劉 黎 戴 濤 李劍波 袁 杰
(國網浙江省電力公司舟山供電公司,浙江 舟山 316000)
舟山多端柔性直流輸電示范工程采用最新型的模塊化多電平換流器(modular multilevel converter,MMC)[4],直流電壓等級為±200kV,共 5座換流站,容量分別為舟定換流站 400MW、舟岱換流站300MW、舟衢換流站100MW、舟洋換流站100MW、舟泗換流站100MW[5],分別位于舟山本島、岱山島、衢山島、泗礁島及洋山島。
舟定換流站接入 220kV云頂變、舟岱站接入220kV蓬萊變、舟衢換流站接入110kV大衢變、舟洋換流站接入 110kV沈家灣變、舟泗換流站接入110kV嵊泗變。舟山柔直輸電系統的交直流耦合電網,其電氣結構圖如圖1所示。

圖1 舟山多端柔性直流輸電系統的交直流耦合電網結構圖
2016年 2月 6日 08:12:00,舟泗站 PCP(直流控制保護)B套報“線路縱差保護負極線路0跳閘”,并發出聯跳命令,四站停運。
根據后臺事件列表可知,從 02-06 03∶00∶08.538時刻,B套直流保護“檢測到系統擾動出現”,直至2016-02-06 08∶11∶56.529時刻,B套直流保護“檢測到系統擾動出現”期間,總共發生了19次電流擾動事件。其中在(2016-02-06 03∶00∶08.538)、(2016-02-06 04∶59∶37)、(2016-02-06 05∶52∶50.816)、(2016-02-06 08∶11∶56.529)時刻,電流擾動持續2S以上,引起“線路縱差保護負極線路報警”啟動。其他幾次的電流擾動持續時間均小于2s,未造成線路縱差保護啟動。第19次電流擾動持續 3s后仍未恢復,最終造成了系統在 08∶12∶00.734跳閘。系統跳閘之后,后臺在2016-02-06 08∶12∶02.614報出“合并單元品質位故障”。
直流控保配置(雙重化配置):分為交流保護、換流器保護、直流場保護。圖2所示為保護區域劃分圖。
1)交流保護。包括交流連接線差動保護、交流過電壓保護、交流低電壓保護、交流連接線過流保護、交流頻率異常保護、站內接地過流保護、閥側零序過流保護、閥側零序差動保護、交流閥側零序過壓保護。
2)換流器保護。包括橋臂電抗器差動保護、閥差動保護、換流器過流保護、橋臂過流保護、橋臂環流保護。
在注重大學生心理健康教育的形勢下,大學教師尤其是大學輔導員必須肩負起保護、教育單親學生的重任,用自己的愛心、耐心和誠心,動之以情,曉之以理,幫助并引導單親家庭學生克服不正常的心態;用自己的理解、信任、寬容和親近讓他們與其他學生一樣地健康成長。單親家庭學生的心理教育工作,任重而道遠,唯有不懈努力,方能漸有進展。
3)直流場保護。包括直流電壓不平衡保護、直流欠壓過流保護、直流過電壓保護、直流低電壓保護、直流母線差動保護、直流線路縱差保護。

圖2 保護區域劃分圖
電流縱差保護就是利用基爾霍夫電流定律,比較流入被保護元件各端的電流量,依據流入各節點的電流和為零這一規律,判別故障處于區內還是區外,具有良好的選擇性和快速性[6]。直流線路差動保護作為直流欠壓過流保護、直流電壓不平衡保護的后備保護,主要用于檢測直流線路高阻抗接地故障。保護檢測本站直流線路電流和對站的直流線路電流,當兩個電流差值的絕對值在一定時間內連續超過設定定值,保護動作[7]。
根據舟泗站直流保護配置直流線路縱差保護的邏輯,當檢測到線路縱差電流差值大于0.03p.u.,持續 2.0s,系統報警;當檢測到線路縱差電流差值大于0.05p.u.,持續3.0s,系統跳閘。從圖3可以看出,跳閘瞬間PCPB正負極電壓正常,為正負200kV。正極電流正常,負極電流明顯有問題。
從圖4可以看出,跳閘瞬間PCPA正負極電壓正常,為正負200kV。正極電流正常,負極電流正常。
在跳閘瞬間PCPB的直流負極電流出現問題,PCPA的直流負極電流正常。但在完全雙重化的保護邏輯中,值班或者備用系統只要有一套保護動作,就會觸發系統跳閘。
直流線路縱差保護屬于后備保護,主保護(直流欠壓過流保護、直流電壓不平衡保護)均未動作,通過分析波形和事件,認定故障原因是B套直流負極電流采樣回路出現問題,其他設備均正常。

