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某系列主減速器總成軸承失效分析

2018-05-07 03:26:42徐珊珊陳利洪俊
中國(guó)設(shè)備工程 2018年8期
關(guān)鍵詞:分析

徐珊珊,陳利,洪俊

(合肥美橋汽車傳動(dòng)及底盤系統(tǒng)有限公司,安徽 合肥 230051)

某系列4.3速比主被動(dòng)齒輪試裝3臺(tái)主減總成后,在做疲勞試驗(yàn)時(shí),第一臺(tái)16.5萬次,第二臺(tái)29萬次,第三臺(tái)12萬次,失效模式均為主齒內(nèi)軸承發(fā)生燒蝕斷裂,主從動(dòng)齒輪僅局部齒損壞。失效模式不屬于正常失效模式。

1 理論計(jì)算

1.1 齒輪強(qiáng)度計(jì)算

主齒彎曲應(yīng)力為 507.4MPa,被齒為 502.8MPa,接觸應(yīng)力2706.9MPa,符合許用應(yīng)力主齒560MPa和被齒500MPa及許用接觸應(yīng)力2800MPa的要求。故主動(dòng)齒輪在日常行駛和最大計(jì)算扭矩的情況下彎曲應(yīng)力及接觸應(yīng)力均符合要求。實(shí)際試驗(yàn)時(shí)在軸承發(fā)生嚴(yán)重破壞時(shí),主被齒僅局部齒損壞,可以看出齒輪強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求。

1.2 軸承壽命計(jì)算

主減疲勞試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為B10≥30萬次,B50≥50萬次,通過壽命計(jì)算得出主齒內(nèi)軸承壽命僅為19萬次,不符合最低壽命30萬次的要求,需要提升。

2 檢驗(yàn)分析

2.1 宏觀分析

由失效模式可知,軸承發(fā)生嚴(yán)重?zé)g,同時(shí)內(nèi)圈滾到疲勞剝落,且發(fā)生垂直裂紋。保持架已全部碎裂,滾子散落,滾子已變形,故發(fā)生了滑動(dòng)摩擦。軸承外圈滾到嚴(yán)重?zé)g且發(fā)生疲勞剝落(圖1)。

圖1 軸承失效宏觀形貌

2.2 油潤(rùn)滑試驗(yàn)分析

由于軸承發(fā)生燒蝕,對(duì)此比對(duì)了當(dāng)時(shí)的檢測(cè)記錄,軸承啟動(dòng)摩擦力矩符合圖紙要求,故并不是由于預(yù)緊力過大引起燒蝕。考慮可能是齒輪油未有效到達(dá)軸承處,故進(jìn)行油潤(rùn)滑試驗(yàn)。轉(zhuǎn)速在200r/min時(shí),流量?jī)H為108ml/min,未達(dá)到250ml/min的要求。故軸承潤(rùn)滑存在一定問題,需要修訂油道。

3 整改方案制定

3.1 主齒內(nèi)軸承重新選定

考慮到主齒內(nèi)軸承壽命不足,故增大了內(nèi)軸承外徑,重新計(jì)算后,主齒內(nèi)軸承壽命達(dá)到35萬次,符合壽命要求。

3.2 油道修改

考慮油道擋邊距離太短,不容易存儲(chǔ)油進(jìn)入軸承,故加大擋邊,如圖2所示。

圖2 油道優(yōu)化

4 結(jié)果驗(yàn)證

4.1 主減速器總成疲勞試驗(yàn)數(shù)據(jù)

通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,已通過試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求,此次整改有效(表1)。

4.2 油潤(rùn)滑數(shù)據(jù)

通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,在200r/min下流量為400ml/min已通過試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)250ml/min的要求,此次整改有效。

表1 主減速器總成疲勞試驗(yàn)結(jié)果

5 結(jié)語

主減疲勞試驗(yàn)的軸承失效不屬于正常失效模式,可以從以下幾個(gè)方面開展分析。

(1)預(yù)緊力是否過大,導(dǎo)致燒蝕。

(2)潤(rùn)滑是否不足,導(dǎo)致燒蝕。

(3)軸承壽命是否不足,導(dǎo)致最終疲勞破壞。

參考文獻(xiàn):

[1]劉惟信.汽車設(shè)計(jì)[M].清華大學(xué)出版社,2001,7.

[2]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)(第5版)第二冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007,11.

[3]齒輪手冊(cè)編委會(huì).齒輪手冊(cè)(第二版)[M].2006,5.

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