汪濤,鄭家宜,李育特
(中國石化銷售有限公司 華南分公司,廣東 廣州 511400)
某油品銷售公司已建成橫跨廣東、廣西、云南、貴州、四川、重慶等省市,全長超過6×103km的成品油管道。該管道目前共需要順序輸送0號車柴、0號普柴、92號汽油和95號汽油四種油品,該管道主要以油品密度作為混油界面監(jiān)控及切割的依據(jù),因而密度信號對油品界面的跟蹤尤為重要。目前主要通過人工監(jiān)控的方式判斷密度的變化,該方法效率低下,且存在漏判的可能,并由此可能導(dǎo)致油品質(zhì)量事故的發(fā)生。由于監(jiān)控及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) (SCADA)的底層PLC控制器具有豐富的算法和強大的計算功能,因而可以通過PLC中的程序?qū)崿F(xiàn)油品密度變化超限自動報警的功能,提高油品密度監(jiān)控的效率。
1) 通過SCADA系統(tǒng)本身的報警功能實現(xiàn)該需求。該公司西南成品油管線采用Honeywell公司的PKS系統(tǒng)實現(xiàn)對管道的監(jiān)控,PKS系統(tǒng)底層控制器的數(shù)據(jù)采集模塊具有參數(shù)變化率報警功能,但該功能算法已經(jīng)集成好,無法為具體需求做優(yōu)化,不能很好滿足密度變化的報警需求。
2) 人工判斷。操作員通過監(jiān)控密度的實時趨勢曲線,判斷密度變化情況,由此確定混油界面是否進站。經(jīng)過實際運行發(fā)現(xiàn),該種方式不可靠,存在漏判的可能。
由于系統(tǒng)對密度變化的監(jiān)控必須設(shè)置1個密度參考點,有兩種實現(xiàn)方式: 密度參考點由人工手動輸入,該方式需要人工干預(yù),可靠性不高;系統(tǒng)按一定周期自動設(shè)置密度參考點,該方式無需人工干預(yù),徹底實現(xiàn)自動化,比較可行。通過對管線混油界面密度變化實際情況的分析,密度參考點每隔1 h,可以取整點時刻,更新一次較為合理。參考點確定后,將密度的實時值和參考值進行比較,當(dāng)其差值的絕對值大于X時,即觸發(fā)報警,X根據(jù)運行需要可以人為設(shè)定。密度變化超限報警程序流程如圖1所示。

圖1 密度變化超限報警程序流程示意
假設(shè)密度ρD與時間t的函數(shù)關(guān)系為
ρD=f(t)
(1)
那么密度參考點的值為
ρC=f(t0)
(2)
式中:ρC——每個整點時刻的密度值;t0——每個小時的整點時刻。
偏差值為
Δρ=ABS(ρC-ρD)
(3)
式中: Δρ——密度偏差的絕對值,當(dāng)Δρ>X時,觸發(fā)密度變化自動報警功能。
根據(jù)圖1,用PLC的FBD功能模塊圖編程語言,編制了相應(yīng)的控制程序,如圖2所示。

圖2 PLC程序示意
通過對長輸成品油管道關(guān)鍵參數(shù)的報警功能進行分類,分析了目前報警系統(tǒng)存在的問題,并提出了有效的改進措施。但在運行中也發(fā)現(xiàn),由于密度參考值是按照時間自動選擇的,假如某個參考值由于信號干擾等原因造成不準(zhǔn)確,可能會在一段時間內(nèi)頻繁觸發(fā)報警。針對該問題,后續(xù)對程序進行了完善,對密度參考值的選擇程序做了進一步完善,如增加報警死區(qū)等,降低了誤報率。經(jīng)過一段時間的觀察,該報警程序非常有效,大幅提高了操作員的監(jiān)控效率。
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