楊 路
(寧波中金石化有限公司,浙江鎮海 315203)
煤的氣化是指在特定的容器內所進行的含碳物質的部分氧化反應,從而生成一氧化碳和氫氣為主要組分的過程。在氣化裝置上常用的原料為煙煤、石油焦、重油等,而原料的性質嚴重影響氣化裝置的運行,因此在生產運行的過程中對原料質量的把控管理尤為重要。現以采用水煤漿進料為例,結合氣化裝置的實際運行情況,分析煤種變化時的異常現象,提出煤種變換時采取的應對措施。
氣化裝置作為生產系統的重要組成部分,若出現異常情況會對后系統產生較大的影響。例如,當氣化裝置出現渣口堵塞時,水煤氣中CO含量升高,容易造成變換爐超溫;水煤氣帶水嚴重時,容易造成變換催化劑跨溫,進而影響裝置的安全穩定運行。水煤漿加壓氣化裝置能否穩定運行主要取決于煤質是否穩定,是否能夠滿足工業運行的需要。在煤種發生波動時,操作人員能否及時發現,能否在第一時間進行處理,對裝置的穩定運行也存在一定的影響。因此,生產活動中不僅要保證煤質穩定,還要在煤種變化時能夠及時察覺,確保裝置在安全范圍內運行。
煤種在不發生變化的工況下運行,煤漿濃度的變化一般為±0.2%。但是,當煤種發生變化時,煤漿濃度的變化較為明顯,而對煤漿濃度影響較大的是原料煤中的內水以及灰分的含量。
當原料煤中的內水含量升高時,煤漿的濃度會出現大幅下降,主要原因是當煤中的內水含量升高時,為保持煤漿相對穩定以及呈較好的流動狀態,添加的工藝水量會相對減少。工藝水量的減少,會使煤漿的流動性變差,煤漿無法正常通過篩網,造成進入儲罐的煤漿量減少,而進入廢煤漿槽的煤漿量增大。因此,在日常生產過程中,通過觀察去廢煤漿槽中的煤漿量可判斷原料煤中內水的含量。
煤中灰分含量的變化對煤漿濃度也會產生較大影響。由于原料煤的灰分中含有SiO2、Al2O3等物質,當煤中灰分發生變化時其含量也會發生變化,從而導致煤漿濃度的變化。
當煤種的灰熔點高于當前氣化爐的操作溫度時,渣的流動性變差,黏度增大,不易流動;當高溫熔渣流經渣口時,會被吹成玻璃絲狀的渣。而當提溫熔渣時,由于爐膛內溫度的升高,渣的流動性發生變化,會出現直徑較大的熔渣,經破渣機破碎后會有鵝蛋大小的塊狀渣。
當氣化爐的操作溫度低時,應采取加氧熔渣的措施。渣口壓差在剛開始會不斷地升高,當操作溫度達到一定溫度后,呈形狀的渣會越來越少,玻璃絲狀的渣會越來越多,且玻璃絲很硬,顏色泛綠,渣中會出現發亮的顆粒。分析發現渣中鎘含量超標,說明渣口堵塞較為嚴重[1]。在此種情況下繼續運行,熔融狀的渣在經過渣口擴大以后溫度下降過快,碰到下降管的管壁,在水膜薄的地方容易掛渣,長時間運行會導致下降管掛渣,甚至燒穿下降管,最后因合成氣出口溫度高而跳車。在此工況下運行,撈渣機撈出來的塊狀渣中會出現背面較為光滑的巖棉狀渣樣。
1.3.1 氣化爐爐膛內部溫度下降
氣化爐內熱量的產生主要來自煤的裂解以及煤漿與氧氣的燃燒反應。由于入爐的煤漿量減少,一方面煤裂解產生的熱量減少,另一方面燃燒反應產生的熱量減少,導致氣化爐單位體積的耐火磚吸收的熱量減少,氣化爐內部熱偶指示溫度下降。
1.3.2 渣口壓差指示異常
