)于進一步加快推進全省燃煤發(fā)電機組超低排放改造工作的通知》(晉政辦發(fā)[2015]15號)的要求,該公司于2016年8,11月分別完成2臺機組煙氣超低排放改造,且都通過了省環(huán)保廳超低排放驗收。大氣污染物排放污染物執(zhí)行《山西省人民政府辦公廳關(guān)于推進全省燃煤發(fā)電機組超低排放的實施意見》中第Ⅰ類超低排放標準限值(SO2濃度不大于35 mg/Nm3,NOX濃度不大于50 mg/Nm3,煙塵排放濃度不大于35 mg/Nm3)。

本次機組對脫硝系統(tǒng)氨區(qū)進行了增容優(yōu)化,增加氨汽化罐的容量,更換原來的碳鋼氨閥為不銹鋼氨專用閥門,增加蒸汽管路,以實現(xiàn)全年NOX減排332.76 t的目標,達到超低排放改造的環(huán)保要求。

2 氨區(qū)運行中出現(xiàn)的問題

氨區(qū)系統(tǒng)由于設(shè)計和設(shè)備制造先天不足(因為本工程合同簽定時間為2008年11月,脫硝效率不大于65 %),在投產(chǎn)2年中氨區(qū)的容量不足、汽化器振動大、系統(tǒng)不能可靠隔離等問題和隱患逐漸凸顯出來,直接影響現(xiàn)場安全運行和正常維護,更難滿足日益嚴格的大氣排放標準要求,急需進行設(shè)計完善和設(shè)備系統(tǒng)整改,提高機組煙氣脫硝效果,抵御環(huán)境風(fēng)險,避免發(fā)生嚴重的環(huán)保事件。氨區(qū)運行中暴露的問題及存在隱患有以下4個方面。

(1) 氣化罐設(shè)計容量不足,換熱量不夠。機組雙機運行期間,曾發(fā)生因脫硝噴氨量瞬間增大而導(dǎo)致氣化罐溫度降低,引起聯(lián)鎖保護動作、關(guān)閉液氨閥的情況。雙機運行,需2臺氣化罐同時工作,緩沖罐壓力在低限(0.2 MPa)附近,2臺氣化罐同時運行存在較大風(fēng)險,若關(guān)閉液氨閥,將導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,排放數(shù)據(jù)超標。

(2) 混合式液氨汽化器振動大,產(chǎn)生應(yīng)力導(dǎo)致金屬疲勞裂開。A氣化罐3次漏水,B汽化罐2次漏水,均是罐體換熱蒸汽加熱罐體振動,在底部排污門處產(chǎn)生應(yīng)力,導(dǎo)致金屬疲勞裂開。2015-12-24,A氣化罐罐體底部排污管20 mm處鋼板有1道裂縫,檢修人員將底部排污口封堵,在罐體側(cè)面開口排污。

(3) 氣化罐與氨氣緩沖罐氨區(qū)為母管制配置,運行中無法隔離。只有1個氨氣緩沖罐(體積2.3 m3),2個氣化罐出口并入母管進入唯一緩沖罐,系統(tǒng)出現(xiàn)缺陷時,機組運行狀態(tài)下無法檢修,否則存在停止供氨的隱患。此外,部分閥門內(nèi)漏,因設(shè)備無法完全隔離,也需雙機停運后更換閥門。

(4) 氨區(qū)無專用蒸汽管線,輔汽來汽管道同時供液氧站等系統(tǒng)使用。若共用供汽管道發(fā)生故障將影響氨區(qū)系統(tǒng)液氨氣化,進而影響脫硝效率。

3 問題解決方案

為了有效解決脫硝系統(tǒng)氨區(qū)存在的汽化器振動大、系統(tǒng)不能可靠隔離等問題,該公司相關(guān)技術(shù)人員經(jīng)過調(diào)研、論證,與設(shè)計方、廠家多方探索種種問題的深層次原因,結(jié)合該公司超低排放改造的要求,制定出相應(yīng)技術(shù)改進方案。

3.1 增加氨緩沖罐,改為單元制配置

增加1套氨緩沖罐,將母管式液氨氣化系統(tǒng)改為單元制,1個氣化罐對應(yīng)1臺緩沖罐,便于系統(tǒng)可靠隔離,及時消缺,提高供氨系統(tǒng)的穩(wěn)定性,實現(xiàn)了“一用一備”的運行要求。

3.2 采用表面加熱式氨氣化器

原混合式氣化器設(shè)備在運行中振動強烈,易造成泄漏,安全性較差。更換為表面加熱式氨氣化器后,液氨從浸沒在水中的不銹鋼盤管內(nèi)通過,吸收溫水的熱量后氣化并過熱,再經(jīng)過設(shè)備本身的氣液分離器后將氣氨調(diào)壓至所需壓力,進入氨緩沖罐,然后送出氣化站供后續(xù)工序使用。這樣大大減少振動,提高了系統(tǒng)運行穩(wěn)定性和安全性。

