李鵬,王鶴,石全生
(1.吉林石化公司高碳醇廠;2.吉林石化公司精細化學品廠;3.吉林石化公司倉儲中心,吉林 吉林 132000)
自丁苯樹脂裝置開車以后,后處理系統(tǒng)共進行了3次開、停車,運行了1920h,此時后處理系統(tǒng)的主要設備——濃縮器列管出現(xiàn)了聚堵。
濃縮器的上部就是出現(xiàn)聚堵問題的列管,膠液通過列管進入濃縮器,開始閃蒸、濃縮,脫去膠液中的部分溶劑,濃縮器列管的殼程和濃縮器的夾套中通有導熱油來加熱物料。

圖1
由于本套裝置是國內(nèi)首套,沒有工藝參數(shù)的可參考性,所有的操作參數(shù)都是理論上的,沒有得到實踐檢驗,所以完全依靠設計上給出的理論操作參數(shù),顯然不可行,只能作為一個參考。通過同工藝專利商溝通及對開車以來實際操作的總結(jié),得出造成聚堵的原因主要是以下幾方面。
2.2.1 開、停車頻繁,處理不徹底
由于本套裝置是工業(yè)化放大試驗裝置,在開車過程中遇到了許多意料不到的事情,如擠壓機螺桿組態(tài)不合理、聚合二段送料泵的選型不合理等諸多問題,都要在停車處理完后,才能繼續(xù)開車。每次停車,都要用溶劑清洗預熱器及濃縮器列管,如果列管清洗得不徹底,管壁上的膠液就會凝聚在管壁上,經(jīng)過多次這樣的停車,就會逐漸堵死列管。
2.2.2 進料量少,列管內(nèi)物料的流速慢
有時聚合部分由于某種原因,生產(chǎn)的膠液量少,導致后處理部分的供料不足,為保證生產(chǎn)的連續(xù)性,當時采用了錯誤的做法,減少后處理的進料量(少于1000kg/h),進料量降低了,膠液在列管內(nèi)的流速也降低了,這樣,膠液就會很容易敷在管壁上,逐漸堵塞管路。
2.2.3 濃縮器內(nèi)壓力波動大
物料在濃縮器中的閃蒸過程主要是通過控制其壓力來實現(xiàn),如果由于某種原因?qū)е聺饪s器中的壓力突然下降,則物料在濃縮器中,甚至在列管內(nèi)迅速閃蒸,結(jié)果物料在列管內(nèi)變濃,流動性變差,逐漸導致管路堵死。
2.2.4 列管的殼程導熱油溫度高
列管殼程內(nèi)通的是導熱油來給物料進一步加熱,如果油溫過高,會導致管壁物料結(jié)焦,最終會逐漸堵塞管路。
(1)盡量減少開、停車次數(shù)。必須停車時,要用大流量(5000kg/h)的環(huán)己烷溶劑沖洗管線及列管,直到用肉眼從濃縮器的視鏡觀察沖洗液中無膠液為止。
(2)膠液的進料量要不小于1200kg/h。如果確實需要長期小流量進料(由于本套裝置屬工業(yè)化放大試驗裝置),就要把濃縮器列管按一定規(guī)律堵死一部分,以增大列管內(nèi)膠液的流速,防止膠液敷在管壁上。
(3)要密切注意列管的下料情況。隨時調(diào)整好濃縮器內(nèi)的壓力,避免壓力過低,閃蒸過快,導致膠液過濃。
(4)控制列管殼程的導熱油溫度,避免發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象。只要能滿足生產(chǎn)需要,油溫盡量走低限。通過對前段生產(chǎn)的總結(jié)得出:油溫應控制在140±5℃比較合適。

表1 列管聚堵前、后主要操作條件對比
聚堵處理完后再開車,通過采用新的操作條件和精心操作,直到目前,此設備一直運行良好。
至此徹底消除了一個影響裝置長周期運行的瓶頸問題,避免了因此設備聚堵而引起的非計劃停工,為企業(yè)獲得更佳的經(jīng)濟效益起到了積極的作用。
