徐 升
(浙江大唐烏沙山發電有限責任公司,浙江 寧波 315722)
精密點檢是指用標準檢測儀器、儀表,對設備進行綜合性測試或檢查。在被檢設備未解體狀態下,采用特殊儀器、工具或其他特殊方法,測定設備的振動、溫度、裂紋、變形、絕緣等狀態量,將所測數據,對照該設備的歷史運行數據進行比較和分析,以確定被檢設備的運行狀態。
開展以振動頻譜分析為重點的分析工作,是輔機設備精密點檢的重要組成部分。針對某循環水泵多次出現振幅嚴重超標、泵內有異常噪聲等問題,對循環水泵的振動進行了測量和分析,得到了該水泵的實際劣化頻率,并通過劣化傾向管理,對水泵的振動進行了跟蹤分析,從而獲得水泵的劣化趨勢和規律。進一步分析了水泵的劣化原因后,通過改進設備的檢修工藝,提高了循環水泵運行的可靠性。
在某4×600 MW超臨界機組的開式冷卻系統中,冷卻介質為海水。系統中有8臺循環水泵,為立式、單級單吸、轉子可抽出式斜流水泵,水泵為單支座布置。水泵和電機之間采用剛性聯軸器連接。循環水泵的軸較長,設有4個水潤滑非金屬軸承,分別位于導葉體、軸承支架及填料函體的軸座上,軸承的標準間隙,為0.30~0.55 mm。軸承位置的布置,如圖1所示。在循環水泵的泵座上, 設置有3個振速探頭,報警值分別設為0.5 mm/s、1.0 mm/s。

圖1循環水泵軸系的導軸承布置
在開式循環系統中,冷卻介質為海水。循環水泵吸入口處的壓頭,隨海水潮位的高低而變化,因此,導致循環水泵的電流也相應變化,變化幅度為10~15A。潮位變化對循環水泵電流的影響,如圖2所示。

圖2潮位變化對循環水泵電流的影響
對照近8年的水泵故障檢修記錄,均能發現,每當泵座的振速超過1.0 mm/s,且水泵電機軸承的振幅達到150 um時,水泵都會發生故障。將水泵解體后,可發現導軸承、軸套存在嚴重的磨損情況,而且,還存在水泵導葉體處的導軸承脫落,導軸承支架b處的軸套偏磨嚴重等情況。軸套偏磨的角度,為同一角度。水泵軸套的偏磨狀態,如圖3所示。

圖3 水泵軸套的偏磨狀態
造成軸套偏磨及導軸承脫落的主要原因,是安裝泵體的同心度不佳。在泵軸的運行過程中,泵軸套及導軸承的受力,為單側受力。隨著運行時間的推移,軸套與導軸承之間的配合間隙因磨損而不斷增加,從而引發了水泵振動。在磨損加劇的同時,摩擦阻力也在不斷增加,使導軸承等聯接螺栓被振松或脫落,甚至被直接剪斷,造成了比較嚴重的后果。
循環水泵葉輪的材質,為國產合金鑄鋼件。循環水泵葉輪采用耐酸不銹鋼整體鑄造成形,由于鑄件的晶粒粗大,組織較為疏松,材料中常含有氣孔和夾雜。材料中細小的鑄造氣孔,如圖4所示。海水的腐蝕性強,特別是海水中攜帶了有害的Cl-離子,在不銹鋼葉片表面或在葉輪的薄弱部位形成了點狀腐蝕。另外,因葉輪表面存在銹蝕和鹽垢,當吸收水分后,成為電解質,又對葉輪造成了電化腐蝕。當腐蝕的程度不斷加深后,容易在材料上形成疲勞裂紋的源點,最終將在葉輪表面上產生微裂紋。當微裂紋經過海水的長期沖刷,進一步擴展為宏觀裂紋。在運行中,葉輪承受多重受力,包括水流沖擊力形成的彎曲應力、葉輪旋轉產生的拉應力及水流產生的激振力。由于應力的存在,將導致葉片的斷裂。

圖4材料斷面上的細小鑄造氣孔
開展精密點檢工作的重點,是測定設備的振動、溫度、裂紋、變形、絕緣等狀態量,將狀態量對照標準和歷史記錄進行分析和比較,以判別設備的運行狀態。通過對設備的運行管理,尋找設備運行趨勢和規律,得到合理的設備運行參考值,實行預知檢修,從而將設備故障消除在萌芽狀態,提高了設備的可靠性,降低了設備的維修頻次。消除設備故障的最佳周期,如圖5所示。

圖5 消除設備故障的最佳周期
為確保循環水泵較長周期的正常運行,需合理安排設備檢修的周期。針對循泵振動的劣化過程進行分析,才能找到循環水泵劣化的根源。在循泵運行過程中,監測振動的數值為矢量疊加量,同樣,振動數值也反映了循泵內部的運行狀態。根據精密點檢的要求,采集了6臺循環水泵的振動頻譜數據。6臺循泵的特征振動頻譜,如表1所示。
表1機組循環水泵的特征振動頻譜