圖3 系跳閘瞬間PCPB的波形

圖4 系跳閘瞬間PCPA的波形
通過現場排查排查,發現其負極光CT接線盒B套電容組件損壞,更換后合并單元故障燈熄滅。
B套直流負極電流采樣回路故障原因是,負極光CT接線盒B套電容組件損壞和整理箱端子排B套負極電流調制信號接線松動,導致負極電流不正常。
合并單元增加一次狀態監測對象,通過過程層報文將狀態轉發測控裝置,由測控上送后臺,在后臺實現電子式互感器及一次設備的狀態監測[8]。
直流控保系統配置了收到合并單元品質位故障后,緊急故障閉鎖保護的邏輯(現場已驗證有此功能)。保護系統在接收到CT測量系統的電流數據時,首先應判斷該幀數據是否有效(即DI是否置位)。若數據無效,則表明該套測量裝置存在嚴重故障,應對該套測量裝置對應的保護進行閉鎖,以避免故障的保護系統發出錯誤的指令,引起系統的非正常跳閘。系統未能及時發現故障并閉鎖系統的原因由以下兩種可能:
1)光 CT測量裝置在此次故障時未及時輸出DI信息。
2)保護系統未及時監測到DI故障信息或收到DI信息后未及時閉鎖系統。
基于舟泗站負極光 CT整理箱端子排接線松動的現象,對舟泗站A/B合并單元柜及正極光CT的整理箱、接線盒所有端子接線重新排查緊固,確保無類似問題出現。
在2月6日舟洋站跳閘(08點12分)事件中,系統在08∶12∶00.734跳閘。系統跳閘之后,后臺在2016-02-06 08∶12∶02.614報出“合并單元品質位故障”。
通過模擬舟洋站故障 CT對應的電子單元(編號 NXCT-900)運行工況,保持電子單元的參數設置一致;當出現調制線松動時,電子單元確實存在DI延時置位現象。電流采樣異常狀時DI未被置位的原因是電子單元中 0x9B的寄存器參數設置存在錯誤;該參數直接決定了光 CT中的二次諧波可接受范圍(optical input second harmonic accepte range)。
本次負極線處 CT故障的原因為調制線松動造成,調制線松動會導致二次諧波的變化。若變化范圍在可諧波接受范圍內,則 CT測量是不會產生電流畸變的。如果變化超出許可范圍,狀態位就會被置位(也就是數據無效),保護系統檢測到DI信息后會將該套保護退出。但是由于這個可接受范圍被設置錯誤,測量電流已經畸變卻沒有超越這個錯誤的可接受范圍,因此DI標志位沒有被置位,畸變的電流參與了保護,最終導致了跳閘。
通過人為觸發制造調制線故障,分別在0x9B=0和0x9B=131的情況下,對比觀察光CT電子裝置輸出中DI標志位的置位時間,見表1。

表1 DI標志位置位時間對比
因此,在參數 0x9B=0的情況下,當調制線松動造成 CT測量系統調制信號出現異常時,若該異常情況在短暫時間內(如小于2s)自動復歸,則由于DI延遲的原因,系統將不會輸出DI信號。當故障持續時間大于4s以上時,測量系統才將DI標志位進行置位。
該測試結果與2月6日08∶12∶00的跳閘時的現象相符。
合并單元對自身故障判斷時間過長,導致制保系統認為收到的電流信號是正常信號,無法對保護進行閉鎖操作。對其合并單元品質位故障信號的邏輯進行優化,保證其快速正確的上送給控保系統。
1)將電子單元(編號 NXCT-900)地址 0x9B的寄存器參數由 0更正為 131,并檢查其他站所有電子單元是否存在同樣問題。
2)建議通過故障錄波裝置對合并單元的品質位進行監視,以便于更加直觀的進行故障分析。
3)提高合并單元的電磁抗干擾性能[9-10]。
[1] 馮成, 王大力, 何師, 等. 基于IEGT的MMC子模塊設計與試驗[J]. 電氣技術, 2014, 15(8): 48-52.
[2] 劉雋, 何維國, 包海龍. 柔性直流輸電技術及其應用前景研究[J]. 供用電, 2008, 25(1): 6-9.
[3] 屠卿瑞, 徐政. 多端直流系統關鍵技術概述[J]. 華東電力, 2009, 37(2): 267-271.
[4] 湯廣福, 賀之淵, 騰樂天, 等. 電壓源換流器高壓直流輸電技術最新研究進展[J]. 電網技術, 2008,32(22): 39-44.
[5] 李劍波, 劉黎, 苗曉君, 等. 舟山多端柔直換流站起停順序分析研究及改進[J]. 電氣技術, 2015, 16(8):88-91, 94.
[6] 王曉芳, 周有慶, 李付亮. 基于電子式電流互感器的線路光纖縱差保護[J]. 高壓電器, 2009, 45(4):29-33, 36.
[7] 張楠, 陳潛, 王海軍, 等. 直流線路縱差保護算法的改進及仿真驗證[J]. 南方電網技術, 2009, 3(4):56-59.
[8] 杜振華, 王志華, 趙靖. 電子式互感器接口應用技術研究[J]. 電工技術, 2015(3): 7-10, 12.
[9] 嵇建飛, 袁宇波, 龐福濱, 等. 智能變電站就地智能設備電磁兼容抗擾度實驗分析[J]. 電工技術學報,2014, 29(1): 462.
[10] 嵇建飛, 袁宇波, 王立輝, 等. 某110kV智能變電站合并單元異常情況分析及對策[J]. 電工技術學報,2015, 30(16): 255-260.