在煤種變化初期,渣口壓差不會有明顯的變化;在爐膛熱偶開始有下降趨勢后,氣化爐的渣口壓差開始出現波動,并伴有上升的趨勢。此時,氣化爐執行加氧升溫操作,升至一定溫度后,渣口壓差變化較劇烈。主要原因在于隨著溫度的升高,渣的流動性變好,原本積聚在爐膛內部的灰渣開始加速向渣口流動;由于短時間內渣量的積聚增多、渣口尺寸變小,導致渣口壓差出現上升的趨勢,而渣的流動性還未處于正常范圍,因此渣口壓差呈現波動。
1.3.3 托磚架溫度異常
拖磚架用來支撐錐底磚,當熔渣流經渣口時,由于渣的流動性變差,在渣口處停留時間變長,錐底耐火磚與渣的接觸時間變長,拖磚架溫度升高。
1.3.4 氣體成分異常
水煤氣作為水煤漿氣化的產物,其中各組分的含量可反應出氣化反應的情況,氣化反應正常時系統產氣量大,組分正常。當煤種發生變化后,氣體的組分會發生變化。如當原料煤中的揮發分含量升高時煤的反應活性變好,有可能出現二氧化碳和甲烷含量同時升高的現象。當原料煤中粗灰分含量升高時氣體成分不會有較大變化,但當渣口逐漸堵塞后,氣體成分開始出現異常變化,二氧化碳含量下降而一氧化碳含量升高。
對煤質的一般要求,其主要指標:放熱量達25 MJ/kg,越高越好;煤灰流動黏度<1 300 mPa·s為宜,過高或過低都不利于氣化;煤中灰質量分數不得高于13%,越低越好。其次要指標:考慮到煤漿的制備、泵輸送特性、煤的反應活性及氣化效率,全水分含量越低越好,揮發分含量越高越好,固定碳含量適中為好,煤中有害元素硫、氯、砷等含量越低越好,可磨性指數越大越好。
配煤的理論依據:所選用煤種的放熱量應在22 MJ/kg 以上,并且放熱量高的與放熱量低的搭配使用;成漿性、灰分等指標達到水煤漿氣化技術的最低要求;采用不同煤種的混配以改變煤灰組成,降低灰熔融溫度,即將煤灰組分中MgO、Fe2O3、K2O、Na2O含量高的煤與灰熔融溫度較高的煤混配,以降低灰熔融溫度。因此,選用合適的煤種摻燒,既可保證系統的穩定運行,也降低了生產成本[2-4]。
生產實際操作中由于分析的滯后,當煤種發生變換時并不能提供操作依據,但是可以通過其他參數做出相應判斷,例如觀察煤漿濃度的變化趨勢、觀察渣樣的形狀以及渣量的多少等,都可以較為直觀地判斷出煤種是否發生異常變化[5]。而當某一指標異常時,要結合其他參數的變化來綜合考慮是否是煤種發生了變化。當確定是煤種發生變化后,應進行必要的工藝處理。若發現渣口壓差升高,應采取提溫熔渣的方式進行處理。提溫初期,由于氣化爐爐壁掛渣較少,溫升幅度可控制大一些。升溫過程中要時刻注意氣化爐爐壁溫度和氣體成分的變化。若渣口壓差出現大幅波動,證明當前爐溫適合,渣的流動性出現改觀,即向好的方向發展。向渣口流動的渣量有所增加,此時加氧速度應放慢。
筒體溫度自上而下是一個遞減的過程,特別是取壓口向下至錐底直管段是管流區,此處掛渣量較多;而錐底處呈45°夾角,重力較直管段影響減弱,只能依靠角度向下流動。因此,在爐溫升高以后,大量熔融狀渣堆積在此處,越積越多。當渣口壓差開始出現波動時,不應再加氧或者放緩加氧速度,以免造成更嚴重的渣口堵塞。
當操作參數發生異常變化時,要通過煤漿濃度、氣體組分以及渣口壓差等數據的變化來綜合判斷,從而做出進一步的處理。同時,還需要在源頭上控制好煤質,特別是摻燒不同煤種時要注意2種煤的工業分析以及摻燒的比例,若煤種發生異常變化,應及時做出相關的工藝處理,確保裝置的穩定運行。