循泵序號測量時間數值/(mm·s-1)特征頻譜值/(mm·s-1)25Hz20Hz82.5Hz87.5Hz7.5Hz1A循泵10:150.30.070.150.14//1B循泵10:160.20.15////2A循泵10:170.30.220.07///3A循泵10:180.40.19///0.073B循泵10:180.60.450.19/0.13/4A循泵10:190.40.42/0.080.100.08
由表1數據可知,3B循泵的振動值較大,已超過報警值0.5 mm/s,其中,1B泵座的振動幅度最小,且無雜項分量,運行最為穩定。
該廠循泵的設計轉速370 r/min,在工頻運行時,頻率約為6.1 Hz。循泵的葉輪有4個葉片,25 Hz時的頻譜分量為4倍頻,在該頻率,6臺循泵均存在振動分量。在6臺循泵中,有2臺水泵(3B、4A)的4倍頻分量較大,循泵受到進水的沖擊力較大,使循泵吸入喇叭口的導流體受到沖擊,因此造成了水泵零件的磨損。有時,葉輪的動不平衡不佳,也會導致零件的磨損。所以,如發現25 Hz的倍頻分量較大,就需要核查循泵葉輪的動平衡狀態,同時,檢查循泵吸入喇叭口處導流體零件的磨損情況。根據表1數據,在20 Hz、82.5 Hz、87.5 Hz、7.5 Hz時,可發現水泵振幅中存在著雜項分量。
在2013年11月,經該月的監測發現,4A循泵的振動速度為1.0 mm/s,已達報警值。同時,發現20 Hz的分量有突增,其他高頻分量也有略增的情況,振幅的變化趨勢,如圖6所示。停運4A循泵進行檢修,發現發生故障的主要原因,是葉輪有裂紋和導軸承的偏磨,葉輪存在較大的質量不平衡。因此,重新對葉輪進行動平衡試驗,在葉輪某側增加重量,約2 500 g。

圖6 4A循泵電機上軸承20 Hz振動分量變化情況
在2014年3月,發現3A循泵的振動較大,電機軸承的振幅,已達200 um。停泵進行檢修,發現3A循泵的振動,主要發生在水流的進出口方向上,振幅隨時間的推移逐漸增大。為此,定期采集了3A循泵的振動數據。3A循泵的振動頻譜,如表2所示。
表23A循泵的振動頻譜

測量時間數值/(mm·s-1)特征頻譜值/(mm·s-1)25Hz20Hz82.5Hz7.5Hz13.10.300.40.19//0.0713.11.040.50.270.290.320.2113.11.150.60.380.37/0.1313.11.270.80.270.530.27/13.12.101.00.390.54//13.12.301.00.180.720.66/14.01.081.00.280.71//14.03.041.90.451.75/0.39
由表2數據可知,當振幅值達報警值時,振動的頻率集中在20 Hz、82.5 Hz等分量的增長上。對3A循泵解體檢查,發現確實存在葉輪裂紋及導軸承偏磨等問題。
4.3.1外筒體的水平調整
根據3A、4A循泵的檢修情況進行分析,循泵外筒體以及轉子部套的水平偏差較大,進水側較高,約為0.11 mm/m,將進水側與出水側相比,高出了0.22 mm,零件的同心度也較差,折算到導葉體導軸承處軸系中心單側的偏差,約為0.44 mm。在循泵導軸承b處,軸系中心單側的偏差,約為0.23 mm,達到了導軸承間隙的上限。當循泵調整回裝后,開機運轉就會產生偏磨。為此,重新調整循環水泵筒體的水平位置,使循泵外筒體的水平偏差小于0.05 mm/m,然后將外筒體垂直安裝到位。
4.3.2葉輪裂紋的處理
對葉輪進行無損探傷,對已發現的裂紋進行挖補,采用激光冷焊處理,并對葉輪進行高速動平衡檢測,偏差不能超過50 g。
4.3.3按標準安裝
更換或修復導軸承、套筒聯軸器、導軸承支架及泵軸。按標準要求,調整各零件的裝配間隙,同時,做好循泵泵體及轉動件的海水防腐工作。經過檢修,目前,3A、4A循泵泵座的振動速度,均在0.3 mm/s以下,正常運行已近1年,振動數值以及振動頻譜均穩定無變化,確保了循泵長周期的穩定運行。
根據檢修實例可得出結論,從循泵安裝至發生運行劣化,必然伴隨20 Hz振動分量的變化,產生分量變化的根本原因,是葉輪在長期運行中產生了微小裂紋,導致了葉輪質量的不平衡,并引起循泵導軸承處的磨損加劇,各零件的配合間隙變大,進而引起循泵的振幅進一步加大。
在循泵運行過程中,定期采集循泵的振動頻譜,按照精密點檢的分析方法,不斷摸索控制指標及劣化發展的周期,根據分析后數據,制訂合理的循泵檢修周期,提高循泵的可靠性,實現循泵的預期狀態檢修。
參考文獻:
[1] 陳江,沙德生.火電廠設備精密點檢及故障診斷案例分析[M]. 北京,中國電力出版社 2010.
[2] 葉偉東.循環水泵振動大原因查找及處理[J].電力安全技術2010,12(1):47-48.
[3] 郭延秋.大型火電機組檢修實用技術叢書[M]. 北京,中國電力出版社 2003.
[4] 胡大千,孫忠志.核電廠海水循環泵組振動分析及處理[J].水泵技術2012(1):40-43.