3.3 增加氨氣化罐的容量

在2臺液氨氣化器液氨進口管上安裝調(diào)節(jié)門,利用氨緩沖罐壓力變化調(diào)節(jié)液氨的流量,可減少蒸汽的啟動次數(shù),減小振動,防止振斷液氨管道及系統(tǒng)相關(guān)管道,提高氨氣化罐的運行穩(wěn)定性。

超低排放改造后,由于脫硝系統(tǒng)啟用了備用層,脫硝效率從65 %提高到85 %,原氨氣化器氣化量設(shè)計為每臺300 kg/h,單臺氣化罐的供氣量不能滿足超低排放改造成雙機運行的需要,只能啟動2臺氣化罐運行。這樣就可能存在安全隱患。

避免發(fā)生單氣化罐供氨不足雙機運行的情況,本次改造設(shè)計方案中汽化罐的實際容量應(yīng)有約1/3的富裕量,將氣化罐容量提高為每臺650 kg/h,以滿足超低排放改造后雙機同時運行需要。

3.4 增加專用蒸汽管道

針對原有的氨區(qū)、液氧站共用蒸汽管道發(fā)生故障時,直接影響氨區(qū)系統(tǒng)液氨氣化等缺陷,就近增加1路蒸汽管道,避免單路閥門泄漏致使供汽中斷,引起供氨系統(tǒng)波動,氨氣供應(yīng)中斷。同時,增加蒸汽旁路過濾裝置,便于定期清理過濾器,防止蒸汽量不足而影響供氨量,以確保雙機運行期間氨區(qū)設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。

3.5 涉氨閥門更換為不銹鋼專用閥門

(1) 嚴格按照最新國標GB/T 34339-2017《燃煤煙氣脫硝噴氨混合系統(tǒng)》(征求意見稿)的氨用閥門技術(shù)要求進行更換,核實生產(chǎn)企業(yè)所持有的有效營業(yè)執(zhí)照、氨用閥專業(yè)制造資質(zhì)、ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系認證、特種設(shè)備制造許可證等。

(2) 氨用氨區(qū)閥門須更換為不銹鋼閥門,選用主體304不銹鋼固溶暗桿免維護316不銹鋼雙層波紋管氨專用截止閥AWJ41F-25P或AWJ41F-40P,304不銹鋼固溶波紋管安全閥AWA42F-25P或AWA42F-40P。液氨罐一、二次門及隔離門等,必須選用符合國標要求的高等級不銹鋼氨專用閥門。閥門所有零部件不允許使用銅材料。

(3) 氨用氨區(qū)閥門的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、厚度、密封方式等符合GB/T 6478—2015《冷鐓和冷擠壓用鋼》、GB/T 12235—2007《石油、石化及相關(guān)工業(yè)用鋼制截止閥和升降式止回閥》、GB/T 12224—2005《鋼制閥門一般要求》等相關(guān)標準要求。

4 方案實施效果

SCR脫硝系統(tǒng)氨區(qū)優(yōu)化改造方案已于2016年11月實施完畢。該公司脫硝系統(tǒng)氨區(qū)采取上述優(yōu)化改造,并將氨區(qū)增加設(shè)備的控制納入原氨區(qū)PLC(Programmable Logic Controller,可編程邏輯控制器)控制系統(tǒng),經(jīng)半年運行,效果良好。

(1) 氨區(qū)設(shè)備運行的安全性得到全面提高,有效地控制了氨區(qū)液氨泄漏的環(huán)保風(fēng)險,減少了因氨區(qū)設(shè)備故障而停機的風(fēng)險。

(2) 優(yōu)化后的氨氣化、氨供應(yīng)系統(tǒng)容量滿足雙機運行需要,保證脫硝出口NOx小于40 mg/Nm3,保溫表面溫度不大于50 ℃,符合安全與超低排放要求。

(3) 發(fā)生故障時,可以與系統(tǒng)可靠隔離進行檢修,為脫硝系統(tǒng)的正常運行及機組超低排放環(huán)保竣工驗收提供了有力的保障。

參考文獻:

1 唐崇杰,孫媛媛.SCR脫硝系統(tǒng)中液氨環(huán)境風(fēng)險性評價[J].環(huán)境科學(xué)與管理,2011,36(8):192-194.

2 周亞軍.淺談發(fā)電廠SCR脫硝氨區(qū)的安全運行管理措施[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2008,26(2):58-60.

3 陳建維.火電廠SCR脫硝系統(tǒng)氨區(qū)安全風(fēng)險評估與防范[J].電力安全技術(shù),2013,15(9):8-10.

4 全國鋼標準化技術(shù)委員會.GB/T 6478—2015冷鐓和冷擠壓用鋼[S].北京:中國標準出版社,2015.

5 全國閥門標準化技術(shù)委員會.GB/T 12235—2007石油、石化及相關(guān)工業(yè)用鋼制截止閥和升降式止回閥[S].北京:中國標準出版社,2007.

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